盧致明,韓 彬,張亮亮,李前進(jìn)
(云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司,云南 文山 663701)
據(jù)估計(jì),每年我國礦山選礦廠生產(chǎn)過程中外排的廢水約2億噸,約占全國工業(yè)廢水總量的十分之一,是我國工業(yè)廢水排放量最多的行業(yè)之一,選礦廢水的排放已成為廢水污染的主要來源之一。對選礦廠廢水的高校經(jīng)濟(jì)治理,提高選礦廠回水率,控制選礦廠廢水的排放,防止廢水對環(huán)境的污染和對生態(tài)平衡的破壞成為了當(dāng)今環(huán)境保護(hù)研究的課題之一[1,2]。
目前選礦廢水處理的方法有化學(xué)沉淀法,化學(xué)絮凝法,電解法,離子交換法,生物法和吸附法等等。這些方法各有其缺陷,從而限制了它們的應(yīng)用,如化學(xué)沉淀法,在低的氟砷濃度下,氟砷的化學(xué)沉淀物很難生成,從而導(dǎo)致選礦廢水中的氟砷很難進(jìn)一步去除,從而達(dá)到深度處理的目的;又如電化學(xué)(電絮凝)技術(shù),雖可以同時去除多種重金屬離子及有害污染物,但其流程復(fù)雜,成本較高。生物制劑協(xié)同氧化技術(shù)是近年來發(fā)展起來的選礦廢水處理技術(shù),具有流程簡單,效果好,無二次污染等優(yōu)點(diǎn)[3-6]。
某多金屬礦山選礦廠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水氟砷達(dá)不到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)三類水體水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求(As<0.05mg/L,F(xiàn)<1.0mg/L)。本文針對該選礦廠廢水的特征,利用生物制劑協(xié)同氧化技術(shù)對該廢水進(jìn)行深度處理,以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
生物制劑是以硫桿菌為主的復(fù)合功能菌群代謝產(chǎn)物與其它無機(jī)化合物進(jìn)行組分設(shè)計(jì),富含大量巰基、羥基、羧基、氨基等功能基團(tuán)的水處理劑。
通過生物制劑多基團(tuán)的配合作用與重金屬離子形成穩(wěn)定的重金屬配合物,實(shí)現(xiàn)重金屬離子銅、鉛、鋅、鎘、砷等的同時高效凈化;通過協(xié)同氧化技術(shù),實(shí)現(xiàn)廢水中COD等的深度降解;通過用堿調(diào)節(jié)pH值,協(xié)同脫鈣。因生物制劑兼有高效絮凝作用,當(dāng)重金屬配合物水解形成顆粒后很快絮凝成團(tuán),實(shí)現(xiàn)渣水的高效分離。
對云南某礦山尾礦庫水質(zhì)情況進(jìn)行分析,分析結(jié)果見表1。由表1可知,該尾礦庫水質(zhì)砷含量為0.076mg/L,氟含量5.10mg/L,達(dá)不到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)三類水體水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求,其余均符合排放標(biāo)準(zhǔn)。
表1 某礦山尾礦庫水質(zhì)情況分析
根據(jù)該礦山水質(zhì)的特點(diǎn),采用生物制劑協(xié)同氧化技術(shù)進(jìn)行處理,試驗(yàn)流程詳見圖1。選礦廠廢水經(jīng)過生物制劑反應(yīng)、堿液反應(yīng)和PAM反應(yīng),最終濃密得到清水,濃密的底泥直接排放至尾礦庫。
圖1 選礦廢水處理流程圖
控制尾礦庫廢水進(jìn)水流量約30m3/h(日處理量720m3),將生物制劑按設(shè)定的流量添加進(jìn)入生物制劑反應(yīng)池(有一級和二級反應(yīng)池)進(jìn)行充分反應(yīng),生物制劑反應(yīng)池水自流至堿液反應(yīng)池充分與堿液反應(yīng),再流入PAM反應(yīng)池,最后流入濃密池進(jìn)行水-渣沉降分離,濃密池溢流水合格后進(jìn)行排放,底泥直接排入尾礦庫中。試驗(yàn)過程中每4小時取一次水樣進(jìn)行分析。
圖2 處理前后水樣含As對比
對于該礦山尾礦庫廢水來說,As是主要的污染物之一,是生物制劑深度處理工藝的處理對象之一,也是萬龍山廢水工業(yè)化試驗(yàn)的核心考核指標(biāo)之一。其進(jìn)出水前后的As濃度對比表現(xiàn)如下圖2所示。
在試驗(yàn)過程中,進(jìn)水中的砷基本維持在0.04~0.08mg/L(大部分時間含砷高于排放標(biāo)準(zhǔn)),當(dāng)生物制劑、氫氧化鈉和PAM分別按照1.5kg/m3、0.1 kg/m3和1 g/m3進(jìn)行添加時,出水砷基本維持在0.01mg/L以下,甚至痕量,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于0.05mg/L的排放標(biāo)準(zhǔn)。
可見,生物制劑深度處理工藝對于尾礦庫廢水中的砷有穩(wěn)定的去除效果。
圖3 處理前后水樣含F(xiàn)對比
F也是主要的污染物之一,是生物制劑深度處理工藝的處理對象之一,也是該廢水外排工業(yè)化試驗(yàn)的核心考核指標(biāo)之一。試驗(yàn)進(jìn)出水前后的F濃度對比表現(xiàn)圖3所示。
圖4 處理后出水的pH
由圖3分析可知,在試驗(yàn)中,進(jìn)水中的氟基本維持在5mg/L左右,當(dāng)生物制劑、氫氧化鈉和PAM分別按照1.5kg/m3、0.1kg/m3和1 g/m3進(jìn)行添加時,出水氟基本維持在0.6~0.8mg/L,穩(wěn)定低于1mg/L??梢?,生物制劑深度處理工藝對于尾礦庫廢水中的氟有穩(wěn)定的去除效果。進(jìn)水pH在7左右,但是在試驗(yàn)過程中添加了生物制劑、氫氧化鈉和PAM(絮凝劑)等藥劑,對水的pH值有一定的影響,因此對出水的pH值進(jìn)行化驗(yàn)跟蹤,出水的pH跟蹤結(jié)果見圖4。從跟蹤數(shù)據(jù)顯示來看,該礦山水體pH在6.5~7.5之間波動。從對試驗(yàn)的出水pH來看,萬龍山尾礦庫廢水采用生物制劑深度處理工藝,在脫除氟、砷之后,出水的pH始終穩(wěn)定保持在6~8之間,完全滿足國家排放標(biāo)準(zhǔn)要求的6~9。
表2 藥劑成本估算
外排水處理站按24小時連續(xù)運(yùn)行,運(yùn)營人員共計(jì)3名。人工費(fèi)用按照10萬元/人·年,年運(yùn)行按330天計(jì):運(yùn)行人工成本=3×100000/(2000×330)=0.45(元/m3);
系統(tǒng)運(yùn)行時,主要耗電設(shè)備包括:廢水提升泵、液堿反應(yīng)池?cái)嚢铏C(jī)、液堿和PAM配制槽電機(jī)、空壓機(jī)和藥劑投加泵,每天耗電約1900kWh,電費(fèi)按0.35元/度計(jì)算:運(yùn)行電費(fèi)成本=1900×0.35/2000=0.33(元/m3)
總成本=3.67+0.45+0.33=4.45元/m3
(1)通過試驗(yàn)驗(yàn)證,生物制劑協(xié)同氧化技術(shù)處理選礦廠生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水氟砷的治理有很好的效果,且處理成本在企業(yè)可以承受的范圍內(nèi)。
(2)生物制劑協(xié)同氧化法進(jìn)行水處理,具有工藝流程簡單,工藝前端不需硫酸預(yù)處理,尾端也無需回調(diào)pH,操作簡便,固液分離快等特點(diǎn)。