高 鍵,伍永明
(柳州五菱柳機(jī)動力有限公司,廣西 柳州545005)
汽車發(fā)動機(jī)的技術(shù)狀況決定了其使用壽命,而氣缸密封性是表征氣缸組技術(shù)狀況的重要參數(shù),近年來,隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展,法規(guī)的要求提高,對發(fā)動機(jī)動力性和燃油經(jīng)濟(jì)性的要求越來越高,給裝配密封性也帶來了很大的挑戰(zhàn)[1]。發(fā)動機(jī)的密封性能差會引起漏水、漏油、漏氣現(xiàn)象,在發(fā)動機(jī)生產(chǎn)組裝過程中密封性也作為一項關(guān)鍵過程特性進(jìn)行管控。本文結(jié)合實際案例就發(fā)動機(jī)密封性探測中的失效模式、原因分析及改善進(jìn)行探討。
影響發(fā)動機(jī)密封性的因素包含零部件及裝配過程等多方面,如:
(1)設(shè)計:缸體缸蓋墊片設(shè)計不合理,密封面積不足會導(dǎo)致水道、油道互通;
(2)工藝:發(fā)動機(jī)前端面(前罩殼與缸體缸蓋間)較多采用密封膠進(jìn)行密封,涂膠量過多或過少、膠跡錯誤都會影響到密封性;
(3)零件:缸體缸蓋結(jié)合面平面度、粗糙度等對密封性的良好也起到關(guān)鍵作用。
下面將引用一個實際案例進(jìn)行分析,查找密封性失效原因。
除以上影響缸體缸蓋接合密封性的主要因素外,在缸蓋底面平面度合格的情況下,還有一個易出現(xiàn)的漏點位置在前端面與大平面接合處,此處為一個拐角位置,有缸體與缸蓋、前端面與前罩殼、缸蓋底面與缸體三個接合平面。設(shè)計上密封性不足或加工工藝處理不當(dāng)都會影響到發(fā)動機(jī)總成的密封性,引起漏油等問題。以下案例正是發(fā)動機(jī)裝配過程中發(fā)現(xiàn)的氣密性不合現(xiàn)象。
問題發(fā)現(xiàn)工位:長缸體試漏工位。探測儀器:氣試泄露檢測設(shè)備。
測試值:油道13.7 ml/min(不合格)。
漏點查找:采用涂肥皂泡的方式進(jìn)行,也可使用沉水試驗方式,沉水試驗(浸水通氣后目視檢測)是一種傳統(tǒng)檢漏方式,盡管在現(xiàn)代制成品工業(yè),包括汽車行業(yè)已不處于主流地位。但因其易找到工件的泄漏部分,以利修正,故與壓力型等與干式檢漏相結(jié)合使用[2]。
經(jīng)漏點查找,漏點位置在缸體缸蓋結(jié)合面與前端面三處的結(jié)合處。
采用通用體系質(zhì)量分析的七鉆法,首先檢查現(xiàn)場生產(chǎn)記錄,操作人員、生產(chǎn)參數(shù)、使用工裝等無異常。拆機(jī)檢查,膠跡正常,零件檢查:缸蓋缸體平面度、粗糙度檢測合格。如圖1、圖2所示,對比合格與不合格發(fā)動機(jī)發(fā)現(xiàn)缸蓋漏點位置銳邊被打磨(塌邊),未按圖紙要求“保持銳邊”。
圖1 使用刀口尺檢查此平面邊緣
圖2 圖紙要求
為進(jìn)一步確認(rèn)是否是此項零件不合導(dǎo)致的氣密性不合,采用單一變量的對比分析,零件A(圖3)保持銳邊,零件B(圖4)打磨掉銳邊,相同工藝參數(shù)下,先后安裝與同一缸體進(jìn)行驗證。試驗結(jié)果如表1所列。
圖3 零件A
圖4 零件B
表1 缸蓋試漏數(shù)據(jù)對比
已驗證出是缸蓋底面銳邊被打磨造成密封性失效,接下來進(jìn)一步查檢缸蓋生產(chǎn)過程確定造成問題的根本原因。
2.3.1 生產(chǎn)工藝流程
缸蓋工藝流程主要為:缸蓋毛坯上線檢查、打碼——蓋面粗加工——排、進(jìn)氣面加工——前后端面加工——孔加工——試漏——精銑缸面——毛刷去毛刺——試漏——清洗、檢驗。
2.3.2 根本原因
按缸蓋加工流程追溯到各工序半成品狀態(tài),將影響此問題的工位鎖定在底面去毛刺工序。異常零件采用的是毛刷去毛刺方式(見圖5),此類設(shè)備在鑄鋁缸蓋的加工中應(yīng)用較為廣泛。從人、機(jī)、料、法、環(huán)查找發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)該批零件過程中存在更換毛刷情況,而在更換前因為毛刷在接近使用壽命極限時毛刷變短,強(qiáng)度增加,累積單次進(jìn)給依舊為0.2 mm,進(jìn)給偏大,當(dāng)毛刷走至與前端5°斜面交線邊緣處,交線邊緣受到毛刷擠壓力增大,導(dǎo)致出現(xiàn)塌邊現(xiàn)象。
圖5 新舊毛刷實物對比圖
采用魚骨圖與5Why法結(jié)合最終分析出塌邊問題的根本原因為:毛刷更換頻次偏低、單次進(jìn)給量過大導(dǎo)致去毛刺過程中,將銳邊刷成塌邊。
經(jīng)過參數(shù)驗證最終確定改善措施為調(diào)整毛刷更換頻次,由10 000件/次,改為2 500件/次;調(diào)整毛刷進(jìn)刀方式,由手動改為自動進(jìn)刀,前1000件每加工1件毛刷進(jìn)給0.003 mm,1 000件以后每加工1件毛刷進(jìn)給0.001 mm。
經(jīng)過試裝改進(jìn)后的缸蓋零件,發(fā)動機(jī)氣密性合格,改善有效。
在以上案例中,使用對比驗證發(fā)現(xiàn)是缸蓋底面結(jié)合位置的銳邊被打磨,從而導(dǎo)致發(fā)動機(jī)整體的密封性失效。從理論計算來正向分析如圖6所示。
圖6 結(jié)合面示意圖
因缸蓋底面銳邊被打磨,裝配后,缸體與缸蓋之間形成一道深V型縫隙,密封膠涂在前罩殼上,裝配前罩殼后,密封膠會對縫隙有一定補償作用,但因密封膠本身存在一定的粘度及硬度,密封膠不能將縫隙全部填充,導(dǎo)致裝配完成后在發(fā)動機(jī)缸體、缸蓋及前罩殼組成的三角區(qū)依然存在縫隙,從而導(dǎo)致發(fā)動機(jī)密封性失效。
在以上案例中,在缸蓋平面度、粗糙度等關(guān)鍵尺寸符合的情況下,因供應(yīng)商去毛刺工藝不當(dāng)導(dǎo)致了缸蓋底面邊緣被過度打磨,從而影響了缸體缸蓋結(jié)合面的密封性。擴(kuò)展了缸體缸蓋密封性失效案例的解決思路,可為缸蓋設(shè)計、去毛刺工藝及發(fā)動機(jī)整體三角區(qū)域的密封性提升提供相關(guān)參考。