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        PDPC過(guò)程決策與線性回歸法在磨礦工藝的應(yīng)用

        2019-05-24 02:51:26
        中國(guó)金屬通報(bào) 2019年3期
        關(guān)鍵詞:球磨機(jī)鋼球礦漿

        陳 海

        (百色百礦集團(tuán),廣西 恭城 533000)

        1 概述

        氧化鋁廠原料工序的主要任務(wù)是為溶出工序提供合格的成品原礦漿,主要生產(chǎn)原料是鋁土礦、石灰和循環(huán)母液。主體設(shè)備有球磨機(jī)、棒磨機(jī)、旋流器等。成品原礦漿細(xì)度是原料磨的重要指標(biāo),對(duì)鋁土礦的溶出率及溶出進(jìn)料隔膜泵高效運(yùn)行有很大影響,因此保證成品原礦漿細(xì)度質(zhì)量是優(yōu)化氧化鋁后續(xù)生產(chǎn)的有效措施。

        2 影響成品原礦漿細(xì)度指標(biāo)的因素以及應(yīng)對(duì)措施

        2.1 過(guò)程決策程序圖法(PDPC)

        結(jié)合原料磨工藝棒磨、球磨、旋流器、排砂返磨等工藝步驟,利用PDPC圖法從磨礦的全局角度進(jìn)行考慮,能夠針對(duì)性地制定了每一個(gè)步驟的控制方法和預(yù)防措施,然后再根據(jù)每一個(gè)措施再抓好現(xiàn)場(chǎng)管理和落實(shí),可以有效地減少細(xì)度“跑粗”現(xiàn)象。

        圖1 防止成品原礦漿細(xì)度合格率低的PDPC圖

        上圖中PDPC循環(huán)各項(xiàng)措施具體解釋如下:

        (1)由于磨機(jī)處理量有限,而磨機(jī)的下礦量往往是維持在接近磨機(jī)產(chǎn)能的上限,甚至是超負(fù)荷運(yùn)行,因此,如稍有不慎就會(huì)出現(xiàn)下礦過(guò)量現(xiàn)象,在這種情況下細(xì)度很難得到保證。

        采取的措施:加強(qiáng)下礦量抽測(cè)和電子秤抽稱,及時(shí)糾正下礦偏差,對(duì)皮帶稱部件的磨損要提高警惕,固定鋁礦倉(cāng)出料口閥門的開(kāi)度,使電子稱下礦誤差不超過(guò)±1t/h。

        (2)棒磨機(jī)的填充率與磨礦效果存在統(tǒng)一辯證的關(guān)系,從磨礦力學(xué)的角度考慮,介質(zhì)越多磨礦效果越好。一般棒磨機(jī)的填充率控制在38%左右。磨內(nèi)液固比大,礦漿在磨內(nèi)的流速快,停留時(shí)間短,被沖擊、磨剝的概率小,磨礦效果就差;相反液固比小,固含高,則礦漿在磨內(nèi)流動(dòng)過(guò)程中的粒度分離效果就差,研磨不充分,從而影響磨礦效果。

        采取的措施:合理控制磨機(jī)填充率(棒磨機(jī)以棒面高出出口100mm),并及時(shí)清理碎棒。一般情況下,磨內(nèi)液固比的控制以目測(cè)為準(zhǔn),以觀看棒磨機(jī)出端喇叭口附著的礦漿呈黃豆大小顆粒狀為宜,液固比大概在0.5~0.7之間。

        (3)泵池液位的影響主要是臨界于空槽狀態(tài)運(yùn)行而造成流速波動(dòng),而流速的波動(dòng)造成礦粒在水旋器內(nèi)形成的離心力不穩(wěn)定,最終導(dǎo)致分離效果不理想。

        采取的措施:安裝中間泵泵池液位報(bào)警裝置,設(shè)置1m低報(bào)、4m高報(bào),操作人員得到警示,打空泵現(xiàn)象得以杜絕。

        (4)水旋器排砂嘴磨損,會(huì)造成不同礦粒在水旋器內(nèi)的運(yùn)動(dòng)不規(guī)則,離心分層遭到破壞,因而影響粒度分級(jí)。

        采取的措施:避免超負(fù)荷運(yùn)行(流速快則磨損快)、制作水旋器排砂嘴的運(yùn)行時(shí)間電子表格,崗位即時(shí)查閱并加強(qiáng)檢查力度,發(fā)現(xiàn)砂嘴直徑超過(guò)95mm及時(shí)更換損壞的水旋器。

        (5)由于球磨機(jī)磨內(nèi)介質(zhì)少,磨內(nèi)礦漿研磨不充分,不能達(dá)到需要的磨礦要求,從而降低了成品原礦漿細(xì)度的合格率。

        采取的措施:經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和實(shí)驗(yàn)對(duì)比發(fā)現(xiàn),球磨機(jī)電流與細(xì)度有較強(qiáng)的線性關(guān)系。通過(guò)球磨機(jī)電流與細(xì)度的線性曲線關(guān)系,以此來(lái)確定鋼球的加入量,從而保證球磨機(jī)電流達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

        (6)生產(chǎn)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),由于礦漿槽放料管管徑過(guò)小,礦漿槽粗砂不能及時(shí)返回流程進(jìn)行二次研磨,降低了成品原礦漿細(xì)度的合格率。

        采取的措施:通過(guò)加大礦漿槽排砂管管徑,縮短了管道長(zhǎng)度,并且確保了崗位人員操作的輕便和安全。

        2.2 建立球磨機(jī)電流與成品原礦漿細(xì)度的線性回歸模型

        在原料磨生產(chǎn)控制實(shí)踐中,我們發(fā)現(xiàn)球磨機(jī)運(yùn)行電流與球磨機(jī)磨內(nèi)介質(zhì)兩者之間緊密聯(lián)系,球磨機(jī)磨內(nèi)鋼球介質(zhì)的多少均不同程度上影響著球磨機(jī)的填充率,進(jìn)而影響成品原礦漿細(xì)度指標(biāo)。

        我們研究收集的成品原礦漿細(xì)度-63μm指標(biāo)與球磨機(jī)電流的關(guān)系,經(jīng)過(guò)分析和整理后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)回歸的擬合分析,步驟如下:

        (1)收集數(shù)據(jù)進(jìn)行正態(tài)性檢驗(yàn)并轉(zhuǎn)換。將成品原礦漿固含在172~339g/l之間,數(shù)據(jù)分布按中間部分50%的數(shù)據(jù)(即226.5~266.5g/l之間的數(shù)據(jù))進(jìn)行整理,我們剔除異常點(diǎn)樣后對(duì)56個(gè)樣本做進(jìn)一步的正態(tài)性檢驗(yàn)如圖1所示。

        (2)確定細(xì)度-63μm指標(biāo)與球磨機(jī)電流的擬合關(guān)系。使用整理后成品原礦漿細(xì)度-63μm指標(biāo)的線性項(xiàng)與球磨機(jī)運(yùn)行電流執(zhí)行回歸,如圖2所示。

        圖2

        圖3

        回歸曲線相關(guān)性R2為80.5%,按直線回歸為下圖所示:

        圖4

        回歸曲線相關(guān)性R2為80.5%,每1A電流影響成品原礦漿細(xì)度-63μm指標(biāo)0.3645%。

        (3)確定適合的球磨機(jī)電流并給崗位人員提供數(shù)據(jù)支持。球磨機(jī)電流每提高1A,則細(xì)度合格率升高0.3645%以上。為此我們經(jīng)過(guò)計(jì)算,在確保氧化鋁利潤(rùn)空間的前提下,本著成本可控的原則,根據(jù)加球量與球磨機(jī)電流為2:1的比例(即每增加2噸鋼球,球磨機(jī)電流相應(yīng)提升1A)以確定適當(dāng)?shù)匿撉蚴褂昧浚瑢⑶蚰C(jī)鋼球填充率維持在36~40%之間,并且要求操作人員按照以上標(biāo)準(zhǔn)合理控制球磨機(jī)運(yùn)行電流,進(jìn)而達(dá)到優(yōu)化成品原礦漿細(xì)度合格率指標(biāo)的目的。

        3 結(jié)論

        通過(guò)使用過(guò)程決策程序法(PDPC)在原料磨礦的應(yīng)用,我們對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行了全面的質(zhì)量過(guò)程控制,對(duì)每一個(gè)影響成品原礦漿細(xì)度降低的影響因素進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和認(rèn)真分析,從經(jīng)濟(jì)性、可操作性找到最優(yōu)解決問(wèn)題的方案,通過(guò)對(duì)這些方案的成功實(shí)施,成品原礦漿細(xì)度合格率得到了相應(yīng)的提高,生產(chǎn)指標(biāo)得到優(yōu)化。由于球磨機(jī)運(yùn)行電流得到具體的量化,操作人員在日常的加球、補(bǔ)球作業(yè)中更顯得有理可依、有章可循。上述統(tǒng)計(jì)工具的應(yīng)用還為我們?cè)谏a(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析和掌握數(shù)據(jù)的分布狀況和動(dòng)態(tài)變化指明了思路,使我們?cè)谏a(chǎn)管理活動(dòng)中找到了歸納、分析問(wèn)題和顯示事物客觀規(guī)律的方法,為我們?cè)谏a(chǎn)過(guò)程中提高配料Rp合格率、配鈣C/S、石灰分解率等其他關(guān)鍵指標(biāo)提供了改進(jìn)的方向。

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