江成凱,李 臏,段學良
(1. 濟寧礦業(yè)集團 花園煤礦,山東 濟寧 272000; 2. 山東鼎安檢測技術有限公司,山東 濟南 250000)
濟寧礦業(yè)集團花園煤礦受開采強度、開采速度和開采規(guī)模的影響,煤礦巷道不斷延伸,通風距離以及礦井需風量逐漸增大,礦井用風硐室巷道不斷增多,使得礦井面臨通風阻力不斷增大、井巷風阻進一步升高的問題,帶來通風不暢、部分地段風速高甚至超速、用風地點進回風路線長、通風壓力損失大、風量調配困難、礦井抗災能力減弱等問題。因此,有必要開展礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化,以保證礦井通風系統(tǒng)的安全、可靠、經濟。
花園煤礦采用中央并列式通風方式,抽出式通風方法,副井進風,主井回風。主井安裝2臺防爆對旋軸流式通風機,1臺工作,1臺備用。目前,通風機運行角度為+2.5°.
風機型號:BD-Ⅱ-8-№24,風量Q:75~135 m3/s,風壓H:1 300~4 000 Pa,主軸轉速n:740 r/min,功率P:2×250 kW.
采掘工作面均為獨立的通風系統(tǒng),采煤工作面實行全負壓“U”型通風,掘進工作面采取壓入式正壓通風。在實際生產過程中發(fā)現(xiàn),礦井通風阻力和風機靜壓在不斷增大,部分地點的風量逐漸減小,照此趨勢發(fā)展,花園煤礦的安全開采可能會受到影響。因此,需要對該礦通風系統(tǒng)進行優(yōu)化。
2018年7月對該礦通風阻力進行測定,礦井風量98.9 m3/s,礦井通風阻力為2 770.4 Pa. 通風阻力分布情況見表1,圖1. 而煤礦井工開采通風技術條件(AQ1028)中規(guī)定,風量在5 000~10 000 m3/min的礦井通風阻力不超過2 500 Pa,因此花園煤礦通風系統(tǒng)不符合規(guī)定,風量、風壓不匹配,必須采取優(yōu)化措施降低礦井通風阻力,以保證礦井安全生產。
表1 礦井通風阻力分布表
圖1 4316采煤工作面主測路線阻力分布圖
利用通風系統(tǒng)繪圖、計算與分析軟件對該礦通風系統(tǒng)現(xiàn)狀進行模擬。模擬過程中將各用風地點風量(實際風量)、通過阻力測試得到的巷道形狀及斷面積、摩擦阻力系數(shù)、長度等參數(shù)和測試的風機工況參數(shù)等數(shù)據(jù)輸入通風系統(tǒng)繪圖、計算與分析軟件進行解算,可得出各巷道分支的風量和阻力、主要通風機的正常工況點參數(shù)等。
將通風網絡解算結果與礦井通風阻力測定、礦井通風機性能測定、有效風量測定的實測數(shù)據(jù)相比較發(fā)現(xiàn),礦井實測通風阻力為2 770.4 Pa,實測風量為98.9 m3/s,網絡解算結果阻力為2 864 Pa,風量為99.2 m3/s,誤差分別為3.37%和0.3%,阻力誤差小于5%. 礦井通風困難路線為4316采煤工作面,證明本次用網絡解算方法對礦井通風狀況的模擬符合礦井通風實際,網絡解算結果可作為其他方案網絡解算的基礎和依據(jù)。
對該礦通風系統(tǒng)的模擬可得,礦井通風阻力較大,風量、風壓不匹配,而且主通風機處于不經濟的運行狀態(tài),不利于礦井的安全生產,必須采取優(yōu)化措施或者更換風機。針對目前礦井通風系統(tǒng)存在的問題,提出3種解決方案:
1) 方案一。
a) 針對失修、雜物堆積的巷道進行清理擴修,以降低局部通風阻力。
b) 總回風巷、東翼行人繞道設置并聯(lián)風道,以減少局部通風阻力。
c) 四采區(qū)膠帶大巷設并聯(lián)回風聯(lián)絡巷,回風聯(lián)絡巷長230 m,斷面為10 m2.
2) 方案二。在方案一的基礎上東翼行人下山下延至四采區(qū)西軌道上山開始位置,作為東翼進風下山,使主要進風巷道變?yōu)閮蓷l。東翼進風下山長1 322 m,斷面為10 m2. 優(yōu)化措施為:
a) 針對失修、雜物堆積的巷道(采煤工作面、膠帶順槽、總回風巷和東翼膠帶大巷)進行清理擴修,以降低局部通風阻力。
b) 總回風巷、東翼行人繞道設置并聯(lián)風道,以減少局部通風阻力。
c) 四采區(qū)膠帶大巷設并聯(lián)回風聯(lián)絡巷,回風聯(lián)絡巷長230 m,斷面為10 m2.
d) 東翼行人下山下延至四采區(qū)西軌道上山開始位置作為東翼進風下山,使主要進風巷道變?yōu)閮蓷l。東翼進風下山長1 322 m,斷面為10 m2.
3) 方案三。
針對礦井通風路線長、通風阻力大的問題,選擇在四采區(qū)北部新建回風立井,用于礦井回風,而主井和副井均為進風井,以減少礦井的通風路線。將主井附近的總回風巷密閉,在四采區(qū)次煤倉處新建總回風巷連接新風井回風。原東翼軌道大巷、東翼軌道石門等進風巷道仍用于進風;而東翼膠帶大巷、東翼膠帶下山等回風巷轉變?yōu)榫赘黜鲜业膶S没仫L巷向新風井回風。
依據(jù)3個不同的優(yōu)化方案對該礦礦井現(xiàn)狀、2020年接續(xù)以及2024年接續(xù)3個不同時期礦井風量、阻力等參數(shù)進行網絡解算,以確定其優(yōu)化效果。將各用風地點需風量、通過阻力測試得到的巷道形狀及斷面積、摩擦阻力系數(shù)、長度等參數(shù)和測試的風機工況參數(shù)等數(shù)據(jù)輸入通風系統(tǒng)繪圖、計算與分析軟件進行解算,可得出具體優(yōu)化后風量和風壓,見表2.
表2 各方案不同時期解算風量、阻力統(tǒng)計表
由表2可以看出,無論采用那種優(yōu)化方案,現(xiàn)狀均能滿足煤礦井工開采通風技術條件關于風量、風壓的相關規(guī)定;而3個方案在2024年接續(xù)時期受需風量變小,而礦井主通風機沒有其他運行角度風量、風壓參數(shù)的影響,解算結果均不能滿足風量、風壓規(guī)定。
優(yōu)化方案的選擇應從技術和經濟兩個不同的角度分別考慮,但從優(yōu)化效果來看,方案三優(yōu)化效果最為理想,而方案一優(yōu)化效果最差,考慮到模擬軟件的誤差問題,方案一在2020年接續(xù)時期也能滿足風量、風壓的相關規(guī)定。
從經濟角度考慮,方案一的施工難度最小,而且工期較短,對礦井的實際生產影響不大;方案二是方案一基礎的延伸,施工難度中等,工期較長,花費也較多;采用方案三,施工工期和費用都遠遠超過其他兩個方案。3種方案所需工期和經費見表3.
表3 3種方案施工費用及難度表
綜合技術和經濟兩個方面的考慮,加上礦井的開采計劃,雖然方案二和方案三的優(yōu)化效果都比方案一好,但是所需工期長,花費多,相較于花園煤礦僅有10年左右的服務年限,負擔過重,因此選擇方案一的優(yōu)化方案。
1) 由礦井通風阻力測試結果看,花園煤礦礦井通風阻力大,不能滿足煤礦井工開采通風技術條件規(guī)定,且大部分巷道的摩擦阻力系數(shù)較大,可能是由于巷道變形、雜物堆積等原因導致,需及時修復變形巷道、清理雜物。
2) 礦井后續(xù)2020年接替和2024年接替時會導致礦井通風路線變長,通風阻力進一步增大,需采取優(yōu)化措施,降低新掘巷道的摩擦阻力系數(shù)和局部阻力。依據(jù)計算機網絡解算結果和預計費用,確定優(yōu)化措施為:a) 針對巷道失修、雜物堆積的巷道進行清理擴修,以降低局部通風阻力。b) 總回風巷、東翼行人繞道設置并聯(lián)風道,以減少局部通風阻力。c) 四采區(qū)膠帶大巷設置并聯(lián)回風聯(lián)絡巷,回風聯(lián)絡巷長230 m,斷面為10 m2.
3) 礦井目前使用的主通風機的性能不適應井下通風網絡,需要更換小的葉片角度,并及時進行主要通風機性能測定。尤其是僅剩五采區(qū)一個生產采區(qū)時,礦井需風量較小,需及時調整葉片角度以適應井下的通風網絡變化。
4) 本次通風系統(tǒng)解算分析結果是在對礦井通風阻力測試的基礎上進行的。對于大部分的巷道風阻、摩擦阻力系數(shù)、斷面積、周長等參數(shù)相對固定。但是隨著礦井的生產,這些參數(shù)可能會發(fā)生一定的變化,尤其是自然風壓的季節(jié)性變化較大。礦井應根據(jù)不同時期的通風條件和通風要求提前做好通風系統(tǒng)的優(yōu)化調整工作。