楊小祥,張長(zhǎng)征
(河南有色匯源鋁業(yè)有限公司,河南 魯山 467300)
鋁土礦、石灰與循環(huán)堿液按一定比例配制成礦漿,經(jīng)溶出、沉降分離、分解、焙燒后產(chǎn)生氧化鋁。以苛性堿為介質(zhì)的循環(huán)系統(tǒng),其生產(chǎn)效率主要與循環(huán)效率有關(guān),循環(huán)效率指1m3母液從鋁土礦中提取的氧化鋁量,以此衡量生產(chǎn)系統(tǒng)是否高效[1]。生產(chǎn)率的提高使得溶出、沉降、分解、蒸發(fā)、焙燒各個(gè)工序成本降低。
(1)循環(huán)效率對(duì)產(chǎn)能的影響。各個(gè)企業(yè)的循環(huán)效率不一樣,每立方母液在配礦時(shí)配入的鋁土礦的量不一樣,循環(huán)一次后產(chǎn)氧化鋁量就不一樣[2]。
(3)循環(huán)效率是在溶出系統(tǒng)能從鋁土礦中提取多少氧化鋁計(jì)算的。未考慮沉降系統(tǒng)水解導(dǎo)致循環(huán)效率的降低。從溶出到沉降,在這過程中溶出漿液繼續(xù)發(fā)生一系列的反應(yīng)。溶出凈溶出率75.28%,而到沉降凈溶出率只有66.26%,每噸鋁土礦將損失1000*0.5705*0.0902=51.46公斤氧化鋁,造成氧化鋁礦耗大幅升高。
表1 鋁礦土企業(yè)提取效率
通過上述數(shù)據(jù)比較:企業(yè)Ⅰ溶出率與凈溶出率基本持平,企業(yè)Ⅱ溶出率與凈溶出率相差1.58%~1.98%,企業(yè)Ⅳ溶出率與凈溶出率相差9.02%,造成溶出率與凈溶出率的差別主要是沉降系統(tǒng)的控制問題。造成溶出率與凈溶出率相差9.02%的原因如下:沉降系統(tǒng)溫度較低,3、4#沉降槽溫度只有70℃左右,熱水溫度低于80℃,沉降槽的底流泵及溢流泵的冷卻水進(jìn)入沉降系統(tǒng),導(dǎo)致沉降溫度低,沉降系統(tǒng)水解較大。粗液加石灰乳量大,造成大量的氧化鋁與石灰乳反應(yīng)形成六水鋁酸鈣進(jìn)入赤泥,造成氧化鋁損失。
從上面可以看出循環(huán)效率提高,將提高拜耳法整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)能,降低溶出系統(tǒng)的熔鹽爐煤及蒸發(fā)系統(tǒng)的蒸汽消耗,減少沉降系統(tǒng)氧化鋁水解產(chǎn)生的氧化鋁損失和赤泥量帶走的附著堿損失。因此拜耳法生產(chǎn)必須不斷優(yōu)化溶出降低溶出ak、優(yōu)化分解流程提高分解ak,提高循環(huán)堿濃度、減少沉降系統(tǒng)水解減少氧化鋁損失,應(yīng)從以下幾個(gè)方面著手。
(1)溶出溫度的控制。脫硅礦漿經(jīng)過九級(jí)自蒸發(fā)預(yù)熱段,五級(jí)熔鹽加熱段,然后進(jìn)入6臺(tái)保溫停留罐保溫溶出;預(yù)脫硅溫度100℃~105℃,預(yù)脫硅時(shí)間8-12小時(shí);BWT1出口料溫200℃~205℃;SWT5出口料溫>~265℃以上,溶出ak1.48,溶出赤泥A/S-1.15;相對(duì)溶出率93%,優(yōu)化溶出指標(biāo)的重點(diǎn)是保持較低溶出赤泥A/S的同時(shí),努力降低溶出ak。通常采取的措施是:提高溶出溫度,延長(zhǎng)溶出時(shí)間,調(diào)整礦石和堿液的配比及降低磨礦細(xì)度,保證系統(tǒng)換熱效率。
(2)石灰添加量。石灰添加量從原有的14%降低到9%,減少了石灰消耗的同時(shí),降低了赤泥鋁硅比,提高了溶出率。石灰量降低到7%~8%時(shí),溶出率達(dá)到最高,再繼續(xù)下降時(shí),溶出率下降,找到合適的添加量,保證溶出率最高,根據(jù)溶出率計(jì)算合適的配堿量,保證溶出ak最低,從而提高循環(huán)效率。
(1)優(yōu)化分解溫度。優(yōu)化分解槽溫度梯度,分解槽有14臺(tái),首槽溫度60℃±2,前三臺(tái)恒溫附聚,通過加入晶種在高溫段附聚與長(zhǎng)大,4#、5#、6#、7#、8#、9#槽通過螺旋板式換熱器降低溫度,槽子之間溫差2℃,10#、11#、12#,13#、14#自然降溫,減少細(xì)顆粒,末槽溫度46℃。嚴(yán)格控制溫度差,避免中間某兩槽溫差太大,溫度均勻穩(wěn)定降低。需要繼續(xù)完善分解槽上螺旋板換熱器。
(2)保證分解首槽固含,通過簡(jiǎn)單的計(jì)算,根據(jù)精液量來加入氫氧化鋁種子,保證首槽固含。
(3)穩(wěn)定分解時(shí)間:合理安排進(jìn)料及出料流量,保證分解槽位穩(wěn)定,以保證系統(tǒng)的平衡。
(4)分解槽出料后移,分解12#槽和13#槽都能出料去旋流器。旋流器溢流去14#分解槽,14#槽去立盤過濾出氫氧化鋁種子,底流去平盤過濾機(jī)。
表2 分解槽出料分析
通過上表可以看出:12#槽分解率47.88%,13#槽分解率是49.69%,如12#槽出料則每立方米精液少產(chǎn)出氧化鋁2.94kg/m3。按旋流器流量360m3/h~560m3/h,每小時(shí)少產(chǎn)出氧化鋁1058.4kg,導(dǎo)致系統(tǒng)效率降低,提出出料槽后移,提高了循環(huán)效率。
(1)提高種分母液濃度。通過對(duì)分解系統(tǒng)螺旋板式換熱器進(jìn)行改造,精液濃度提高到165g/l,分解率基本保持在47%以上,種分母液目前穩(wěn)定在170g/l以上。
(2)提高循環(huán)母液Na2OK濃度。提高循環(huán)母液的Na2OK濃度,可提高拜耳法的循環(huán)效率,但提高循環(huán)母液的濃度時(shí),增加了蒸發(fā)的汽耗。通過提高循環(huán)母液的Na2OK濃度及降低溶出ak而帶來的收益,不足以彌補(bǔ)提高循環(huán)母液的Na2OK濃度而增加的蒸發(fā)熱耗時(shí),那么蒸發(fā)母液的Na2OK濃度就不宜再提高。蒸發(fā)母液的Na2OK還受蒸發(fā)能力的制約,因此循環(huán)母液的Na2OK濃度只宜選擇一個(gè)合適的值。
對(duì)沉降底流下的底流泵、溢流泵、稀釋泵、精液泵等的冷卻水進(jìn)行改造后排到循環(huán)水系統(tǒng),禁止進(jìn)入沉降槽系統(tǒng);利用好溶出乏汽對(duì)洗滌熱水、赤泥濾液回水進(jìn)行加熱;嚴(yán)格控制進(jìn)四洗的熱水不低于150立方米流量,減少赤泥洗液在沉降系統(tǒng)停留,減少水解;葉濾濾餅漿液改進(jìn)稀釋槽,避免進(jìn)洗滌沉降槽,等上述措施降低氧化鋁水解造成的損失。
綜上所述:通過合理的配入石灰量,提高溶出溫度,降低溶出ak,保持最大的溶出率,提高母液ak,減少沉降系統(tǒng)的水解造成氧化鋁的損失,提高循環(huán)效率,強(qiáng)化拜耳法生產(chǎn),提高產(chǎn)能,降低生產(chǎn)能耗,從而解決低品位鋁土礦帶來的增加成本不利因素。有效的發(fā)揮拜耳法低成本優(yōu)勢(shì),為企業(yè)增加競(jìng)爭(zhēng)力提供有效的技術(shù)。