楊宗順,朱建華,張加勤,李 偉,李祖亮,鐘 野,楊德波,樊明雷
(重慶京東方光電科技有限公司,重慶 400714)
隨著信息技術的高速發(fā)展,人們對視覺感官的要求越來越高。這對以TFT-LCD為主流的顯示行業(yè)來說,也是充滿了挑戰(zhàn)和期待[1]。目前,國內各屏企業(yè)將目光逐漸投向了有著下一代顯示產(chǎn)品之稱的OLED[2-5](Organic Light-Emitting Diode),但OLED暫無大量客戶端運用,主流產(chǎn)品仍然是TFT-LCD,而TFT-LCD也在競爭激烈的市場上不斷改進和推陳出新。其中,本公司開發(fā)的ADSDS(Advanced Super Dimension Switch)技術是業(yè)內領先的超硬屏技術之一,可讓屏幕擁有更高透過率、亮度和對比度,接近180°的視角可實現(xiàn)更為逼真的圖像顯示效果。且ADSDS屏兼具功耗低,更環(huán)保等優(yōu)勢,目前廣泛應用于智能手機、平板電腦、筆記本、顯示器及電視等全系列顯示產(chǎn)品[6-7]。
本公司一款TFT-LCD產(chǎn)品在量產(chǎn)過程中,存在L0發(fā)綠不良,嚴重影響了產(chǎn)品顯示品質,也造成了良率及收益的損失。L0發(fā)綠為在點燈測試過程中L0畫面下異常發(fā)綠顯示不良。通常,屏滿屏發(fā)綠與內部電場受干擾相關,可能存在靜電影響或非正常干擾電場存在。
本文就某款產(chǎn)品發(fā)生的L0發(fā)綠進行了深入研究,找到了不良產(chǎn)生的原因,對不良的現(xiàn)象、發(fā)生機理進行了合理解釋。在此過程中,進行了工藝改善驗證;對不良進行了復活、挽救措施驗證;就防止再發(fā)生,結合產(chǎn)線工藝情況和產(chǎn)品自身設計,分別提出了兩種可徹底改善的設計變更方案。通過驗證,挽救措施切實可行;而設計變更導入后,L0發(fā)綠不良得到了根本改善。
發(fā)綠為點燈畫面L0灰階下滿屏泛綠,如圖1。通常,發(fā)綠可由靜電或屏存在異常電場引起。ADSDS產(chǎn)品相對于TN(Twisted Nematic)產(chǎn)品,彩膜(Color filter)側背面存在ITO(Indium tin oxide),ITO為屏導靜電作用。通過銀膠點,ITO與屏GND(Ground)線相連。宏觀檢查背ITO無損傷,測試ITO電阻率無異常。顯微鏡下觀察,發(fā)現(xiàn)銀膠位置彩膜內側存在微小破損。微觀下,銀膠通過破損口進入與黑矩陣發(fā)生接觸。發(fā)現(xiàn)異常后,正常屏模擬黑矩陣與銀膠點接觸實驗,點燈L0發(fā)綠可復現(xiàn)。
如上所述,背 ITO為彩膜側表面涂覆的導電層,其作用是將屏表面的靜電通過銀膠接GND線排除[8-9],避免屏表面靜電聚集,形成表面電場,干擾內部正常液晶偏轉造成異常顯示[10-11]。ITO、銀膠、GND等連接如圖2所示。
圖2 屏結構圖示Fig.2 Structure of the panel
通過顯微觀察和模擬實驗基本確定,銀膠與黑矩陣接觸是造成發(fā)綠的原因。而破損懷疑是切割、搬運過程產(chǎn)生[12-13],破損發(fā)生位置剛好位于銀膠點位,銀膠經(jīng)破損縫隙處進入,并與黑矩陣接觸,造成不良。正常銀膠點與本次存在破損的銀膠點位側視圖對比,如圖3、圖4所示。
圖3 正常銀膠點Fig.3 Normal silver glue point
圖4 異常銀膠點Fig.4 Abnormal silver glue point
圖5 正常電場圖Fig.5 Normal electric field
實驗發(fā)現(xiàn),對失效(Not Good)銀膠點位施加1~3 V(相對GND電壓)電壓過程中,發(fā)綠現(xiàn)象逐漸減輕。當加至3 V時,發(fā)綠現(xiàn)象完全消失。Panel設計中背 ITO 通過銀膠連接至GND,GND為屏相對接地端。黑矩陣本身不帶電,可近似認為正常黑矩陣為0 V。而實驗中對失效銀膠點施加正向電壓至3 V時發(fā)綠消失,可認為黑矩陣連接銀膠后帶負電,當施加相對GND正向電壓后,黑矩陣恢復理論0 V時發(fā)綠消失。
在無外界電場干擾時,TFT側兩層ITO間形成電場,液晶分子在水平方向有序排列,根據(jù)不同壓差進行偏轉,如圖5所示。
當銀膠與黑矩陣接觸,使黑矩陣帶電(相對負電),黑矩陣與TFT側ITO形成電場,如圖6所示。正常屏無黑矩陣-ITO電場,L0畫面下,液晶分子水平排列,像素無漏光,為灰階顯示。而存在黑矩陣-ITO電場時,像素邊緣液晶偏轉異常,繼而產(chǎn)生像素邊緣漏光,形成發(fā)綠不良。
圖6 異常電場圖Fig.6 Abnormal electric field
以上分析,像素邊緣液晶分子偏轉異常時,會整體影響紅/綠/藍(Red/Green/Blue)色阻的漏光,而實際宏觀現(xiàn)象表現(xiàn)為發(fā)綠。對此,我們進行了色阻透光率對比分析,在同等背光照度情況下,測試各色阻材料的透光率。結果表明,色阻透光率強度依次為綠色、紅色、藍色,測試結果如表1所示。
表1 色阻透光率對比Tab.1 Transmition of Color filter
透光率測試結果表明,綠色色阻透光率60,大于紅色色阻(17)、藍色色阻(10)。在BM-ITO電場干擾下,紅/綠/藍像素邊緣均產(chǎn)生漏光,但綠色像素透光率遠遠大于R、B色阻,因此,宏觀觀察為發(fā)綠現(xiàn)象。
為進一步驗證試驗結果,在目鏡下觀察不同畫面下像素漏光情況,結果如圖7。在L0/R/G/B畫面下,異常(發(fā)綠)屏較OK屏,紅/綠/藍色阻邊緣漏光均嚴重;異常屏中紅/綠/藍色阻漏光程度對比,綠色像素邊緣漏光最明顯,與綠色色阻透光率最大結論一致。
圖7 微觀觀察現(xiàn)象Fig.7 Phenomenon of micro observations
銀膠通常為屏左右兩端各一點設計,如圖2所示。實物分析過程中,我們發(fā)現(xiàn)導致屏發(fā)綠的破損均集中于屏左側,右側屏銀膠點無破損發(fā)生。而銀膠作用為連接彩膜側背 ITO與接地線GND,導走屏表面靜電,所以只存在左側點銀膠、只存在右側或兩側同時存在,理論來說,不會根本影響銀膠的作用。
為驗證猜想,對只存在左側破損的屏進行了右側單點銀膠測試,點燈測試屏無發(fā)綠發(fā)生。同時對右側單點銀膠屏進行了信賴性測試,如表2所示,無信賴性風險,單側銀膠改善措施可導入。
表2 信賴性測試結果Tab.2 Results of reliability test
破損發(fā)生位置具有屏左側集中性,將屏還原于Q-屏上時,發(fā)現(xiàn)不良屏均為B行屏,如圖8所示。
圖8 Q-Panel示意圖Fig.8 Phenomenon of Q-Panel
由Q-屏可知,破損發(fā)生位置集中Q中間位置。抽取切割后B行屏,由屏左側易發(fā)破損位置起,對左→中→右3位置切割面進行SEM觀察。發(fā)現(xiàn)中間位置切割最佳,優(yōu)于右側切割入刀位置;而左側為疑似撕扯、缺損狀,如圖9所示。
圖9 切割斷面SEM觀察Fig.9 SEM of cutting section
左側非切割起始端,斷面卻是最差,且斷面呈撕扯、缺損狀,由此分析非切割工藝直接導致。觀察圖8中,Q-屏橫向切割兩刀后,中間空白條就會留存下來。而輔膠涂覆為分段式,切割、裂片、搬送過程中缺少輔膠的部分,上下兩層容易分離、翹起。在分散、翹起的空白條接觸到B行屏左側時,容易造成屏左側的邊劃傷、邊緣破損等。
為了驗證分析,在進行輔膠涂覆時,將A行、B行中間Seal進行連貫涂覆,這樣可增加空白條的穩(wěn)定性,如圖10。由此發(fā)綠不良由5.6%下降至1.5%,輔膠涂覆變更對發(fā)綠不良有明顯改善。
圖10 輔膠涂覆涂覆圖示Fig.10 Structure of dummy Seal
對比其他幾款尺寸相近,與Q-屏設計相似的產(chǎn)品,在經(jīng)過同樣的切割線體后,并無發(fā)綠不良產(chǎn)生。通過對比銀膠點位設計,發(fā)現(xiàn)發(fā)綠產(chǎn)品銀膠點設計最靠近屏邊緣,如圖11(單位/mm)所示??梢娿y膠點位設計與發(fā)綠不良發(fā)生相關性大,當銀膠點位與屏邊緣有一定距離時,可避開屏邊緣破損點。
圖11 銀膠點位圖Fig.11 Structure of silver glue point
結合各產(chǎn)品不良發(fā)生情況及銀膠點位設計對比,為探究當前切割工藝下,銀膠點位設計的合理范圍,我們對發(fā)綠屏左側1 cm距離內破損進行了統(tǒng)計。對破損的統(tǒng)計標尺分為長度、深度,長度為沿屏邊破損距離,深度為屏邊往顯示區(qū)方向延伸距離。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),破損主要集中于1~3 mm范圍內,如圖12(Spc:長度≤0.5 mm,寬度≤0.5 mm)。4~10 mm范圍超規(guī)破損基本不發(fā)生,≥4 mm是點銀膠的安全起始范圍。由于量產(chǎn)品銀膠點變更涉及電路設計問題,本產(chǎn)品并未做銀膠點變更驗證,但可為后續(xù)產(chǎn)品設計開發(fā)提供參考。
圖12 屏破損統(tǒng)計Fig.12 Statistics of panel chips
引起發(fā)綠不良的直接原因是銀膠經(jīng)破損縫隙進入,與黑矩陣接觸,使黑矩陣帶電。因此只要將銀膠與黑矩陣進行隔離,就可防止發(fā)綠不良的發(fā)生。為此進行了黑矩陣挖槽的驗證,利用溝槽對銀膠與黑矩陣進行隔離,挖槽設計如圖13,挖槽總體原則為保證d≥破損深度。挖槽設計導入后,發(fā)綠不良降低為0%,發(fā)綠徹底改善。
圖13 黑矩陣挖槽設計Fig.13 Trenching design of BM
發(fā)綠不良為屏在切割工藝過程中,造成屏邊緣破損,點銀膠時,銀膠通過屏邊緣破損進入,與黑矩陣接觸使其帶電,形成黑矩陣-ITO干擾電場,從而導致液晶偏轉異常導致。
通過驗證,單側點銀膠是一種具有可行性的對切割工藝不足的補救措施,但正常設計、量產(chǎn)為雙側點銀膠,不具有長期量產(chǎn)導入性。工藝改善驗證中,輔膠涂覆直連有利于切割后空白條的穩(wěn)定,避免上下空白條的分離和翹起損傷相鄰屏邊。輔膠涂覆直連導入后,發(fā)綠不良改善明顯,發(fā)生率由5.6%降至1.5%。
通過銀膠點位設計對比,結合產(chǎn)線工藝數(shù)據(jù)分析,得到銀膠點距屏邊緣≥4 mm時可有效防止發(fā)綠發(fā)生。產(chǎn)品設計上,對銀膠點側的黑矩陣進行挖槽隔離,也能有效防止銀膠與黑矩陣接觸,黑矩陣挖槽導入后,發(fā)生率降低為0%,發(fā)綠不良得到了徹底改善。