潘永成
(江蘇核電有限公司,江蘇連云港 222000)
應(yīng)急柴油發(fā)電機組(Emergency Diesel generator,EDG)在核電廠承擔(dān)安全相關(guān)功能,在核電廠失去場外電源時,需要對安全廠用負荷進行分級帶載,以保證反應(yīng)堆堆芯余熱導(dǎo)出,保證3道安全屏障的安全。EDG從出廠試驗開始,歷經(jīng)多種試驗,核電廠內(nèi)的突加負載試驗是對整個柴油發(fā)電機組暫態(tài)特性的考核,是對調(diào)速器、發(fā)電機組暫態(tài)電抗以及AVR(Automatical Voltage Regulator,自動電壓調(diào)節(jié)器)響應(yīng)特性進行詳細錄波分析的一種試驗。
應(yīng)急柴油發(fā)電機組發(fā)電機容量有限,當(dāng)突然加載較大負荷時,發(fā)電機的頻率和電壓均會出現(xiàn)下降。通過現(xiàn)場的突加負載試驗,考核EDG綜合性能,驗證突加負載能力是否滿足實際需求。
按照IEEE 387的規(guī)范要求,需要啟動柴油機在應(yīng)急運行期間最大的負荷。由于在調(diào)試期間,以VVER(Water Water Energetic Reactor,水—水動力反應(yīng)堆)機型為例,EDG帶載的最大負荷為LAS泵(Emergency Feed Pump,應(yīng)急補水泵)800 kW,在蒸汽發(fā)生器失去正常補水后為其提供應(yīng)急補水,保證堆芯的余熱導(dǎo)出,而蒸汽發(fā)生器的整個管線可用的施工邏輯往往又滯后于EDG可用性的要求,因此現(xiàn)場僅采用小流量試驗。小流量試驗的缺點是負載小于實際負載。但從試驗的特性來說,該試驗更側(cè)重于對于發(fā)電機暫態(tài)電抗和勵磁系統(tǒng)的考核,調(diào)速器的試驗在廠家突加負載時能夠足夠證明其可靠性。工廠出廠驗收時,EDG需要歷經(jīng)最大為75%額定功率的突加負載(4210 kW),在該條件下的頻率最大偏差為±5%,且在2 s內(nèi)恢復(fù)。廠家試驗時,考核條件已經(jīng)超過現(xiàn)場最大單個負荷,對于EDG的暫態(tài)考核,應(yīng)側(cè)重于對于電壓跌落的考核。EDG制造廠的試驗臺架上不具備800 kW的電機,通過阻性水電阻以及并聯(lián)電抗器來模擬試驗負載,該類型的模擬無法實際代表電動機的啟動過程。突加負載試驗更多的應(yīng)從考核無功的角度考慮,即電壓跌落的深度。使用LAS泵的小流量啟動可以接受。
國內(nèi)的EDG突加試驗參照標(biāo)準(zhǔn)有法國RCCE標(biāo)準(zhǔn)以及德國KTA標(biāo)準(zhǔn)。RCC—EC2400的標(biāo)準(zhǔn)為:突加負載時頻率不應(yīng)下降到額定值的95%以下,電壓不應(yīng)下降到額定值的75%以下。
按照KTA 3702標(biāo)準(zhǔn)要求,在“Transition voltage deviation during power lever increase”(電源負載增加期間過渡電壓的偏差),頻率不應(yīng)低于額定值的95%,電壓不應(yīng)下降到85%以下。KTA標(biāo)準(zhǔn)比RCCE標(biāo)準(zhǔn)嚴格,VVER項目EDG的制造及試驗標(biāo)準(zhǔn)采用KTA標(biāo)準(zhǔn),試驗驗收標(biāo)準(zhǔn)參考KTA3702標(biāo)準(zhǔn)。
突加負載并不是單一的試驗項目,是一連串連續(xù)試驗里的一個環(huán)節(jié)。驗證的是EDG的負荷轉(zhuǎn)移能力,是把1臺接近空載的發(fā)電機突然加上負載,驗證轉(zhuǎn)速和電壓變化。試驗方法是將BE*母線下游帶上盡量多的負載,然后將EDG并網(wǎng),并網(wǎng)后的EDG由于調(diào)速器自動加載900 kW負荷,可手動減少有功輸出,但是低功率時的功率很難停留在穩(wěn)定的平臺。需要就地和主控室配合,當(dāng)觀察到EDG輸出的功率處于低谷時,主控室果斷斷開BE*進線斷路器。使得本段母線負載由電網(wǎng)帶載轉(zhuǎn)移至EDG,觀察進線斷路器斷開前后的電壓及頻率波動。BE*進線斷路器分閘使得EDG進入應(yīng)急模式,電調(diào)從試驗?zāi)J角袚Q至應(yīng)急模式時,儀控系統(tǒng)會給出短暫的停機脈沖命令。停機脈沖命令消失后,電調(diào)檢測到轉(zhuǎn)速會將柴油機重新拉到以1560 r/min為起始點的4%Droop(勵磁下垂控制特性)曲線上。由于AVR不區(qū)分是否并網(wǎng),它是恒Droop模式,根據(jù)發(fā)電機的電流調(diào)整發(fā)電機的端電壓。
調(diào)試期間,下游的負載1000 kW,觀察不到電壓發(fā)生顯著的變化。該電流跟電動機啟動電流相差數(shù)倍,對于AVR及發(fā)電機暫態(tài)電抗的特性考核而言比較微弱。
在EDG進入孤島模式后,先停掉LAS泵,然后準(zhǔn)備開始突加負載,就地的錄波器準(zhǔn)備好之后,開始倒計時錄波,主控人員啟動LAS泵。LAS泵啟動完畢后,對電壓跌落深度及恢復(fù)時間進行初步判斷。
EDG的突加試驗結(jié)束后,需要將處于孤島運行的EDG與外電網(wǎng)進行并網(wǎng),稱為反同期。并網(wǎng)同期試驗前,需進行同源核相試驗,EDG突加負載試驗接線圖見圖1。經(jīng)歷同源核相試驗,才能對同期回路的正確性做出判斷,否則在二次線接線錯誤情況下將使得同期表顯示滿足同期條件,從而對發(fā)電機造成巨大傷害。其中同源核相部分,在發(fā)電機首次啟動之前已經(jīng)具備條件。反同期時BE*母線和BB*母線的同期,也就是兩段PT(Position Transformer,電壓互感器)之間的同期,在BE*上電后,可對反同期回路進行同源核相的確認。在同一個1次電源情況下,確認此時同期表指向12點。
反同期的前提是同源核相,真正反同期操作前需進行1次假同期,即是將進線斷路器置于試驗位置,然后進行合閘。通過錄波器錄取進線斷路器變位反饋以及BE*和BB*包絡(luò)電壓的比較,進線斷路器的變位反饋應(yīng)在包絡(luò)電壓的近零點。
調(diào)試時,由于反同期表在后備盤,后備盤調(diào)試屬于儀控人員,因此EDG調(diào)試人員并未過多深入后備盤的回路部分。而且假同期試驗時的試驗方法不完整,僅在接近12點時按下合閘按鈕,未在6點、9點方向嘗試合閘,所以默認為同期表的輸出允許接點串在合閘回路當(dāng)中。在后續(xù)的調(diào)試過程中,多次核實后發(fā)現(xiàn)同期表的允許接點未串在合閘回路當(dāng)中,將允許接點串入,同期表允許接點串入后,需要校驗同期表的允許頻差,按照國內(nèi)習(xí)慣設(shè)置為(0.1~0.3)Hz,換算成轉(zhuǎn)速為(3~9)r/min。恢復(fù)與外電網(wǎng)連接時,需要在主控后備盤操作,硬件按鈕操作送至儀控系統(tǒng),儀控系統(tǒng)再送至保護柜,保護柜再送至電調(diào)/AVR。因此可以明顯察覺到響應(yīng)滯后,將允許轉(zhuǎn)差調(diào)整到0.15 Hz,也就是接近7 r/min。
圖1 EDG突加負載試驗接線圖
假同期操作過程中,在6點、9點方向嘗試合閘失敗,在接近12點時應(yīng)正確動作。然后可以將斷路器推入工作位置,開始正式的反同期合閘操作,正式合閘過程中進行錄波,分析開關(guān)變位與包絡(luò)電壓的關(guān)系,分析假同期時,兩邊PT電壓存在差異,二次線的長度不一致,使得包絡(luò)電壓存在固有壓差,在同源核相期間測量包絡(luò)電壓的固有壓差,以便在假同期時對近零點判斷。反同期成功后,停運EDG,試驗結(jié)束。
分析應(yīng)急柴油機突加負載試驗方法,進行試驗和后期并網(wǎng),充分的考察柴油機性能。不應(yīng)拘泥于湊出最大有功負載,通過2臺或者多臺中壓電機啟動來模擬LAS泵的真實帶載,該工況目的是湊出有功功率相近,但該情況下勵磁機的無功功率存在不足,導(dǎo)致過流保護動作。充分認識同源核相試驗的極端重要性,對于回路及PT差異導(dǎo)致的固有壓差,在EDG并網(wǎng)試驗的導(dǎo)前時間核算時進行考慮。