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        某渦輪冷卻器蝸殼的設(shè)計改進(jìn)與試驗驗證

        2019-06-21 07:13:50孫玉波閆周易
        裝備制造技術(shù) 2019年4期
        關(guān)鍵詞:蝸殼壓氣機墊片

        孫玉波,閆周易

        (1.海軍駐洛陽地區(qū)軍事代表,湖南 洛陽 471000;2.新鄉(xiāng)航空工業(yè)(集團(tuán))有限公司,河南 新鄉(xiāng) 453049)

        0 引言

        渦輪冷卻器作為飛機環(huán)控系統(tǒng)制冷附件中的關(guān)鍵部件,其性能的好壞將對飛機環(huán)控系統(tǒng)的性能產(chǎn)生決定性影響,渦輪冷卻器的葉輪轉(zhuǎn)子和其它固定零件之間存在一定的間隙,設(shè)計生產(chǎn)時需確保間隙不會過大導(dǎo)致過高的效率損失,又不會過小增加葉輪轉(zhuǎn)子卡滯的風(fēng)險[1]。

        升壓式渦輪通常采用調(diào)距墊片對轉(zhuǎn)子間隙進(jìn)行控制,通過在轉(zhuǎn)子兩側(cè)的固定零件之間添加不同厚度的墊片,可以得到不同的轉(zhuǎn)子間隙。調(diào)距墊片在渦輪冷卻器中的位置示意如圖1所示。螺釘連接在壓氣機蝸殼和殼體上,將中間的擴(kuò)壓器、調(diào)距墊片、壓氣機隔板和其它定子零件依次壓緊、固定。

        圖1 調(diào)距墊片位置示意圖

        通過合理配置墊片的厚度,可以在一定范圍內(nèi)調(diào)整壓氣機和渦輪的效率,確保產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計性能。

        我單位某型升壓式渦輪冷卻器在設(shè)計點工作時,壓氣機出口壓力應(yīng)不低于0.82 MPa(絕壓,下同),渦輪出口溫度應(yīng)低于-32℃。但在生產(chǎn)過程中,部分產(chǎn)品難以調(diào)試至規(guī)定性能,具體表現(xiàn)在按照設(shè)計轉(zhuǎn)子間隙裝配好產(chǎn)品后,渦輪出口溫度仍高于設(shè)計值(-32℃)。為了使產(chǎn)品達(dá)到合格的性能指標(biāo),需要反復(fù)調(diào)試產(chǎn)品其它裝配參數(shù),而調(diào)試過程中沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)供參考,產(chǎn)品存在性能不合格的隱患。

        1 裝配參數(shù)試驗對比

        該渦輪冷卻器的重要裝配參數(shù)包括壓氣機蝸殼的兩個裝配間隙,這里探討這兩處間隙對產(chǎn)品性能的影響。該產(chǎn)品壓氣機端轉(zhuǎn)子間隙為0.3~0.4 mm,見圖2中“間隙1”,“間隙1”在徑向方向通過機加保證,軸向方向通過調(diào)距墊片保證,當(dāng)增加調(diào)距墊片時,壓氣機隔板和殼體一起相對于壓氣機蝸殼被抬起,在螺釘連接處出現(xiàn)“間隙2”,寬度在1.45 mm上下小范圍浮動。

        圖2 壓氣機端間隙示意圖

        為了確定合理的裝配參數(shù),按照不同的裝配狀態(tài)對該渦輪冷卻器進(jìn)行了試驗,裝配狀態(tài)分下列A、B兩種。

        A狀態(tài):調(diào)整好圖2中的“間隙1”后,用墊片將“間隙2”填滿,對產(chǎn)品進(jìn)行性能試驗,發(fā)現(xiàn)壓氣機出口壓力只有0.74 MPa,與設(shè)計值(≥ 0.82 MPa)不符,導(dǎo)致渦輪膨脹比達(dá)不到設(shè)計要求,渦輪出口溫度只有-20.6℃(設(shè)計要求≤ -32℃);同時在試驗過程中發(fā)現(xiàn),在壓氣機入口壓力低于0.25 MPa之前,壓氣機出口壓力及渦輪出口溫度滿足設(shè)計要求;

        B狀態(tài):正常裝配狀態(tài),“間隙2”處沒有墊片,通過裝配經(jīng)驗裝配螺釘,保證壓氣機蝸殼與葉輪之間的間隙均勻,此時蝸殼與壓氣機隔板之間的間“隙2”仍存在,但圓周方向上均有減少,剩余間隙在不同周向位置處的寬度不同。再次進(jìn)行性能試驗,該狀態(tài)下實測壓氣機出口壓力0.83 MPa,渦輪出口溫度-34℃,壓氣機出口和渦輪出口溫度均滿足設(shè)計要求。

        2 原因分析

        2.1 產(chǎn)品工作原理

        根據(jù)上述試驗結(jié)果,進(jìn)行對比分析:升壓式渦輪冷卻器工作原理為逆布雷頓循環(huán),即空氣在壓氣機、換熱器、渦輪及大氣中依次進(jìn)行近似的等熵壓縮、等壓冷卻、等熵膨脹及等壓吸熱四個過程[2-3]。B狀態(tài)產(chǎn)品中的空氣循環(huán)對應(yīng)圖3溫熵圖中1′-2-3-4實線所示的軌跡,A狀態(tài)的空氣循環(huán)循環(huán)對應(yīng)圖3中的1′-2′-3′-4′虛線所示的軌跡,其中點 1′代表壓氣機入口空氣的狀態(tài)(從發(fā)動機引氣),點2代表壓氣機出口空氣狀態(tài),點3代表換熱器出口(渦輪入口)空氣狀態(tài),點4代表渦輪出口空氣狀態(tài),空氣各狀態(tài)轉(zhuǎn)化過程在圖3中用文字標(biāo)出。

        圖3 某型升壓式渦輪冷卻器的空氣循環(huán)溫熵圖

        2.2 對照試驗分析

        相對于B狀態(tài),在流量不發(fā)生明顯變化的情況下,A狀態(tài)的渦輪冷卻器由于裝配狀態(tài)變化,導(dǎo)致壓氣機增壓比下降,壓氣機出口壓力從0.82 MPa下降至0.74 MPa,將會使壓氣機出口溫度從設(shè)計點T2下降至T2′。換熱器熱邊流阻變化很小,此處忽略,換熱器近似為等壓冷卻,空氣沿著圖3中的等壓線2′-3′降溫。由于壓氣機出口溫度T′低于設(shè)計點T2,換熱器冷邊和熱邊溫差減小,換熱效率下降,換熱器熱邊出口溫降變小。渦輪出口處的背壓不變,隨后渦輪處的膨脹比勢必會隨入口壓力的減小而減小,最終導(dǎo)致渦輪出口溫度偏高,從設(shè)計的-32℃以下變?yōu)?20.6℃,整個升壓式渦輪冷卻器性能低于設(shè)計值。

        2.3 初步分析結(jié)論

        結(jié)合A狀態(tài)產(chǎn)品性能在壓氣機入口壓力高于0.25 MPa后才不合格的現(xiàn)象,分析原因可能為壓力上升至某一閾值后,產(chǎn)品發(fā)生了影響性能的彈性變形。綜合上述分析過程,推測產(chǎn)生的變形可能為:A狀態(tài)的產(chǎn)品在壓氣機入口壓力超過0.25 MPa后,壓氣機蝸殼向外鼓起,與擴(kuò)壓器的接觸面部分或全部分離。

        3 仿真論證

        為了對照理論分析結(jié)果,對產(chǎn)品在第4節(jié)中說明的A狀態(tài)和B狀態(tài)兩種裝配形式下的蝸殼進(jìn)行仿真分析,分析產(chǎn)品性能差異的原因。

        3.1 A狀態(tài)變形仿真(壓氣機蝸殼和壓氣機隔板之間完全填充墊片)

        產(chǎn)品簡化后的數(shù)模與網(wǎng)格劃分如圖4所示,網(wǎng)格數(shù)442 077,節(jié)點數(shù)783 779。

        圖4 簡化后的幾何模型(左)與網(wǎng)格劃分模型(右)

        以裝配對應(yīng)的約束與氣動力作為仿真邊界條件,分析產(chǎn)品工作狀態(tài)下的變形。壓氣機蝸殼與擴(kuò)壓器接觸面的位移情況,如圖5所示,其中淺顏色所示為分離狀態(tài),深顏色為接觸狀態(tài),經(jīng)初步計算,蝸殼上的接觸面最大分離位移達(dá)到0.17 mm(擴(kuò)壓器高度2.7+0.05-0.05 mm),變化幅度達(dá)6%,擴(kuò)壓通道出現(xiàn)縫隙將導(dǎo)致擴(kuò)壓器擴(kuò)壓能力下降,表現(xiàn)為壓氣機出口壓力下降,本文第2節(jié)A狀態(tài)產(chǎn)品的試驗結(jié)果顯示壓氣機出口壓力從0.82 MPa下降至0.74 MPa,與仿真結(jié)果相符,相互印證。

        圖5 擴(kuò)壓器與蝸殼接觸面的分離狀態(tài)

        3.2 B狀態(tài)變形仿真(壓氣機蝸殼和壓氣機隔板之間無墊片)

        為進(jìn)一步仿真模擬,當(dāng)壓氣機蝸殼與壓氣機隔板間無墊片,通過裝配經(jīng)驗完成裝配下的蝸殼接觸面位移情況。約束與氣動力載荷的設(shè)置與4.1節(jié)相同,除此之外,依據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場實測的預(yù)緊力,施加螺釘載荷。由于壓氣機蝸殼不同相位的抵抗外鼓的剛度不同,導(dǎo)致螺釘需要的預(yù)緊力不同,實測同一套產(chǎn)品所用螺釘?shù)念A(yù)緊力在2.05 N·m~3.41 N·m之間變化,仿真載荷如圖6所示。

        圖6 施加螺釘載荷

        壓氣機蝸殼與擴(kuò)壓器接觸面的位移情況,如圖7所示,其中淺顏色所示為分離狀態(tài),深顏色為接觸狀態(tài),仿真結(jié)果顯示,蝸殼上的接觸面理論最大分離位移達(dá)到0.007 mm(擴(kuò)壓器高度2.7+0.05-0.05 mm),變化幅度遠(yuǎn)低于公差帶寬度,對擴(kuò)壓器的性能幾乎無影響,因此產(chǎn)品性能應(yīng)能滿足要求。本文第2節(jié)B狀態(tài)產(chǎn)品的試驗結(jié)果顯示性能合格,與仿真結(jié)果相符,相互印證。

        圖7 擴(kuò)壓器與蝸殼接觸面的分離狀態(tài)

        此外,仿真結(jié)果顯示的零件應(yīng)力均低于材料的屈服強度,上述仿真內(nèi)容證實了第2.3節(jié)中彈性變形的理論分析結(jié)果。

        4 產(chǎn)品改進(jìn)

        4.1 改進(jìn)方向分析

        由于產(chǎn)品性能不合格是因壓氣機蝸殼剛度不足引起,可以推論,如果提高壓氣機蝸殼的剛度,可以使裝配工人直接將螺釘全部擰緊,確保在較高的工作壓力下,壓氣機蝸殼與擴(kuò)壓器的壓緊面不分離,從而簡化裝配參數(shù),消除產(chǎn)品性能超差的隱患。

        提高壓氣機蝸殼的剛度可以通過更換剛度更高的材料,或是調(diào)整零件結(jié)構(gòu),使其在目標(biāo)方向上的剛度來實現(xiàn)。更換高剛度材料即選擇彈性模量E更大的材料,但經(jīng)對比發(fā)現(xiàn),壓氣機蝸殼原材料為ZL105-T5,其彈性模量E在工作溫度下為68 GPa[4],其它鋁合金的彈性模量相對于該值沒有明顯優(yōu)勢,僅通過更換材料難以提高零件剛度。而調(diào)整零件結(jié)構(gòu),增加其抵抗向外鼓起的剛度,有較高的可行性。

        4.2 結(jié)構(gòu)改進(jìn)

        當(dāng)壓氣機蝸殼承受內(nèi)部空氣的高壓力時,殼體向外鼓起,該變形方向與加強筋的受力方向一致,可以通過提高加強筋對殼體的支撐性能來增加所需剛度;且從圖8左圖所示的零件截面圖顯示,蝸型通道相對于螺釘連接處向外伸出一段,該處結(jié)構(gòu)不夠緊湊,會降低零件抵抗外鼓的剛度。經(jīng)以上分析,進(jìn)行以下3點改進(jìn):

        (1)將加強筋數(shù)量由4個增加至6個,將抵抗變形的力分散開,減小各處的彈性變形,提高零件在外鼓方向上的剛度;

        (2)抬高加強筋的外側(cè)高度,可以將抵抗變形的力施加在扭轉(zhuǎn)力臂更長的地方,通過杠桿原理減小材料的受力,提高零件在外鼓方向上的剛度;

        (3)將壓氣機蝸殼的氣流通道向內(nèi)收,可以減少變形區(qū)域相對于支點向外伸出的長度,起到增加零件剛度的效果。

        改進(jìn)前后對比如圖8、圖9所示。

        圖8 改進(jìn)前的壓氣機蝸殼圖紙(左)與改進(jìn)后的壓氣機蝸殼圖紙(右)

        圖9 改進(jìn)前的壓氣機蝸殼數(shù)模(左)與改進(jìn)后的壓氣機蝸殼數(shù)模(右)

        5 改進(jìn)后試驗驗證

        對改進(jìn)后的壓氣機蝸殼進(jìn)行了小批量投產(chǎn),改進(jìn)前后的壓氣機蝸殼照片對比如圖10所示,改進(jìn)前零件重量1.088 kg,改進(jìn)后零件重量1.053 kg。

        圖10 更改前的壓氣機蝸殼照片(左)與更改后的壓氣機蝸殼照片(右)

        使用改進(jìn)前后壓氣機的蝸殼進(jìn)行對比裝配試驗,試驗結(jié)果如表1所示。表1顯示裝配改進(jìn)后的壓氣機蝸殼時,可以直接將螺釘擰緊至某一較高的力矩,渦輪冷卻器便能達(dá)到設(shè)計性能,渦輪出口溫度達(dá)到-34.5℃,而換裝改進(jìn)前壓氣機蝸殼后仍需反復(fù)調(diào)整螺釘擰緊力矩,才能將產(chǎn)品性能調(diào)試合格,試驗結(jié)果顯示改進(jìn)效果明顯,裝配調(diào)試?yán)щy的問題得到解決。

        表1 改進(jìn)前后產(chǎn)品試驗對比

        6 總結(jié)

        本文通過對某型升壓式渦輪裝配調(diào)試?yán)щy的現(xiàn)象進(jìn)行分析,結(jié)合仿真結(jié)果,確定了問題的關(guān)鍵原因在于壓氣機蝸殼剛度不足,導(dǎo)致高壓力工況下蝸殼發(fā)生向外鼓起的彈性變形,擴(kuò)壓器通道脫離設(shè)計狀態(tài),產(chǎn)品性能超差。針對該原因?qū)簹鈾C蝸殼進(jìn)行了結(jié)構(gòu)改進(jìn),提高了抵抗向外鼓起的剛度,小批量投產(chǎn)后進(jìn)行的裝配試驗顯示改進(jìn)效果顯著,裝配調(diào)試?yán)щy的問題得到解決。

        我單位以往設(shè)計的渦輪冷卻器工作壓力較低,蝸殼向外鼓起的彈性變形很小,以前并未暴露出該問題,而該型高壓力工況的渦輪冷卻器所顯示的問題與解決方案,可以作其它單位后續(xù)設(shè)計同類產(chǎn)品的重要經(jīng)驗,指出了設(shè)計階段對零件進(jìn)行剛度校核的必要性。

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