李樹華
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司焦化廠,山東 萊蕪 271104)
《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》(GB 16171—2012)對焦爐煙氣排放提出了明確的限值要求,隨著國家《大氣污染防治法》的實施,各省份和相關部門又制定了更嚴格的區(qū)域性超低排放標準和相應的達標時段要求(見表1)。焦爐煙氣實施脫硫、脫硝、除塵改造,實現(xiàn)達標排放的形勢緊迫,其中高爐煤氣加熱焦爐的煙氣因溫度低、氣量大等特點,凈化處理難度很大,對此業(yè)內(nèi)開展了多種達標技術的研發(fā),其中近兩年新投用的3種凈化技術:碳酸氫鈉干法脫硫+中低溫脫硝工藝、逆流活性焦脫硫脫硝一體化(CSCR)工藝、新型催化法活性炭脫硫脫硝一體化工藝,達標效果較好,現(xiàn)予以對比分析,以期給采用高爐煤氣加熱焦爐的企業(yè)在選用煙氣凈化技術時提供參考。
表1 焦爐煙囪排放限值mg/m3
(1)溫度偏低。煙氣進煙囪前溫度正?;驹?70℃~210℃,與行業(yè)中常用的SCR(選擇性催化還原)脫硝工藝的最低溫度要求(230℃~280℃)偏離較多;如果在冬季或限產(chǎn)情況下,引出的煙氣溫度會更低。
(2)污染物含量波動較大。煙氣受焦爐串漏和摻混煤氣等影響,SO2、顆粒物的含量波動較大。而煙氣中SO2對脫硝運行影響較大,SO2與脫硝的還原劑NH3易反應形成銨鹽,銨鹽會造成脫硝催化劑通道的堵塞,導致其活性降低或失活。煙氣顆粒物也會造成脫硝、脫硫催化劑填料的堵塞,對工序的副產(chǎn)品品質(zhì)也會有所影響。
(3)煙氣量大。煙氣量約為焦爐煤氣加熱的1.5倍,一般要達到每小時十幾萬至幾十萬立方米。
(4)空間受限。為已建成焦爐增設脫硫脫硝裝備,重點要考慮占地和空間能力,同時要兼顧焦爐除塵、上升管余熱利用等后改造項目的預留空間,所以工藝系統(tǒng)裝備要盡可能簡潔緊湊。
(5)系統(tǒng)安全應急要求高。煙氣處理系統(tǒng)一旦有問題,必須快速切換到煙囪直排,防止因吸力不足,造成焦爐燃燒系統(tǒng)的爆鳴、爆炸事故,所以要求焦爐煙囪要時刻處于熱備狀態(tài),并保持足夠吸力,一般要求處理后的煙氣溫度高于露點溫度,不低于130℃,同時所需的聯(lián)鎖響應、快切裝置要快捷可靠。
(6)環(huán)保長效達標要求?,F(xiàn)煙囪指標在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控,環(huán)保部門按小時數(shù)值記罰,系統(tǒng)必須全天候的運行達標,而各個系統(tǒng)的檢修更換又是必不可少的,如鍋爐的安全閥、風機的轉(zhuǎn)子等裝置,都需要定期的特檢和專檢,所以煙氣處理系統(tǒng)的裝置要充分考慮在線檢修和備用切換的能力。
(1)脫硫由濕法轉(zhuǎn)向干法。早期焦爐煙氣脫硫大部分采用的是濕法脫硫,利用堿吸收,主要問題是排放煙氣溫度低、濕度高,有白色羽煙現(xiàn)象,且煙囪不能熱備,存在廢水、廢渣的處理難題。目前河北等地在環(huán)保規(guī)劃中已要求對煙囪白色羽煙進行治理,并明確新建的煙氣脫硫不許采用濕法工藝。現(xiàn)煙氣脫硫工藝已由濕法逐步轉(zhuǎn)向干法、半干法的脫硫方式。常規(guī)干法脫硫主要采用鈣基和鈉基的脫硫劑。
(2)脫硝由SCR法(NH3選擇性催化還原法)主導,低溫耐硫是其研發(fā)方向。經(jīng)過幾年的應用驗證比較,中低溫SCR脫硝工藝以其效率高、穩(wěn)定性好等特點,逐步被行業(yè)認同,應用的也越來越多,問題是相對于焦爐煙氣,中低溫SCR脫硝工藝要求的溫度仍然較高,尤其對于高爐煤氣加熱煙氣,差距較大,需要大量能源補熱升溫。
(3)脫硫脫硝一體化工藝多選擇先脫硫后脫硝。煙氣先脫硫凈化,對保護脫硝催化劑免受銨鹽和粉塵的損害是有利的,問題在于脫硫工序要求的煙氣溫度較低,而常規(guī)SCR脫硝工序要求的煙氣的溫度較高,這就需要煙氣流程先降溫再升溫,為解決該矛盾,業(yè)內(nèi)采用了高低溫氣流換熱GGH裝置(主要是回轉(zhuǎn)式的)和燃氣升溫的技術,使能源消耗有所降低,新問題是裝備龐大,管線復雜,占地較多。
碳酸氫鈉脫硫?qū)儆诔R?guī)堿法干法工藝,近兩年行業(yè)應用案例較多;中低溫SCR氨法脫硝工藝采用釩基中低溫蜂窩狀催化劑。
2.1.1 工藝流程
碳酸氫鈉干法脫硫+中低溫脫硝工藝流程示意圖見圖1。煙氣自焦爐引出,碳酸氫鈉經(jīng)磨機研磨達標后注入煙氣中,經(jīng)高效混合接觸,發(fā)生脫硫反應,生成硫酸鈉、亞硫酸鈉的混合物粉末,經(jīng)布袋除塵器過濾排出;過濾后的煙氣先通過升溫補熱,達到中低溫脫硝需要的溫度,然后把氨水經(jīng)蒸發(fā)器和噴氨格柵噴入,煙氣在SCR反應器催化劑表面發(fā)生還原脫硝反應,達標的煙氣經(jīng)余熱回收后,返回煙囪排放。
圖1 碳酸氫鈉干法脫硫+中低溫脫硝工藝流程示意圖
2.1.2 工藝特點和優(yōu)勢
脫硫和脫硝的工藝相對成熟、可靠、高效。近幾年中低溫SCR脫硝技術發(fā)展迅速,在業(yè)內(nèi)已有較多的應用,已運行的案例效果較好;脫硫脫硝的效率較高,處理煙氣污染物的濃度波動幅度和容量較大,對煙氣工況耐受度較好。
在脫硝之前先高效脫硫,可對脫硝催化劑形成較好的保護作用,減少硫酸銨或硫酸氫銨在催化劑表面吸附量,從而延長催化劑壽命,也有利于減少脫硝催化劑填裝量。
采用干法脫硫,溫降小,遠低于半干法脫硫和濕法脫硫,可減少脫硝前燃氣升溫的能源消耗。
排煙溫度可有效控制在130℃以上,以保證焦爐煙囪始終處于熱備狀態(tài)。
生產(chǎn)運行較穩(wěn)定和簡便,維護和運行投入適中。
2.1.3 存在問題和建議
(1)能耗較高。高爐煤氣加熱煙氣溫度較低,脫硫后需要用煤氣燃燒器升溫,達到脫硝溫度要求,常規(guī)中低溫脫硝催化劑要求達到230℃~280℃,脫硝后要用余熱鍋爐回收部分熱量,由于煙氣總量較大,能耗仍較高。使用GGH換熱器時,補熱前煙氣先與脫硝后煙氣換熱,可適當降低煤氣耗量,換熱后煙氣溫度低于170℃,一般不再上余熱鍋爐。升溫能耗主要取決于脫硝催化劑溫度要求,建議盡可能選擇可靠的低溫型催化劑(價格相對要稍高);當選用下限180℃的脫硝催化劑時,僅需少量煤氣用于補熱和溫度穩(wěn)定,工藝將很簡潔。
(2)部分裝備比較龐大,空間和占地較多。主要是除塵和GGH換熱器等裝備、管道比較大且多。
(3)脫硫副產(chǎn)物為硫酸鈉、亞硫酸鈉粉末,受焦爐串漏等影響,產(chǎn)品雜質(zhì)較多,需提前考慮消納出路。
(4)釩基低溫脫硝催化劑失效后屬于危廢,處理費用高,需提前考慮回收。
(5)需充分考慮好安保、備用和在線檢修。脫硝催化劑要分室運行,具備定期升溫到350℃再生的能力;脫硫、除塵要具備不停車切換檢修的能力。
(6)氨法脫硝過程中,容易產(chǎn)生氨逃逸,需要定期檢測,及時調(diào)整蒸發(fā)器、噴氨格柵和催化劑填料。
2.2.1 工藝流程
逆流活性焦脫硫脫硝一體化工藝流程示意圖見圖2。自焦爐煙道接出煙氣,經(jīng)余熱鍋爐回收余熱后,由增壓風機增壓、空冷器間接冷卻至140℃后,進入CSCR吸附塔,煙氣經(jīng)脫硫段脫硫凈化后,與來自氨站的氨煙氣混合后,進入脫硝段,出脫硝段的凈煙氣返回原煙囪排放。從脫硫脫硝反應器排出的活性焦進入再生塔,被煙氣爐產(chǎn)生的熱煙氣間接加熱再生,進入冷卻段后,被空氣風機抽吸的空氣間接冷卻,自再生塔底排出,再送入CSCR吸附塔頂循環(huán)?;钚越菇馕蟮乃釟獠捎冒彼眨迫×蛩徜@漿液,送入焦化硫銨工段母液槽,經(jīng)飽和器制取硫銨產(chǎn)品。
圖2 逆流活性焦脫硫脫硝一體化(CSCR)工藝流程示意圖
2.2.2 工藝特點和優(yōu)勢
實現(xiàn)脫除SO2、NOx、粉塵等多種污染物一體化,共用一套裝置?;钚越勾矊酉喈斢诟咝ьw粒層過濾器,在慣性碰撞和攔截效應作用下,煙氣中的絕大部分粉塵顆粒被捕集,完成煙氣的除塵凈化;SO2經(jīng)物理、化學吸附后,存儲在活性焦微孔中;活性焦還能同時吸附二英、重金屬等多種有害物質(zhì)。催化脫硝時,按一定的比例加入NH3,NOx在活性焦催化作用下,發(fā)生還原反應,生成N2和H2O。
該工藝溫度梯度適合。煙氣脫硫和脫硝反應在140℃下進行,脫硫后不需增加煙氣再熱系統(tǒng),脫硝后煙氣溫度在130℃左右,直接煙囪排放,保證焦爐煙囪始終處于熱備狀態(tài),無煙囪羽煙。
污染治理的同時,可有效地實現(xiàn)硫的資源化。再生的SO2酸性氣體由氨水吸收,經(jīng)曝氣氧化,副產(chǎn)物為硫酸銨濃漿液;二英在高溫再生時分解,部分粉塵、重金屬等隨篩分后的粉末排出,送煤場或燒結配料。
活性焦具有良好的孔道結構和高比表面積,吸附能力、化學穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性較高,耐磨、抗壓較好,活性焦來源廣泛,催化劑可循環(huán)利用。
系統(tǒng)較穩(wěn)定可靠,脫除效果好,脫硫率可達95%以上,脫硝率可達70%以上。工況適應性較強,通過脫硫脫硝分段、塔床層高度調(diào)整、模塊化疊加等設計,可實現(xiàn)更高的脫除效果。主流程較簡潔,占地省,工序基本不消耗水,運行成本適中。通過分室分層模塊設計,可實現(xiàn)在線的隔離維護檢修。
2.2.3 存在問題和建議
(1)炭基催化劑的特性對該工藝的影響。活性炭深孔微管的結構可保證吸附效率高,而催化反應速率較低,為保證與煙氣足夠的接觸反應時間,需要降低煙氣在反應器的空速,致使凈化反應器體積偏大,初次裝填活性焦量大,初投資較高。同樣原因,該工藝對污染物的濃度波動幅度要求較嚴格,而隨著爐齡老化,焦爐爐墻串漏問題加劇,會造成污染物濃度大幅提高,尤其煙氣中初始SO2濃度過高時,也會聯(lián)鎖影響到NOx的脫除效率,所以要充分考慮預留能力或模塊化疊加。
(2)加熱再生會造成活性焦損耗和能耗高?;钚越惯B續(xù)部分采出再生,加熱到450℃,需要外接能源介質(zhì);再生、輸送、篩分、塔內(nèi)流動等會造成活性焦填料的磨損、破損,焦丁隨廢料排出后,需要不斷補充活性焦吸附劑,增高了運行成本。
(3)對裝備和運行要求較高。流化床、輸送與篩分等工序運轉(zhuǎn)設備多,對裝備可靠性要求高;各過程檢測的壓差、溫度、含氧量等要求精密、充分、可靠,尤其高溫再生部分,雖然采取了氮氣保護措施,一旦局部熱量集聚或氣體成分異常,易出現(xiàn)燃燒著火安全事故。
(4)SO2副產(chǎn)物的處理。經(jīng)氨水洗滌、氧化后,母液經(jīng)過過濾,潔凈度較好,可直接送往焦化化產(chǎn)回收車間硫銨工段,處理途徑較好。但部分焦化廠無硫銨工序,需要獨立處理則比較復雜,辦法一是母液收集后集中提鹽,能耗和裝備需要較多;二是把再生后的酸性氣體凈化、濃縮制酸,此工藝需設置硫酸生成車間,造價高,能耗高,并且安評取證難度很大。
(5)煙氣冷卻可選擇簡單可靠的工藝裝備。高爐煤氣加熱煙氣溫度較低,部分余熱回收的低壓飽和蒸汽對焦化節(jié)能意義不大,尤其余熱鍋爐的年度特檢和維護,對系統(tǒng)持續(xù)運行不利。建議用冷風機間接冷卻和直接噴水汽化冷卻結合,控制進塔煙氣溫度,裝備要盡可能少占用空間并可控性好,要注意噴水量,保障煙囪最終排放溫度在露點以上。
2.3.1 工藝流程
新型催化法活性炭脫硫脫硝一體化工藝流程示意圖見圖3。煙道引出的煙氣首先經(jīng)過余熱回收,將溫度降低到160℃~170℃后,通過增壓風機、調(diào)質(zhì)管段,進入脫硫塔催化劑床層,在脫硫塔中,將煙氣中的SO2質(zhì)量濃度降低至30 mg/m3以下,然后進入脫硝工序,進行催化脫硝凈化,經(jīng)過處理后的溫度不低于130℃潔凈尾氣通過原煙囪排放;脫硫劑在工作一段時間后,脫硫容量飽和,切出該室催化劑,水噴淋再生,設隔油池過濾沉淀凈化再生液,得到質(zhì)量分數(shù)5%~10%的稀硫酸,送往硫銨工段使用。
圖3 新型催化法活性炭脫硫脫硝一體化工藝流程示意圖
2.3.2 工藝特點和優(yōu)勢
新型催化法脫硫不同于傳統(tǒng)的炭法煙氣脫硫技術,前者活性炭載體上負載有活性催化成分[1]。傳統(tǒng)的炭法煙氣脫硫是利用活性炭孔隙的吸附作用,將煙氣中的SO2吸附富集,飽和后加熱再生,解析出高濃度的SO2氣體,再制酸或用氨堿洗滌。新型催化法技術既具有吸附功能,又具有催化劑的催化功能。煙氣中的SO2、H2O、O2被吸附在催化劑的孔隙中,在活性組分的催化作用下,變?yōu)榫哂谢钚缘姆肿?,同時反應生成H2SO4。催化反應生成的硫酸富集在載體中,孔隙內(nèi)硫酸達到飽和后,進行再生,釋放出催化劑的活性位,催化劑的脫硫能力得到恢復。新型催化法脫硫技術作為一種干法催化脫硫技術,其固定床可很好地適應低濃度SO2的去除需求,達到近零排放,徹底解決后續(xù)脫硝面臨的硫干擾問題。
新型低溫脫硝催化劑不同于常規(guī)釩基催化劑,實現(xiàn)了低溫高效脫硝。該催化劑采用活性炭為載體,以專有技術制備,相比于鈦基催化劑,制備工藝高效簡便。該催化劑以較低的成本解決了常規(guī)釩基SCR催化劑起化溫度高的缺陷,能夠在120℃~160℃達到85%以上的脫硝效率;配合在煙氣脫硫后使用,溫度梯度更匹配,大幅降低了高溫脫硝的補熱能耗。
該工藝效率高,裝備簡潔,運行便捷。為脫硫脫硝分別設置兩個相對獨立的專門催化反應單元,效率較高,對工況、指標適應性較強、適應范圍較廣,反應塔空間和催化劑裝填量較小,流程短、設備少、占地面積較??;干法技術不存在濕法技術的結垢、堵塞等一系列問題;固定床結構的運轉(zhuǎn)裝備和控制系統(tǒng)較簡單,不需要頻繁更換和增加催化劑,總體操作和維護工作量較少。
該工藝能耗等運行成本較低。固定床的結構使催化劑壽命大幅提高,減少了催化劑填料的損耗和整體設備設施的維修、維護費用。催化劑再生采用水吸收置換和沖刷清洗,干燥利用系統(tǒng)凈化后熱煙氣進行,外接能源介質(zhì)簡單,消耗少。
2.3.3 存在問題和建議
(1)安保和長效運行需要強化。催化劑再生后液體為稀酸,腐蝕性較強,需要用不銹鋼、復合板等防腐材料,投資會有所增高。固定床分室運行,具備在線隔離檢查、檢修的能力,需定期查看催化劑使用情況,及時對有問題之處進行篩分、補充和更換,確保運行阻力和效率正常。針對高爐煤氣加熱煙氣溫度較低情況,同樣建議取消余熱回收工序,僅用冷風機間接冷卻和直接噴水汽化冷卻,即可實現(xiàn)較低煙氣溫度的穩(wěn)定。建議增設風機在線備用,這樣可大幅提高系統(tǒng)的設備有效作業(yè)率。
(2)硫酸等副產(chǎn)品的處理。由于再生池有隔油過濾功能,副產(chǎn)品稀酸品質(zhì)較好,可直接用于硫銨工段,正常煙氣含硫量下,稀酸產(chǎn)量與硫銨的補水量能夠匹配,如果煙氣含硫過高,或硫銨補水消納過低(硫銨煤氣進出溫差較低),則稀酸消納不足。部分企業(yè)無硫銨工序時,可考慮硫酸的濃縮,或生產(chǎn)市場需求較好的硫酸鹽產(chǎn)品。催化劑吸收的雜質(zhì)經(jīng)沖洗,隨粉化的活性炭進入隔油池,再排渣排出,與脫硝定期篩分出的炭粉一道送煤場處理,這少部分廢棄物的輸送、處理要與廠焦油渣配煤系統(tǒng)結合好,實現(xiàn)內(nèi)部循環(huán)消化。
(3)脫硝工序催化劑的再生維保要進一步研究改進。炭基脫硝催化劑的高溫再生有一定難度和風險,現(xiàn)主要采用加預防護層和定期循環(huán)切出清洗方式,作業(yè)效率、效果有限,需要在如何安全、高效、簡便再生上予以改進。
3種脫硫脫硝工藝均有在運行的業(yè)績案例,能夠達到國家和地方的排放限值要求,有效解決了煙囪熱備和煙氣消白等問題,也符合干法脫硫、低溫脫硝的技術發(fā)展方向。
3種工藝在副產(chǎn)物資源化利用、降低能耗、裝備、操控等方面各有不同的側(cè)重和差異。以碳酸氫鈉為代表的干法脫硫和中低溫脫硝一體化工藝,工藝成熟,效率高,工況適應性強;主要不足在于有固態(tài)硫酸鹽副產(chǎn)物,能耗較高,裝備占地較大,脫硝催化劑低溫化是其工藝改善的關鍵。兩種炭基催化劑工藝,更適應高爐煤氣加熱煙氣的低溫工況,實現(xiàn)了低溫脫硝;催化劑脫硫再生時,均與煙氣分離,副產(chǎn)物相對潔凈,資源化利用較好,與硫銨工段結合,工藝較簡便,綜合去除煙氣的多種污染物效果較好。CSCR工藝為國外技術國內(nèi)應用,新型催化法為國產(chǎn)技術,相比較,新型催化法的固定床分離運行結構在裝備、控制、運維、成本方面有一定優(yōu)勢,近年在業(yè)內(nèi)推廣較快,其低溫脫硝技術給煙氣凈化開辟了一個新途徑,但在催化劑的再生和維護上需要研究改進。
3種工藝在技術應用中需要同步解決的問題是:系統(tǒng)故障時煙囪快速聯(lián)鎖切換問題,以保障焦爐加熱系統(tǒng)安全;通過分室運行、備用系統(tǒng)等辦法,實現(xiàn)在線不停工檢查檢修,以保障煙囪在線的時刻達標;作為后脫硝工藝,還要重點關注并控制好排出煙氣的氨含量。