文興全
(廣東粵電長(zhǎng)湖發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 英德513021)
某水電廠1號(hào)水輪發(fā)電機(jī)組為立軸軸流轉(zhuǎn)漿式機(jī)組,于2013年9月完成增容改造,改造后水輪機(jī)型號(hào)為ZZD642-LH-450,額定功率為43.34 MW,額定水頭為28.00 m,額定轉(zhuǎn)速為150 r/min。至2015年初,該機(jī)組共出現(xiàn)了3次因主軸漏水過(guò)大而被迫停機(jī)檢修的問(wèn)題,針對(duì)這一頻繁出現(xiàn)的問(wèn)題,電廠組織人員對(duì)此進(jìn)行深入分析研究,找出了問(wèn)題原因,對(duì)密封裝置進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢修處理,徹底解決了密封裝置漏水過(guò)大問(wèn)題,提高了設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性、可靠性。
主軸密封裝置是水輪機(jī)的一道重要保護(hù),當(dāng)密封裝置漏水嚴(yán)重時(shí),將會(huì)導(dǎo)致水淹水導(dǎo)軸承,甚至是水淹廠房的嚴(yán)重事故,結(jié)構(gòu)合理、工藝優(yōu)良的密封裝置是水輪發(fā)電機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行的重要保障,某水電廠在2013年增容改造時(shí),將原密封裝置一并進(jìn)行了更換。
某水電廠1號(hào)水輪機(jī)運(yùn)行密封為可調(diào)水壓式端面密封,詳見(jiàn)圖1所示。密封活塞圈材質(zhì)為丁晴橡膠,密封環(huán)采用0 Gr18 Ni9不銹鋼板,密封水壓在0.05~0.20 MPa之間調(diào)整,為排除密封漏水的積水,設(shè)有浮子信號(hào)裝置,控制積水水位及排水泵的啟動(dòng)和停止[1]。
某水電廠1號(hào)水輪機(jī)檢修密封裝置為空氣圍帶式結(jié)構(gòu),詳見(jiàn)圖1所示。為防止檢修運(yùn)行密封和較長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)時(shí)尾水倒灌而設(shè)置,在機(jī)組停機(jī)后圍帶充0.5~0.7 MPa壓縮空氣來(lái)封水,在機(jī)組啟動(dòng)前撤除壓縮空氣,防止意外磨損檢修密封的空氣圍帶[1]。
圖1 密封裝置裝配簡(jiǎn)圖
(1)新密封裝置投入運(yùn)行不久,運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)頂蓋水位異常升高,頂蓋備用抽水泵啟動(dòng)仍然不能抽低水位。電廠立即采取緊急措施抽低尾水后,拆卸密封裝置檢查發(fā)現(xiàn)運(yùn)行密封橡膠活塞圈磨損導(dǎo)致漏水過(guò)大。
(2)機(jī)組運(yùn)行時(shí)圍帶排氣孔有水流出,停機(jī)時(shí)尾水倒灌致頂蓋水位異常升高。電廠立即采取緊急措施抽低尾水后,拆卸密封裝置后檢查發(fā)現(xiàn)檢修密封空氣圍帶穿孔。
(1)關(guān)于運(yùn)行密封裝置活塞圈異常磨損問(wèn)題。電廠組織技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查并分析原因:由于此類(lèi)水壓式端面密封結(jié)構(gòu)是國(guó)內(nèi)普遍使用且技術(shù)成熟的產(chǎn)品,裝置的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不存在問(wèn)題;運(yùn)行時(shí)的水壓均是按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行調(diào)整和控制的,也不存在水壓過(guò)大造成磨損的問(wèn)題。最可能存在的問(wèn)題有:①密封供水水質(zhì)太差,或者密封供水水量、水壓不足,在開(kāi)機(jī)時(shí)不能及時(shí)供水將活塞圈迅速頂起而導(dǎo)致尾水倒灌至密封水腔,有較大堅(jiān)硬的砂石或其他異物進(jìn)入密封活塞圈工作面,導(dǎo)致了這種較大面積的撕裂狀磨損;②密封活塞材質(zhì)選擇不合理,應(yīng)選擇耐候性、耐磨性、耐油性更好的材質(zhì)。
(2)關(guān)于檢修密封空氣圍帶磨損穿孔的問(wèn)題。電廠組織技術(shù)人員詳細(xì)檢查,深入分析,可能存在的問(wèn)題有:①開(kāi)停機(jī)流程設(shè)計(jì)有缺陷,開(kāi)機(jī)時(shí)圍帶氣壓撤除過(guò)晚、停機(jī)時(shí)圍帶氣壓投入過(guò)早,從而造成了空氣圍帶磨損;②空氣圍帶與主軸安裝間隙過(guò)小,運(yùn)行中主軸正常擺動(dòng)造成磨損;③空氣圍帶槽加工尺寸與圍帶尺寸配合不合理;④空氣圍帶材質(zhì)選擇不合理,應(yīng)選擇耐磨性、耐候性更好的材質(zhì)。
將密封裝置拆卸后,現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)查閱資料、肉眼觀察、氣壓試驗(yàn)、尺寸測(cè)量等方法進(jìn)行了以下檢測(cè):①查閱監(jiān)控流程,經(jīng)查閱監(jiān)控流程后,確認(rèn)開(kāi)、停機(jī)流程時(shí)空氣圍帶撤除、投入壓縮空氣流程符合設(shè)計(jì)要求。②目測(cè),發(fā)現(xiàn)主軸(轉(zhuǎn)環(huán)以下)表面、空氣圍帶座、密封支架均銹蝕嚴(yán)重;現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)供水水質(zhì)較差,存在較多泥沙。③氣壓試驗(yàn),新圍帶通氣觀察圍帶鼓起情況,當(dāng)氣壓在0.1 MPa時(shí),即發(fā)現(xiàn)圍帶有明顯的鼓起現(xiàn)象。④尺寸測(cè)量,經(jīng)電廠技術(shù)人員與廠家服務(wù)人員共同測(cè)量確認(rèn)尺寸見(jiàn)表1。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)后,分析出造成密封裝置多次漏水的主要原因有以下幾種:①密封水水質(zhì)較差,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求;②裝置部件實(shí)際尺寸有偏差;③密封活塞及空氣圍帶選材不合理。
表1 密封裝置相關(guān)部件尺寸測(cè)量記錄表
經(jīng)過(guò)以上分析后,在2015年1月現(xiàn)場(chǎng)采取了以下檢修與處理措施:①運(yùn)行密封裝置供水管路加裝二次過(guò)濾裝置,提高技術(shù)供水清潔度;②將運(yùn)行密封供水接頭管徑加大,改為DN15的不銹鋼管接頭;③密封裝置安裝前,對(duì)主軸(轉(zhuǎn)環(huán)以下)表面、空氣圍帶座、密封支架進(jìn)行除銹后,涂防銹漆兩遍;④現(xiàn)場(chǎng)將密封裝置各部件存在尺寸偏差的部分進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)加工,現(xiàn)場(chǎng)加工后尺寸見(jiàn)下頁(yè)表2;⑤將密封活塞圈、空氣圍帶的材質(zhì)由原來(lái)的丁晴橡膠更換為氯丁橡膠。
表2 密封裝置相關(guān)部件現(xiàn)場(chǎng)加工后尺寸測(cè)量記錄表
某電廠密封裝置多次出現(xiàn)漏水過(guò)大的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)相關(guān)技術(shù)人員分析原因后,采取了針對(duì)性的檢修與處理措施,投運(yùn)后運(yùn)行穩(wěn)定,至2017年底C級(jí)檢修,期間未出現(xiàn)因密封裝置漏水問(wèn)題造成的機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)。可見(jiàn)本次的現(xiàn)場(chǎng)檢修與處理是合理且有效的,也大大提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性、可靠性。
水電廠在開(kāi)展技術(shù)改造項(xiàng)目時(shí),應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對(duì)于可能影響質(zhì)量偏差的各環(huán)節(jié)提前做好風(fēng)險(xiǎn)分析,并制定控制措施,做好全過(guò)程的質(zhì)量控制。不能過(guò)分相信設(shè)備廠家的口頭質(zhì)量承諾,確保改造設(shè)備一次性成功,避免類(lèi)似問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)。