蘇建琴,孔維一
(1. 呂梁市煤炭設(shè)計研究院,山西 呂梁 033300; 2. 華晉焦煤集團 沙曲二礦,山西 呂梁 033300)
沙曲礦位于山西省呂梁市柳林縣,是一座年設(shè)計生產(chǎn)能力300萬t的煤與瓦斯突出礦井,一直以來礦井采用兩個“四位一體”綜合防突措施以保證礦井的安全生產(chǎn),但近期礦井多個工作面出現(xiàn)了鉆屑瓦斯解吸指標值超限的情況,為準確分析超限原因,筆者廣泛收集了相關(guān)資料,并進行了分析。
鉆屑瓦斯解吸指標值K1綜合反映煤層瓦斯含量及卸壓初期瓦斯解吸速度的大小,K1值越大表明瓦斯解吸速度越大,煤層中積聚的瓦斯就越多,積聚瓦斯產(chǎn)生的壓力就增加的越快,煤層突出危險性就越大。因該值測定操作簡單易行而得到了廣泛的應(yīng)用。根據(jù)《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》要求,礦井應(yīng)“選用綜合指標法、鉆屑瓦斯解吸指標法或其它經(jīng)試驗證實有效的方法”進行區(qū)域驗證或工作面突出危險性預(yù)測,并對鉆屑解吸指標值做出推薦,見表1.
沙曲礦長期以來一直采用K1值作為突出危險性預(yù)測的指標,但近期發(fā)生4次指標超限(>0.5),3次超過礦井既定值0.3,見表2.
表1 鉆屑指標的參考臨界值表
4個K1值超限地點分布在不同層位,其中2#煤集中軌道巷、22205軌道巷跟隨2#煤頂板掘進,24104膠帶巷跟隨(3+4)#煤頂板掘進,北二2#底抽巷跟隨6#煤頂板掘進。
以上4個工作面均采取了瓦斯預(yù)抽措施,預(yù)抽鉆孔設(shè)計見表3,4,5,6. 通過鉆孔設(shè)計可以看出,工作面鉆孔完全符合區(qū)域防突措施要求,均覆蓋了巷道兩幫輪廓線15 m和正前60 m的范圍。
以上鉆孔均抽采時間達半年以上,抽采后對區(qū)域預(yù)抽煤體進行了效果檢驗,效果檢驗方式為直接測定煤層瓦斯含量,測定結(jié)果均小于8 m3/t.
K1值的物理意義是煤體脫落暴露于大氣之中解吸第一分鐘內(nèi),每克煤樣的瓦斯解吸總量,故而煤體瓦斯含量高會造成K1值較高。
表2 近期掘進工作面鉆屑瓦斯解吸指標值K1情況表
表3 2#煤集中軌道巷鉆孔設(shè)計參數(shù)表
表4 22205軌道巷鉆孔設(shè)計參數(shù)表
表5 24104膠帶巷鉆孔(4#煤)設(shè)計參數(shù)表
表6 北二2#底抽巷鉆孔設(shè)計參數(shù)表
K1值測定中,鉆屑量是用有固定容積的量杯來取樣的,要求鉆屑自然裝滿量杯,并用篩子輕輕刮平。但是,在現(xiàn)場操作中,鉆屑量往往偏多或偏少,造成測定K1值的偏大或偏小。另外,在測定中使用的樣品粒度為 1~3 mm鉆屑,是用1 mm和3 mm的組合篩子篩分出的。如果沒有經(jīng)過充分篩分,會使所用鉆屑中混合有較多小于1 mm的鉆屑,這樣,裝在量杯中的鉆屑量會比正常情況下偏多,導致測定出的K1值偏大,同時,由于鉆屑粒度的減小,會在一定程度上使鉆屑瓦斯解吸速度相對增大,導致測定的K1值偏大。
儀器是通過測定煤樣罐中的瓦斯解吸壓力來計算鉆屑瓦斯解吸量的,當密封圈或取壓膠管老化,出現(xiàn)裂紋而又未能及時更換,或者由于操作不當使煤樣罐未蓋緊或膠管連接不緊密時,煤樣罐的氣密性將會受到影響,使測定出的K1值嚴重偏小甚至接近于0. 此外,在儀器測定過程中,人工用手接觸煤樣罐或與主機連接的取壓膠管,會使煤樣罐的溫度升高導致罐內(nèi)壓力增加,使測定出的 K1值不同程度偏大。
為保證正常測定,在測定過程中儀器的電量應(yīng)充足,當儀器的欠壓指示燈亮時,表明電池電量不足,此時如果繼續(xù)用于測定,則測出的K1值將會產(chǎn)生很大誤差,一般表現(xiàn)為偏大,而且隨著電量的不足,偏大的幅度將增大,甚至達到真實值的一倍以上。另外,由于環(huán)境溫度、氣壓會影響鉆屑的瓦斯解吸速度,所以環(huán)境參數(shù)的改變也會對K1值測定結(jié)果產(chǎn)生一定影響。
煤層內(nèi)如有煤質(zhì)松軟、結(jié)構(gòu)和層理嚴重破壞的軟分層,表現(xiàn)為碎屑狀、磷片狀、糜棱狀、片狀等,往往在其上下底面有滑動痕跡,有時可見包裹體樣,手能輕易掰開,斷面暗淡無光。軟分層因透氣性差,瓦斯含量較高,校檢鉆孔施工在軟分層內(nèi),也容易造成K1值偏大。
對該礦測定鉆屑瓦斯解吸指標值K1所用的試驗儀器、試樣進行檢查,并進行重復(fù)性試驗,通過數(shù)據(jù)分析,排除操作失誤、儀器等因素,造成該礦K1值超限最主要的原因是客觀條件導致的個別區(qū)域抽采效果差,進而造成該區(qū)域瓦斯含量高。
1) 2#煤集中軌道巷、22205軌道巷,均布置在2#煤層中,2#煤層厚度僅為0.97 m,鉆孔施工過程中易出現(xiàn)軌跡在煤巖中交替穿過的情況,而如果穿巖距離較長,超過鉆孔抽采半徑,則該巖孔對應(yīng)位置煤層瓦斯未得到充分釋放,瓦斯含量依然較高。這是造成K1值超限的重要原因。
2) 北二2#底抽巷6#煤層位于巷道頂部,開口距底板高度1.1 m,厚400~600 mm,此處頂部裂隙發(fā)育,頂板有裂隙水涌出,部分孔段孔內(nèi)積水導致抽采效果不均勻,個別孔段瓦斯含量依然較高,造成K1值超限。
3) 24104膠帶巷3#煤厚度1.3 m,夾矸厚度1 m,4#煤1.7 m. 采取的本煤層鉆孔施工均施工在4#分層,因矸石透氣性差,4#煤內(nèi)的抽采鉆孔對3#煤層抽采效果差,3#煤內(nèi)瓦斯含量依然較高,造成施工在3#煤中的驗證孔K1值偏高。
根據(jù)上述分析,采取以下措施防止瓦斯超限:
1) 針對2#煤集中軌道巷、22205軌道巷K1值超限情況,延長抽采時間,分析鉆孔軌跡,根據(jù)抽采半徑對超過抽采半徑2倍的穿巖孔段補打抽采鉆孔,單獨加設(shè)計量裝置,統(tǒng)計預(yù)抽單元內(nèi)的預(yù)抽率,并采用測定瓦斯含量的方法進行了區(qū)域效果檢驗。
2) 針對24104膠帶巷K1值超限情況,在現(xiàn)場增設(shè)自動放水器,改善抽采管路內(nèi)積水的現(xiàn)象,全天抽采負壓不中斷,確保抽采效果最佳化,同時變更鉆孔設(shè)計,施工上向鉆孔,避免孔內(nèi)積水對抽采效果的影響。
3) 針對北二2#底抽巷K1值超限情況,在現(xiàn)場更換定向鉆機,對夾矸上下的3#、4#煤層分別施工抽采鉆孔。共設(shè)計11個鉆孔,分兩排布置,下排鉆孔距底板0.8 m,上排鉆孔距下排鉆孔2 m,上排鉆孔孔間距均為0.8 m,下排鉆孔孔間距均為1 m,1#、2#、3#、4#、5#、6#鉆孔為3#煤層預(yù)抽孔,7#、8#、9#、10#、11#鉆孔為4#煤鉆孔。鉆孔布置示意圖及參數(shù)見圖1. 本次鉆孔由ZYG-150型鉆機施工,孔深100 m,孔徑為80 mm,封孔、擴孔長度為6 m,封孔采用50 mm聚乙烯管,聚氨酯封孔,與主管路連接采用埋線管,主管路三通處安設(shè)孔板流量計、閥門及放水器,以便抽放觀測記錄、調(diào)整抽放參數(shù)和放水。
圖1 鉆孔布置示意圖
采取以上措施后,該礦上述地點再未發(fā)生K1值超限的情況。
沙曲礦采用鉆屑瓦斯解吸指標值作為突出危險性預(yù)測指標,近期發(fā)生4次指標超限,排除測定過程、儀器等因素后,采取了延長抽采時間、增設(shè)自動換水器、更換定鉆機等措施防止瓦斯超限,效果良好,未再出現(xiàn)K1值超限情況。采用鉆孔抽采瓦斯時要注意鉆孔設(shè)計不但要橫向涵蓋整個區(qū)域預(yù)抽控制范圍,還要考慮到煤層具體情況及鉆孔軌跡對于抽采效果的影響。有較厚不透氣夾矸存在的煤層,鉆孔軌跡要分別穿透夾矸上下煤層,以保證對整個區(qū)域的瓦斯抽采。