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        采用吸收式熱泵技術(shù)供熱空冷機(jī)組煤耗率升高分析及優(yōu)化

        2019-05-21 04:52:38宗緒東
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2019年5期
        關(guān)鍵詞:效率

        宗緒東

        摘 要:某電廠2×135 MW直接空冷機(jī)組進(jìn)行了吸收式熱泵余熱回收機(jī)組供熱改造,熱網(wǎng)二級站進(jìn)行了吸收式熱泵換熱機(jī)組改造。運(yùn)行初期機(jī)組供熱節(jié)能效果良好。但運(yùn)行6年后,供熱季機(jī)組供電煤耗率大幅度升高,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性降低。通過現(xiàn)場進(jìn)行診斷、排查,分析查找了供電煤耗率升高原因,制定了針對性的運(yùn)行調(diào)整、檢修治理和優(yōu)化改造方案,實(shí)施后取得了良好的效果,從而保證機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        關(guān)鍵詞:吸收式熱泵;煤耗率;效率

        中圖分類號:TK12 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

        0 引言

        空冷供熱機(jī)組存在2個(gè)影響能耗升高的問題:一是汽輪機(jī)抽汽在加熱熱網(wǎng)回水的過程中存在較大的傳熱溫差,不符合能量梯級利用的原則,造成較大的不可逆?zhèn)鳠釗p失;二是大量汽輪機(jī)乏汽余熱經(jīng)過空冷島冷卻排放,造成冷源損失。清華大學(xué)建筑節(jié)能研究中心提出了“吸收式換熱”的概念和“基于吸收式換熱的熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱技術(shù)”。

        山西某空冷熱電廠于2010年12月采用吸收式熱泵技術(shù)進(jìn)行了供熱改造,投運(yùn)初期運(yùn)行節(jié)能效果良好,但運(yùn)行6年后供熱季全廠供電煤耗率同比大幅度上升38 g/kW·h以上。針對這一問題進(jìn)行了現(xiàn)場診斷分析,查找了煤耗率異常升高的原因,提出了綜合優(yōu)化治理方案。經(jīng)實(shí)施后徹底解決了這一問題,保證了機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        1 電廠機(jī)組供熱系統(tǒng)配置及煤耗率現(xiàn)狀

        1.1 電廠機(jī)組供熱系統(tǒng)配置

        電廠配置2臺CKZ135-13.24/535/535/0.245型超高壓、一次中間再熱、單抽、單軸、雙排汽凝汽式直接空冷汽輪機(jī)組。

        2010年12月,電廠采用吸收式熱泵技術(shù)進(jìn)行了供熱改造,并對用戶二級站進(jìn)行了配套改造。在廠區(qū)熱網(wǎng)加熱首站安裝兩臺余熱回收機(jī)組,用每臺汽輪機(jī)的五段抽汽驅(qū)動回收汽輪機(jī)部分排汽(約占低壓缸排汽量的1/3左右)用來加熱熱網(wǎng)回水,然后進(jìn)入二級尖峰加熱器,由汽輪機(jī)五段抽汽進(jìn)行二次加熱后通過熱網(wǎng)循環(huán)水泵輸送到用戶側(cè)二級站,加熱器疏水并入機(jī)組凝結(jié)水系統(tǒng);在用戶側(cè)二級站根據(jù)需要安裝8臺吸收式換熱機(jī)組、板式換熱器,經(jīng)換熱后熱網(wǎng)回水進(jìn)入廠區(qū)余熱回收機(jī)組。二級站吸收式換熱機(jī)組能夠在不改變二次網(wǎng)供回水溫度流量的前提下,降低一次網(wǎng)回水溫度至30 ℃左右,從而實(shí)現(xiàn)了大溫差換熱。單臺機(jī)組供熱系統(tǒng)如圖1所示。

        1.2 電廠機(jī)組煤耗率現(xiàn)狀分析

        2016年11月該電廠1號、2號機(jī)綜合供電煤耗率完成372.92 g/kW·h,比2015年同期升高44.6 g/kW·h,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)詳見表1。

        2 原因分析

        經(jīng)過現(xiàn)場進(jìn)行診斷發(fā)現(xiàn):余熱回收機(jī)組大幅度效率降低,無法充分回收汽輪機(jī)排汽余熱是供電煤耗率升高的主要原因;汽輪機(jī)組維持較高背壓運(yùn)行,造成低壓缸效率降低是供電煤耗率升高的次要原因。

        2.1 余熱回收機(jī)組效率降低后果及原因

        2.1.1 造成余熱回收機(jī)組熱量減少、煤耗率升高

        2015年、2016年11月,1號、2號機(jī)組余熱回收機(jī)組供熱量所占比例分別為53.51 %、31.277 %。2016年比2015年余熱回收機(jī)組供熱量同比降低22.233個(gè)百分點(diǎn);二級加熱器系統(tǒng)供熱量比例由46.69 %增加至68.72 %,同比升高22.03個(gè)百分點(diǎn)。綜合考慮回水溫度、熱泵和二級加熱站系統(tǒng)三方面的影響,1號、2號機(jī)組2016年11月供電煤耗同比升高約26.46 g/kW·h。

        (1)余熱回收機(jī)組供熱量降低,造成系統(tǒng)吸收汽輪機(jī)排汽量大大減少,增加了汽輪機(jī)冷源損失,導(dǎo)致供電煤耗升高約39.97 g/(kW·h)。根據(jù)2016年11月余熱回收機(jī)組供熱量(計(jì)算值)同比降低92 031 GJ計(jì)算,電廠余熱回收機(jī)組供熱量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)詳見表2。

        (2)余熱回收機(jī)組供熱量降低后,導(dǎo)致二級加熱器五段抽汽量增加,抽汽熱電比升高,抽汽增加影響煤耗率降低約13.51 g/kW·h。

        在供熱工況下,熱電比對供電煤耗率的影響值計(jì)算方法:bgr=kgr1×R1+kgr2×R2,式中bgr為供熱影響值,g/(kW·h);kgr1、kgr2分別為工業(yè)和采暖抽汽的修正系數(shù);R1、R2分別為工業(yè)和采暖抽汽的熱電比。根據(jù)電廠抽汽參數(shù)和機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況,kgr2取1.4。

        2016年11月二級加熱器供熱量同比增加約70774.298GJ,二級加熱器熱電比同比升高約9.65 GJ/萬kWh,因抽汽供熱量增加使機(jī)組煤耗率降低約13.51 g/kW·h,熱電比變化對煤耗率影響計(jì)算數(shù)據(jù)詳見表3。

        2.1.2 余熱回收機(jī)組效率偏低原因

        2.1.2.1 余熱回收機(jī)組前置換熱器結(jié)垢嚴(yán)重

        2015年夏季1號、2號機(jī)排汽背壓較高,機(jī)組帶負(fù)荷困難。為降低背壓,將電廠循環(huán)水(轉(zhuǎn)動設(shè)備冷卻水)引入1號、2號余熱回收機(jī)組,用來冷卻部分低壓缸排汽。由于循環(huán)水水質(zhì)較差,長時(shí)間運(yùn)行導(dǎo)致1號、2號余熱回收機(jī)組前置換熱器結(jié)垢嚴(yán)重,換熱系數(shù)大幅度降低,造成余熱回收機(jī)組效率降低。

        2.1.2.2 熱網(wǎng)回水溫度偏高

        2016年10月~11月熱網(wǎng)回水溫度比2015年同期偏高5.94 ℃左右,導(dǎo)致余熱回收機(jī)組效率降低。分析原因:一是用戶二級站6臺吸收式換熱機(jī)組故障停用(維護(hù)費(fèi)用較高),被迫切換至板式換熱器運(yùn)行,二級站熱網(wǎng)系統(tǒng)換熱效果變差;二是二級站為兼顧部分用戶供熱效果,采用循環(huán)水高流速運(yùn)行。

        2.2 汽輪機(jī)排汽背壓控制偏高,煤耗率升高

        為保持1號、2號余熱回收機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行及空冷島防凍要求,1號、2號汽輪機(jī)維持較高背壓運(yùn)行(21 kPa以上),背壓比正常值偏高約10 kPa,導(dǎo)致低壓缸效率降低,影響供電煤耗升高約12 g/(kW·h)。

        3 現(xiàn)場驗(yàn)證試驗(yàn)及優(yōu)化方案

        為驗(yàn)證余熱回收機(jī)組效率降低的原因是煤耗率升高造成的,筆者進(jìn)行了現(xiàn)場運(yùn)行調(diào)整試驗(yàn),并制定了針對性的優(yōu)化方案。

        3.1 試驗(yàn)情況及分析

        2016年12月14日,進(jìn)行了1號、2號機(jī)提高背壓、降低背壓調(diào)整試驗(yàn)。

        3.1.1 空冷島風(fēng)機(jī)降速試驗(yàn)

        逐漸將1號、2號機(jī)空冷島各運(yùn)行風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降至0 rpm,1號、2號機(jī)背壓分別上升約9 kPa以上,低壓缸排汽溫度上升10 ℃以上,觀察1號、2號機(jī)余熱回收機(jī)組出水溫度無變化,說明余熱回收機(jī)組回收熱量未發(fā)生變化。

        3.1.2 空冷島風(fēng)機(jī)升速試驗(yàn)

        逐漸提高2號機(jī)空冷島各運(yùn)行風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,啟動2號真空泵,2號機(jī)背壓逐漸降至15 kPa左右,觀察2號機(jī)余熱回收機(jī)組出水溫度無變化,說明余熱回收機(jī)組回收熱量未發(fā)生變化。

        通過上述試驗(yàn)證明1號、2號機(jī)余熱回收機(jī)組目前吸收乏汽能力有限,驗(yàn)證了其效率降低是煤耗率升高的主要原因。

        3.2 優(yōu)化方案

        鑒于1號、2號機(jī)余熱回收機(jī)組換熱效率明顯降低,采取以下優(yōu)化方案,降低機(jī)組供電煤耗率。

        3.2.1 運(yùn)行優(yōu)化方案

        1號、2號機(jī)在保證空冷島不結(jié)凍的前提下,應(yīng)提高各變頻風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,降低凝汽器背壓至經(jīng)濟(jì)背壓運(yùn)行,提高汽輪機(jī)低壓缸效率。

        3.2.2 檢修治理方案

        檢查運(yùn)行中將1號、2號機(jī)余熱回收機(jī)組能否與供熱系統(tǒng)隔離,隔離后對系統(tǒng)冷卻管道進(jìn)行機(jī)械疏通后再進(jìn)行酸洗處理;如果不能隔離,應(yīng)在供熱季結(jié)束后進(jìn)行檢修。

        3.2.3 技術(shù)改造方案

        利用機(jī)組大修機(jī)會,將1號、2號機(jī)改造為高背壓循環(huán)水供熱。高背壓供熱就是提高汽輪機(jī)的排汽壓力運(yùn)行以提高汽輪機(jī)的排汽溫度,利用汽輪機(jī)排汽加熱供熱循環(huán)水實(shí)現(xiàn)對外供熱。空冷機(jī)組由于夏季運(yùn)行背壓高,進(jìn)行高背壓供熱改造要簡單得多,由于本身汽輪機(jī)排汽面積小,葉片短,一般可以適應(yīng)背壓在35 kPa長期運(yùn)行。因此進(jìn)行改造時(shí),只需加裝一個(gè)換熱器,低壓轉(zhuǎn)子不必進(jìn)行更換。但低壓缸末級葉片如果經(jīng)常處于小流量、高背壓、小容積、大負(fù)沖角工況下,汽流會對葉片產(chǎn)生一種強(qiáng)大的擾動力,使葉片產(chǎn)生非共振強(qiáng)迫振動,產(chǎn)生的動應(yīng)力會大幅上升。當(dāng)相對容積流量減小到0.25~0.15左右時(shí),會產(chǎn)生一個(gè)峰值,該峰值產(chǎn)生的動應(yīng)力比正常運(yùn)行大5~10倍,造成末級葉片振動增大,嚴(yán)重的可導(dǎo)致末級葉片斷裂,因此建議配套低壓缸末級進(jìn)汽容積流量監(jiān)控軟件。

        進(jìn)行高背壓供熱改造后,運(yùn)行中保留部分空冷島防凍蒸汽,其他90 %以上的乏汽余熱全部回收,供電煤耗率預(yù)計(jì)降至200 g/kW·h以下,經(jīng)濟(jì)性大大提高。

        4 結(jié)論

        通過對某空冷電廠采用吸收式熱泵技術(shù)供熱改造機(jī)組運(yùn)行煤耗率異常升高進(jìn)行分析,能夠得到如下結(jié)論:

        (1)采用吸收式熱泵技術(shù)供熱機(jī)組,應(yīng)加強(qiáng)對電廠側(cè)余熱利用機(jī)組及用戶側(cè)吸收式換熱機(jī)組的維護(hù)工作,保證換熱效率。

        (2)空冷機(jī)組采用吸收式熱泵技術(shù)供熱改造,由于要兼顧抽取乏汽量和防凍,排汽背壓維持較高,降低機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。

        (3)直接空冷機(jī)組進(jìn)行高背壓循環(huán)水供熱改造,回收乏汽量大,系統(tǒng)簡單且改造維護(hù)費(fèi)用低,經(jīng)濟(jì)性更好,但應(yīng)配套低壓缸末級進(jìn)汽容積流量監(jiān)控軟件。

        參考文獻(xiàn)

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        [3]李其博.火電機(jī)組高背壓供熱改造熱力性能分析[D].濟(jì)南:山東大學(xué),2013.

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