繆素云
摘 要:由于市場(chǎng)需求的不斷提高,T-CPU的出現(xiàn)成為必然,本文通過(guò)對(duì)T-CPU的設(shè)計(jì)思路和優(yōu)點(diǎn)進(jìn)行了簡(jiǎn)單介紹,并通過(guò)T-CPU在河鋼唐鋼型鋼線矯直機(jī)位置控制中的應(yīng)用,具體說(shuō)明了其在位置控制方面的優(yōu)勢(shì)。
關(guān)鍵詞:T-CPU;位置控制;矯直機(jī)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.13.050
近年來(lái),隨著鋼鐵行業(yè)的發(fā)展,各鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)對(duì)冶金設(shè)備的要求越來(lái)越嚴(yán)苛,它們需要的工藝設(shè)備更靈活、更高效,性價(jià)比更高。這就使得自動(dòng)化系統(tǒng)需要延伸到更為廣泛的運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域,甚至延伸到各種工藝技術(shù)領(lǐng)域。比如運(yùn)動(dòng)控制功能、高速技術(shù)功能、PID控制器功能、凸輪控制器功能等等。因此,T-CPU作為一種擁有強(qiáng)大功能和博采眾長(zhǎng)的自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。
1 T-CPU的設(shè)計(jì)思路
西門(mén)子公司運(yùn)用面向運(yùn)動(dòng)控制的工藝功能,對(duì)現(xiàn)有自動(dòng)化和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)展和改進(jìn),最終實(shí)現(xiàn)了將PLC功能、運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)通過(guò)PROFIBUS完美結(jié)合,即T-CPU。圖1為T(mén)-CPU的硬件結(jié)構(gòu)圖。其中①為MPI/DP接口,用于實(shí)現(xiàn)程序下載,路由、系統(tǒng)遠(yuǎn)程診斷,②為PROFIBUSDP(DRIVE)接口,用于連接驅(qū)動(dòng)器組件,實(shí)現(xiàn)速度控制和位置控制;③為本地的數(shù)字輸入/輸出模塊,包括4個(gè)快速輸入和8個(gè)凸輪開(kāi)關(guān)輸出。
2 T-CPU的優(yōu)點(diǎn)
T-CPU的出現(xiàn)給廣大用戶帶來(lái)了很多切身的利益,具體有以下幾點(diǎn):
(1)T-CPU將PLC功能、運(yùn)動(dòng)控制和驅(qū)動(dòng)器完美的結(jié)合在一起,顯著降低了工程費(fèi)用。
(2)T-CPU程序的編寫(xiě)、調(diào)試都是在STEP7的基礎(chǔ)上完成的,編程語(yǔ)言也是工程師們熟悉的PLC編程語(yǔ)言,節(jié)省用戶的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)時(shí)間,為系統(tǒng)開(kāi)發(fā)降低了成本。
(3)可以和T-CPU連接的驅(qū)動(dòng)器種類(lèi)非常多:例如西門(mén)子的驅(qū)動(dòng)器,非西門(mén)子的驅(qū)動(dòng)器;脈沖步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器,伺服驅(qū)動(dòng)器,變頻器,液壓伺服比例閥;閉環(huán)位置控制,開(kāi)環(huán)位置控制;閉環(huán)速度控制,開(kāi)環(huán)速度控制,等等。這樣就方便了用戶根據(jù)自己的實(shí)際工藝狀況,選擇合適的控制方式。
(4)由于T-CPU的使用,節(jié)省了控制柜內(nèi)的安裝空間,從而降低了控制柜的制作成本。
3 河鋼唐鋼型鋼線矯直機(jī)簡(jiǎn)介
河鋼唐鋼型鋼線年產(chǎn)型鋼80萬(wàn)噸,主要產(chǎn)品有角鋼,U型鋼,鋼板樁、槽鋼等。型鋼線的矯直機(jī)為德國(guó)進(jìn)口的9輥雙支撐變節(jié)距式矯直機(jī),整體布局為上面4個(gè)輥,下面5個(gè)輥,為該矯直機(jī)的整體結(jié)構(gòu)。整個(gè)矯直機(jī)是由兩個(gè)基座支撐的,基座連同整個(gè)矯直機(jī)是可以整體升降的。在矯直機(jī)的基座上有兩個(gè)軌道,為了方便換輥,矯直機(jī)操作側(cè)的牌坊可以在這兩個(gè)軌道上進(jìn)行橫向移動(dòng)。在9個(gè)矯直輥中,1#輥和9#輥為液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)控制,2#輥到8#輥為變頻傳動(dòng)驅(qū)動(dòng)控制,為了達(dá)到統(tǒng)一的負(fù)載分配,在7個(gè)主電機(jī)中采取負(fù)載補(bǔ)償控制。為了得到最佳的矯直效果,矯直機(jī)在水平方向、垂直方向和軸向方向上都可以進(jìn)行調(diào)整。9個(gè)輥都可以進(jìn)行軸向調(diào)整,軸向調(diào)整是由變頻電機(jī)完成的,下輥,即1#輥、3#輥、5#輥、7#輥和9#軸可以進(jìn)行垂直調(diào)整,垂直調(diào)整也是由變頻電機(jī)完成的。1#輥到4#輥和6#輥到9#輥之間的節(jié)距可以通過(guò)液壓調(diào)節(jié),5#輥在水平方向上是固定不動(dòng)的。
4 T-CPU在矯直機(jī)位置控制中的應(yīng)用
矯直機(jī)位置控制包括水平調(diào)整、垂直調(diào)整和軸向調(diào)整的控制,其自動(dòng)化控制系統(tǒng)采用西門(mén)子S7系統(tǒng),傳動(dòng)采用西門(mén)子S120變頻系統(tǒng)進(jìn)行控制。矯直機(jī)有三套CPU,其中,主CPU為S7-400,主要負(fù)責(zé)位置設(shè)定、與HMI畫(huà)面通訊及與其它兩套CPU之間數(shù)據(jù)交換,包括操作臺(tái)ET200站、液壓ET200站、急停系統(tǒng)、入出口輥道控制等等,而各種位置控制都是由兩套T-CPU完成的,型鋼線矯直機(jī)使用的為CPU317T-2D模塊,它通過(guò)PROFIBUS直接連接西門(mén)子伺服S120和IM174模塊,實(shí)現(xiàn)了對(duì)7套主傳動(dòng)、10套垂直調(diào)整、9套軸向調(diào)整、4套升降輥道變頻系統(tǒng)控制及16套水平節(jié)距調(diào)整的控制。
矯直機(jī)的水平調(diào)整、垂直調(diào)整和軸向調(diào)整的數(shù)據(jù)都保存在數(shù)據(jù)庫(kù)里,矯直輥也是依據(jù)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行定位的。為矯直機(jī)的數(shù)據(jù)庫(kù),里面有各種規(guī)格鋼種的參數(shù),選定某一鋼種,將其數(shù)據(jù)寫(xiě)入到PLC,點(diǎn)擊操作臺(tái)上的開(kāi)始按鈕,在T-CPU在控制下,矯直機(jī)就會(huì)自動(dòng)將位置調(diào)整到設(shè)定的位置。
矯直機(jī)有兩個(gè)基本的位置,一個(gè)是換輥位,一個(gè)是矯直位,下面我們就以矯直機(jī)從矯直位調(diào)整到換輥位來(lái)具體說(shuō)明矯直機(jī)是如何動(dòng)作的。
首先,按下操作臺(tái)上的“12點(diǎn)位置”按鈕,對(duì)主軸進(jìn)行定位,使9個(gè)軸的旋轉(zhuǎn)角度都?xì)w到“0”位,然后點(diǎn)擊“Rollers in position for Roll change”,給所有輥設(shè)定一個(gè)動(dòng)作的目標(biāo)位置,然后按下操作臺(tái)上的“開(kāi)始”按鈕,啟動(dòng)下面的順控:(1)調(diào)整矯直機(jī)的高度,使上輥軸心與輥道面的垂直距離為625mm;(2)對(duì)1#輥、3#輥、5#輥、7#輥和9#輥進(jìn)行垂直調(diào)整,包括傳動(dòng)側(cè)和操作側(cè),使上輥軸心與下輥軸心的垂直距離為950mm;(3)對(duì)1#輥到9#輥進(jìn)行軸向調(diào)整,使它們都到達(dá)中心位置;(4)對(duì)1#輥到4#輥和6#輥到9#輥進(jìn)行水平調(diào)整,包括傳動(dòng)側(cè)和操作側(cè),使兩個(gè)矯直輥之間的軸心水平距離為1600mm。順控結(jié)束,矯直機(jī)就完成了從矯直位到換輥位的轉(zhuǎn)換,也就是說(shuō),在T-CPU的控制下,整個(gè)過(guò)程都是自動(dòng)完成的,這就明顯地體現(xiàn)了T-CPU的優(yōu)勢(shì)。
5 小結(jié)
T-CPU在型鋼線矯直機(jī)位置控制中的應(yīng)用,不僅節(jié)省人力物力,實(shí)現(xiàn)位置控制的全自動(dòng),而且使矯直機(jī)在各個(gè)方向上都可以進(jìn)行調(diào)整,矯直效果達(dá)到了最佳,大大提高了產(chǎn)品質(zhì)量。