谷 鐵,吳忠航,張美強(qiáng),朱克勤
(1.福建福清核電有限公司,福建福清 350300;2.上海健康醫(yī)學(xué)院,上海 201318)
福清核電主給水泵入口閥APA100VL(A泵)/200VL(B泵)/300VL(C泵)采用蝶閥,蝶閥所在的入口管路無旁路管線和旁路閥。在除氧器處于熱態(tài)帶壓時(shí),主給水泵檢修后的充水過程中,主給水泵入口蝶閥多次出現(xiàn)閥門前后壓力過大,導(dǎo)致入口蝶閥無法開啟,無法對(duì)主給水泵進(jìn)行充水的情況出現(xiàn)(圖1)。
圖1 主給水泵流程
運(yùn)行操作優(yōu)化:通過研究和實(shí)踐,針對(duì)除氧器處于熱態(tài)帶壓時(shí)的主給水泵檢修后的充水排氣進(jìn)行了運(yùn)行優(yōu)化,編制了檢修后主給水充水排氣的典操。主要思路:通過開再循環(huán)閥門引壓(逆向引壓,存在泵反轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)),平衡進(jìn)口閥門前后壓差后,再開進(jìn)口閥門,進(jìn)行充水排氣在線。
主要步驟如下:①確認(rèn)主給水泵疏水閥關(guān)閉;②確認(rèn)主給水泵再循環(huán)管路上的再循環(huán)電動(dòng)隔離閥、再循環(huán)調(diào)閥、手動(dòng)隔離閥關(guān)閉;③打開手動(dòng)隔離閥關(guān)閉;④考慮再循環(huán)調(diào)閥一般存在內(nèi)漏不嚴(yán)密,現(xiàn)場將再循環(huán)電動(dòng)隔離閥置于就地位置,手動(dòng)緩慢開電動(dòng)隔離閥進(jìn)行充水排氣,密切監(jiān)視除氧器壓力和水位,以及主給水泵反轉(zhuǎn)信號(hào),出現(xiàn)反轉(zhuǎn)或是除氧器壓力水位大的波動(dòng)時(shí),立即回關(guān)閥門;⑤在電動(dòng)隔離閥全開后,將閥門置于遠(yuǎn)程;⑥然后主控手動(dòng)緩慢開啟再循環(huán)調(diào)閥進(jìn)行緩慢充壓;⑦當(dāng)給水泵入口壓力表讀數(shù)與除氧器壓力基本一致(前置泵入口壓力達(dá)到約等于除氧器壓力+高度差(約0.2 MPa))時(shí),則可以開啟主給水泵入口蝶閥進(jìn)行充水排氣。
經(jīng)過多次實(shí)踐驗(yàn)證通過再循環(huán)管路引壓,平衡主給水泵入口蝶閥前后壓差后,開主給水泵入口蝶閥充水排氣的方法有效可行,實(shí)際操作中也可以避免給水泵反轉(zhuǎn)情況的出現(xiàn)。
在主給水泵調(diào)試試驗(yàn)的過程中發(fā)現(xiàn)B泵軸密封水流向反向,導(dǎo)致軸封出水溫度計(jì)比A,C泵軸封出水溫度都低很多,B泵軸封出水溫度APA204MT沒問題,故懷疑內(nèi)部軸密封水管接反導(dǎo)致軸密封水流向反向。
壓力泵軸密封水正常流程:先經(jīng)過溫度計(jì)APA204MT(測量泵軸封出水溫度),再經(jīng)過冷卻器APA203RF,再經(jīng)過Y形過濾器APA207FI(或208FI)返回泵。
泵軸密封水管布置反向后導(dǎo)致流向反向:變成了先經(jīng)過溫度計(jì)Y形過濾器APA207FI(或208FI),再經(jīng)過冷卻器APA203RF,再經(jīng)過1APA204MT(流向反向后此時(shí)測量的就不再是泵軸封出水溫度,而是進(jìn)水溫度)。軸密封水反向?qū)?dǎo)致產(chǎn)生如下問題。
(1)Y形過濾器要實(shí)現(xiàn)過濾功能是有流向限制的(圖2)。泵軸密封水流動(dòng)方向反向,這將導(dǎo)致Y形濾網(wǎng)無法正常工作。使得水中雜質(zhì)在濾網(wǎng)外,而非在濾網(wǎng)內(nèi),由于Y形濾網(wǎng)位置比軸封高,泵停運(yùn)時(shí)雜質(zhì)有返回到軸封的可能,泵運(yùn)行時(shí)雜質(zhì)可能引起軸封磨損,損壞軸封。
(2)溫度計(jì)APA204MT本來測量泵軸密封水出水溫度。流向反向后,APA204MT現(xiàn)場測量的不再是泵軸封出水溫度,而是進(jìn)水溫度。不能真實(shí)的反映泵軸封處的溫度。當(dāng)實(shí)際的軸封溫度升高到要損壞軸封時(shí),APA204MT卻不能反饋實(shí)際情況。不能為操作員提供真實(shí)可靠的參考信息。根據(jù)最新的報(bào)警規(guī)程中報(bào)警卡和模擬圖,給水泵傳動(dòng)端軸封出水溫度APA204MT升高到100℃時(shí),是需要手動(dòng)跳閘給水泵的。流向反向后,給水泵傳動(dòng)端軸封出水溫度真實(shí)溫度升高到100℃甚至更高時(shí),由于APA204MT變成了冷卻器后軸封水溫度可能還遠(yuǎn)沒達(dá)到手動(dòng)跳泵值。這可能造成操作員誤判,導(dǎo)致泵軸封溫度高損壞的可能。
圖2 Y形過濾器流向
(3)由于APA的3臺(tái)前置泵和3臺(tái)壓力級(jí)泵自由端、傳動(dòng)端均設(shè)置有軸密封水管線,單個(gè)的APA202PO的軸密封水流向反向和其他的不一致,“出水”變成了“入水”,將存在在運(yùn)行操作或維修工作的隔離操作的過程也有出現(xiàn)誤操作、誤隔離、誤維修對(duì)象設(shè)備的可能。
經(jīng)與廠家說明軸密封水流向反向的后果后,得到廠家的認(rèn)同,協(xié)調(diào)后廠家來人進(jìn)行處理更正。
運(yùn)行優(yōu)化:針對(duì)軸密封水管線管徑小、易被堵塞,Y形濾網(wǎng)在機(jī)組調(diào)試階段因水質(zhì)差,多次出現(xiàn)不同程度堵塞情況,導(dǎo)致軸密封水回路溫度升高,危機(jī)軸密封。目前日常運(yùn)行巡檢表要求當(dāng)軸密封回路溫度上升到65℃時(shí),即開始切換Y形過濾器,對(duì)被堵塞的Y形過濾器進(jìn)行清洗。
2.1.1 調(diào)試過程中給水泵跳閘邏輯存在的“單一跳泵”問題
調(diào)試過程時(shí),主給水泵原設(shè)計(jì)的自動(dòng)跳泵信號(hào):①給水泵或前置泵軸封出水溫度高高(一取一);②給水泵或前置泵軸承溫度高高(一取一);③給水泵液力耦合器工作油溫度高高(一取一);④給水泵電機(jī)線圈溫度高高(一取一);⑤給水泵耦合器輸入軸或輸出軸軸承X向振動(dòng)高高(一取一);⑥給水泵潤滑油壓力<0.08 MPa(三取二);⑦給水泵或前置泵軸向位移超限(一取一);⑧除氧器水位低低(三取二);⑨給水泵運(yùn)行且給水泵轉(zhuǎn)速>3950 r/min,同時(shí)給水泵出口壓力低;⑩來自反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)的跳泵信號(hào):安注或蒸汽發(fā)生器水位高高。
APA設(shè)備本體的跳機(jī)信號(hào)主要分為軸承溫度高高、繞組溫度高高、軸承振動(dòng)高高、軸密封水溫度高高、泵軸軸向位移高高5類。福建福清核電有限公司APA設(shè)備本體保護(hù)信號(hào)共有38個(gè),任一傳感器高高報(bào)將會(huì)導(dǎo)致自動(dòng)跳機(jī)(表1)。各核電廠給水泵本體保護(hù)邏輯對(duì)比情況見表2。
各核電廠的APA跳泵保護(hù)邏輯可以大致分為4類:任一報(bào)警信號(hào)均導(dǎo)致跳機(jī),如福清;②部分報(bào)警信號(hào)三取二后跳機(jī),如二擴(kuò)和田灣;報(bào)警信號(hào)不會(huì)導(dǎo)致跳機(jī),如一期、三期;部分報(bào)警信號(hào)三取二后跳機(jī),推力軸承溫度報(bào)警信號(hào)二取二后跳機(jī),如嶺澳。
表1 APA設(shè)備本體保護(hù)信號(hào)數(shù)量 個(gè)
表2 各核電廠給水泵本體保護(hù)邏輯對(duì)比情況
參考電廠APA泵本體保護(hù)在設(shè)計(jì)階段也曾存在單一報(bào)警跳泵邏輯,前期經(jīng)過業(yè)主推動(dòng),對(duì)于徑向溫度高、電機(jī)繞組溫度、工作油回油溫度,出口壓力低等單一跳泵邏輯進(jìn)行優(yōu)化,在商運(yùn)后后上述信號(hào)僅產(chǎn)生報(bào)警,而不會(huì)自動(dòng)跳泵。對(duì)于單一推力瓦溫度溫度高高泵跳泵邏輯,因廠家不同意而未進(jìn)行更改,導(dǎo)致2011年12月16日出現(xiàn)因?yàn)橥屏ν邷囟忍筋^擾動(dòng)導(dǎo)致誤跳泵的事件。
當(dāng)發(fā)生接地故障、接線松動(dòng)、傳感器故障、板卡故障時(shí),會(huì)發(fā)生信號(hào)擾動(dòng)現(xiàn)象。考慮到參考電廠四號(hào)機(jī)商運(yùn)半年不到便出現(xiàn)因?yàn)閱我粶囟刃盘?hào)擾動(dòng)導(dǎo)致誤跳泵事件發(fā)生,說明信號(hào)發(fā)生擾動(dòng)導(dǎo)致跳泵的概率較大。
參考電廠采取的措施:為了避免后續(xù)繼續(xù)出現(xiàn)單一溫度探頭擾動(dòng)導(dǎo)致誤跳泵的事件,決定在推力瓦處增加冗余探頭,高高報(bào)二取二后自動(dòng)跳機(jī),從而降低傳感器擾動(dòng)導(dǎo)致誤跳泵的概率。并且對(duì)于APA的單一傳感器跳泵保護(hù)邏輯進(jìn)行檢查,除保留潤滑油壓力低跳泵這一單體跳泵保護(hù)邏輯外,其余均改為報(bào)警后者是二取二信號(hào)跳機(jī)。
2.1.2 主給水泵跳閘信號(hào)優(yōu)化變更后的邏輯
與參考電廠相比,福建福清核電有限公司APA泵單一跳泵信號(hào)更多(APA共有38個(gè)單一跳泵信號(hào),參考電廠2011年12月前共有11個(gè)單一跳泵信號(hào)),為避免誤跳泵給蒸發(fā)器水位控制、機(jī)組正常運(yùn)行帶來不可掌控的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)商討后,對(duì)自動(dòng)跳泵邏輯進(jìn)行了變更。
變更后的給水泵自動(dòng)跳閘邏輯(以A泵為例):
(1)給水泵潤滑油壓力低低(AGM101SP1、102SP1和104SP1,3 取 2<0.08 MPa)。
(2)除氧器水位低低(ADG001MN、002 MN、003 MN ,3取2<-850 mm)。
(3)給水前置泵進(jìn)口閥全關(guān)(一取一)。
(4)給水泵A運(yùn)行且轉(zhuǎn)速大于3950 r/min,延遲20 s,給水泵出口壓力低(<4.5 MPa.g)。
(5)給水前置泵A推力軸承內(nèi)側(cè)或外側(cè)溫度-2(SPARE)高高(≥105 ℃)。
(6)給水泵A推力軸承內(nèi)側(cè)或外側(cè)溫度-2(SPARE)高高(≥105℃)。
(7)給水泵 A電機(jī)U相線圈溫度-1(118MT)高高(≥155℃)&給水泵A電機(jī)U相線圈溫度-2(119MT)高高(≥155℃)(即電機(jī)U線圈溫度二取二跳閘給水泵)(注:單個(gè)溫度高高建議手動(dòng)停泵)。
(8) 給水泵A電機(jī)V相線圈溫度-1(120MT)高高(≥155 ℃)&給水泵A電機(jī)V相線圈溫度-2(121MT)高高(≥155℃)(即電機(jī)V線圈溫度二取二跳閘給水泵)(注:單個(gè)溫度高高建議手動(dòng)停泵)。
(9)給水泵A電機(jī)W相線圈溫度-1(122MT)高高(≥155℃)&給水泵A電機(jī)W相線圈溫度-2(123MT)高高(≥155℃)(即電機(jī)W線圈溫度二取二跳閘給水泵)(注:單個(gè)溫度高高建議手動(dòng)停泵)。
(10)給水前置泵A軸向位移超限(>+260 μm)&給水前置泵A推力軸承內(nèi)側(cè)溫度-1高高。
(11)給水前置泵A軸向位移超限(<-670 μm)&給水前置泵A推力軸承外側(cè)溫度-1高高。
(12)給水泵A軸向位移超限(>+260 μm)&給水泵A推力軸承內(nèi)側(cè)溫度-1高高。
(13)給水泵A軸向位移超限(<-670 μm)&給水泵A推力軸承外側(cè)溫度-1高高。
(14)安注信號(hào)。
(15)P14信號(hào)。
對(duì)電機(jī)線圈溫度高高改為各相二取二自動(dòng)跳泵,軸承振動(dòng)高高改為報(bào)警不跳泵,徑向軸承溫度高高改為手動(dòng)跳泵信號(hào),軸向位移高高改為軸向位移高高同時(shí)對(duì)應(yīng)側(cè)的推力軸承溫度-1高高跳泵。給水前置泵和給水泵推力軸承備用的內(nèi)側(cè)溫度-2、外側(cè)溫度-2單一超過高高定值自動(dòng)跳泵信號(hào)。
為保護(hù)給水泵本體,當(dāng)單個(gè)的溫度探頭高高時(shí),發(fā)出手動(dòng)停泵的報(bào)警,操作員根據(jù)報(bào)警卡提示,核實(shí)報(bào)警的真實(shí)性和原因后考慮手動(dòng)停泵。
2.1.3 尚需要進(jìn)一步邏輯優(yōu)化的情況
針對(duì)“給水前置泵進(jìn)口閥關(guān)(一取一)”引起跳泵的問題,考慮修改成:給水前置泵進(jìn)口閥全關(guān)與給水前置泵進(jìn)口壓低“相與”后跳泵。真實(shí)的給水前置泵進(jìn)口閥門關(guān)閉,勢(shì)必會(huì)引起前置泵入口壓力低出現(xiàn)。通過這樣修改,可以避免給水前置泵進(jìn)口閥門關(guān)限位誤觸發(fā)引起給水泵非預(yù)期誤跳閘的問題。建議修改成圖3所示的邏輯。
設(shè)計(jì)方在修改跳泵邏輯后,提供了最新的APA系統(tǒng)G版模擬圖(圖4)。在學(xué)習(xí)時(shí)發(fā)現(xiàn),模擬圖中SHT19中序號(hào)①和③標(biāo)反,與SHT7中的①和③描述剛好相反:SHT7中SHT19①為給水前置泵A推力軸承外側(cè)溫度-1高高,③為給水前置泵A推力軸承內(nèi)側(cè)溫度-1高高。但是SHT19圖中的SHT7①卻為給水前置泵A推力軸承內(nèi)側(cè)溫度-1高高,SHT7③卻為給水前置泵A推力軸承外側(cè)溫度-1高高。
圖3 給水前置泵進(jìn)口閥關(guān)跳閘主給水泵邏輯優(yōu)化
研究模擬圖發(fā)現(xiàn),推力軸承溫度高高與自由端軸向位移高高自動(dòng)跳泵的模擬圖中接線錯(cuò)誤(圖5中連接所示),導(dǎo)致邏輯變?yōu)?給水前置泵A推力軸承外側(cè)溫度-1高高(>105℃)且給水前置泵A自由端軸向位移>+260 μm,給水前置泵A推力軸承內(nèi)側(cè)溫度-1高高(>105℃)且給水前置泵A自由端軸向位移>-670 μm。這與設(shè)計(jì)的初衷違背:本來前置泵自由端位移向電機(jī)側(cè)(+)位移高高增大時(shí),即軸向電機(jī)側(cè)移動(dòng)增大,推力軸承內(nèi)側(cè)溫度會(huì)相應(yīng)的升高,當(dāng)給水前置泵A自由端軸向位移>+260 μm和給水前置泵A推力軸承內(nèi)側(cè)溫度-1高高出現(xiàn)時(shí),本應(yīng)自動(dòng)跳泵的邏輯,卻被改變未能跳泵,這將導(dǎo)致泵推力軸承溫度持續(xù)升高而損壞。
B泵、C泵情況類似,經(jīng)過向儀控人員交涉,與設(shè)計(jì)方反饋協(xié)調(diào),目前已修改為:給水前置泵A推力軸承內(nèi)側(cè)溫度-1高高(>105℃)&給水前置泵A自由端軸向位移>+260 μm,給水前置泵A推力軸承外側(cè)溫度-1高高(>105℃)&給水前置泵A自由端軸向位移>-670 μm。
2.3.1 當(dāng)前的主給水泵允許啟動(dòng)邏輯
圖4 APA模擬圖SHT19
主給水泵允許啟動(dòng)(DUTY)邏輯:①給水泵啟動(dòng)狀態(tài)正常:給水泵最小流量隔離閥和再循環(huán)閥全開且給水前置泵進(jìn)口閥全開、給水泵不反轉(zhuǎn);②給水泵出口閥關(guān);③給水泵轉(zhuǎn)速執(zhí)行機(jī)構(gòu)在最小轉(zhuǎn)速位置;④給水泵潤滑油壓>0.17 MPa。
主給水泵允許啟動(dòng)(STANDBY)邏輯:①給水泵啟動(dòng)狀態(tài)正常:給水泵最小流量隔離閥和再循環(huán)閥全開且給水前置泵進(jìn)口閥全開、給水泵不反轉(zhuǎn);②給水泵出口閥全開;③給水泵轉(zhuǎn)速自動(dòng)控制;④給水泵潤滑油壓>0.17 MPa。
2.3.2 主給水泵允許啟動(dòng)邏輯優(yōu)化分析
(1)考慮到除氧器低液位的影響,不能滿足APA泵的吸入壓頭要求,容易導(dǎo)致給水泵氣蝕損壞,除氧器液位低于-850 mm時(shí),給水泵將自動(dòng)跳泵。為保護(hù)給水泵,建議增加“除氧器液位要求”的啟泵允許條件,以避免水位不滿足條件時(shí)啟泵引起泵損壞。
(2)考慮到給水母管出口回水至凝汽器的閥門ARE090VL的影響:在主給水泵未啟動(dòng)時(shí),進(jìn)行高壓加熱器系統(tǒng)(AHP)沖洗時(shí),沖洗回水通過閥門ARE090VL回至凝汽器。該閥門開啟條件是主給水泵(APA泵)和啟動(dòng)給水泵(APD泵)不在運(yùn)行。若APA/APD泵在運(yùn)行時(shí)開啟該閥門,給水泵出口高壓水直接注入真空狀態(tài)下的凝氣器,會(huì)造成凝氣器損壞。且該閥開啟會(huì)造成主給水流量嚴(yán)重分流,導(dǎo)致泵超流量。由于啟動(dòng)給水泵并不給ARE090VL自動(dòng)關(guān)閉信號(hào),且主給水泵啟動(dòng)后因閥門前后壓差太大,也無法關(guān)閉。
因此啟動(dòng)APA/APD泵之前應(yīng)確認(rèn)ARE090VL處于關(guān)閉狀態(tài)。為保護(hù)凝汽器建議增加“ARE090VL全關(guān)”的啟泵允許條件??紤]以上2個(gè)對(duì)給水泵安全運(yùn)行的影響后,建議對(duì)主給水泵允許啟動(dòng)邏輯進(jìn)行修改(圖5)。
圖5 APA允許啟動(dòng)邏輯優(yōu)化
通過對(duì)電動(dòng)主給水泵運(yùn)行過程中出現(xiàn)的異常缺陷進(jìn)行研究分析,提煉日常工作中的良好實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn),采取有效的優(yōu)化策略,,編制典操、優(yōu)化日常運(yùn)行巡檢表巡檢項(xiàng)目等優(yōu)化措施。確保避免或是及時(shí)處理干預(yù)類似的異常缺陷。針對(duì)調(diào)試階段發(fā)現(xiàn)主給水泵控制邏輯問題,經(jīng)過對(duì)邏輯進(jìn)行分析和優(yōu)化,提升主給水泵控制邏輯的合理性,以保障電動(dòng)給水泵安全穩(wěn)定地運(yùn)行。