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        淺談如何改進汽車制造過程中的擋孔問題

        2019-06-30 00:26:46肖家良藍琳琳黃威羅勝東秦家斌
        企業(yè)科技與發(fā)展 2019年11期

        肖家良 藍琳琳 黃威 羅勝東 秦家斌

        【摘 要】文章通過對具體案例進行詳細講解,闡述了汽車制造過程中汽車零部件安裝孔之間出現(xiàn)擋孔問題時,如何分析原因、制定措施、跟蹤驗證,優(yōu)化汽車安裝孔尺寸,使汽車零部件之間完美匹配,達到裝配質(zhì)量要求,同時降低操作員工的裝配難度。

        【關鍵詞】擋孔問題;裝配質(zhì)量CMM數(shù)據(jù);安裝孔定位檢具

        【中圖分類號】U466 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2019)11-0078-03

        0 引言

        汽車的結構極其復雜,其零件大概有2萬個,這些零件的相互配合,構成汽車的精密結構及促成汽車功能的實現(xiàn)。而大多數(shù)零部件之間的配合常通過將兩個部件的裝配孔對準后上緊螺栓、螺母等連接件,這一過程需要兩個部件之間的裝配孔能夠精準地配合,否則就會出現(xiàn)擋孔的現(xiàn)象,影響汽車的質(zhì)量與性能。若裝配孔被遮擋的面積過大,會導致零部件安裝不上,強行打螺栓、螺母則會出現(xiàn)滑牙甚至導致零部件開裂。

        在汽車制造過程中要改進這一問題,首先要了解汽車零件裝配的定位原理,包含空間直角坐標原理、基準面與基準孔設計原理、坐標平行原理、定位一致原理,以便分析汽車零部件之間的定位和尺寸變異情況。其次要分析具體原因,提出措施并進行驗證。

        下面將通過某車型座艙總成裝配后空調(diào)箱前端兩個螺母孔與前隔板兩個鈑金光孔匹配擋孔這一具體案例,詳細闡述如何改進汽車制造過程中的擋孔問題,為這一類問題的改進提供一些方法與思路。

        1 空調(diào)箱安裝孔擋孔問題案例介紹

        1.1 擋孔問題的故障模式

        某車型的所有配置車型座艙總成裝配后,空調(diào)箱前端兩個螺母孔與前隔板兩個鈑金光孔匹配擋孔,擋孔程度月1/2,擋孔故障率為100%。具體故障位置如圖1、圖2所示。

        空調(diào)箱安裝孔裝配要求為不擋孔,擋孔嚴重影響空調(diào)箱的安裝,強行打進螺栓會導致空調(diào)箱安裝螺母滑牙,嚴重時會導致塑料支架開裂,造成空調(diào)箱裝配后松動。目前的狀態(tài)對生產(chǎn)線的效率及空調(diào)箱的裝配質(zhì)量影響很大。

        1.2 工藝流程

        該裝配工藝流程如圖3所示。

        2 擋孔問題的原因分析

        采用層次分析法把潛在原因逐一列出(如圖4所示)。

        接下來針對潛在原因逐個進行分析,找出主要原因。

        2.1 分析總裝車間裝配座艙總成操作是否異常

        總裝車間的座艙裝配時座艙偏上也會造成案例描述的那種擋孔模式,從工藝文件及實車裝配兩個方面進行分析,座艙裝配要求:座艙上的儀表板支架兩側各有2個開口朝下的“U”形卡位扣進白車身左右前側板上各2顆定位銷,定座艙裝配的X向和Z向進行主定位,后面打進座艙左右各2顆定位螺栓對座艙X向和Z向緊固。座艙裝配工藝圖如圖5所示。

        從座艙裝配的定位策略來看,員工如果沒將座艙左右兩側的“U”形卡位卡進前側板上的定位銷,座艙將裝配不到位,不到位后座艙左右兩側的4顆緊固螺栓將無法裝配和打進,工藝上證明故障與員工在裝配座艙的操作沒關系。

        2.2 分析白車身前隔板鈑金孔CMM數(shù)據(jù)是否變異

        前隔板上的2個鈑金光孔Z向下偏會造成案例故障模式,對這兩個孔的CMM數(shù)據(jù)(即三坐標數(shù)據(jù))進行調(diào)查和分析。這期間一共進行了9臺車的CMM測量,具體數(shù)據(jù)如圖6所示。

        數(shù)據(jù)顯示:前隔板上的2顆鈑金光孔CMM數(shù)據(jù)Z向尺寸在標準之內(nèi),無變異,不會造成案例描述的故障模式,不是問題產(chǎn)生的主要原因。

        2.3 分析白車身座艙安裝點CMM數(shù)據(jù)是否變異

        對白車身座艙總成安裝點進行分析,如果白車身左右前側板上的座艙定位銷Z向尺寸偏高也會造成案例描述的故障模式。前側板上的兩個鈑金孔測點為測點9和測點12,這期間一共進行了9臺車的CMM測量,具體數(shù)據(jù)如圖7所示。

        白車身前側板座艙安裝點9和點12的CMM數(shù)據(jù)均在標準之內(nèi),不是問題產(chǎn)生的主要原因。

        2.4 分析座艙總成尺寸是否變異

        對白車身相關安裝點CMM數(shù)據(jù)確認后,開始對座艙總成進行調(diào)查,隨機抽一件該車型座艙總成上TAC檢具。結果為空調(diào)箱前端2個安裝螺母孔相對檢具檢測孔Z向偏上3.0 mm,與整車擋孔故障模式一致。

        走訪供應商,隨機抽一件座艙上零件檢具,結果空調(diào)箱前端兩個安裝孔相對檢具的檢測孔Z向上偏4.0 mm左右,Y向左偏1.5 mm左右(暫未影響整車的Y向裝配)。

        小結:座艙總成上TAC檢具和零件總成檢具均超差,且與整車故障模式一致,是問題的主要原因。

        2.5 分析座艙總成裝配過程是否異常

        在供應商工廠跟蹤座艙生產(chǎn)線的22個崗位員工裝配操作,并隨機抽檢崗位操作標準文件,員工基本均按標準文件要求操作。因此,座艙總成裝配操作非問題要因。

        2.6 分析空調(diào)箱(單件)安裝孔空位是否異常

        發(fā)現(xiàn)座艙總成中空調(diào)箱安裝孔空位相對理論值Z向上偏后,調(diào)查了供應商座艙總成的裝配過程是否有影響(結果未發(fā)現(xiàn)有影響);走訪供應商,對空調(diào)箱單個零件進行調(diào)查,通過隨機抽檢5個空調(diào)箱分別上檢具,檢測結果一致:空調(diào)箱前端2個安裝孔相對檢具Z箱偏下3.0 mm左右(分析為空調(diào)箱約8 kg的自重導致安裝下沉偏孔),零件尺寸超差,但是與整車擋孔故障模式相反,非整車擋孔問題的主要原因。

        2.7 分析儀表板支架尺寸是否變異

        對儀表板支架進行調(diào)查,走訪供應商對支架上檢具進行分析。儀表板安裝支架上的空調(diào)箱安裝孔位置偏差也會導致空調(diào)箱裝配后空位變異,抽檢5件儀表板支架上檢具,重點關注測點1至測點3三個空調(diào)箱安裝空位的情況,測點如圖8所示。

        測量結果:測點1與檢具間隙為9.5 mm,標準要求為9.25~10.75 mm,符合要求;測點2與檢具間隙為10.5 mm,標準要求為9.25~10.75 mm,符合要求;測點3(空調(diào)箱下部安裝孔)與檢具間隙為5.5 mm,標準要求為4.25~5.75 mm,符合要求。

        通過與供應商技術人員咨詢了解到,測點1和測點2的標準要求原為4.25~5.75 mm,項目初期為抑制座艙總成裝配至整車后空調(diào)箱前端2個孔下偏的問題,臨時對儀表板支架測點1和測點2處進行封樣:測點1和測點2與檢具間隙增加5.0 mm,目的是將測點1和測點2位置X向往車后放心移動5.0 mm,使得空調(diào)箱裝在儀表板支架后空調(diào)箱繞著支架向上旋轉,達到安裝孔往上移動的效果,解決項目前期空調(diào)箱安裝孔下偏的問題。

        小結:從目前的調(diào)查結果來看,項目前期的儀表板支架的封樣對現(xiàn)在裝車后空調(diào)箱擋孔為根本原因。

        2.8 要因確認

        對7個潛在原因進行逐一論證后,確定主要原因有3個:{1}座艙總成尺寸變異;{2}空調(diào)箱總成尺寸異常;{3}儀表板支架尺寸變異。

        3 針對主要原因制定對策措施

        3.1 關于空調(diào)箱的調(diào)整

        討論和分析空調(diào)箱上檢具時前端2個安裝孔下偏的原因,根據(jù)以往設計經(jīng)驗,主要是由于項目設計時未考慮空調(diào)箱8 kg自動的影響,空調(diào)箱組織后前端2個安裝孔位置下偏。由于是設計問題,所以暫時不考慮對空調(diào)箱零件做調(diào)整,但可通過經(jīng)驗輸入給相關工程師,促使下一個車型設計時考慮空調(diào)箱本身的自重進行整體設計,消除空調(diào)箱總成前端2個安裝孔上檢具下沉的問題。

        3.2 關于儀表板支架的調(diào)整

        考慮分兩步進行,第一步:將儀表板支架上空調(diào)箱安裝孔測點1和測點2做回原來的檢具標準4.25~5.75 mm,跟蹤座艙總成上檢具數(shù)據(jù);第二步:根據(jù)空調(diào)箱安裝孔上空調(diào)箱檢具時下沉3.0 mm左右和空調(diào)箱安裝孔在整車裝配時上偏3.0 mm左右的兩種情況,討論將儀表板支架測點1和測點2與檢具的間隙按照6.25~7.75 mm的標準進行裝車驗證。

        3.2.1 儀表板支架尺寸做回檢具原標準進行驗證

        將支架的兩個安裝孔的基準面與檢具按5.0 mm做2件試裝件,然后進行裝配空調(diào)箱和儀表板等零件,后續(xù)對組裝的座艙進行上檢具,查看該座艙總成的空調(diào)箱安裝孔上檢具的結果。結果顯示:空調(diào)箱前端2個安裝相對座艙總成檢具的檢測銷下偏3.0 mm,與空調(diào)箱單件上檢具情況一致。

        通過驗證結果認為儀表板支架項目初期封樣值(空調(diào)箱安裝孔端面與檢具檢測塊的距離)10.0 mm偏大,應該取5.0 mm(檢具原來的要求值)與封樣值10.0 mm之間的一個數(shù)值比較合適。

        3.2.2 驗證儀表板支架并重新鎖定儀表板支架封樣值

        將儀表板支架上的空調(diào)箱安裝點1和點2的安裝面與檢具檢測塊的間隙按7.0 mm進行驗證5件,裝完座艙總成后拉至總裝車間裝車跟蹤。5臺驗證車裝配座艙后空調(diào)箱前端2個安裝螺母孔與前隔板的鈑金光孔配合不擋孔,驗證效果非常好。根據(jù)驗證的情況,對儀表板支架的封樣值重新鎖定。

        各項措施實施斷點后,近1個月內(nèi)重點關注空調(diào)箱安裝孔擋孔問題,跟蹤在線裝配狀態(tài),基本都符合標準要求,擋孔問題得到極大的改進。

        4 改進汽車制造過程中擋孔問題的總結

        本文將工作中出現(xiàn)的某車型座艙總成裝配后空調(diào)箱前端兩個螺母孔與前隔板兩個鈑金光孔匹配擋孔問題作為案例,通過列出潛在原因并逐個分析來確定主要原因,主要分析依據(jù)為三坐標數(shù)據(jù)、檢具數(shù)據(jù)及現(xiàn)場調(diào)查,并針對主要原因制定改進措施,為如何解決汽車零部件裝配過程出現(xiàn)的擋孔問題提供了分析的著手點及解決的思路,針對此類問題的解決提供參考。

        同時,經(jīng)過對此案例的分析,可將相關經(jīng)驗輸入給汽車設計工程師,使設計工程師在設計時能更好地結合汽車零件裝配定位原理,全面地考慮影響定位準確性的因素,從設計優(yōu)化上改進擋孔問題。如此一來,就從源頭上抑制了擋孔問題的發(fā)生,既節(jié)約了人力與物力,又能更好地提升汽車的質(zhì)量與性能。

        參 考 文 獻

        [1]劉麗娜.車身零件定位系統(tǒng)設計淺析[J].企業(yè)科技與發(fā)展,2014(9):26-28.

        [2]陸曉黎.基于三坐標測量技術的汽車尺寸匹配質(zhì)量控制[J].內(nèi)燃機與配件,2017(11):78-79.

        [3]黃志宏.車身虛擬匹配分析方法探討——基于零部件檢具實測數(shù)據(jù)[J].裝備制造技術,2012(4):97-101.

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