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        手動玻璃切割機的自動化改造

        2019-06-27 10:36:04黃俊杰
        科技創(chuàng)新與應用 2019年20期
        關鍵詞:改造

        黃俊杰

        摘 要:文章介紹了如何使用PLC對一臺舊式手動的SY-340型號玻璃切割機進行改造,采用機電一體化系統(tǒng)設計思想,實現(xiàn)玻璃切割機自動化控制。

        關鍵詞:玻璃切割機;自動化;改造

        中圖分類號:TM571 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2019)20-0098-04

        Abstract: This paper introduces how to use PLC to transform an old manual SY-340 glass cutting machine and realize the automatic control of glass cutting machine by using the design idea of mechatronics system.

        Keywords: glass cutting machine; automation; modification

        由于生產(chǎn)規(guī)模以及資金不足的原因,該企業(yè)使用的是手動的SY-340型號玻璃切割機,品牌為:SY/申遠,規(guī)格為450*450(mm),最小加工尺寸為30mm,最大加工尺寸為120mm。具有切割弧線小,操作簡便的特點。

        1 玻璃切割機基本構(gòu)成與加工過程

        在改造之前,本人通過研究分析,得出玻璃切割機基本構(gòu)成如下:

        (1)玻璃切割機主要用于切割,而且本機構(gòu)主要是用于玻璃劃圓的切割。

        (2)在對玻璃切割時,切割機構(gòu)需要行進旋轉(zhuǎn)對與玻璃的切割工作。

        (3)防止玻璃在切割時產(chǎn)生位移,影響產(chǎn)品質(zhì)量,在對玻璃進行切割前,需要設計玻璃的壓緊機構(gòu)。

        基于以上的分析,本次自動化設計在此基礎上加以改進,使之實現(xiàn)以下過程:

        玻璃放置——壓緊玻璃——自動切割——完成切割——切割機構(gòu)返回——切割機構(gòu)停止——松開切割好的玻璃——取出成品。

        2 方案的選擇與可行性分析

        基于以上的分析,制定了兩個自動化改造方案,分別是繼電器控制和PLC控制。并對兩種方案進行可行性分析。

        2.1 控制邏輯

        采用硬接線邏輯是繼電器控制邏輯主要特征,通過串聯(lián)或并聯(lián)的方法將繼電器機械觸點與其他元器件構(gòu)成控制電路,再加上延時繼電器的滯后動作組合成控制邏輯。基于繼電器控制的線路,系統(tǒng)構(gòu)成龐雜,對功能的增改操作非常不便,同時其體積大,功耗大。

        2.2 工作方式

        繼電控制線路中當電路形成閉合回路時,各繼電器吸合與不吸合的狀態(tài)都將受到制約。在PLC的控制邏輯中,是對程序進行循環(huán)掃描的,由于掃描時間非常之快,每個繼電器受制約的時間幾乎可以忽略不計。

        2.3 控制速度

        由于繼電器采用的是觸點吸合和釋放的機械動作,這樣的動作形式工作頻率低,同時還會伴隨有機械觸點的抖動。而PLC控制是由半導體邏輯電路來實現(xiàn)控制的,響應速度快,工作頻率高,并且不會出現(xiàn)機械抖動問題。

        2.4 限時控制

        繼電器控制一般都采用時間繼電器進行時間控制。時間繼電器容易受環(huán)境的影響,環(huán)境的濕度和溫度等都會制約其定時精度。有些特殊的時間繼電器結(jié)構(gòu)復雜造成維護上的不便。

        2.5 計數(shù)控制

        繼電控制不具備計數(shù)控制功能,而PLC能輕松實現(xiàn)。

        2.6 設計與施工

        繼電控制工程周期長,系統(tǒng)的更改麻煩。而采用PLC達到相同控制要求,則可很好避免以上缺點。整個設計和施工過程可以并列進行,大大縮短開發(fā)周期,編程與現(xiàn)場施工互不制約。

        2.7 可靠性和可維護性

        使用繼電控制必須要使用大量的機械觸點,這樣會導致龐雜的接線。因為電弧的產(chǎn)生,觸點容易機械磨損,造成使用壽命縮短,容易造成接觸不良,系統(tǒng)的可靠性和可維護性差。而PLC完成開關動作是通過驅(qū)動半導體電路來實現(xiàn)的,不存在觸點磨損的問題。PLC本身帶有自檢和監(jiān)督功能,若自身有故障產(chǎn)生,會顯示出來,方便操作人員發(fā)現(xiàn)問題。同時程序的執(zhí)行情況還能進行動態(tài)地監(jiān)視控制,為現(xiàn)場調(diào)試和維護提供了方便。

        2.8 價格

        繼電控制邏輯價格比較便宜,PLC價格比較昂貴。

        綜上所述,選擇PLC控制具有以下優(yōu)勢:

        (1)工作可靠,環(huán)境變化對系統(tǒng)穩(wěn)定性影響小。

        (2)開發(fā)周期短,調(diào)試方便。

        (3)系統(tǒng)精簡、功能強大,方便維護,改造容易。

        (4)能耗低,體積小,重量輕。

        因此,經(jīng)過以上對比分析發(fā)現(xiàn),為實現(xiàn)系統(tǒng)的安全性、可靠性、生產(chǎn)效率最優(yōu)化、產(chǎn)品效益最大化的要求,本設計采用基于PLC的控制方案。

        結(jié)合系統(tǒng)控制要求,本方案的PLC需滿足輸入15個點,輸出11個點,采用晶體管輸出。

        再綜合考慮性價比以及結(jié)構(gòu),本設計最后選擇了三菱的FX1N系列PLC,F(xiàn)X1N系列PLC集合了眾多優(yōu)點,功能強大,體積小,功耗低。

        3 玻璃切割機控制系統(tǒng)的設計

        現(xiàn)將玻璃切割機控制系統(tǒng)的設計研發(fā)論述如下:

        3.1 工作原理

        玻璃切割機的具體結(jié)構(gòu)如圖1。

        玻璃切割機主要由工作臺,固定裝置,步進電機,傳動裝置,限位裝置(限位器8,定位器,切割裝置,控制裝置組成。

        做切割工作的時候,只需把原料平放在工作臺上,系統(tǒng)啟動踩下腳踏開關即可,此時電磁閥YA得電,傳動軸在氣缸的帶動下下降;按下啟動按鈕,步進電機運行,傳動輪在主動輪通過齒帶帶動下轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)動軸在傳動輪帶動下做旋轉(zhuǎn)運動。經(jīng)過一系列機械傳動后,玻璃刀具便可實現(xiàn)對玻璃進行圓形或弧形的切割。

        為避免在切割時,刀具過度下降,造成刀具碰撞工作臺,損壞刀具和工作臺。本設計引入定位器進行規(guī)避。為適應加工不同規(guī)格的玻璃,只需調(diào)節(jié)限位器固定螺母進行上下位置調(diào)整。

        3.2 玻璃切割機的控制要求

        為了適應不同切割的要求,改造的玻璃切割機應可以實現(xiàn)以下的要求:

        (1)手動控制和自動控制可

        切換。

        (2)手動控制模式下,腳踏開關一直踩住不放,轉(zhuǎn)動軸根據(jù)用戶設定時間下降到位,時間一到,轉(zhuǎn)動軸開始轉(zhuǎn)動,刀具對玻璃進行切割。切割速度為預置值,腳踏開關的接通時間長短決定切割的角度,腳松開即停止切割。

        (3)自動控制方式下,操作員只需踩一下腳踏開關,在設置時間內(nèi)轉(zhuǎn)動軸就會自動下降到位,PLC自動獲取用戶輸入的速度和角度。時間到,刀具根據(jù)PLC程序設定的動作進行切割玻璃,完成切割后自動回到初始位置。

        (4)切割角度為可調(diào)三位,從0至999度。系統(tǒng)時間設定值由0.5至5秒;速度為兩位可調(diào)從0至99。

        (5)不同的工作狀態(tài)有相應的指示燈指示,在自動狀態(tài)時,控制面板上的手動/自動切換開關上的指示燈點亮,只要系統(tǒng)啟動時,啟動指示燈就會點亮,進行切割工作時切割指示燈點亮。無論系統(tǒng)進行到那種工作狀態(tài),當按下停止按鈕,系統(tǒng)復位并停止。

        (6)切割次數(shù)由計數(shù)器進行計數(shù)。

        3.3 玻璃切割機的控制系統(tǒng)

        綜合以上的控制要求,設計玻璃切割機控制系統(tǒng)如圖2。

        通過圖2簡明示意了各元件控制流程控制系統(tǒng)和各部分組成的邏輯關系。

        啟動信號由腳踏開關產(chǎn)生,PLC從急停按鈕處獲取急停信號,方式選擇信號由手動/自動轉(zhuǎn)換按鈕產(chǎn)生。

        時間值、速度值、角度值都由BCD數(shù)字開關設定。其中時間值設定用一位的,速度值設定用兩位的,角度值設定用三位的。

        以上信號發(fā)出后,PLC立即作出響應,經(jīng)運算后。輸出指示燈的控制信號,并對計數(shù)器發(fā)出計數(shù)信號。

        PLC根據(jù)用戶輸入的速度和角度參數(shù)通過程序產(chǎn)生相應的速度、角度脈沖列信號,步進電機啟動器接收脈沖列信號,從而控制步進電機的運動。

        3.4 玻璃切割機的PLC控制

        3.4.1 I/O分配

        根據(jù)以上對控制系統(tǒng)的設計,將PLC的I/O分配如圖3。

        時間設定用的BCD數(shù)字開關,將其公共端接于輸入的公共端子上。如圖3所示。

        3.4.2 程序設計分析

        (1)信號采集

        采用MOV指令將時間設定的信號儲存于寄存器D0中。

        采用DSW數(shù)字開關指令將速度設定的信號儲存于寄存器D2中。PLC的DSW數(shù)字開關指令被執(zhí)行時,輸出點Y14至Y17將輪流導通100ms,BCD兩位數(shù)字開關連接了輸入點X14至X17,這些輸入信號將按Y14至Y17的順序讀入和存儲于D2中。執(zhí)行DSW指令會占用Y16和Y17,因此Y16和Y17應懸空,不能用作其他輸出點。

        采用DSW數(shù)字開關指令將角度輸入信號儲存于寄存器D4中。與采集速度信號一樣,PLC的DSW數(shù)字開關指令執(zhí)行時,輸出點Y10至Y13將輪流導通100ms,BCD三位數(shù)字開關連接了輸入點X10至X13,這些信號將按Y10至Y13的順序讀入并存于D4中。執(zhí)行DSW指令會占用Y13,因此Y13應懸空,不能用作其他輸出點。

        (2)數(shù)據(jù)處理

        采集的數(shù)據(jù)是PLC處理的第一步,還要通過適當?shù)乃惴ǖ贸龇陷敵隽恳蟮闹怠?/p>

        比如輸出時間值,我們將信號存儲于D0,采集的信號為數(shù)字0至9。所以輸出的信號應為0.5至5秒左右,這就要求將D0的值放大5倍后存儲于D10中,這樣我們就可以得到時間設定值為0至45。最后用指令“OUT T0 D10”便可實現(xiàn)0至5秒的時間控制。

        將存儲于D2中的速度信號值放大一定的倍數(shù)后存儲于D12中,這就把脈沖輸出頻率設定完成。經(jīng)現(xiàn)場生產(chǎn)調(diào)試,本系統(tǒng)的最佳放大倍數(shù)為60倍。

        存儲于D4中的角度信號值,經(jīng)PLC運算后其輸出脈沖數(shù)應在被步進驅(qū)動器獲取后,準確驅(qū)動步進電機,使玻璃刀轉(zhuǎn)過的角度達到設定值的要求。

        (3)信號輸出

        如前所述,時間值的輸出采用指令“OUT T0 D10”。

        指令DPLSR 是具有32位的帶加減速脈沖輸出功能的指令,可以用在速度和角度信息的輸出。步進電機在瞬間加速或減速會發(fā)生失步現(xiàn)象,影響控制精度,加工角度會有誤差,采用帶加減速設定可以避免這種現(xiàn)象。

        為了保證有足夠時間進行連續(xù)切割,手動時設置DPLSR指令為:“DPLSR D12 K99999999 K100 Y0”,其中K99999999為設置時間,自動模式下指令為:“DPLSR D12 D16 K100 Y0”。

        其中D12為頻率設定值,對應輸入的速度值,D16代表了總輸出脈沖,代表輸入的角度值,數(shù)值K100為加減速時間,代表時間設定為100ms。

        3.4.3 梯形圖

        通過以上程序設計分析,編程的梯形圖如圖4,并進行了程序注釋。程序分為數(shù)據(jù)采集與計算(0~63步)、手動方式(64~66、70~97步)、自動方式(67~69、98~143步)、輸出處理(144~160步)四部分,參見圖4中的注釋。

        4 結(jié)束語

        本次玻璃切割機的自動化改造采用了PLC控制,證明了舊設備能添加PLC進行自動化改造的可行性。而在該機器的玻璃送料機構(gòu)進行自動化設計改造方面,可以繼續(xù)開展研究,將其改造成能實現(xiàn)自動送料、自動定位、自動切割的全自動玻璃切割機。

        參考文獻:

        [1]張鳳珊.電氣控制及可編程程序控制器[M].北京:中國輕工業(yè)出版社,2003.

        [2]梁耀光,余文烋.電工新技術教程[M].北京:中國勞動社會保障出版社,2007.

        [3]林永忠.PLC在石材切割機中的應用[J].福建電腦,2004.

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