孟慶妮
(中國平煤神馬集團六礦,河南 平頂山 467001)
在綜采工作面生產(chǎn)過程中準備工作是非常重要的環(huán)節(jié),工作面設(shè)備的搬家倒面尤為關(guān)鍵,關(guān)系到整個煤礦的生產(chǎn)與經(jīng)濟效益[1]。傳統(tǒng)的綜采工作面設(shè)備搬遷沿用了軌道式輔助運輸?shù)姆绞?,運輸環(huán)節(jié)多、系統(tǒng)復雜、安全性差,但是綜采工作面機電設(shè)備較多,回撤工藝比較復雜,周期較長,事故頻發(fā),一直以來影響著煤礦的安全生產(chǎn)[2-4]。液壓支架本身大而笨重,在地質(zhì)條件較好的情況下可以較好的實現(xiàn)搬家倒面,但是工作效率較低,存在著諸多的安全隱患。在地質(zhì)條件特殊的情況下,如遇到斷層,遵循傳統(tǒng)的設(shè)備搬遷的方法,不僅使工作效率大大降低,安全問題也非常突出,因此在構(gòu)造帶條件下實現(xiàn)安全高效的支架回撤,是亟待解決的一項重大課題。
隨著高產(chǎn)高效綜采設(shè)備在我國礦井全面推廣,極大地提高了礦井的經(jīng)濟效益。為了保證工作面生產(chǎn)效率,在綜采工作面搬家時需要提高效率,實現(xiàn)快速搬遷,減少工作面非工作時間。楊玉亮[2]等以塔山礦8107綜放工作面液壓支架回撤難題為例,介紹了引進的大型支架回撤吊車,大大提高了支架的回收效率。張國棟[3]等從液壓支架安全回撤工藝及設(shè)備配套工藝兩個方面入手,研究了綜采工作面液壓支架回撤工藝。張睿[5]等以陳四樓煤礦21501工作面支架回撤為例,介紹了在復雜構(gòu)造條件下綜采工作面的收尾技術(shù)。郭勝利[6]等以國投新集二礦2813綜采工作正面支架回撤為例,介紹了在大傾角煤層和高瓦斯的特殊地質(zhì)條件下工作面設(shè)備的撤除工作。雷煌[7]介紹了國內(nèi)外綜采工作面快速搬家裝備與技術(shù)的發(fā)展,根據(jù)國內(nèi)煤礦的地質(zhì)條件,提出了適合國內(nèi)條件的支架回撤工藝。工作面設(shè)備搬家倒面的效率嚴重影響著礦井的安全生產(chǎn),根據(jù)國內(nèi)外現(xiàn)有的支架回撤工藝,結(jié)合停產(chǎn)線位置及地質(zhì)構(gòu)造情況,提出一種適合在特殊環(huán)境下的支架回撤方案,有效解決資源浪費的問題。
中國平煤神馬集團六礦戊9-10-22180工作面機巷設(shè)計終采線位于一條斷層處,在工作面支架的回撤工藝上如果采用傳統(tǒng)的設(shè)備搬遷工藝[9],工作效率低,工人勞動強度大,工作環(huán)境惡劣,甚至還會造成一定程度的安全事故,因此為了安全有效的完成工作面設(shè)備的撤除工作,在傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上結(jié)合工作面的地質(zhì)構(gòu)造特征,采用新型的支架回撤工藝,保證支架能夠安全高效地完成回撤工作[10]。
戊9-10-22180工作面位于戊二采區(qū),工作面里段對應(yīng)位置是程家溝,東部是戊二下山保護煤柱,西部是鍋底山斷層,北部和南部均為未采動實體。采面傾斜長度205m,平均傾角13°。在回采過程中,采面機巷向前推進遇到編號F14(H=5.0∠40°)的正斷層,斷層從機頭揭露,向機尾方向發(fā)展。工作面終采線位置及斷層位置如圖1所示。機巷設(shè)計終采位置在+2內(nèi)17m,位于F14斷層處,采面斷層揭露機頭1#—10#架全巖,從11架底鼓至60架逐漸變小。11#—20#架托煤回采,下盤煤在采面頂板上部。工作面設(shè)備見表1。
表1 工作面設(shè)備
圖1 戊9-10-22180工作面斷層及終采位置示意圖
按照平煤六礦傳統(tǒng)的收尾搬家工作,采面的終采位置一搬選擇在頂板條件好,無斷層、褶曲等地質(zhì)構(gòu)造處,以利于頂板管理和收尾施工。支架的回撤一搬選擇從風巷正回支架,即支架在采面進行裝車后從風巷外運,如圖2所示。出架空間頂板支護采用單掩護架及雙排木垛維護通風道,采空區(qū)側(cè)頂板每架打5根點柱支護,確保有效支護出架空間,保證收尾期間的通風。
圖2 傳統(tǒng)回架工藝
在工作面在回采過程中,采面揭露編號為F14(H=5.0∠40°)的正斷層。采面設(shè)計機巷終采位置位于+2內(nèi)17m、風巷終采位置位于-3內(nèi)20m處。F14斷層從機頭下盤揭露向機尾方向發(fā)展,斷層傾角40°。按照設(shè)計終采位置,機頭終采位置位于斷層下盤,頂板破碎,巷道條件差,受構(gòu)造影響不利于施工機頭抹角及絞車硐室,裝車間位置條件差。
根據(jù)煤層賦存的地質(zhì)狀況,在設(shè)計終采線前20m設(shè)置為停產(chǎn)線,機巷巷道頂板好,采面無構(gòu)造,利于機頭抹角及絞車硐室的施工和采面的回收。但是終采線提前20m,會造煤炭資源的丟失??紤]到經(jīng)濟效益,決定設(shè)計終采線外移10m。機巷頂板受F14正斷層(落差5m)的影響,正好位于斷層的上盤,頂板較完整,利于機頭做抹角、絞車硐室,裝車間位置條件也較好。斷層向采面發(fā)展,斷層上盤壓頭1#—10#支架全巖,下盤底鼓為11#—60#支架,向機尾方向逐漸變小,其中11#—20#支架頂板托煤。采面受構(gòu)造影響處,采用注馬麗散和穿棚支護的方法來加強出架空間的頂板管理。
2.1 倒回支架方案
支架回收,需要考慮到經(jīng)濟效益及安全效益。如圖3所示,采用倒回支架方法進行回收。液壓支架倒出架,支架抽出后,運至機巷裝車間整架裝車,然后整體外運到-440大巷裝車間處,解體后裝車升井。支架走機巷外運。運輸巷道條件好,機巷運輸巷道擴修量少,從泵站至機巷帶式輸送機挖底小,且出渣方便。人員處于進風巷作業(yè),作業(yè)環(huán)境好,工作效率高。如選用正出架,人員處于回風巷作業(yè),巷道溫度高,作業(yè)環(huán)境惡劣。支架走風巷外運,風巷巷道應(yīng)力集中壓力較大,巷道條件差,巷道翻修拉底工作量大,需進礦車裝車出渣,勞動強度大,工期進度慢,工作效率低。
圖3 倒回架工藝及支護方法
采用倒出架時,頂板壓力集中向下方轉(zhuǎn)移,給抽架工作帶來不便,為此采用雙掩護架方法倒出架。
采用雙掩護架倒出架,增大了出架時頂板的支護面積,增強了出架空間頂板的支護效果,在出架時,加快了抽支架的速度,保證了出5架,裝5架的正規(guī)循環(huán),縮短了搬家工期。
雙掩護架邁步交替前移,增強了出架處頂板的臨時支護,采空區(qū)側(cè)掩護架前移后,使采空區(qū)側(cè)頂板及時跨落,避免頂板支護,頂板壓力提前釋放,減少對未回支架的壓力,有利于頂板管理和通風順暢,確保了出架安全。
采用雙掩護架倒出架,采用在掩護架后每5m打一個木垛的辦法支護維護通風道,采空區(qū)側(cè)采用4棚鋼梁臨時支護抽架空間,相比以往一架掩護架打二排木垛支護,省下采空區(qū)側(cè)一排木垛及老塘側(cè)5根點柱,減少了空間維護支護材料的投入,節(jié)約了材料費。減少了出架空間的維護工作量,優(yōu)化工作環(huán)境,降低了職工的勞動強度,提高了抽支架及維護空間的工效,提高了工作效益。
當采面推至距終采線11m處時,采用10m×1.2m卷網(wǎng)進行上網(wǎng)上繩,第一、二排網(wǎng)為單層,接著上雙層網(wǎng)。網(wǎng)與網(wǎng)左右搭接0.3m,上下搭接0.2m。第一排單網(wǎng)邊緣上引繩,第一排雙網(wǎng)中部時開始上第一根繩,繩距0.6m。當單層網(wǎng)落地被采空區(qū)矸石壓實一排后,停止拉架,準備做出架空間。
為了便于采面順利出架,根據(jù)支架最低高度及出架時抹彎半徑,要求采面終采時底板平整,支架梁端至煤壁的出架空間凈高3.3m,凈寬2.4m,確保出架暢通。出架空間頂板支護,頂錨網(wǎng)采用10m×1.2m卷網(wǎng),錨桿采用Φ20mm×2200mm高強錨桿;錨桿眼的布置,采用平行的布置方式,眼間距750mm、排距800mm,與頂板傾角90°,即迎向工作面機巷垂直頂板,第一排眼距支架梁端300±50mm,垂直頂板迎向工作面采空區(qū)側(cè),最后一排錨桿眼傾向工作面煤壁80°±5°的傾角。確保所有錨桿的施工質(zhì)量。共施工三排,其中錨桿間、排距誤差不超過±50mm。出架空間的中間位置打一排Φ20mm×4500mm長的錨索加強支護,隔一架打一個。出架空間幫錨支護:煤壁掛單網(wǎng),打幫錨采用Φ20mm×2200mm高強錨桿護好煤壁,錨桿間距1.0m、排距1.0m,第一排距頂板不大于0.5m。然后在頂板壓力大易片幫處,用圓木打貼幫柱或液壓單體柱站戴帽點柱。
臨近斷層處,在采面出架空間的支護基礎(chǔ)上,加強11#—20#支架托煤處的支護強度,采面采用注馬麗散加固控制煤壁頂板支護。注漿材料為化學加固材料馬麗散N。注漿孔布置在采面與頂板呈15°夾角,注漿孔深3m,孔間距3m,封孔器布置在距離孔口1.5m處。單孔注漿量控制在40桶左右。通過采取注馬麗散,避免了煤壁片幫和掉頂現(xiàn)象,保證了頂板的完整。
在采面上網(wǎng)做出架空間時,1#—20#支架采用支架前梁穿棚子配合錨桿、錨索支護。采用3.5m長鋼梁一頭放在支架頂梁上并升緊支架,另一頭伸入煤壁側(cè)站3.5m單體柱。每架站二棚鋼梁支護頂板,鋼梁出架空間凈寬2.4m。
采面1#—20#支架回收時,對掩護架后空間維護,鋼梁不回收,采用打木垛上方配合二根傾向3.5m的鋼梁,托住原有鋼梁。木垛之間的空當處,配合點柱支護。將煤壁側(cè)單體柱進行回收。根據(jù)現(xiàn)場頂板破碎情況,適當調(diào)整木垛間距。老塘側(cè)打4棚傾向鋼梁棚邁步臨時支護。
當采面設(shè)備基本回撤完畢,開始對全采面進行清理,回收液壓支架,采取從機尾往機頭回撤的方式回收支架。用雙掩護架,先抽出機尾第二架基本架,然后機尾將第1架和第3架抽出,做出架時的掩護架,并在三角區(qū)打四個木垛支護好出架空間,隨支架回撤邁步前移。每出一架及時維護好采空區(qū)及出架空間的頂板,在掩護架后煤壁側(cè)每5m打一個木垛,維護工作面順通保證通風。采空區(qū)側(cè)采用4棚鋼梁邁步前移臨時支護抽架空間的頂板。壓力大頂板破碎時應(yīng)適當加密木垛間距,確保有效支護出架空間,保證收尾期間的通風,如圖4所示。
圖4 戊9-10-22180采面收尾支護示意圖
支架重疊為23.7t,由于支架噸位大,重心靠前,往機頭方向排運支架,支架頭重腳輕易扎底,增加了排運絞車的負荷,存在安全隱患。為此,在排架過程中,采面每隔30架處增加一道平輪抬頭滑子排運支架,有效地避免了支架架角扎底,提高了排運支架的速度,避免發(fā)生安全事故。
傳統(tǒng)的支架裝車,支架排到裝車平臺后,在裝車間四個角處掛四臺手拉葫蘆,調(diào)整支架的裝車位置,費時費力。
采用新型回撤支架工藝裝車時,在裝車四個角處固定四根短單體柱代替手拉葫蘆,支架拉到平板車上后,用液壓單體柱對支架裝車位置進行微調(diào)整。相比于傳統(tǒng)裝車技術(shù)更省時、省力、操作更安全。
強化安全生產(chǎn)質(zhì)量標準化。要求施工及監(jiān)管責任人逐級驗收軌道鋪設(shè)質(zhì)量及設(shè)備完好情況,踐行“掉道就是事故”理念,源頭管控,防患未然,本次回收自始至終未出現(xiàn)一起掉道事故。
強化責任意識。對各類車輛裝車后的剎車、超高、超寬等問題,嚴格執(zhí)行區(qū)域負責,交接簽字制度,凡是不符合措施規(guī)定的裝車標準的車輛,在交接時可以拒絕提運設(shè)備,有效杜絕了剎車,裝車不合格出現(xiàn)的問題和隱患。
在支架回收期間,避免了發(fā)生頂板事故和人身傷害事故,確保了安全回收。受構(gòu)造影響終采位置的選擇,杜絕了資源的浪費。
1)合理選擇終采位置,避免造成資源浪費。工作面向前推進10m,按照每天960t產(chǎn)量,原煤生產(chǎn)創(chuàng)收400萬元。機頭推進正好位于斷層的上盤,頂板較完整,利于機頭做抹角、絞車硐室,裝車間位置條件也較好。
2)降低木料成本投入,增加最大收益。工作面通風道路維護打一排間隔5m木垛維護,可節(jié)省一排44個支護木垛,約2200根道木,及采空區(qū)圓木點柱的支護,節(jié)約圓木900根。節(jié)約木料投入成本13萬元。采用倒出架,設(shè)備走機巷外運,相比走風巷回收,運輸巷道的拉底擴修量減少。
3)減少人員投入,縮短搬家工期。采用倒回支架工藝時,機巷50m需要拉底,通過渣走機巷帶式輸送機外運,出渣方便,增大了出架空間臨時支護面積,加快了抽支架的速度,保證了出5架,裝5架的正規(guī)循環(huán),每天抽15人,用時10d完成。采用正回支架,從片盤A點至B點巷道需擴幫拉底,出渣不便,擴修工作量大,每班抽20人,需20完成。采用倒回支架巷道擴修降低工資投入約70萬元。
4)采用雙掩護倒回撤支架方案,從具備回收條件開始共耗時20d,提前了搬家的工期10d,實現(xiàn)了工作面的安全快速高效回收。為井下大型支架的回收積累了寶貴經(jīng)驗。