王嬌嬌,劉夫云,李德璽,陳鑫淼
(桂林電子科技大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,廣西 桂林541004)
隨著人口的不斷增長(zhǎng)以及城市化快速發(fā)展,直流換流站內(nèi)電容器裝置往往建立在靠近人口密集的區(qū)域,但該裝置所產(chǎn)生的噪聲嚴(yán)重的影響了周?chē)用竦恼I睢T贑IGRE technical report報(bào)告中指出在特高壓直流換流站中電容器的噪聲水平范圍已經(jīng)達(dá)到60~105 dB[1]。根據(jù)中國(guó)電力科學(xué)研究院對(duì)某換流站內(nèi)的A計(jì)權(quán)噪聲進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)測(cè)試結(jié)果[2]:電力電容器裝置附近的輻射噪聲高達(dá)89.7 dB,大大超過(guò)了人類可接受的噪聲范圍。因此,如何有效地控制電力電容器的振動(dòng)輻射噪聲,已成為丞待解決的難題。
關(guān)于電容器振動(dòng)控制技術(shù)早就開(kāi)始被關(guān)注研究,并取得了一定的成效。2012年,Zhu L等人[3]對(duì)雙底面電容器的隔振降噪效果進(jìn)行了研究,結(jié)果顯示:采用雙底面電力電容器,底面的振動(dòng)明顯減小。2013年,左強(qiáng)林等人[4]用大量的實(shí)驗(yàn)表明:在電容器底部加隔聲腔能夠有效的降低電容器噪聲。2015年,黃國(guó)興等人[5]在電容器的頂部和底部加入復(fù)合微穿孔板,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:該結(jié)構(gòu)可使電容器頂部和底部的降噪量達(dá)到6~7 dB。2015年,甘林等人[6]在電容器芯子底面與殼體間設(shè)置波紋管減振器,使得電容器底部的噪聲降低了9 dB。上述學(xué)者對(duì)電容器振動(dòng)噪聲控制研究多集中在芯子與外殼隔振等方面,而對(duì)電容器芯子振動(dòng)控制及振動(dòng)仿真建模等方面進(jìn)行研究的文獻(xiàn)還鮮有見(jiàn)刊。但電容器產(chǎn)生輻射噪聲主要來(lái)源于芯子的振動(dòng),研究芯子的振動(dòng)及其控制方法是目前解決電容器噪聲問(wèn)題的關(guān)鍵難題。
本文從電力電容器芯子減振理論及振動(dòng)產(chǎn)生機(jī)理進(jìn)行分析,并考慮到質(zhì)量塊具有良好的安全性、成本低、工程易于實(shí)現(xiàn)等優(yōu)勢(shì),所以提出了在芯子串段間合理設(shè)置質(zhì)量塊的方法,使電容器的固有頻率避開(kāi)電流的激勵(lì)頻率,從而降低電容器的振動(dòng)[7];并對(duì)提出的方法進(jìn)行仿真建模及試驗(yàn)驗(yàn)證;根據(jù)試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果,驗(yàn)證了在芯子串段間加載質(zhì)量塊可以改善電容器的振動(dòng)噪聲問(wèn)題。
加載質(zhì)量塊的電容器的外部結(jié)構(gòu)主要由殼體、電介質(zhì)引線鐵、陶瓷套管、吊耳等組成,內(nèi)部主要由放電電阻、絕緣浸漬劑、芯子、質(zhì)量塊等材料組成,如圖1所示。其中,絕緣浸漬劑(如芐基甲苯等)用來(lái)填充電容器內(nèi)部的空隙,防止電極之間通過(guò)電解質(zhì)放電,導(dǎo)致電容器故障;芯子單元是由鋁箔和絕緣材料(如聚丙烯薄膜等)疊加在一起纏繞并壓制成扁平狀,電容器芯子由芯子單元通過(guò)電路的串聯(lián)和并聯(lián)組成,然后經(jīng)過(guò)真空處理,裝入箱殼后充入絕緣浸漬劑密封;部分質(zhì)量塊通過(guò)焊接工藝固定在殼體的頂部與底部,其他質(zhì)量塊分布在芯子串段之間。
圖1 加載質(zhì)量塊的電容器結(jié)構(gòu)圖
當(dāng)電容器加載有交變電流時(shí),相鄰的鋁箔之間組成了交變的電場(chǎng)。因?yàn)樾咀釉潜馄綘畹?,兩?cè)卷繞圓弧部分相對(duì)于平行極板面積較小,故其面積可以忽略不計(jì),可將電容器極板等效為平行板電容器模型進(jìn)行分析,如圖2所示,u(t)為在電容器芯子極板上作用的電壓,A為等效極板面積。如圖3所示,由于芯子元件中間的所有鋁箔兩側(cè)均受到大小相等方向相反的電場(chǎng)力,處于受力平衡狀態(tài),所以只有處于元件最外端的鋁箔是單向受力的,因此,電容器振動(dòng)有明顯的指向性,并且通過(guò)大量噪聲測(cè)試發(fā)現(xiàn)電容器頂部和底部為主要噪聲源。
圖2 電容器等效電路圖
圖3 芯子極板所受電場(chǎng)力分析圖
其中,A為等效極板的面積,ε為極板的電容率,x為兩極板間的距離,u(t)為極板間的電壓。
一般基波電壓與一種或多種高次諧波電壓同時(shí)加載形成電容器中的電壓。因此,當(dāng)某n次諧波電壓與基波電壓疊加時(shí),芯子極板上的總電壓表達(dá)式為:
假設(shè)初相位為零,聯(lián)立(1)-(2)式:
兩個(gè)極板之間的電場(chǎng)力 F(t)為[8]:
試驗(yàn)電流工況參數(shù)為:基波頻率電流I1=50 A,諧波頻率電流I5=12 A,I11=5 A,I13=16 A,根據(jù)式(3)在MATLAB中進(jìn)行仿真計(jì)算,實(shí)驗(yàn)電流工況電場(chǎng)力的時(shí)域曲線如圖4所示。
圖4 試驗(yàn)工況下的電場(chǎng)力時(shí)域圖
電容器芯子振動(dòng)主要由于加載在芯子上的電流激勵(lì)頻率與芯子的某階固有頻率相等,產(chǎn)生共振引起的,因此,芯子的相關(guān)減振方案可以利用反共振的發(fā)生原理進(jìn)行設(shè)計(jì)。反共振指當(dāng)機(jī)械系統(tǒng)所受到的激振力的頻率為某一值時(shí),會(huì)出現(xiàn)一個(gè)振動(dòng)靜止的狀態(tài)。每個(gè)反共振峰出現(xiàn)在相鄰的共振峰之間,并且在反共振峰處振動(dòng)振幅最小。
當(dāng)不考慮阻尼對(duì)機(jī)械系統(tǒng)的影響時(shí),任意一個(gè)MDOF系統(tǒng)的位移導(dǎo)納矩陣表達(dá)式為[9]:
其中,Δ 為阻抗矩陣[k]- ω2[m]的行列式,[Δij]為阻抗矩陣的代數(shù)余子式。
當(dāng)僅在多自由度系統(tǒng)中第j節(jié)點(diǎn)處施加簡(jiǎn)諧力f=Fejwt,則在系統(tǒng)中第i點(diǎn)產(chǎn)生的位移振幅可表示為:
由以上分析可知,當(dāng)激勵(lì)頻率ω滿足:Δ=[k]-ω2[m] =0時(shí),系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)共振現(xiàn)象。Δij=0時(shí),系統(tǒng)將在坐標(biāo)i點(diǎn)產(chǎn)生反共振。具體方程如下:
通過(guò)式(6)和式(7)可以求得n個(gè)共振頻率和m個(gè)反共振頻率且m<n,只要激勵(lì)頻率ω與共振及反共振中任意一個(gè)頻率重合,共振或反共振現(xiàn)象都會(huì)發(fā)生。工程上大部分應(yīng)用的減振措施就是依據(jù)反共振發(fā)生原理,在原來(lái)振動(dòng)系統(tǒng)上設(shè)計(jì)一個(gè)附加的系統(tǒng)來(lái)抑制原系統(tǒng)的振動(dòng)。利用反共振原理降低電容器的方法有多種,比如在殼體上安裝加強(qiáng)筋板,改變電容器殼體的質(zhì)量,等方案,但考慮到經(jīng)濟(jì)性及工程上是否易實(shí)現(xiàn)等問(wèn)題,在芯子串段間合理設(shè)置質(zhì)量塊的方法,對(duì)于降低電容器的振動(dòng)比較合適。
加載質(zhì)量塊的電容器的振動(dòng)有限元模型主要由芯子串段、殼體、吊耳及質(zhì)量塊組成,芯子串段等效為尺寸大小相同的長(zhǎng)方體結(jié)構(gòu),各組件的材料屬性如表1所示。根據(jù)電力電容器實(shí)際接觸分析可知,電容器芯子和等效虛擬介質(zhì)及質(zhì)量塊之間的接觸方式均為法向無(wú)滲透、切向無(wú)滑動(dòng)接觸,芯子與殼體之間的接觸方式為共節(jié)點(diǎn)接觸。電力電容器通過(guò)吊耳與電容器塔架相連。為了模擬電力電容器實(shí)際工作狀態(tài),故在吊耳處施加固定約束。分別在殼體的頂部和底部施加電場(chǎng)力,電場(chǎng)力的大小如圖4所示。電容器的內(nèi)部為大阻尼系統(tǒng)[10],因此阻尼比ζ取1.1。建立在芯子串段頂部和底部加載質(zhì)量塊的電容器芯子振動(dòng)有限元模型如圖5所示。
表1 加載質(zhì)量塊的電容器材料屬性
圖5 加載質(zhì)量塊的電容器芯子振動(dòng)仿真模型
圖6 為通過(guò)ANSYS中的瞬態(tài)動(dòng)力學(xué)仿真得到的電容器芯子底部加速度云圖。由仿真結(jié)果可知,未加質(zhì)量塊時(shí)芯子底部最大加速度為1.1 m/s2,在殼體頂部和底部分別加入5 kg質(zhì)量塊后,芯子底部的最大加速度值為0.79 m/s2,雖然振動(dòng)有所減小,但是提高減振降噪效果,需要合理布置質(zhì)量塊的質(zhì)量和位置。
圖6 電容器芯子底部加速度有限元仿真云圖
在電容器芯子振動(dòng)仿真模型的基礎(chǔ)上,提出在芯子串段間合理設(shè)置質(zhì)量塊的方法,通過(guò)改變質(zhì)量塊的質(zhì)量和在位置,在ANSYS中仿真電容器芯子底部的振動(dòng)。如圖7所示,質(zhì)量塊分別安置在芯子串段間1、2、3、4位置處,通過(guò)合理改變質(zhì)量塊的質(zhì)量和位置,來(lái)降低電容器芯子本身的振動(dòng),從而減少芯子振動(dòng)向外殼的傳遞,進(jìn)而降低電容器外殼的輻射噪聲。
圖7 芯子串段間質(zhì)量塊的位置分布
2.3.1 設(shè)計(jì)目標(biāo)
選取電力電容器芯子底部振動(dòng)加速度的最小值作為設(shè)計(jì)目標(biāo)。
2.3.2 設(shè)計(jì)變量
針對(duì)質(zhì)量塊的質(zhì)量(0~10 kg)及在芯子串段間的位置(在1,2,4和2,3位置處加質(zhì)量塊)作為設(shè)計(jì)變量進(jìn)行振動(dòng)仿真。
2.3.3 設(shè)計(jì)結(jié)果
基于電容器芯子振動(dòng)仿真模型,根據(jù)分析設(shè)計(jì)的方案,在芯子串段之間的不同位置加載不同質(zhì)量的質(zhì)量塊,仿真獲得電容器芯子底部不同節(jié)點(diǎn)處的振動(dòng)加速度。
如圖8和圖9所示,為在芯子串段不同位置處加載不同質(zhì)量的質(zhì)量塊后,電容器芯子底部不同節(jié)點(diǎn)的加速度峰峰值仿真曲線圖。由圖8可知,隨著質(zhì)量塊質(zhì)量的增加,底部加速度幅值也隨之增加,因此在串段2,3位置處加載質(zhì)量塊的方式并不能降低電容器的振動(dòng)。由圖9可知,隨著質(zhì)量塊質(zhì)量的增加,加速度幅值隨之下降,尤其在加載5 kg的質(zhì)量塊時(shí),加速度幅值下降比較明顯,且中間8號(hào)節(jié)點(diǎn)的振動(dòng)加速度幅值從1.1 m/s2降低到0.5 m/s2,因此在串段1,2,4位置處加載質(zhì)量塊的方式可以降低電容器的振動(dòng),如果質(zhì)量塊的質(zhì)量繼續(xù)增加時(shí),加速度幅值下降趨勢(shì)變緩,同時(shí)也會(huì)增加降噪成本。
圖8 2,3位置加質(zhì)量塊電容器芯子底部加速度
圖9 1,2,4位置加質(zhì)量塊電容器芯子底部加速度
在消聲室中,利用PSV-400激光測(cè)振儀和DASP東方所16信號(hào)通道振動(dòng)噪聲測(cè)試系統(tǒng),分別對(duì)常規(guī)電容器和在芯子串段間2,3(命名為“樣品1電容器”)、1,2,4 位置(命名為“樣品 2 電容器”)加載 5 kg的質(zhì)量塊的電容器進(jìn)行振動(dòng)噪聲實(shí)驗(yàn)測(cè)試。圖10為在消聲室內(nèi)電容器振動(dòng)噪聲測(cè)試圖。
圖10 電容器振動(dòng)和噪聲測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)圖
如圖11和圖12所示,為常規(guī)電容器和樣品1電容器、樣品2電容器各節(jié)點(diǎn)振動(dòng)加速度對(duì)比圖??梢钥闯?,在芯子串段2,3位置處加質(zhì)量塊后,電容器底部各節(jié)點(diǎn)振動(dòng)加速度明顯變大,并沒(méi)有減振效果;而在芯子串段1,2,4位置處加質(zhì)量塊后,電容器底部各節(jié)點(diǎn)振動(dòng)加速度明顯降低,其中中間9節(jié)點(diǎn)的振動(dòng)從1.2 m/s2降低到了0.68 m/s2。
圖11 樣品1和常規(guī)電容器底面加速度對(duì)比
通過(guò)噪聲測(cè)試,常規(guī)電容器、樣品1電容器、樣品2電容器底部的噪聲分別為50.8 dB、55.2 dB、47.9 dB。相比于常規(guī)電容器,樣品1電容器底部的噪聲增加了4.4 dB,樣品2電容器底部的噪聲減少了2.9 dB。所以,質(zhì)量塊在芯子串段間1,2,4位置時(shí),具有一定的減振降噪效果。
(1)本文分析了加載質(zhì)量塊的電容器芯子振動(dòng)機(jī)理與減振機(jī)理,解釋了在芯子串段間加載質(zhì)量塊作為減振措施的原因。
(2)建立了加載質(zhì)量塊的電容器芯子振動(dòng)有限元模型,通過(guò)改變質(zhì)量塊的質(zhì)量和位置,對(duì)電容器芯子修改前后的底部加速度進(jìn)行仿真對(duì)比,仿真結(jié)果顯示:合理加載質(zhì)量塊的電容器芯子底部加速度相比于未加載質(zhì)量塊時(shí)有明顯降低。
(3)對(duì)實(shí)際加載質(zhì)量塊的電容器進(jìn)行振動(dòng)噪聲測(cè)試,結(jié)果表明,修改后的電容器底部振動(dòng)加速度最大值從1.2 m/s2降低到0.68 m/s2,且輻射噪聲降低了2.9 dB。根據(jù)試驗(yàn)測(cè)試對(duì)比結(jié)果,驗(yàn)證了在芯子串段間合理加載質(zhì)量塊可以有效地降低電容器的振動(dòng)噪聲。