李 杰
(1.煤科集團(tuán)沈陽研究院有限公司,遼寧 撫順 113122;2.煤礦安全技術(shù)國家重點實驗室,遼寧 撫順 113122)
綜采放頂煤開采技術(shù)是我國煤礦高產(chǎn)高效的重要技術(shù)手段和煤礦開采技術(shù)的重要發(fā)展方向,對于特厚煤層來說,更是如此。目前,多數(shù)煤礦采用留設(shè)較大的煤柱(20~40m)以保護(hù)回采巷道,這些煤柱不僅不能回收,造成資源浪費,護(hù)巷煤柱還處于應(yīng)力升高區(qū),在回采工作面超前壓力作用下,通常會發(fā)生底鼓、片幫、巷道變形等現(xiàn)象,不但巷道需要經(jīng)常維護(hù),還可能引發(fā)冒頂、沖擊地壓等造成人員傷亡的重大災(zāi)害事故[1,2]。很多學(xué)者研究出小煤柱沿空掘巷、沿空留巷等節(jié)約資源、高效回收的典型布置形式,在我國煤礦回采巷道中得到廣泛使用[3-9]。放頂煤易燃工作面采空區(qū)是最主要的災(zāi)害源之一,災(zāi)害形式主要為煤自燃及瓦斯超限引起的瓦斯事故[10],研究表明:高瓦斯涌出礦井,采空區(qū)深部瓦斯涌出影響是強(qiáng)勢的,高瓦斯涌出切實抑制了大面積采空區(qū)的自燃氧化,使自燃氧化區(qū)和自燃高溫區(qū)的范圍縮小[11],有利于采空區(qū)防滅火管理,但高濃度瓦斯聚集卻存在上隅角瓦斯超限、采空區(qū)瓦斯爆炸的重大安全隱患;單純的采空區(qū)瓦斯抽采會造成采空區(qū)漏風(fēng)量增加,采空區(qū)供氧量增大,加速遺煤氧化,對采空區(qū)防滅火工作面十分不利;小煤柱工作面鄰空側(cè)煤柱密閉性差,在回采期間負(fù)壓作用下必然引起采空區(qū)氣體外泄,威脅工作面安全生產(chǎn)。因此關(guān)于如何保障小煤柱工作面鄰空側(cè)巷道安全掘進(jìn)方面的研究十分必要。
山西塔山煤礦設(shè)計生產(chǎn)能力為15Mt/a,采用綜采放頂煤開采石炭二疊系3-5號煤層,平均煤層厚度為16m,煤層賦存穩(wěn)定,屬自燃煤層,8204綜放工作面位于二盤區(qū)東部,與8202和8206采空區(qū)相鄰,西北部與F13810斷層相鄰,受斷層影響該礦工作面傾向長度由正常的240m縮短為151m,走向長度為870m,如圖1所示。
圖1 置換工藝布置圖
為提高工作面回收率,節(jié)約礦井資源,決定在8204工作面試驗特厚放頂煤工作面小煤柱沿空掘巷技術(shù),經(jīng)論證,5204回風(fēng)巷與8206采空區(qū)留設(shè)6m小煤柱沿空掘進(jìn)。正常情況下,小煤柱留設(shè)在應(yīng)力降低區(qū),該區(qū)域煤體整體性遭受破壞,以破碎、塑性狀態(tài)存在,密閉性較差。5204回風(fēng)巷掘進(jìn)過程采用壓入式通風(fēng),與其相鄰的8206采空區(qū)會漏入大量新鮮風(fēng)流,而回采過程中采用負(fù)壓通風(fēng),在工作面回采超前應(yīng)力作用下小煤柱整體性遭到二次破壞,8206采空區(qū)內(nèi)有害氣體必然通過8204采空區(qū)、小煤柱流出,造成上隅角瓦斯超限、低氧等事故,甚至可能造成工作面瓦斯爆炸;不僅如此,這種類“呼吸”作用,有可能造成采空區(qū)遺煤自燃,發(fā)生火災(zāi)事故,對采空區(qū)防滅火工作極為不利[12-14]。研究表明:采空區(qū)內(nèi)氣體存在較明顯分層現(xiàn)象,瓦斯?jié)舛茸陨现料抡w呈下降趨勢,在采空區(qū)上部形成瓦斯富集區(qū),采空區(qū)作為一種多孔塊體,內(nèi)部氣體能夠自由流動,利用抽采設(shè)備能夠引流高濃度瓦斯。隨著鉆進(jìn)設(shè)備的發(fā)展,我國瓦斯抽采技術(shù)得到長足進(jìn)步,地面鉆孔抽采卸壓瓦斯[15]、高低位鉆孔立體抽采[16]、走向高位長鉆孔[17],高抽巷[18]、地面L型鉆孔[19]等技術(shù)在高瓦斯礦井得到成功應(yīng)用;但受到煤礦特殊工作環(huán)境的限制,井下鉆孔一次成孔直徑一般小于108mm,多用于低流量、高濃度預(yù)抽煤體瓦斯,對于密閉采空區(qū)瓦斯多選用大孔徑、高流量、低濃度抽采。目前,采空區(qū)防滅火技術(shù)主要采用降低采空區(qū)氧氣濃度或隔絕可燃物的方式,如井下注入液態(tài)CO2、惰性氣體、三相泡沫、粉煤灰漿液等,在惰性氣體中,氮氣作為一種無毒、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、成本低廉、獲取方便的氣體,近年來在煤礦防滅火領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用[20-25]。如上文分析,單純瓦斯抽采會產(chǎn)生采空區(qū)煤炭自燃的隱患,若采用惰性氣體將采空區(qū)有害氣體置換,能夠徹底消除危險源,將威脅區(qū)域轉(zhuǎn)化為相對本質(zhì)安全區(qū)域,保障工作面采掘作業(yè)的安全,考慮礦井抽采、注氮系統(tǒng)布置情況,瓦斯、氮氣、空氣的重力特性等因素,決定采用地面鉆孔抽采、井下注氮置換8206采空有害氣體。
工作面頂板垮落后垂直方向形成“三帶”,瓦斯?jié)舛茸陨隙轮饾u降低,能否引流高濃度瓦斯是采取置換技術(shù)成功與否的關(guān)鍵,裂隙帶距采空區(qū)有一定高度,基本不受采空區(qū)漏風(fēng)因素影響,且?guī)r層裂隙發(fā)育,便于瓦斯氣體賦存,理論上來講裂隙帶是地面鉆孔引流采空區(qū)瓦斯的最佳位置。研究表明:微地震現(xiàn)象是巖體破壞失穩(wěn)發(fā)生前給出的重要信息,礦山采場及巷道圍巖破壞前后發(fā)生的微震,屬于礦體—圍巖系統(tǒng)在其力學(xué)平衡狀態(tài)被破壞并且釋放出大于消耗能量的瞬間震動。每次能量的突然釋放均伴隨應(yīng)力平衡狀態(tài)的破壞,同時從物理破壞點(震源)向外傳播地震波[26],微地震監(jiān)測能夠揭示的采場圍巖空間破裂形態(tài)[27]。該礦綜放面圍巖運動微地震監(jiān)測成果如圖2所示,由圖2可判定,高位破裂帶高度為145~75m,低位破裂帶高度為30~75m,結(jié)合鄰近礦井相關(guān)研究資料[28],判定該礦裂隙帶高度為80~140m。
圖2 微震監(jiān)測效果圖
根據(jù)礦井實踐經(jīng)驗地面鉆孔有效影響半徑取75m,選擇在距離8206工作面終采線350m、500m處施工1號、2號兩個地面鉆孔抽采8206采空區(qū)瓦斯,受地面鉆孔施工場地、施工成本等因素限制,終采線附近250m未布置地面抽采鉆孔,如圖1所示。鉆孔開孔直徑425mm,套管直徑311mm,裸孔深度約為450m(至煤層底板),套管長度約為300m(距離煤層底板150m),地面鉆孔通過巖層裂隙抽采高濃度瓦斯。地面抽采系統(tǒng)選用臨時抽采泵站配備的2臺2BEC40型水環(huán)真空泵,每臺額定抽采量100m3/min;原2206進(jìn)風(fēng)巷利用井下移動制氮車四臺,2用2備,每臺額定制氮量為500m3/h,通過預(yù)埋108mm管路注氮,原5206回風(fēng)巷利用地面二風(fēng)井制氮機(jī)四臺,2用2備,每臺額定制氮量為3200m3/h,通過預(yù)埋108mm管路注氮,5204回風(fēng)巷掘進(jìn)期間鋪設(shè)159mm注氮管路利用地面二風(fēng)井制氮機(jī)注氮,每10m施工一個108mm鉆孔向8206采空區(qū)注氮,通過繞道內(nèi)控制閥門控制抽采管路抽采量,抽注比為1∶1.2。
通過對8206老采空區(qū)瓦斯1、2號鉆孔抽采及井下注氮數(shù)據(jù)整理,得出注氮速率、抽采速率、抽采濃度隨時間變化關(guān)系曲線,如圖3所示。從圖3可以看出,抽注比基本控制在1.2左右,保證了注氮率大于抽采率的要求,初期注氮率維持在3300m3/h左右,后期注氮率維持在2500m3/h左右,抽采濃度整體呈現(xiàn)下降趨勢,究其原因是地面鉆孔利用裂隙帶抽采高濃度瓦斯,使得采空區(qū)內(nèi)瓦斯賦存總量降低,氮氣的注入總量大于抽采量使得采空區(qū)內(nèi)氣體總量增加,瓦斯?jié)舛认陆?。?月25日至6月15日數(shù)據(jù)可以看出瓦斯抽采濃度整體呈現(xiàn)隨注氮量增加而升高的趨勢,可以驗證采空區(qū)是一個相對封閉空間,內(nèi)部氣體流動性較差,呈分層現(xiàn)象,注入氮氣對上部瓦斯氣體具有擠壓作用,有利于瓦斯抽采工作。通過檢測孔對采空區(qū)內(nèi)瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行檢測,繪制采空區(qū)濃度隨時間變化關(guān)系曲線,如圖4所示。
圖3 注氮速率、抽采速率、抽采濃度變化關(guān)系曲線
圖4 采空區(qū)氣體濃度變化關(guān)系曲線
由于目前技術(shù)條件無法對采空區(qū)內(nèi)實際空間進(jìn)行測試,對采空區(qū)內(nèi)部空間只能通過假設(shè)簡化估算,采空區(qū)工作面長度s=230m,煤層厚度h=16m,巷道長度l=730m,巖石充填系數(shù)k1=0.8,平均注氮率q1=2500m3/h,平均抽采率q2=2050m3/h,安全系數(shù)1.5,估算理論置換時間t=s×h×l×k1×(q1-q2)×2=54d,即置換工作施工54d以后近似認(rèn)為密閉墻觀察孔瓦斯?jié)舛葴y試數(shù)據(jù)為采空區(qū)內(nèi)瓦斯?jié)舛?。由圖上可以看出,未采取注氮措施前,采空區(qū)瓦斯?jié)舛燃s為6%,CO濃度為16×10-6,注氮措施實施后,采空區(qū)內(nèi)瓦斯?jié)舛葎×蚁陆担霈F(xiàn)該現(xiàn)象主要原因是檢測孔與一個注氮孔布置位置相近,新注入氮氣不可能快速均勻分布到采空區(qū)內(nèi),只能緩慢擠壓其他氣體通過采空區(qū)內(nèi)巖石縫隙向地面鉆孔側(cè)運移。整體上看采空區(qū)瓦斯?jié)舛入S著置換時間的增加呈現(xiàn)下降趨勢,5月2日以后采空區(qū)內(nèi)瓦斯平均濃度為0.8%,CO濃度為6×10-6,與注氮置換前相比分別下降了86%,62%,置換效果明顯。工作面掘進(jìn)及回采期間未發(fā)生8206采空區(qū)有害氣體大量外泄及采空區(qū)自燃事故。采空區(qū)瓦斯抽采后,注入氮氣占據(jù)了這部分氣體所占空間,減少了采空區(qū)供氧量,弱化了遺煤氧化作用,且氮氣本身是惰性氣體,能抑制煤體自燃,置換技術(shù)既能降低采空區(qū)瓦斯?jié)舛龋帜芊乐共煽諈^(qū)自燃,成功解決了瓦斯與煤自燃雙重災(zāi)害威脅。
1)氮氣置換瓦斯技術(shù)能夠成功解決了瓦斯與煤自燃雙重災(zāi)害威脅。
2)利用氮氣置換采空區(qū)瓦斯使采空區(qū)內(nèi)瓦斯?jié)舛扔?%下降到0.8%,降低了86%,CO濃度由16×10-6下降到6×10-6,降低了62%。
3)采空區(qū)有害氣體置換技術(shù)能夠保證大采高特厚煤層小煤柱工作面安全掘進(jìn),減少有害氣體外泄。
4)氮氣置換采空區(qū)瓦斯技術(shù)能將瓦斯、火災(zāi)威脅區(qū)轉(zhuǎn)化為相對本質(zhì)安全區(qū),該技術(shù)適用于高瓦斯、自燃煤層小煤柱沿空掘進(jìn)、采空區(qū)治理等工程。