竇素芹,王永杰,劉紅彬
(滄州聚隆化工有限公司,河北 滄州 050018)
滄州聚隆化工有限公司(以下簡稱“聚隆化工”)8萬t/a離子膜燒堿裝置于2003年3月引進(jìn)氯工程自然循環(huán)電解槽,共8臺(tái),每臺(tái)生產(chǎn)能力1萬t/a。于2009年11月投產(chǎn)。2014年9月,因市場原因停車,期間對(duì)離子膜及電解槽做了在線保護(hù)。2016年7月,裝置恢復(fù)生產(chǎn)。2017年3月底,裝置重新開車,電解槽和離子膜是燒堿裝置的核心設(shè)備,氯工程對(duì)陰陽極涂層的壽命保證是6年。至2017年,電解槽在線運(yùn)行8年(停車在線保護(hù)2年)。電解槽離子膜使用的是杜邦N2030WX型,杜邦膜經(jīng)濟(jì)使用壽命保障值為3年。自2009年原始開車以來,離子膜已經(jīng)于2012開始分兩次更換,目前使用的離子膜已經(jīng)在線運(yùn)行超過5年(其中停車在線保護(hù)2年),進(jìn)入第二次膜更換周期。
開車后由于電解槽在線運(yùn)行時(shí)間較長且能耗較高,與新上裝置相比更是存在較大差距,經(jīng)多次試驗(yàn)換膜降耗仍不能解決問題,為此,需要對(duì)電解槽進(jìn)行技術(shù)改造并同時(shí)對(duì)運(yùn)行老化的離子膜進(jìn)行更換,使電解槽恢復(fù)低電壓高效率運(yùn)行。
(1)基本性能參數(shù)
電解槽數(shù):8臺(tái)(編號(hào)分別為 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#);單元數(shù):64 片;單臺(tái)槽生產(chǎn)能力:1 萬t/a;膜有效面積:3.276 m2;運(yùn)行電流:4.2 kA/h。
(2)電解槽運(yùn)行主要技術(shù)指標(biāo)見表1。
表1 電解槽運(yùn)行主要技術(shù)指標(biāo)
2017年3月底開車以來,由于電解槽及離子膜在線運(yùn)行均超過了制造商的保證期,生產(chǎn)中出現(xiàn)了以下問題:
(1)槽電壓持續(xù)普遍升高300 mV以上,造成噸堿耗電升高,運(yùn)行成本增加,即使換新膜槽電壓依然較高;(2)產(chǎn)品質(zhì)量降低(僅能基本上滿足客戶需求);(3)電解槽產(chǎn)生的副反應(yīng)加劇,氯酸鹽分解運(yùn)行費(fèi)用增加,對(duì)設(shè)備的腐蝕更加嚴(yán)重;(4)出現(xiàn)了泄漏現(xiàn)象,負(fù)荷提滿后單元槽及膜的更換頻次增加,目前已無備用槽可用;(5)現(xiàn)用離子交換膜為2013年更換,在線使用加上停車時(shí)在線保存已經(jīng)超過5年,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了杜邦公司要求的使用年限。膜的強(qiáng)度大幅降低,形成了很多針孔,既造成經(jīng)濟(jì)效益損失也存在著較大的安全隱患。
為徹底解決電解槽存在的槽電壓升高、產(chǎn)品質(zhì)量下降、副反應(yīng)加劇造成對(duì)設(shè)備的腐蝕、出現(xiàn)泄漏等問題,急需對(duì)電解槽進(jìn)行改造。
(1)滿足能耗要求。按照國家能耗標(biāo)準(zhǔn),離子膜燒堿裝置準(zhǔn)入值為12個(gè)月≤350 kgce/t,24個(gè)月≤360 kgce/t,36個(gè)月≤370 kgce/t。目前聚隆化工離子膜燒堿裝置綜合能耗為353 kgce/t,略高于12個(gè)月準(zhǔn)入值標(biāo)準(zhǔn),主要因電耗較高所致。通過改造,可以大幅降低電耗,使綜合能耗低于350 kgce/t,確保達(dá)到國家能耗裝置準(zhǔn)入值要求。
(2)提升產(chǎn)品成本競爭力需要。目前燒堿行業(yè)先進(jìn)企業(yè)離子膜燒堿裝置(進(jìn)行零極距改造的)噸堿電耗在2 100 kW·h左右,該公司噸堿電耗為2 296 kW·h,差距明顯,成本不具競爭力,改造后噸堿電耗將達(dá)到2 130 kW·h,將接近先進(jìn)企業(yè)水平。
(3)該公司電解槽離子交換膜從投入至今已長達(dá)5年之久,存在系統(tǒng)壓力波動(dòng)造成膜撕裂,從而導(dǎo)致重大爆炸事故的安全隱患問題。
因此,為徹底解決當(dāng)前電解槽運(yùn)行存在問題,提高電解槽效率,降低生產(chǎn)成本,達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平,需要對(duì)離子膜電解槽全部進(jìn)行膜極距的改造,同時(shí)進(jìn)行離子膜第二次更換。
為降低裝置電能消耗,該公司以降低槽電壓為導(dǎo)向,結(jié)合行業(yè)調(diào)研,2013年,對(duì)電解槽實(shí)施了改造升級(jí)試驗(yàn),先期拿出15片單元槽分3組與3個(gè)加工單位進(jìn)行技術(shù)合作對(duì)電解槽進(jìn)行零極距改造,為電解槽改造獲取了基本對(duì)比數(shù)據(jù),并確定了最優(yōu)合作商。結(jié)合先期改造合作試驗(yàn)結(jié)果,2017年形成了成熟的電解槽改造方案:陽極密封面更換為鈦鈀合金、陽極網(wǎng)更換、陰極膜極距改造。
根據(jù)電解槽陽極網(wǎng)的實(shí)際情況,如果使用舊基材,在拆除和安裝過程中必定會(huì)出現(xiàn)破損,進(jìn)行重新焊接修補(bǔ),平整度很難找平,使用過程中會(huì)造成離子膜破損,縮短離子膜使用壽命,因此只能更換新的陽極網(wǎng)。將原來的陽極密封面去除,更換新的鈦鈀材質(zhì)密封面。
通過改造陰極,將現(xiàn)有電極間距由2~5 mm縮小到幾乎為零,有效地降低了電極間的極間距阻抗,從而達(dá)到降低電解電耗的目的。原有陰極面網(wǎng)不動(dòng)在之上敷設(shè)彈性網(wǎng),彈性網(wǎng)之外再包覆新陰極面網(wǎng),新陰極面網(wǎng)固定在原陰極網(wǎng)上。這樣通過彈性網(wǎng)的支撐,陽極網(wǎng)、離子膜、陰極網(wǎng)柔性貼合,實(shí)現(xiàn)膜極距。
為了最大程度地降低對(duì)生產(chǎn)的影響,采取了電解槽改造與換膜同時(shí)進(jìn)行的實(shí)施方案。通過精心組織,認(rèn)真研究,多方調(diào)研,綜合考慮合作廠家加工能力、年度檢修、市場及平穩(wěn)用電等因素,自2018年5月開始對(duì)電解槽逐臺(tái)進(jìn)行改造,10月全部完成技改。從運(yùn)行效果看,實(shí)現(xiàn)了噸堿耗電降低160 kW·h以上,燒堿產(chǎn)量提高5%,達(dá)到了預(yù)期效果。電解槽改造后技術(shù)指標(biāo)見表2。
表2 電解槽改造后技術(shù)指標(biāo)
2018年該公司全部完成電解槽改造,全年影響離子膜堿產(chǎn)量較正常年份降低4 500 t,由于改造后實(shí)現(xiàn)了電耗下降,基本抵消了產(chǎn)量降低對(duì)效益的影響,綜合考慮全年效益與改造前基本持平。改造后平均槽電壓小于等于2.95 V,預(yù)計(jì)可降低電耗約170 kW·h/t燒堿,電流效率提高5%左右,年可增加燒堿產(chǎn)量4 000 t,裝置經(jīng)濟(jì)效益達(dá)到預(yù)期。