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        關(guān)于11#TRT 機(jī)組發(fā)電量提升的研究

        2019-07-11 09:03:44
        中國(guó)金屬通報(bào) 2019年5期
        關(guān)鍵詞:透平機(jī)調(diào)壓閥旁通

        張 瑩

        (江西新余鋼鐵集團(tuán)公司第一動(dòng)力廠,江西 新余 338001)

        動(dòng)力廠燃?xì)廛囬g目前共有6臺(tái)TRT發(fā)電機(jī)組,對(duì)應(yīng)新鋼公司6座高爐。其中11#TRT機(jī)組自2017年以來(lái)發(fā)電量降低很多,2016年機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為5177萬(wàn)KWh,2017年機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為4170萬(wàn)KWh。發(fā)電量減少影響公司的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)對(duì)車間的績(jī)效指標(biāo)完成造成阻礙。違背了公司優(yōu)質(zhì)供能、高效發(fā)電的生產(chǎn)目標(biāo)。

        1 系統(tǒng)構(gòu)成

        TRT發(fā)電裝置由發(fā)電機(jī)、透平機(jī)、盤車裝置以及閥門等構(gòu)件組成,主要參數(shù)如下:

        1.1 透平機(jī)主要參數(shù)

        (1)型號(hào):MPG10.2—310.5/170(陜鼓制造);

        (2)進(jìn)口壓力:0.31MPa;

        (3)進(jìn)口流量:2290.8Nm3/min;

        (4)進(jìn)口溫度:170℃;

        (5)出口壓力:11KPa;

        (6)輸出功率:8000Kw;

        (7)轉(zhuǎn)速 :3000r/min。

        1.2 發(fā)電機(jī)主要參數(shù)

        (1)型號(hào):QFR—10—2B無(wú)刷勵(lì)磁發(fā)電機(jī);

        (2)額定功率:10000KW;

        (3)額定電壓:10.5KV;

        (4)額定電流:687A;

        (5)額定容量:12.5MVA;

        (6)勵(lì)磁電流:225A;

        (7)功率因數(shù):0.8。

        1.3 轉(zhuǎn)換原理

        TRT的輸出功率與流量、溫度、壓力等的關(guān)系為:

        式中 Q——進(jìn)氣流量;T0——進(jìn)氣溫度;P1——進(jìn)氣壓力;P0——排氣壓力;

        η ——透平機(jī)效率。

        1.4 原理圖

        圖1 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)換原理

        2 現(xiàn)狀和原因分析

        自2017年以來(lái),在7月~8月TRT大修,停機(jī)時(shí)間較長(zhǎng),發(fā)電時(shí)間比2016年少了近300小時(shí);9月~12月 TRT發(fā)電量有整體下降趨勢(shì)。

        主要原因有:

        (1)TRT非正常停機(jī):

        ①非計(jì)劃?rùn)z修過(guò)多:檢修項(xiàng)目時(shí)間安排不合理;②員工操作失誤:?jiǎn)T工實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足、培訓(xùn)內(nèi)容不全面、培訓(xùn)時(shí)間少;

        (2)透平機(jī)輸出功率低:

        ①透平機(jī)效率降低:透平機(jī)轉(zhuǎn)子磨損;②進(jìn)氣流量減少:高爐產(chǎn)氣量減少、旁通閥關(guān)閉不嚴(yán)密、調(diào)壓閥組關(guān)閉不嚴(yán)密;③進(jìn)氣溫度降低:高爐爐頂溫度低、除塵箱體,管道保溫缺失;④進(jìn)氣壓力低;⑤排氣壓力高。

        3 制定措施

        (1)針對(duì)員工技能不熟操作失誤:車間每年組織員工進(jìn)行半脫產(chǎn)全員培訓(xùn),經(jīng)考試全部合格方能上崗。且車間每年專門針對(duì)瓦斯崗位相關(guān)操作進(jìn)行培訓(xùn)。在班組成立初期,班組長(zhǎng)及值班長(zhǎng)都從其他TRT崗位抽調(diào)骨干,組員都是其他TRT實(shí)習(xí)2個(gè)月以上。

        (2)針對(duì)檢修項(xiàng)目時(shí)間安排不合理:每次計(jì)劃?rùn)z修前車間組織開會(huì)討論檢修項(xiàng)目,盡可能的都按計(jì)劃進(jìn)行檢修作業(yè)。

        (3)針對(duì)透平機(jī)轉(zhuǎn)子磨損:由于本車間還不具備自主維修轉(zhuǎn)子的技能,于2017年7月進(jìn)行返廠大修且安裝好后經(jīng)廠家調(diào)試。

        (4)針對(duì)調(diào)壓閥組關(guān)閉不嚴(yán)密:現(xiàn)場(chǎng)用聽棒聽聲音、測(cè)溫槍檢查閥門前后溫差,發(fā)現(xiàn)2#、4#閥開度輸出與反饋有誤差,閥門無(wú)法完全關(guān)閉,車間于3月27日利用高爐休風(fēng)機(jī)會(huì),在4個(gè)調(diào)節(jié)閥后管道上開200mm×200mm的手孔,通過(guò)手孔觀察4個(gè)調(diào)節(jié)閥的實(shí)際開度。發(fā)現(xiàn)2#、4#調(diào)節(jié)閥的實(shí)際開度在15%左右,1#、3#調(diào)節(jié)閥處在關(guān)閉狀態(tài)。拆除2#、4#調(diào)節(jié)閥的電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),用撬棍將閥板撬至關(guān)閉狀態(tài),通知高爐以后調(diào)節(jié)頂壓使用1#、3#調(diào)節(jié)閥。檢查1#、3#調(diào)節(jié)閥后,發(fā)現(xiàn)2個(gè)閥門開度的控制與反饋存在問題。

        廠家技術(shù)人員判斷,因調(diào)壓閥組房間采用隔音設(shè)計(jì),通風(fēng)不暢,煤氣管道散發(fā)的熱量難以散發(fā),房間內(nèi)溫度一直在50℃左右。調(diào)壓閥組的調(diào)節(jié)閥在設(shè)計(jì)之初未采用耐高溫設(shè)計(jì),長(zhǎng)時(shí)間在高溫情況下工作,最終導(dǎo)致內(nèi)部控制電路板燒壞。因此征得廠領(lǐng)導(dǎo)同意后,決定對(duì)現(xiàn)有4個(gè)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行更換,采用耐高溫的調(diào)節(jié)閥。于2018年4月開始對(duì)該閥門進(jìn)行選型、從工藝要求、設(shè)備質(zhì)量上進(jìn)行認(rèn)真研究,通過(guò)咨詢廠家、參考同行業(yè)同類型調(diào)節(jié)閥門的運(yùn)行情況,小組最后確定采用,并將控制機(jī)構(gòu)與閥體分開。6月28日對(duì)閥門進(jìn)行更換,將控制機(jī)構(gòu)接至調(diào)壓閥組房間外放置,并做好防雨棚,避免再次發(fā)生控制電路板燒壞的情況。

        (5)針對(duì)旁通閥關(guān)閉不嚴(yán)密:經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查后發(fā)現(xiàn)107#旁通閥存在內(nèi)漏導(dǎo)致旁通閥完全關(guān)閉,但為了將調(diào)壓閥組處煤氣流量損失降至最小,因此更換旁通閥。

        (6)針對(duì)進(jìn)氣溫度低:經(jīng)測(cè)試,2017年高爐所用焦炭均為自產(chǎn)干熄焦,爐頂溫度都是在正常水平;把所有布袋箱體的保溫棉進(jìn)行全面大檢查,進(jìn)行查缺補(bǔ)漏,同時(shí)控制進(jìn)氣壓力穩(wěn)定在197KPa,避免進(jìn)氣壓力降低導(dǎo)致了連續(xù)故障;通過(guò)調(diào)節(jié)相關(guān)閥門把排氣壓力控制在14KPa上下,確保順利排氣。

        4 效果分析

        表1 電量效果分析

        從表中得知,5月至7月的發(fā)電量有了明顯的提升,8月至10月的發(fā)電量又上了一個(gè)臺(tái)階。據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年5月~10月的月均發(fā)電量達(dá)到了463萬(wàn)KWh。此次改造,發(fā)電量明顯提升,為公司提質(zhì)增效奠定了良好的基礎(chǔ)。

        5 結(jié)語(yǔ)

        針對(duì)此次改造,為鞏固已達(dá)到的效果,制定相關(guān)措施:將調(diào)壓閥組和旁通閥納入巡檢范圍,每周檢查一次是否存在內(nèi)漏現(xiàn)象;記錄好每天的發(fā)電量并上報(bào)車間,發(fā)現(xiàn)當(dāng)天發(fā)電量非正常下降時(shí)及時(shí)分析原因。

        通過(guò)此次改造的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)6#、7#、8#、9#、10#爐出現(xiàn)類似的故障, 車間進(jìn)行全廠范圍內(nèi)的推廣并取得了顯著的效果,達(dá)到了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,提高了檢修效率,降低了故障維修時(shí)間,為我廠安全生產(chǎn)做出巨大貢獻(xiàn)。

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