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        焦?fàn)t煤氣脫硫硫泡沫處理技術(shù)改造

        2019-05-28 02:06:38溫增光
        煤化工 2019年2期

        鄧 彤,溫增光

        (山西省焦炭集團(tuán)益興焦化股份有限公司,山西 介休032000)

        1 概 述

        山西省焦炭集團(tuán)益興焦化股份有限公司(簡稱益興公司)于2006年7月注冊成立,建設(shè)了山西省焦炭集團(tuán)第一個(gè)90萬t/a焦化實(shí)體項(xiàng)目,于2007年投產(chǎn)運(yùn)行,主要產(chǎn)品有焦炭、焦?fàn)t煤氣、煤焦油、粗苯、硫磺等。

        益興公司焦?fàn)t煤氣脫硫凈化的硫泡沫處理系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為三足式離心機(jī),后改為轉(zhuǎn)鼓真空過濾機(jī),產(chǎn)品均為硫膏。隨著環(huán)保形勢的日趨嚴(yán)峻及硫膏市場不斷壓縮,硫膏產(chǎn)品滯銷甚至沒有市場。此外,原有的硫泡沫處理方式生產(chǎn)環(huán)境較差,已不能適應(yīng)企業(yè)清潔文明生產(chǎn)的要求。鑒于以上原因,硫泡沫的處理方式改造勢在必行。經(jīng)綜合分析,益興公司決定將硫泡沫處理系統(tǒng)的真空過濾機(jī)改造為連續(xù)熔硫式的內(nèi)分式熔硫釜,產(chǎn)品由硫膏轉(zhuǎn)為硫磺。益興公司于2017年8月對脫硫硫泡沫處理系統(tǒng)進(jìn)行了技改。通過改造,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)進(jìn)料、連續(xù)排液、間斷放硫的工藝過程,解決了原來硫膏產(chǎn)品滯銷的問題,整個(gè)生產(chǎn)過程無三廢排放,符合環(huán)保要求。

        2 原硫泡沫處理工藝存在問題

        2.1 三足式離心機(jī)處理工藝存在的問題

        (1)對硫泡沫要求較高,硫泡沫中脫硫液含量較大時(shí),離心機(jī)處理效率會降低,無法滿足生產(chǎn)需求。

        (2)生產(chǎn)的硫膏含水量較大,轉(zhuǎn)運(yùn)和銷售困難,氨氣逸散嚴(yán)重,操作環(huán)境差。

        (3)設(shè)備維護(hù)成本高,濾布更換周期短。

        2.2 轉(zhuǎn)鼓真空過濾機(jī)處理工藝存在的問題

        (1)生產(chǎn)的硫膏含水量大,硫膏黏稠,下料困難,經(jīng)常堵塞下料管和濾布,需定期疏通和更換。

        (2)對硫泡沫的黏稠度要求較高。硫泡沫稀時(shí),真空過濾機(jī)處理速度會大大下降;硫泡沫稠時(shí),又會造成生產(chǎn)的硫膏含水量過大。

        (3)轉(zhuǎn)鼓真空過濾機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),員工操作勞動強(qiáng)度大。

        (4)較三足式離心機(jī)設(shè)備維護(hù)成本明顯降低,且濾布更換周期也大大延長,但維護(hù)成本仍偏高。

        3 內(nèi)分式熔硫釜處理工藝流程及優(yōu)勢

        3.1 內(nèi)分式熔硫釜工藝優(yōu)勢

        (1)維護(hù)簡單,基本無維修量。內(nèi)分式熔硫釜維護(hù)時(shí),不需要拆開設(shè)備,可以定期對內(nèi)件及內(nèi)筒進(jìn)行維護(hù),減少掛壁結(jié)疤的發(fā)生。

        (2)硫泡沫經(jīng)處理后,溶液基本不含懸浮硫。進(jìn)釜的硫泡沫在釜內(nèi)件的作用下,在釜內(nèi)的溫度呈上低下高的梯度分布,上部溫度65℃~100℃,下部溫度≥120℃,硫泡沫在熔硫釜內(nèi)只有短暫的停留,分離的溶液從上部排出,溫度為65℃~95℃,無論使用何種脫硫劑,均不會破壞其有效成分,加之經(jīng)內(nèi)件分離后的溶液中懸浮硫質(zhì)量濃度最高不大于0.8 g/L,所以溶液可以全部回收。

        (3)硫磺質(zhì)量好、蒸汽消耗低。工作時(shí)釜內(nèi)泡沫及溶液始終處于有序的穩(wěn)流狀態(tài),分離后的硫磺積于釜底部,被徹底熔融,物料始終充滿釜體,沒有溶液的蒸發(fā)濃縮過程,無鹽渣產(chǎn)生,且產(chǎn)出的硫磺基本不含水,易于銷售;蒸汽消耗僅是將硫泡沫從40℃左右加熱到65℃~105℃的顯熱和硫的熔融熱,噸硫磺消耗蒸汽(0.3 MPa~0.4 MPa,150℃)在 2 t以內(nèi)(硫泡沫含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)在5%時(shí))。

        3.2 工藝流程

        此次技改采用專用內(nèi)分式熔硫釜及連續(xù)硫回收裝置,其工藝流程示意圖見圖1。離心機(jī)下來的硫漿經(jīng)硫泡沫泵打入內(nèi)分式熔硫釜,當(dāng)蒸汽加熱時(shí),在釜內(nèi)件的作用下,釜內(nèi)物料溫度呈上低下高的梯度分布。加熱到65℃時(shí),硫顆粒開始聚集增大,與溶液分離,溶液從熔硫釜上部排出,返回脫硫系統(tǒng)繼續(xù)使用。硫顆粒進(jìn)入下部高溫區(qū),熔融后經(jīng)保溫閥排出。在蒸汽穩(wěn)定的情況下,調(diào)整好進(jìn)料閥就可實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)料、連續(xù)排液、間斷放硫的工藝過程(改造進(jìn)料閥,即可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制)。該過程中,物料在釜內(nèi)始終處于有序的流動狀態(tài),沒有溶液的蒸發(fā)、濃縮過程,因而沒有傳統(tǒng)硫回收中渣的生成,硫的回收率比其他類型熔硫釜提高5%~20%,還可以節(jié)省大量蒸汽,操作簡單。

        圖1 新增熔硫釜技改示意圖

        4 改造效果

        4.1 經(jīng)濟(jì)性

        轉(zhuǎn)鼓真空過濾機(jī)與熔硫釜消耗數(shù)據(jù)見表1。

        表1 轉(zhuǎn)鼓真空過濾機(jī)與熔硫釜消耗數(shù)據(jù)

        (1)使用轉(zhuǎn)鼓真空過濾機(jī)1個(gè)月(31 d)的運(yùn)行成本

        真空泵用電成本:11×24×31×0.6=4 910元

        濾布成本:200元

        運(yùn)輸成本:5×31×100=15 500元

        使用轉(zhuǎn)鼓真空過濾機(jī)1個(gè)月的運(yùn)行成本:4 910+200+15 500=20 610元

        (2)使用熔硫釜1個(gè)月的運(yùn)行成本

        泡沫泵用電成本:15×24×31×0.6=6 696元

        蒸汽成本:8.5×31×80=21 080元

        銷售收益:3×31×125=11 625元

        使用熔硫釜1個(gè)月的運(yùn)行成本:6 696+21 080-11 625=16 151元

        綜上所述,內(nèi)分式熔硫釜運(yùn)行成本為轉(zhuǎn)鼓真空過濾機(jī)的3/4,內(nèi)分式熔硫釜無需備品備件,維修量小,蒸汽消耗少,溶液全部回收,可節(jié)約大量的化工物料,有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

        4.2 環(huán)境和社會效益

        (1)使用內(nèi)分式熔硫釜處理硫泡沫后,釜內(nèi)物料始終充滿釜體,處于有序的穩(wěn)流狀態(tài),沒有溶液的蒸發(fā)濃縮過程,無廢氣、廢渣產(chǎn)生和排放,溶液可以全部回收,無“三廢”排放,符合國家環(huán)保要求,且工作現(xiàn)場環(huán)境友好,實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn)。

        (2)原有的硫泡沫處理方式生產(chǎn)的硫膏含水量大,轉(zhuǎn)運(yùn)和銷售困難,氨氣逸散嚴(yán)重,工作現(xiàn)場環(huán)境差。使用熔硫釜后,生產(chǎn)的硫磺不含水分,轉(zhuǎn)運(yùn)方便,現(xiàn)場環(huán)境大大改善。

        (3)生產(chǎn)操作簡單方便,降低了工人勞動強(qiáng)度。原有的硫泡沫處理方式需連續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)放料。使用熔硫釜后,物料在釜內(nèi)始終處于有序的流動狀態(tài),沒有溶液的蒸發(fā)、濃縮過程,降低了操作人員的勞動強(qiáng)度。

        (4)生產(chǎn)工藝穩(wěn)定。在蒸汽穩(wěn)定的情況下,只要調(diào)整好2個(gè)閥門就可實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)料、連續(xù)排液、間斷放硫的工藝過程。熔硫后排出的溶液清澈透明,基本不含懸浮硫。

        (5)產(chǎn)品由硫膏轉(zhuǎn)為硫磺,市場競爭力增強(qiáng)。

        綜上所述,通過3種硫泡沫處理方式對比,無論從節(jié)能、環(huán)保及市場等方面考慮,還是現(xiàn)場操作環(huán)境比較,內(nèi)分式熔硫釜處理硫泡沫在益興公司運(yùn)行效果都較好,將是焦?fàn)t煤氣脫硫硫泡沫處理工藝的發(fā)展方向。

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