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        安鋼2號2800m3高爐大修改造實踐

        2019-06-21 11:17:48宋燕民
        冶金設備 2019年2期
        關鍵詞:爐殼主溝鐵口

        宋燕民

        (安陽鋼鐵股份有限公司 河南安陽455004)

        1 前言

        安鋼2號高爐有效爐容2800m3,自2014年以來,隨著高爐進入爐役后期,爐缸侵蝕嚴重,爐缸異常侵蝕區(qū)的溫度持續(xù)升高,煉鐵廠采取了諸如在線壓漿、釩鈦礦護爐、減風生產(chǎn)、堵風口等措施,控制炭磚溫度維持生產(chǎn);于2016年9月20日停爐大修,第一代爐役為9年零3個月,累計產(chǎn)鐵1945萬噸,單位爐容產(chǎn)鐵6946t/ m3。

        2 擺動溜槽研制

        經(jīng)多方考查借鑒經(jīng)驗,結合高爐實際狀況及溫度監(jiān)測數(shù)據(jù),確定了高爐殘鐵口位置在11號風口下方標高7.3米處。殘鐵水罐置于3號鐵口鐵道線上,由于現(xiàn)場障礙物較多,殘鐵溝經(jīng)兩次轉折才能引出,殘鐵溝總長達26余米,殘鐵溝坡度為8%,放殘鐵所用80t鐵水罐上沿標高為3.7米,與殘鐵溝底的空間不足600mm,無法在鐵罐上方設置普通的翻轉式擺動溜槽,另外高爐鐵道線出鐵場外有很大的弧度,也無法采取在鐵水罐間連接過渡槽的方案,為將鐵水安全地在鐵罐間過渡,研制出水平擺動溜槽(如圖1),該裝置操作方便,解決了高爐停爐時空間狹小,鐵路彎曲弧度大等問題。高爐共放殘鐵8罐,共480余噸。

        3 殘鐵切割新工藝

        大修方案確定保留爐底三層碳磚,大修期間環(huán)保管制較嚴,故爐內(nèi)殘鐵分解不適宜采用爆破或氧氣切割等污染嚴重的方法處理;大修工期有限,故采用了繩鋸切割殘鐵的方法,在殘鐵口位置第5層碳磚中部呈扇面在爐底鉆了7個孔,環(huán)碳拆除后將金剛石繩逐一從7個孔洞中穿過進行切割,之后用漲袋將殘鐵撐開,由爐頂卷揚機和滑移平臺將殘鐵運至爐外。實踐證明,該方法處理殘鐵既解決了環(huán)保問題,又很好地保護了爐底所要保留的三層碳磚,保證了高爐爐缸耐材砌筑質量,確保高爐下一代爐役爐缸長壽。

        圖1 水平擺動溜槽示意圖1-槽體;2-行走輪;3-鋼絲繩;4-回轉支撐;5-驅動卷揚;6-繩輪

        4 爐缸耐材砌筑

        大修時風口組合磚全部拆除,除爐底保留三層碳磚外其余全部拆除,第3層碳磚與冷卻壁間環(huán)縫內(nèi)的碳素搗打料清除重新?lián)v制;爐底用國產(chǎn)微孔碳磚砌筑,爐缸側壁用進口超微孔碳磚砌筑,爐底砌筑陶瓷墊,側壁砌筑保護磚,風口組合磚重新砌筑;同時爐缸安裝了在線監(jiān)測系統(tǒng)和水溫差監(jiān)測,建立了爐缸侵蝕模型,為高爐精細化操作提供了數(shù)據(jù)支撐。

        5 風口大套在線加工

        風口組合磚由于長期受K、Na、Zn、Pb等有害元素侵蝕破壞作用,造成風口不同程度上翹,最終將風口大套密封面擠壓變形,風口中套與大套密封不嚴,跑煤氣嚴重(表1中所列為高爐大修時實際測量的風口大套修復前尺寸)。高爐生產(chǎn)期間多次設法處理都收效甚微,原準備在大修期間將風口大套進行更換,但考慮到風口帶爐殼的特殊結構,風口大套除1號和16號是法蘭連接的以外其它28個風口大套全部是與爐殼直接接而成的,在拆除和安裝焊接過程中爐殼母材是否受損和焊縫質量很難保證,一旦有缺陷將為下一代爐役留下重大隱患。為此,采用了在線處理風口大套密封面的方案,利用現(xiàn)場有限的空間和風口大套的特殊結構,將機床改裝置于現(xiàn)場,利用成型刀具進行在線鏜孔。加工后的風口大套密封面經(jīng)測量和安裝配合,完全符合設計要求,高爐投產(chǎn)后實測密封效果良好,無煤氣泄漏,達到了預期目標。

        表1 安鋼2號高爐風口大套修復前密封面實測尺寸(單位:mm)

        6 出鐵場綜合改造

        隨著環(huán)保形勢日趨嚴峻,環(huán)保達標排放成為鋼鐵企業(yè)能否繼續(xù)生產(chǎn)的必要條件。高爐大修時對出鐵場進行了綜合改造,主要有以下內(nèi)容:

        6.1除塵系統(tǒng)

        原96×104m3/h除塵器改造后只用于三個鐵口頂吸和側吸,新增一臺90×104m3/h除塵器,用于砂口、擺動溜槽、渣溝及爐頂,增加了各點的除塵能力。

        6.2出鐵場平坦化

        出鐵場平坦化改造后加大了渣溝深度,提高了渣溝通風吸塵能力,同時對渣鐵溝溝邦重新修整并更換了蓋板,提高了渣鐵溝的密封性能。

        6.3出鐵場廠房墻皮

        原來出鐵場廠房為半封閉結構,穿堂風較大時嚴重影響出鐵場除塵效果,大修時將出鐵場周邊進行全封閉,上部增加采光帶,下部采用立式旋轉百葉窗結構,有效避免了出鐵場的煙塵外溢現(xiàn)象。

        6.4風口平臺拓寬

        在原風口平臺的基礎上進行了拓寬,優(yōu)化風口平臺與爐殼之間的密封,地面采用耐熱混凝土整體澆筑,風口平臺起到了很好的遮煙擋塵作用,提高了3個鐵口的除塵能力,消除了煙塵溢出風口平臺的現(xiàn)象。

        7 爐頂齒輪箱循環(huán)軟水冷卻

        爐頂布料器為PW公司生產(chǎn)的水冷齒輪箱,齒輪箱冷卻板為蛇形管結構,冷卻水源采用中壓凈環(huán)水,由于當?shù)厮|過硬,導致蛇形管內(nèi)部結垢嚴重,經(jīng)常將蛇形管堵塞,影響冷卻水量,嚴重時將蛇形管完全堵死,齒輪箱上水槽高水位報警冷卻水溢流,被迫減少冷卻水量,造成齒輪箱冷卻能力下降,齒輪箱溫度持續(xù)偏高,嚴重影響齒輪箱的運行質量和使用壽命,生產(chǎn)中經(jīng)常利用高爐檢修時采用管道酸洗和解體清理的方法處理,但終究不能根治,過一段時間又故障重現(xiàn)。高爐大修時將冷卻水改成了軟水,用風口小套二次加壓水做為齒輪箱冷卻水水源,徹底解決了齒輪箱蛇形管結垢的難題,穩(wěn)定了齒輪箱的冷卻水量,保證了齒輪箱的冷卻強度,提高了齒輪箱的運行質量。

        圖2 安鋼2號高爐原鐵口框架結構示意圖

        8 鐵口框架結構改造

        原鐵口框架結構如圖2所示,鐵口框爐殼以外部分過短,鐵口框架護板與爐殼的間距只有165mm,主溝制作時耐材緊貼高爐爐殼,造成此部位爐殼在長期的生產(chǎn)過程中始終處于高溫狀態(tài),散熱 不良,久而久之爐殼發(fā)生碳化,常發(fā)生開裂跑煤氣現(xiàn)象,處理難度較大且不能根治;再有因主溝耐材直接與爐殼接觸,一旦主溝耐材有缺陷,鐵水將滲透過去燒損爐殼,嚴重時爐殼及冷卻壁都將被燒毀,釀成較大事故。大修時對鐵口框架進行了改造,如圖3所示,將鐵口框架爐殼以外部分加長200mm,在主溝耐材和爐殼間增加隔板,使主溝與爐殼完全分離,距離200mm,有利于爐殼通風冷卻,大大降低了爐殼的工作溫度,消除了爐殼碳化開裂故障的發(fā)生,同時主溝與高爐爐殼分離后,避免了主溝滲鐵對爐殼的侵蝕,保證了爐殼的使用安全。

        圖3 安鋼2號高爐改后鐵口框架結構示意圖

        9 結論

        9.1采用空料線回收煤氣法,利用煤氣分析判斷料面位置,采用較大風量,縮短了降料面時間,延長了回收煤氣時間,既減少了環(huán)境污染又創(chuàng)造了效益,料面整體降至風口中心線以下,爐墻無粘接物,為高爐扒爐提供了贏得了時間。

        9.2殘鐵孔位置選擇準確,水平擺動溝槽設計巧妙,操作安全可靠,使得整個放殘鐵過程安全順利,爐內(nèi)殘鐵所剩無幾,減輕了扒爐的難度。

        9.3風口大套在線加工新工藝有采用,保證了與中套的密封效果,避免了更換大套的繁重工作量和焊接缺陷,風口大套在線修復與爐內(nèi)更換冷卻壁互不影響,由主線施工變成了輔線施工,縮短了大修工期。

        9.4鐵口框架及主溝的改造,改善了鐵口區(qū)爐殼的工作環(huán)境,解決了困擾多年的安全生產(chǎn)隱患。

        9.5水冷齒輪箱冷卻水改軟水,消除了齒輪箱蛇形管內(nèi)壁結垢的現(xiàn)象,改善了設備的運行質量,降低了工人的勞動強度。

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