馬婷,褚學(xué)文
(沈陽鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司,遼寧 沈陽 110869)
背景分析:在查找原因時(shí),發(fā)現(xiàn)進(jìn)口管路中的管道過濾器損壞,將濾網(wǎng)吸入轉(zhuǎn)子第一個(gè)葉輪中。此次還引起轉(zhuǎn)子彎曲、各密封損壞。找到原因后,通過制定修復(fù)工藝方案和更換損壞配件,將轉(zhuǎn)子在旋轉(zhuǎn)喘振時(shí)所損壞的支撐軸承、推力軸承更換,對(duì)轉(zhuǎn)子彎曲進(jìn)行了矯直,確保其幾何形狀及公差。同時(shí)在修復(fù)過程中,為確保設(shè)計(jì)尺寸及公差的要求,又制定了修復(fù)加工方法及注意事項(xiàng),以確保產(chǎn)品質(zhì)量。如圖1為機(jī)組裝置布置。濾網(wǎng)被吸入轉(zhuǎn)子首級(jí)葉輪中,出口管路內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異物存在。由此可以判斷引起本次機(jī)組開車過程中進(jìn)口端振動(dòng)值大而跳車(超過88.9μm),出口端振動(dòng)值也高出報(bào)警值(超過63.5um)的原因是由轉(zhuǎn)子葉輪被吸進(jìn)異物所致。下圖為現(xiàn)場(chǎng)拆檢后損壞的管道過濾器殘骸,如圖2所示。
圖1
圖2
BCL408/A循環(huán)氫壓縮機(jī)性能參數(shù)如表1。
表1
首先對(duì)機(jī)組進(jìn)出口管路進(jìn)行拆檢查驗(yàn),經(jīng)拆檢查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣管路中的管道過濾器有銹蝕和撕裂損壞。并有大部分過
針對(duì)管道過濾器的損壞進(jìn)行了質(zhì)量分析,發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)有銹蝕堵塞現(xiàn)象存在。經(jīng)過分析得出以下結(jié)論。
(1)機(jī)組停機(jī)時(shí)間長(zhǎng)(1年有余)。
(2)機(jī)組和管道沒有做氣體保護(hù)。
(3)開車前未對(duì)機(jī)組進(jìn)出氣管道過濾器進(jìn)行拆檢查驗(yàn)。
(4)由于長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)存放,機(jī)組和管道進(jìn)入濕氣,致使管道內(nèi)壁和濾網(wǎng)有銹蝕、起皮。當(dāng)機(jī)組開車的時(shí)候,在介質(zhì)氣流壓力的沖刷下將銹蝕、起皮斑塊帶入過濾網(wǎng)上的小孔上,并將部分濾網(wǎng)小孔堵塞,影響了氣體進(jìn)氣流量和壓力,從而造成機(jī)組進(jìn)氣量不足,而引起機(jī)組的進(jìn)氣管道喘振,因此將濾網(wǎng)吸入損壞。同時(shí)此事故也造成機(jī)組內(nèi)溫度升高,影響轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性(包括氣體溫度、流量、壓力、軸振動(dòng)等參數(shù))。
對(duì)于損壞的管網(wǎng)過濾器進(jìn)行了重新的選型。在選型時(shí)要充分考慮機(jī)組的氣體流量、壓力,同時(shí)也要考慮濾網(wǎng)的公稱直徑DN、長(zhǎng)度、濾網(wǎng)小孔直徑大小(目數(shù))、濾網(wǎng)連接形式等參數(shù)。
找到引起機(jī)組振動(dòng)跳車的原因后,在回裝前按照石油化工標(biāo)準(zhǔn)對(duì)機(jī)組進(jìn)出氣相應(yīng)管路進(jìn)行氣密性打壓檢查,至符合氣體打壓(工作壓力的1.5倍),水壓試驗(yàn)(工作壓力的1.25倍)合格要求。對(duì)損壞的進(jìn)口管道過濾器進(jìn)行更換。
對(duì)于這次機(jī)組停車事故,針對(duì)被吸入的異物及轉(zhuǎn)子的振動(dòng)值超報(bào)警值的情況,決定對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行以下幾方面質(zhì)量檢查。
(1)徑向跳動(dòng)的檢查。因異物吸入到轉(zhuǎn)子葉輪進(jìn)口流道(推力軸承側(cè))中,致使加大了轉(zhuǎn)子的不平衡性,同時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)子軸造成瞬間的沖擊,嚴(yán)重影響機(jī)組轉(zhuǎn)子的平穩(wěn)性運(yùn)轉(zhuǎn),造成轉(zhuǎn)子振動(dòng)值超差,聯(lián)鎖停車。
對(duì)機(jī)組拆檢查驗(yàn),發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子兩側(cè)軸端密封磨損、出口端平衡盤密封內(nèi)孔軸封磨損和碰撞?;诖藢⑥D(zhuǎn)子放在臥車床上進(jìn)行檢查轉(zhuǎn)子徑向跳動(dòng),發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子入口端軸頸徑向跳動(dòng)值最大,在0.18mm,出口端最小在0.06mm。
(2)處理的方法。對(duì)轉(zhuǎn)子上述各密封磨損處進(jìn)行目視化檢查和測(cè)量,針對(duì)實(shí)際磨損情況制定修復(fù)方案。
實(shí)際查驗(yàn)結(jié)果:葉輪口圈、軸封套磨損痕跡呈不均勻、不規(guī)則的圓周溝痕。最深處有溝痕0.5×1.5寬,局部粘有鋁密封殘留痕跡。
處理方法:對(duì)轉(zhuǎn)子軸進(jìn)行矯直(包括軸火焰矯直和靜、動(dòng)平衡),對(duì)密封處局部粘有鋁密封殘留痕跡進(jìn)行紗布或油石、銼刀進(jìn)行處理,對(duì)于嚴(yán)重的軸套進(jìn)行更換、激光熔覆或刷鍍。
(1)葉輪的檢查口圈跳動(dòng)檢查。在轉(zhuǎn)子上進(jìn)口端一級(jí)葉輪吸入異物(因氣體進(jìn)口管道過濾器損壞撕裂),造成轉(zhuǎn)子振動(dòng),故需對(duì)轉(zhuǎn)子上各葉輪部件進(jìn)行目視化和量具檢測(cè)。所以將轉(zhuǎn)子放在臥車上對(duì)各葉輪口圈進(jìn)行徑向和端面跳動(dòng)檢測(cè)。
經(jīng)過目視檢測(cè)發(fā)現(xiàn)一級(jí)葉輪進(jìn)口處因金屬異物吸入卡澀在其中,將入口蓋盤圓弧和葉片撞擊,造成該處研痕、葉片有5處不同程度上開裂現(xiàn)象,其余葉片也存在大小不均的毛刺。
用百分表進(jìn)行軸上各葉輪進(jìn)行徑向和端面跳動(dòng)檢查,發(fā)現(xiàn)被吸入的一級(jí)葉輪口圈徑向跳動(dòng)很大,最大在1.8~0.75mm,端面跳動(dòng)在0.65mm。其余葉輪變化不大,跳動(dòng)值在0.05mm以下,基本符合要求。
同時(shí)還對(duì)其余葉輪進(jìn)行目視檢查無異?,F(xiàn)象。
(2)處理方法。將一級(jí)葉輪從主軸上拆下,對(duì)葉輪進(jìn)行全面著色檢查(軸盤、葉片、蓋盤焊接處),結(jié)果除上述5處有裂紋外,還有3處存在隱形裂紋。將葉輪存在的質(zhì)量問題(按照葉輪焊接工藝文件及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn))編制焊接、加工修復(fù)工藝文件進(jìn)行修復(fù),這里包括焊接、應(yīng)力去除、著色檢驗(yàn)、加工等工序。
同時(shí)還對(duì)其它葉輪也進(jìn)行著色檢測(cè)無異常現(xiàn)象。
將上述葉輪和主軸上各零部件嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)子裝配工藝組裝在一起,并對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行徑向跳動(dòng)檢查其值控制在0.03mm,然后對(duì)其進(jìn)行動(dòng)平衡,保證轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡精度在0.5mm/s。
對(duì)于此次發(fā)生事故的機(jī)組,除了對(duì)轉(zhuǎn)子做好動(dòng)平衡精度保證及軸承裝配精度、各密封間隙外,在初次開車時(shí)一定要注意緩慢機(jī)組升轉(zhuǎn)速,從而達(dá)到工作轉(zhuǎn)速(如果是代用氣體還要進(jìn)行介質(zhì)氣體密度的換算,計(jì)算出最高升轉(zhuǎn)速值)。同時(shí)做好機(jī)組升速過程中的操作要領(lǐng)和注意事項(xiàng)。
該裝置是由汽機(jī)和主機(jī)組成的,如圖1所示。從造成此次機(jī)組事故的分析原因主要是進(jìn)口管道過濾器損壞而停機(jī),而致使該主機(jī)轉(zhuǎn)子軸發(fā)生彎曲、部分葉片焊口有裂紋、一級(jí)葉輪口圈變形等質(zhì)量問題。所以根據(jù)機(jī)組停車時(shí)間較長(zhǎng)、又發(fā)生此次事故。對(duì)初次開車時(shí)要對(duì)整個(gè)升速過程分成幾個(gè)區(qū)段進(jìn)行,其目的使主機(jī)轉(zhuǎn)子軸進(jìn)行動(dòng)態(tài)熱應(yīng)力和離心力的釋放,在汽輪機(jī)旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)的作用下,通過聯(lián)軸器傳遞從而使轉(zhuǎn)子軸系從低速到高速回歸成一條旋轉(zhuǎn)水平軸心線。所以要對(duì)機(jī)組轉(zhuǎn)速制定整個(gè)升速過程曲線(包括汽機(jī)暖機(jī)、初次升速、每個(gè)轉(zhuǎn)速時(shí)間控制、速率、臨界轉(zhuǎn)速掌控、工作轉(zhuǎn)速及代用氣體轉(zhuǎn)速)。
在整個(gè)升速過程中嚴(yán)格按照開車升速曲線進(jìn)行,具體如表2。
表2
根據(jù)這次試車的結(jié)果,體現(xiàn)了整個(gè)檢修過程及檢修方案制定是正確的。尤其是開車過程嚴(yán)格按照升速操作要求去做,使轉(zhuǎn)子殘存應(yīng)力得到了充分釋放,先后經(jīng)過3次開車也得到了進(jìn)一步檢驗(yàn)和證實(shí)。機(jī)組進(jìn)行72h的機(jī)械和帶負(fù)荷運(yùn)行各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)滿足API617標(biāo)準(zhǔn)要求。
綜上所述,對(duì)該機(jī)組修復(fù)后的轉(zhuǎn)子(因是BCL機(jī)組結(jié)構(gòu)),在回裝時(shí)特對(duì)機(jī)組上損壞的支撐軸承、推力軸承、各密封進(jìn)行全部更換,并進(jìn)行了重新檢測(cè)來滿足壓縮機(jī)裝配要求規(guī)范。在用戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行回裝,經(jīng)過調(diào)試,機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)及氣動(dòng)性能參數(shù)達(dá)到設(shè)計(jì)要求規(guī)范(振動(dòng)、頻譜、溫度、位移值、流量、壓力、轉(zhuǎn)速穩(wěn)定)。所以對(duì)轉(zhuǎn)子這次關(guān)鍵各零部件的檢修、裝配及修復(fù),嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的修復(fù)、加工工藝過程及手工修復(fù)方法,達(dá)到合格要求并得到用戶的肯定。