畢 鐵
(山西新景煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 陽(yáng)泉 045000)
3123綜采工作面位于+525m水平,埋深450m~490m,地表位于簸箕掌村西側(cè)與佛洼溝東側(cè)之間,井下位于佛洼采區(qū)南翼中部,東為7211工作面(已采),北隔采區(qū)大巷為3214工作面,西為3215工作面(正掘),南為太舊高速公路保護(hù)煤柱。工作面走向長(zhǎng)1533m,傾斜長(zhǎng)為222~231m,面積351880m2。煤層傾角較小,一般在2°~10°,大部分傾角為6°左右,工作面老頂為4.61m的灰白色的細(xì)粒砂巖,直接頂為1.25m的灰黑色砂質(zhì)泥巖,直接底板是砂質(zhì)泥巖,厚度為1.6m。煤層賦存穩(wěn)定,地質(zhì)條件簡(jiǎn)單,適合應(yīng)用沿空留巷技術(shù)。
3123綜采工作面進(jìn)風(fēng)巷為矩形斷面,凈寬為4500mm,凈高為2700mm,沿著煤層底板掘進(jìn)。
(1)采用“錨索+槽鋼托梁”對(duì)中間巷頂板進(jìn)行永久加強(qiáng)支護(hù)。其中在頂板距巷道非工作幫590mm處打設(shè)一排錨索進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),同時(shí)在巷道工作幫頂板距離墻體內(nèi)側(cè)590mm處再打設(shè)一排錨索。該兩排錨索采用相同的規(guī)格,均為Φ21.6×7200mm,間距1800mm,槽鋼托梁為14#槽鋼,長(zhǎng)度L=2200mm。
(2)沿空留巷施工區(qū):混凝土墻體上方頂板采用與中間巷相同的加強(qiáng)支護(hù)形式(錨索墊片后修改為300×300×16mm),錨索采用與中間巷相同的規(guī)格,錨索的間排距為1800×850mm,金屬經(jīng)緯網(wǎng)護(hù)頂,見(jiàn)圖1。
3123工作面進(jìn)風(fēng)巷原來(lái)寬度為4500mm,留巷后仍為4500mm,旁巷支護(hù)墻體寬度為1200mm。墻體采用強(qiáng)度等級(jí)為C30的混凝土進(jìn)行澆筑施工,采用Φ20×1300mm的高強(qiáng)度螺紋鋼錨栓進(jìn)行加固,限制墻體橫向位移。錨栓兩端各留出50mm的絲扣,錨栓的間排距為900×750mm。
圖1 沿空留巷支護(hù)橫斷面
(1)改善礦井安全生產(chǎn)條件。3123工作面瓦斯涌出量較高,長(zhǎng)期以來(lái)礦井一直采用一條專用瓦斯尾巷緩解回采巷道上隅角瓦斯積聚問(wèn)題,采用沿空留巷技術(shù)后,留下的巷道可以作為治理瓦斯的通道,可以保證工作面安全高效回采;通風(fēng)系統(tǒng)的改變也符合國(guó)家規(guī)范要求。自實(shí)施沿空留巷以來(lái),因?yàn)楣ぷ髅嫱咚钩薅鴶嚯姷拇螖?shù)大幅降低。
(2)提高煤炭回收率,有利于礦井的可持續(xù)發(fā)展。新景礦以往在工作面之間留設(shè)20m的保護(hù)煤柱,對(duì)礦井的可采資源造成了極大的浪費(fèi),服務(wù)年限有所縮短。沿空留巷技術(shù)應(yīng)用后,減少了區(qū)段煤柱的留設(shè),使采區(qū)的回收率提高了10%。
(3)改善礦井生產(chǎn)條件及工作面作業(yè)環(huán)境。沿空留巷技術(shù)的應(yīng)用,緩解了以往采掘工程在時(shí)間和空間上難以合理協(xié)調(diào)、接替緊張的狀態(tài),使生產(chǎn)更加集中化。3123工作面采用沿空留巷技術(shù)后,工作面形成了一種新型的Y型通風(fēng)方式,工作面兩條巷道同時(shí)進(jìn)入新鮮風(fēng)流,巷道中粉塵量得到了降低,工人的工作環(huán)境也得到了極大的改善。
(1)沿空留巷每米成本統(tǒng)計(jì)
沿空留巷每米成本統(tǒng)計(jì)具體如表1所示。
(2)效益分析
① 煤柱效益
3123工作面留巷長(zhǎng)度為1300m,該采區(qū)煤層平均厚度為2.9m,密度1.4t/m3,保安煤柱20m,總共可以節(jié)約煤炭資源10.56萬(wàn)t,每噸煤售價(jià)以220元/t計(jì)算,回收一個(gè)煤柱可以增加2322.32萬(wàn)元的收入。
② 少掘巷道效益
留巷成本6277.41元/m,整巷費(fèi)用按1000元/m計(jì)算,長(zhǎng)度按1300m計(jì)算,留巷成本為946.06萬(wàn)元。
高瓦斯礦井回采巷道綜合考慮掘進(jìn)及瓦斯抽采、防突等費(fèi)用,掘巷成本按8500元/m計(jì)算(參考類似條件下巷道掘進(jìn)成本,新景礦掘巷成本3957元,僅為人工及材料費(fèi)),長(zhǎng)度按1373m計(jì)算,掘巷成本為1105萬(wàn)元。
即若采用單巷掘進(jìn)時(shí),采用沿空留巷可節(jié)省巷道掘進(jìn)費(fèi)用158.94萬(wàn)元。
(1)防范堵管,保證澆筑正常進(jìn)行。
發(fā)生堵管的主要因素:混凝土粘稠度、管路的密封。
采取措施:混凝土攪拌的粘稠度(配水的多少),需要根據(jù)操作人員的經(jīng)驗(yàn)判斷。水多,混凝土的凝固時(shí)間長(zhǎng),在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)達(dá)不到要求的強(qiáng)度;水少,容易發(fā)生堵管。上料機(jī)點(diǎn)動(dòng),人工給水,攪拌機(jī)倒開(kāi),攪拌好后,攪拌機(jī)倒開(kāi)正開(kāi),再進(jìn)輸送機(jī)。為了保證混凝土粘稠度,設(shè)備操作人員要固定,不要輕易更換。
每班施工時(shí),必須檢查管路密封,發(fā)現(xiàn)密封損壞,及時(shí)更換。
(2)留巷斷面變形嚴(yán)重,導(dǎo)致單體柱不能回收,通風(fēng)斷面不足,影響風(fēng)量。
巷道的變形主要發(fā)生在底板處和煤柱幫。在支設(shè)有單體柱的地段,留巷順槽的底板鼓起量在2.0m左右,最大鼓起量約為2.2m,在工作面后方距離工作面大于200m處,只有通過(guò)人工將底板挖低才可將單體柱回收,增加了工程量,同時(shí)造成人力資源的浪費(fèi)。
優(yōu)化措施:在工作面后方距離工作面35m時(shí)開(kāi)始回收單體支柱,同時(shí)支設(shè)邊長(zhǎng)為2.0m的方形的木垛來(lái)控制頂板的下沉和底板的鼓起,將底板的鼓起量控制在1.2m左右;為保證工作面風(fēng)量,輔助進(jìn)風(fēng)與回風(fēng)的通風(fēng)橫貫每100m(間隔一個(gè)橫貫)倒一次。
(3)支撐架掛模裝置沒(méi)有發(fā)揮作用。
由于井下條件的限制,支撐架與柔模之間的距離時(shí)大時(shí)小,難以按照預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)留設(shè),使得掛模裝置無(wú)法發(fā)揮作用,影響柔模的支設(shè)。
采取措施:以單體柱和木板搭配使用來(lái)取代掛模裝置的作用,其中木板主要起到模具的作用,保證混凝土墻體不變形。該方法實(shí)用性強(qiáng),在現(xiàn)場(chǎng)取得了良好的應(yīng)用效果。
表1 沿空留巷每米成本統(tǒng)計(jì)表
通過(guò)對(duì)新景公司3#煤3123工作面沿空留巷的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)層面進(jìn)行總結(jié)分析,可以看出3123工作面采用沿空留巷技術(shù)不僅可以取得良好的經(jīng)濟(jì)效果,而且還可以提高礦井的安全生產(chǎn)系數(shù)。同時(shí),針對(duì)在沿空留巷施工過(guò)程遇到的問(wèn)題也提出了切實(shí)可行的解決方案,并且在實(shí)際應(yīng)用中也取得了良好的效果。3123工作面沿空留巷實(shí)驗(yàn)的成功可以為該礦井其他相似條件的巷道沿空留巷提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。