張其生
(新疆伊犁河流域開發(fā)建設(shè)管理局,新疆 伊犁 835000)
某水電站于1958年動工興建,1961年因故停建,一期工程于1979年復(fù)工,1984年底建成,裝機容量為2×6 000 kW,二期工程于2000年建成,總裝機容量為2×6 000 kW+1×16 000 kW。水電站原計算機監(jiān)控系統(tǒng),是南京電力自動化設(shè)備總廠研制生產(chǎn)的SD 200型水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)。
從2000年二期投入運行以來,出現(xiàn)的通信與監(jiān)控軟件問題:事故報警延時、通信信號延遲、誤報、現(xiàn)地LCU工控機死機、歷史數(shù)據(jù)殘缺不全等;同時目前調(diào)度端自動化系統(tǒng),需要電站提供實時采集的遙測、遙信數(shù)據(jù),水電站原計算機監(jiān)控系統(tǒng)無法實現(xiàn)這一要求。結(jié)合水電站實際情況,為提高計算機監(jiān)控系統(tǒng)運行可靠性和穩(wěn)定性,同時滿足調(diào)度端的要求,近年來開始逐步實施水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的改造工作。本次改造的系統(tǒng),采用南京鈦能電氣有限公司研發(fā)的NAS-901水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)。
本次改造的目的主要有兩個:一是,滿足調(diào)度自動化系統(tǒng)對電站遙測、遙信的要求。由監(jiān)控系統(tǒng)通信管理機向調(diào)度發(fā)送實時采集的遙信、遙測信息,并且為以后調(diào)度的遠控操作,預(yù)留控制通道;為電站自動化測點,預(yù)留上報數(shù)據(jù)通道。二是,解決電站內(nèi)部通信網(wǎng)絡(luò)及監(jiān)控軟件所存在的問題。將現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)改造成單一的一級局域網(wǎng)絡(luò),并采取屏蔽措施,減少不必要的網(wǎng)絡(luò)串接設(shè)備,解決水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)存在的問題。
經(jīng)討論,水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造保留了原監(jiān)控系統(tǒng)全部PLC硬件設(shè)備,以改造廠站層上位機硬件設(shè)備和部分現(xiàn)地控制層硬件設(shè)備為目標實施改造。新的計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造,以利于提高水電站運行的安全性和可靠性為基本原則,應(yīng)遵循以下設(shè)計原則[1]:
硬件系統(tǒng):在原有系統(tǒng)硬件的基礎(chǔ)上進行改造,分析優(yōu)缺點,優(yōu)化現(xiàn)有硬件系統(tǒng)。
軟件系統(tǒng):采用成熟、先進、可靠的軟件系統(tǒng),以備今后按應(yīng)用需求進行升級改造,建設(shè)優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和可操作性強的漢化系統(tǒng)。
成本控制:新的計算機監(jiān)控系統(tǒng),盡量在原有計算機監(jiān)控系統(tǒng)的基礎(chǔ)上改造,在符合國家規(guī)范和安全標準的前提下,最大程度地節(jié)約成本。
監(jiān)控系統(tǒng)改造方案,改變了原網(wǎng)絡(luò)局部結(jié)構(gòu),采用按單元區(qū)分的分層分布式鏈路結(jié)構(gòu),所有輔助設(shè)備和元件與其所在單元的LCU直接通信,改變原監(jiān)控系統(tǒng)中PLC和一體化工控機串口通信,一體化工控通過以太網(wǎng)傳送數(shù)據(jù)。每套現(xiàn)地LCU通過自帶交換機自成一套獨立的現(xiàn)地監(jiān)視控制單元,通過觸摸屏、盤柜指示燈及按鈕可現(xiàn)地監(jiān)視控制該LCU設(shè)備,同時提升了數(shù)據(jù)交互的速度和可靠性,現(xiàn)地控制單元對該LCU數(shù)據(jù)的采集不再依賴于整個網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的狀態(tài),系統(tǒng)層次分明,保證了該現(xiàn)地LCU的獨立性和安全性,在上位機與下位機網(wǎng)絡(luò)中斷時,現(xiàn)地控制單元可對本單元設(shè)備進行獨立的完全的監(jiān)視和控制功能。改造前后通信系統(tǒng)圖如圖1和圖2所示。
水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的改造,應(yīng)是逐步過渡完成的,為實現(xiàn)對全廠設(shè)備的監(jiān)視控制,有兩種方案可供選擇[2]。
方案一:在新的系統(tǒng)改造完成前,工作人員在新舊兩套設(shè)備中分別監(jiān)控和運行與其對應(yīng)的設(shè)備,逐漸將功能轉(zhuǎn)移到新系統(tǒng)中。此種方式對舊系統(tǒng)影響較小,但存在改造完成前新系統(tǒng)中不能監(jiān)控的問題。
方案二:在對舊系統(tǒng)操作改造過程中,工作人員可以通過通信方式,對新舊兩套系統(tǒng)同時操作,進行數(shù)據(jù)交互,實現(xiàn)對全廠所有設(shè)備進行操控。此種方式涉及新舊兩套監(jiān)控系統(tǒng)的復(fù)雜切換過程,存在著一定的溝通環(huán)節(jié)與實施困難。
圖1 改造前通信系統(tǒng)圖
圖2 改造后通信系統(tǒng)圖
水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造采用第一種方案,根據(jù)現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),現(xiàn)地LCU工控機需要拆除更換,就中斷了與原上位機系統(tǒng)的通信,因此,先將前期工作準備好,最后再更換現(xiàn)地LCU工控機,防止影響原系統(tǒng)的正常運行。首先鋪設(shè)通信電纜,將整個網(wǎng)絡(luò)框架預(yù)先搭設(shè)完畢,然后將新計算機系統(tǒng)接入搭設(shè)好的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),用以太網(wǎng)方式實現(xiàn)與現(xiàn)地LCU的數(shù)據(jù)交互,先將公用LCU系統(tǒng)接入,根據(jù)機組的檢修計劃,進行系統(tǒng)調(diào)試,將遙信,遙測信號逐一調(diào)試完畢,最后根據(jù)調(diào)度計劃申請控制系統(tǒng)的調(diào)試。針對遙控操作采用了仿真調(diào)試系統(tǒng),在調(diào)試前先用仿真軟件接收上位機下發(fā)的遙控命令,仔細核對后再進行實際設(shè)備的操作,這樣不但減少了失誤操作的可能,也大大減少了調(diào)試時間,為電廠的正常運行爭取了時間[3]。
原監(jiān)控系統(tǒng)配置情況:上位機為兩臺64位的Alpha計算機和1臺通信管理機,兩套機組LCU,一套公用LCU。其中,一套機組LCU負責(zé)1號、2號機組的信號監(jiān)視、電氣量采集等,不對機組進行控制;第二套機組LCU負責(zé)3號機組的信號監(jiān)視、電氣量采集,機組控制等工作;公用LCU負責(zé)公用系統(tǒng),開關(guān)站的信號監(jiān)視,開關(guān)控制等工作。現(xiàn)地控制單元(LCU),采用美國通用電氣公司GE-9030系列PLC,PLC通過串口將數(shù)據(jù)送到現(xiàn)地一體化工控機,現(xiàn)地LCU上的一體化工控機運行監(jiān)控軟件,通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)到操作員站。
改造方案及配置:64位的Alpha計算機,硬件與軟件與現(xiàn)今使用的32位機型硬件和軟件商均不兼容,計算機已運行10年左右,運行速度偏慢,性能已不能滿足目前電站運行的需要,改造方案中更換成目前監(jiān)控系統(tǒng)流行配置的HP XW4600系列工作站,更換原CRT顯示器為液晶顯示器。
原監(jiān)控系統(tǒng)中GPS裝置損壞,更換成具有串口通信、B碼對時、32路硬接點對時,完成上位機系統(tǒng)、保護系統(tǒng)、LCU系統(tǒng)的對時。
機組及公用LCU中的PLC增加網(wǎng)絡(luò)通信模塊,以實現(xiàn)上位機與PLC通過網(wǎng)絡(luò)直接進行數(shù)據(jù)交互,現(xiàn)地LCU增加交換機以實現(xiàn)現(xiàn)地觸摸屏與PLC的數(shù)據(jù)交互,增加一臺思科交換機,實現(xiàn)主控層與現(xiàn)地層的數(shù)據(jù)交互。
從目前流行的技術(shù)趨勢看,采用工控機代價高而且故障點增多,造成整個系統(tǒng)的可靠性下降[4]。一體化工控機中網(wǎng)絡(luò)硬盤及風(fēng)扇老化現(xiàn)象比較嚴重,備件的采購較困難,CPU運行速度緩慢,性能指標無法滿足電站運行要求。目前在運行過程中,也經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)包丟失、傳輸延時過長、現(xiàn)地工控機死機等現(xiàn)象,而作為數(shù)據(jù)的中轉(zhuǎn)站工控機一旦死機,所有的數(shù)據(jù)都將無法傳送,后臺監(jiān)控將癱瘓。改造方案中取消現(xiàn)地LCU研華一體化工控機,更換成觸摸屏(配置以太網(wǎng)及4串口)。原研華一體化工控機上的現(xiàn)地自動操作、監(jiān)視功能由觸摸屏代替。
在計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造中,基本保留了原現(xiàn)地控制單元LCU中除一體化工控機外的全部硬件設(shè)備,施工改造難度較小。
本工程用觸摸屏兼有一定的通信管理機功能,通過以太網(wǎng)和現(xiàn)場PLC以及上位機通信,這種方案和電站的主干通信網(wǎng)(以太網(wǎng))相一致,可靠性和通信速度比串行鏈路高出幾個數(shù)量級;對于LCU,觸摸屏除了完成現(xiàn)地監(jiān)控功能,還代替通信管理機將部分現(xiàn)地設(shè)備(如調(diào)速勵磁等)接入其中,通過以太網(wǎng)將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給上位機。
更換原國內(nèi)某品牌的監(jiān)控軟件,改用南京鈦能電氣有限公司的Talent View監(jiān)控軟件,該軟件具有組態(tài)靈活,使用簡單方便的特點,在不改變原機組PLC程序的前提下,完全應(yīng)用以前的接口,實現(xiàn)了遙測、遙信、遙調(diào)、遙控、參數(shù)越限報警、事故順序記錄、故障及狀態(tài)顯示記錄、語音報警、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)等功能,這樣減小了機組LCU的調(diào)試工作量,只需要更換監(jiān)控系統(tǒng)軟件即可,為現(xiàn)場機組的正常運行爭取更多的時間。
在此次改造中還涉及到調(diào)度通信,增加一臺通信管理機,用于對調(diào)度上送數(shù)據(jù)及接受調(diào)度的控制,通過光纖通道進行傳輸,大大提高了調(diào)度通信的速率,減少了信號的延遲,提高了系統(tǒng)的可靠性。
第一,水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造,是一項具體而系統(tǒng)的工程,其中新系統(tǒng)運行時,最困難也最容易出現(xiàn)的問題,是改造前的資料不能完好的輸送到新系統(tǒng)中,因此,前期圖紙等在系統(tǒng)進行變更后要及時復(fù)制和更新,以便新設(shè)備和圖紙的配套使用。
第二,上位機部分屬于水電站系統(tǒng)的核心部分,涉及與其他眾多設(shè)備的通信問題,包括與各級調(diào)度部門、保護系統(tǒng)、MIS系統(tǒng)、水情系統(tǒng)、GPS裝置、返回屏、電能計費系統(tǒng)等進行數(shù)據(jù)交互,往往出現(xiàn)通信規(guī)約和點表缺失的情況,必須通過逐一排查測試進行確認。因此,對水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)管理上提出了相應(yīng)要求,在日常維護中必須把資料的保存和數(shù)據(jù)更新工作做好[5]。
第三,計算機監(jiān)控系統(tǒng)改造過程往往還涉及到工期問題,由于系統(tǒng)改造機組一般在正常運行,這就需要改造過程既快又準確,做好充分的準備措施不可缺少,考慮到可能出現(xiàn)的問題,做好必要的防護措施。
水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)的改造,是一項復(fù)雜而又細致的工作。在改造前必須充分地對原監(jiān)控系統(tǒng)進行了解,分析原系統(tǒng)存在的優(yōu)缺點,在改造中保留優(yōu)點,改進不足之處。尤其存在特殊設(shè)備的情況,在改造實施前,必須進行認真分析,做好方案比較。某水電正是充分考慮到以上因素,所以改造順利,計算機系統(tǒng)穩(wěn)定運行,改造情況良好,是一例成功改造的典范。