周暢 劉斌 楊寶峰 張軍
摘要:該文分析了恒源煤礦壓風機房工況現(xiàn)狀分析,根據(jù)智能化礦山建設(shè)的要求,確定了需增加的現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)和采集方法,制定了S7-300PLC與現(xiàn)場設(shè)備信號傳輸方案。完成了系統(tǒng)軟硬件的設(shè)計和現(xiàn)場安裝調(diào)試,通過威倫觸摸屏操作實現(xiàn)了壓風機現(xiàn)場就地操作,通過以太網(wǎng)傳信號傳輸?shù)降V環(huán)網(wǎng),實現(xiàn)了遠程監(jiān)控,達到了“自動化減人,機械化換人”目的,為設(shè)備檢修提供的基礎(chǔ)資料和參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:s7-300PLC;壓風系統(tǒng);遠程監(jiān)測監(jiān)控;EB8000組態(tài)軟件
中圖分類號:TP391 文獻標識碼:A 文章編號:1009-3044(2019)07-0270-03
壓風自救系統(tǒng)是煤礦六大系統(tǒng)之一,既是礦井安全生產(chǎn)保障,也是礦井安全救險主要保證。壓風系統(tǒng)中設(shè)備運行和節(jié)能狀況關(guān)系到礦井經(jīng)濟指標。根據(jù)《國家安全總局關(guān)于開展“機械化換人、自動化減人”科技專項行動的通知》和現(xiàn)代化礦井建設(shè)的要求,原有的人工操作、監(jiān)控,常常造成井下風量不能滿足生產(chǎn)需求;檢修工對設(shè)備內(nèi)部運行參數(shù)檢修不到位,造成風機失修和相關(guān)機械事故時有發(fā)生。為保證壓風系統(tǒng)安全、可靠運行,設(shè)計基于PROFIBUS總線的現(xiàn)場數(shù)據(jù)信號采集系統(tǒng),通過上位機實現(xiàn)設(shè)備在線監(jiān)控和就地操作;通過西門子信號轉(zhuǎn)換系統(tǒng)與礦內(nèi)網(wǎng)絡(luò)互通,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,實時分析設(shè)備運行成本,實現(xiàn)了遠程監(jiān)控無人化值守的管理方式;通過對設(shè)備運行數(shù)據(jù)分析,實現(xiàn)了設(shè)備在線診斷,給維修人員提供的維修依據(jù),實現(xiàn)了預防性維修。
1 壓風系統(tǒng)的現(xiàn)狀和需完善的功能
1.1壓風系統(tǒng)的現(xiàn)狀
恒源煤礦壓風機房共有6臺壓風機、6個風包,供風距離達30公里。其中壓風機為無錫壓縮機廠生產(chǎn)的LGFD250風冷壓風機2臺和上海復盛風機廠生產(chǎn) 的SA-250A-6K型壓壓機4臺,每臺壓風機配置有三菱FX2N-32MRPLC中心控制單元,對風包進行溫度、壓力兩種參數(shù)采集,通過每臺風機配置的操作屏,對單機參數(shù)設(shè)置,實現(xiàn)對風機保護和就地控制,每臺風機有防止自啟動功能。
1.2需要完善的功能
1)增加壓風機出風壓力、風包壓力、潤滑油壓力、排氣壓力、出風溫度、風包溫度、電機軸承溫度、排氣溫度,潤滑油溫度測點,可以對故障進行快速定位。
2)現(xiàn)場信號實現(xiàn)統(tǒng)一集中顯示,顯示各種工況信息,對每臺風機的參數(shù)隨時進行修改。
3)實現(xiàn)手動、遠程、自行投入功能三種操作方式。
4)增加WEB發(fā)布和視頻監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和無人巡查功能。
2 壓風供風系統(tǒng)遠程控制方案
2.1遠程操作控制方案
根據(jù)煤礦壓風機運行的特點、壓風供風系統(tǒng)的現(xiàn)狀和要實現(xiàn)的功能,從安全、可靠、經(jīng)濟、操作方便入手,采用了二級分布式集散式控制系統(tǒng),由S7-300PLC西門子,通過DP總線對六臺壓風機的設(shè)布的傳感器信號進行采集和處理,組成的計算機,對壓風機運行參數(shù)進行檢測、顯示、控制、保護、報警和管理。即由操作站(以下簡稱為上位機)和現(xiàn)場控制站兩部分組成,現(xiàn)場控制站采用SIEMENS PLC組成。
2.2控制系統(tǒng)輸出輸入點
1) 單臺風機需要控制的參數(shù)
根據(jù)恒源煤礦風機的結(jié)構(gòu)和冷卻形式,單臺風機需要監(jiān)控其運行時間、前后軸承溫度與振動、閘閥的開關(guān)狀態(tài)與公位置、通訊完好狀態(tài)等參數(shù)。設(shè)計兩個數(shù)據(jù)塊DB21\DB31,模擬量輸入20個I/O接口 17個 。
2)系統(tǒng)所用輸出輸入點表
3 硬件設(shè)計與選型
1)壓風系統(tǒng)遠程控制系統(tǒng)硬件選用
2)控制系統(tǒng)硬件與地址
4 通訊系統(tǒng)設(shè)計與優(yōu)化
1)系統(tǒng)通訊
系統(tǒng)設(shè)備之間采用西門子標準協(xié)議DP/MPI通訊,與礦環(huán)網(wǎng)通訊采用以太網(wǎng)CP343-1 LEAN模塊實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。
2)西門子PLC與三菱PLC之間的通訊
S7-300plc適用的通信模式有OPC、以太網(wǎng)、DP、PROFIBUS/MPI,原有壓風機所用三菱PLCFX2N-2MR PLC只有一個232接口,且與操作面板上顯示屏相通訊,為擴展通訊端口,外加一全FX-485-BD通訊模塊。通過專用的485-DP模塊與S7-300通訊
485-DP轉(zhuǎn)換模塊通訊格式設(shè)置為:接口模式ROUTER_FX,無校驗,波特率9600。
5 軟件設(shè)計
根據(jù)智能化礦山監(jiān)控中心的要求,設(shè)備既能進行自動控制,又要能實現(xiàn)就地控制和遠程控制。在軟件設(shè)計上采用模塊設(shè)計,數(shù)據(jù)采集和處理對過PROFIBUSDP總線從現(xiàn)場傳輸?shù)絇LC控制單元,再通過以太網(wǎng)輸出到上位機和控制中心。
1)西門子控制中心單元程序設(shè)計
西門子300PLC控制單元程序設(shè)計共設(shè)計遠程控制、模式選擇、外部模擬量轉(zhuǎn)換標準化、壓風機參數(shù)設(shè)置、故障報警處理等。設(shè)計的數(shù)據(jù)塊用于外部傳感器報警、屏與上位機組態(tài)用、自接模擬量故障用。
2)上位機控制程序設(shè)計
上位機程序控制設(shè)計包括就地控制觸摸屏控制和集控中心控制,兩者實現(xiàn)的功能一樣。考慮到集控中心的功能多樣性。就地控制上位機采用觸摸屏,觸摸屏能夠顯示壓風系統(tǒng)工藝參數(shù)表包括風包溫度、排氣壓力、排氣溫度、總管壓力、震動量、運行總時間、加載時間等重要參數(shù)的實時數(shù)據(jù);
設(shè)備運行狀態(tài)(工作、停止、故障)、電動閘閥與電動球閥的開啟、關(guān)閉、動作狀態(tài);壓風機的運行加載、運行空載、通信故障、設(shè)備停機狀態(tài)。以及報警參數(shù)表等。
電氣參數(shù)包括電機電流、供電電壓、軸承振動量等
觸摸屏能夠自動建立數(shù)據(jù)庫,對于重要的工藝參數(shù)、電氣參數(shù)自動生成趨勢曲線。當運行風機發(fā)生故障時,利用運行記錄的曲線對故障進行分析和判斷。
控制中心上位機要求既能對設(shè)備進行監(jiān)控,又能對設(shè)備進行操作。根據(jù) 礦井井下用風情況和設(shè)備運行狀態(tài),確定設(shè)備投入臺次。
6 結(jié)論
本文結(jié)合礦壓風機的具體使用、功能原理和智能化礦井建設(shè)的要求,使用S7-300PLC對現(xiàn)場采集的數(shù)據(jù)進行處理,通過以太網(wǎng)協(xié)議傳輸并入礦環(huán)網(wǎng)中,達到遠程監(jiān)控和就地監(jiān)控的目的。主要結(jié)論如下:
1)系統(tǒng)投入后,對壓風機的所有參數(shù)實現(xiàn)遠程中心與現(xiàn)場數(shù)據(jù)完全同步,實現(xiàn)的遠程控制和監(jiān)控的目的
2)添加的煙霧保證和軸承振動保護,增加了設(shè)備運行參數(shù)監(jiān)測點。
3)遠程控制中心根據(jù)系統(tǒng)管網(wǎng)壓力和設(shè)備運行故障,為檢修人員提供了檢修依據(jù),尤其是對電機軸承的檢修由原來的拆檢改成數(shù)據(jù)分析,減少了拆栓次數(shù),保證了設(shè)備運行磨合連續(xù)性。年減少設(shè)備次數(shù)6臺次,節(jié)約工數(shù)360工時,節(jié)約人員費3.6萬元,材料費用3萬元。
4)實現(xiàn)遠程監(jiān)控后,減少現(xiàn)場監(jiān)護人員5人/月,年節(jié)約工資5.2萬元/人/年*5=26萬元/年。
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【通聯(lián)編輯:張薇】