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        有限元法在某托桿式往復(fù)輸送系統(tǒng)中的應(yīng)用

        2019-07-09 06:57:48
        設(shè)備管理與維修 2019年6期
        關(guān)鍵詞:有限元

        趙 旭

        (中國第一汽車集團(tuán)公司解放事業(yè)本部卡車廠,吉林長春 130011)

        0 引言

        研究一汽解放卡車廠焊裝車間新基地J6白車身自動往復(fù)自動線,換代駕駛室焊裝生產(chǎn)線由日本富士裝備技術(shù)公司總承包,主要針對J6產(chǎn)品進(jìn)行了規(guī)劃和設(shè)計,能滿足6個系列10多個品種駕駛室的混流焊接生產(chǎn),達(dá)到國內(nèi)卡車制造先進(jìn)水平,使解放卡車的生產(chǎn)躍上了一個新的臺階。新建J6重卡焊裝線共有9條生產(chǎn)線,分別為駕駛室調(diào)整線、駕駛室主焊線、車身下部線、左側(cè)圍線、右側(cè)圍線、后圍線、高頂頂蓋線、左車門線和右車門線。其中駕駛室主焊線、車身下部線、左、右側(cè)圍線、高頂頂蓋線為自動往復(fù)桿結(jié)構(gòu)。

        項目投產(chǎn)于2005年,自2009年開始進(jìn)入高產(chǎn)期,本文主要利用有限元分析方法對主焊線托桿式往復(fù)輸送系統(tǒng)主驅(qū)動站曲柄機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,為維修工作提供理論依據(jù)。

        1 主焊線托桿式往復(fù)輸送系統(tǒng)故障

        1.1 主焊線簡介

        J6焊裝主焊線是將車身下部總成、左/右側(cè)圍總成、后圍總成及頂蓋總成裝配成駕駛室,大量應(yīng)用焊接點焊機(jī)器人、涂膠機(jī)器人、搬運機(jī)器人、激光在線檢測裝置等先進(jìn)設(shè)備,自動化程度達(dá)到90%。主焊線設(shè)計生產(chǎn)節(jié)拍128 s,滿足6大系列、十幾個品種車型的柔性混流生產(chǎn),共設(shè)有12個工位。

        J6重卡白車身主焊線采用可升降往復(fù)桿輸送,如圖1所示,這種輸送方式靠兩條并列的可升降往復(fù)桿做往復(fù)運動,實現(xiàn)制件的輸送。這種方式常用于固定夾具組成的焊裝線,當(dāng)往復(fù)桿升起時將制件托起離開夾具,然后向前運動,將制件輸送到下一工位,往復(fù)桿下降,將制件落在夾具里定位,同時,往復(fù)桿后移復(fù)位。升降式往復(fù)輸送線的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試及生產(chǎn)必須完全滿足工藝要求,要求設(shè)計充分體現(xiàn)裝配結(jié)構(gòu)的合理性,往復(fù)桿要有足夠的強(qiáng)度和剛度。往復(fù)桿行走軌跡為上升、傳送、下降、返回,往復(fù)桿輸送線單個循環(huán)時間不得大于15 s,傳送速度變頻調(diào)速,每個動作都要實現(xiàn)慢一快一慢;升降式往復(fù)輸送線往復(fù)桿托架的設(shè)計要滿足車型變化要求;上升、下降要求停位精確,總成輸送要考慮其重心位置,輸送要求平穩(wěn)、安全、可靠,沒有抖動、發(fā)顫現(xiàn)象。往復(fù)桿連接處要求裝配結(jié)構(gòu)合理,連接穩(wěn)固,維修方便;往復(fù)桿輸送機(jī)構(gòu)要有機(jī)械限位裝置,升降式往復(fù)輸送線帶有氣缸平衡裝置及緩沖器,并帶有機(jī)械保護(hù);在超載情況下起到保護(hù)作用;螺紋聯(lián)接件要有防松措施。

        圖1 可升降往復(fù)桿輸送方式

        1.2 故障發(fā)生及處理過程

        M06工位驅(qū)動站負(fù)責(zé)整個主焊線往復(fù)輸送桿的舉升,在J6車型高產(chǎn)期間,該部位舉升曲柄機(jī)構(gòu)出現(xiàn)開焊,當(dāng)時維修過程如下。

        主焊線1工位報錯,查升降到位鎖緊銷不能正常伸出與縮回,初步判斷可能為鎖緊銷氣缸底座固定螺栓或往復(fù)桿曲臂有松動,使鎖緊銷伸出和縮回過程與曲臂鎖孔發(fā)卡,經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)松動,排除該原因。

        由于整條往復(fù)自動線有3工位有該鎖緊銷,其中有一處正常鎖緊即可滿足正常生產(chǎn),因此在控制程序中將該鎖緊銷短接,使其反饋信號常閉,使往復(fù)桿重新開動,這樣既可保證生產(chǎn)又可查看其他兩處鎖緊銷是否可以正常工作。

        觀察十輛份生產(chǎn)正常后,其他工位鎖緊銷又無法正常伸出與縮回,但往復(fù)桿上升及下降到位信號正常,考慮原因為低壓氣供給不正常,查空壓站低壓輸出正常,由于其他線正常工作,排除空壓站故障可能,判斷故障為主焊線壓縮空氣供給不穩(wěn)定,查看主焊線儲氣罐壓力檢測開關(guān),該開關(guān)已無法正常調(diào)節(jié)儲氣罐輸入與輸出壓力,造成低壓供給不正常,鎖緊銷氣缸無法正常工作。

        更換壓力檢測開關(guān),同時調(diào)整鎖緊氣缸底座位置,使鎖緊動作更加平滑順暢。儲氣罐重新打壓,主焊往復(fù)自動線工作恢復(fù)正常。

        主焊線上升動作后,系統(tǒng)報錯,一工位鎖緊銷又無法正常伸出,查氣路系統(tǒng)工作正常,往復(fù)桿上升到位信號正常,由于往復(fù)桿上升到位信號由減速器主軸所帶動轉(zhuǎn)盤定位塊檢測,因此判斷往復(fù)桿可能產(chǎn)生“假到位”,即電氣信號反饋正常而機(jī)械部件發(fā)生問題,致使往復(fù)桿未上升到準(zhǔn)確位置,查看鎖緊銷與往復(fù)桿定位處,往復(fù)桿目前到位與設(shè)定位置相差2 mm。初步懷疑為開關(guān)松動,使信號提前反饋,檢查開關(guān)位置未發(fā)生松動跡象,在六工位檢查升降到位開關(guān)的同時,維修人員發(fā)現(xiàn)升降驅(qū)動曲柄機(jī)構(gòu)連接件開焊。

        由修理組配合將開焊處重新焊接。維修人員撤出,堆焊處自然冷卻,曲柄機(jī)構(gòu)恢復(fù)原狀態(tài),往復(fù)自動線正常工作,維修結(jié)束。此次發(fā)生的2次故障根本原因可以歸結(jié)為升降驅(qū)動曲柄機(jī)構(gòu)連接件開焊(圖2)。

        圖2 升降驅(qū)動曲柄機(jī)構(gòu)連接件開焊

        2 利用有限元法對曲柄機(jī)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計過程

        分析駕駛室白車身總成焊接托桿式往復(fù)輸送線系統(tǒng)曲柄機(jī)構(gòu)斷裂故障過程,利用有限元方法對斷裂件進(jìn)行力學(xué)分析,并對該部件進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,同時對設(shè)計結(jié)果進(jìn)行模擬驗證。

        2.1 建立升降驅(qū)動曲柄機(jī)構(gòu)連接件三維模型

        J6重型卡車駕駛室白車身總成焊接托桿式往復(fù)輸送線設(shè)備圖紙均為二維圖紙,依據(jù)二維圖紙利用CATIA軟件繪制該部件三維模型(圖3)。

        2.2 對升降驅(qū)動曲柄機(jī)構(gòu)連接件受力情況進(jìn)行有限元分析

        主焊線升降主驅(qū)動站工作過程:電機(jī)正傳-上升到位-電機(jī)抱死,然后電機(jī)反轉(zhuǎn)-下降到位-電機(jī)抱死。驅(qū)動站主減速器輸出軸軸連接曲臂4,該曲臂為整體鑄造件,因此往復(fù)桿上升動作初始時:驅(qū)動力由減速器主軸通過鍵連接傳遞給曲臂4,曲臂4經(jīng)曲臂3將扭矩轉(zhuǎn)化為水平方向牽引力作用在曲臂2上,傳遞方向如圖4所示,根據(jù)上述情況,分析SH-18-01曲柄機(jī)構(gòu)部件受力情況,如圖5所示。

        圖3 部件三維模型

        圖4 傳遞方向

        利用CATIA軟件有限元分析功能對該部件受力情況,針對部件受力情況進(jìn)行分析:J6車型最重的駕駛室白車身重量為398 kg。在主焊線上駕駛室未安裝車門,但目前不知道車門重量,估計每個為25 kg,每個駕駛室2個車門,在主焊線每個白車身重量估計為348 kg,駕駛室頂蓋重量為90 kg,頂蓋在主焊線7車位落下。因此在一個循環(huán)的初始階段,主焊線上應(yīng)該有6個車無頂蓋,6個車有頂蓋,因此在往復(fù)桿升起的初始階段,整個往復(fù)桿上的重量應(yīng)為3636 kg,主驅(qū)動站扭矩為24 200 N·m。

        2.2.1 對零件賦予材料屬性

        圖5 SH-18-01曲柄機(jī)構(gòu)部件受力情況

        圖6 軟件界面

        2.2.2 網(wǎng)格劃分(nodes and elements)

        進(jìn)入【Advanced Meshing Tools】(高級網(wǎng)格劃分工具)工作臺。點擊菜單中的【開始】→【分析與模擬】→【Advanced Meshing Tools】(高級網(wǎng)格劃分工具)選項,點擊后進(jìn)入了【高級網(wǎng)格劃分工具】工作臺。進(jìn)入工作臺后,生成一個新的分析文件,并且彈出一個【新分析算題】對話框。點擊后,在對話框內(nèi)選擇【Static Analysis】(靜態(tài)分析算題),然后點擊【確定】按鈕。

        CATIA軟件的網(wǎng)格劃分是自動進(jìn)行的,只要轉(zhuǎn)到有限元模塊,程序就已自動確定劃分方案,只有復(fù)雜的模型才需要手動對局部網(wǎng)格進(jìn)行劃分。當(dāng)然,用戶可雙擊模型樹中圖7所示圖像來調(diào)整單元劃分參數(shù),則彈出四面體網(wǎng)格密度定義對話框(圖8),輸入圖中所示數(shù)值,完成網(wǎng)格參數(shù)修正。

        圖7 模型樹

        圖8 四面體網(wǎng)格密度定義對話框

        2.2.3 定義約束(Restraints)

        圖9 CLAMP(夾緊)定義對話框

        2.2.4 定義載荷(Loads)

        2.2.5 求解計算(Compute)

        2.3 優(yōu)化設(shè)計措施

        對主驅(qū)動臂設(shè)計進(jìn)行改進(jìn),并更換該部件,具體改進(jìn)如下。

        (1)由往復(fù)桿結(jié)構(gòu)限制,以原驅(qū)動臂結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),主軸及軸套部分由焊接連接方式更改為增加單鍵連接,以分散該處應(yīng)力集中。

        圖10 distributed force定義對話框

        圖11 部件受力情況

        圖12 區(qū)域重合

        (2)焊縫全部采用坡口焊接方式,增加焊接強(qiáng)度。

        (3)以目前加裝拉筋為參照,增加拉筋。

        (4)增加曲臂間筋板厚度,由11 mm增加到20 mm,提高強(qiáng)度。

        優(yōu)化設(shè)計后部件與原部件對比如圖13所示。更改相關(guān)參數(shù)后再次進(jìn)行有限元分析,優(yōu)化前后對比如圖14所示。優(yōu)化后部件,圖14 a圓圈部分消失,表示優(yōu)化后受力更均勻,應(yīng)力集中被有效分散。

        圖13 部件

        圖14 更改相關(guān)參數(shù)后的部件

        3 效果驗證

        經(jīng)過現(xiàn)場使用情況反饋,改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)已使用近50萬次未發(fā)生斷裂故障。證明該方法應(yīng)用于駕駛室主焊線托桿式往復(fù)輸送系統(tǒng)曲柄機(jī)構(gòu)維修工作的有效性。

        4 結(jié)束語

        通過對駕駛室白車身總成焊接托桿式往復(fù)輸送線系統(tǒng)斷裂曲柄進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)在斷裂處存在大應(yīng)力趨勢。說明此處存在應(yīng)力集中,易發(fā)生疲勞斷裂。說明有限元方法能夠準(zhǔn)確的判斷出易發(fā)生故障的方位。

        將原結(jié)構(gòu)此處加強(qiáng),避免此處出現(xiàn)應(yīng)力集中的現(xiàn)象。由計算結(jié)果可知,改進(jìn)后的斷裂處應(yīng)力危險點消失,應(yīng)力分布較為均勻。

        往復(fù)桿自動輸送方式作為汽車白車身焊接自動線的一種主要方式,自身存在著很多優(yōu)點,也存在一些不足,主驅(qū)動站作為整個系統(tǒng)中最重要的位置,曲柄機(jī)構(gòu)損壞后,進(jìn)行更換非常費時費力,因此在該部件維修更換前,利用有限元方法進(jìn)行的優(yōu)化設(shè)計可以有效為結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供方向及理論依據(jù)。同時這種方法也可以推廣到其他類似故障排除及解決過程中,目前在機(jī)器人螺柱焊槍故障維修過程中使用此方法,也取得了良好效果。

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