楊 凱
(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司,陜西 勉縣724200)
大規(guī)格鋼條產(chǎn)品主要用于制作高強度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絲和絞線。采用連鑄連軋,斯太爾摩高速線材生產(chǎn)的SWRH82B盤條,其力學性能指標受到時效影響較大,本文正對此問題進行研究。
82B盤條鋼是生產(chǎn)高強度、低松弛預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)用鋼絲和鋼絞線的主要原材料。由于82B盤條要經(jīng)過多道次冷拔深加工后,才能應(yīng)用于鐵路、公路、跨海大橋、大型建筑、水利等領(lǐng)域,所以要求原始盤條必須有良好的塑性[1]。
對于生產(chǎn)SWRH82B企業(yè)來說,生產(chǎn)出的SWRH82B需要自然時效一段時間后才可以檢驗,時效時間的長短對企業(yè)有很大的影響。一方面,時效時間過短82B鋼中的殘余應(yīng)力還沒有消除,斷面收縮率還不能符合國家標準,另一方面時效時間過長,對SWRH82B盤條的存放和交貨期造不便,使得生產(chǎn)周期變長,影響企業(yè)產(chǎn)量,增加生產(chǎn)成本,最終影響企業(yè)效益。
微機控制電液伺服萬能試驗機,型號:WAW-300,試驗機精度等級0.5,生產(chǎn)廠家:上海三四縱橫機械制造有限公司。游標卡尺(0—300)mm。
(1)在Φ12.5,SWRH82B截取10圈,每一圈截取10支試樣共100支試樣。將100支試樣分為5組,每組20支。
(2)將每組樣品按照基準試樣、7天試樣、15天試樣、20天試樣、30天試樣分為5部分,并將樣品進行標識。
(3)基準樣品標識后直接試驗,記錄數(shù)據(jù)。其他試樣放在備樣架上進行自然時效,按時間節(jié)點完成試樣的力學性能檢測,記錄實驗數(shù)據(jù)。
表1 SWRH82B化學成分分析
SWRH82B鋼種的試驗數(shù)據(jù),其中每一組試驗數(shù)據(jù)是由20支試樣檢測結(jié)果的平均值, 如表2所示。
表2 SWRH82B試驗數(shù)據(jù)
從表2中可以看出:斷面收縮率15天后大幅度升高,平均升高11.97%,20天后已基本趨于穩(wěn)定狀態(tài),抗拉強度15天后的強度值有所升高,平均升高7.6MPa,20天后已基本趨于穩(wěn)定狀態(tài)。
圖1 SWRH82B力學性能變化圖
從圖1中可以看出:SWRH82B在自然時效后15天變化比較明顯:斷面收縮率平均升高11.97%,抗拉強度有所升高。對于之后的20天時效、30天時效、各項指標有所波動但變化不大。
82B熱軋盤條的光學顯微組織,由索氏體+珠光體組成。索氏體組織屬于細片狀珠光體,鐵素體相和滲碳體相高度彌散,片層間距小,當盤條拉拔變形時,片層多而薄的鐵素體相可以使位錯運動均勻而分散,抑制位錯塞積的提前發(fā)生,同時索氏體中薄片形態(tài)的滲碳體,在拉拔變形時可以發(fā)生彎曲,也可以產(chǎn)生塑性變形而不易折斷,所以索氏體具有高的冷拉極限值[2]。
82B時效后斷面收縮率明顯增高,主要因為鋼筋在軋制冷卻時各相的轉(zhuǎn)變是不平衡的,各種微量原子并沒有處于平衡位置,從而導致了晶格畸變,另一方面在軋制冷卻過程中會產(chǎn)生殘余應(yīng)力,殘余應(yīng)力的存在也會使晶格產(chǎn)生畸變,在拉伸過程中使得試樣中位錯沒有充分滑移而過早斷裂,但是隨著時間的推移,各微量原子也通過擴散達到穩(wěn)定位置,殘余應(yīng)力也逐漸被釋放并最終達到穩(wěn)定,這時原子間距也基本達到平衡位置,因此,在拉伸過程中試樣中的位錯可以充分滑移產(chǎn)生較大的塑性變形量,宏觀上表現(xiàn)出來斷面收縮率大幅度增加。
82B時效后抗拉強度略微升高,主要因為基準樣中存在殘余應(yīng)力產(chǎn)生的畸變能和不平衡轉(zhuǎn)變產(chǎn)生的畸變能。試樣在塑性變形過程中其實是位錯在滑移的過程,位錯滑移需要能量,對于基準樣來說位錯滑移畸變能可以適當補充一點,而對于時效后的試樣來說位錯滑移畸變能補充的就相對少一點,其剩余的能量全部由外力來承擔。隨著時間的推移畸變能逐步減少最后消失,位錯的滑移全部由外力來承擔。但由于畸變能相對于外力來說是很小的,所以畸變能的消失在宏觀上表現(xiàn)為抗拉強度略微升高。其關(guān)系式為:位錯滑移所需能量=力提供的能量+畸變能。
對大規(guī)格SWRH82B高碳鋼盤條自然時效后的力學性能變化規(guī)律進行了較為系統(tǒng)的研究;借助OM、SEM、EDS和XRD等對其顯微組織、夾雜物成分與分布、宏觀與微觀斷口形貌、物相結(jié)構(gòu)和殘余應(yīng)力等進行測試與分析。結(jié)果表明,82B盤條的斷面收縮率隨時效時間延長明顯升高。滿足盤條力學性能所需的時效時間與初始性能和環(huán)境溫度有關(guān);盤條中的夾雜物分布不均,且存在尺寸較大的復(fù)合脆性夾雜物,導致出現(xiàn)"黑心+白點"特征的斷口形貌;時效后殘余應(yīng)力的釋放和晶格畸變的減小是引起盤條斷面收縮率提高的主要原因。試驗表明:①自然時效15天后SWRH82B的各項力學性能指標變化最快,20天后各項指標趨于穩(wěn)定。②企業(yè)可以在生產(chǎn)15天后進行SWRH82B檢驗。