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        氣化爐過(guò)燒部位材料劣化分析

        2019-05-16 03:17:08劉建杰艾志斌陳高俊
        設(shè)備管理與維修 2019年4期
        關(guān)鍵詞:冷室劣化合成氣

        劉建杰,艾志斌,陳高俊

        (合肥通用機(jī)械研究院有限公司壓力容器與管道技術(shù)基礎(chǔ)研究部,安徽合肥 230031)

        1 氣化爐工藝簡(jiǎn)介

        我國(guó)煤炭資源極其豐富,以煤為原料生產(chǎn)甲醇、二甲醚、油品、烯烴等大宗化學(xué)品較為普遍。其中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是將煤炭潔凈、高效地轉(zhuǎn)化為合成氣(CO+H2),即煤的氣化技術(shù)[1]。目前國(guó)內(nèi)外知名的煤氣化技術(shù)主要有GE(原德士古Texaco)水煤漿氣化、殼牌(Shell)粉煤氣化、魯奇(Lurgi)煤氣化等,其中以GE水煤漿和Shell煤粉氣化工藝在國(guó)內(nèi)運(yùn)用最為廣泛[2]。GE水煤漿氣化爐是一種以水煤漿為原料、氧氣為氣化劑的加壓氣化技術(shù)。水煤漿經(jīng)原料加壓泵加壓后與高壓氧通過(guò)氣化爐頂部的氣化燒嘴進(jìn)入氣化爐燃燒室(氣化反應(yīng)室),在表壓6.5 MPa、約1200℃條件下,水煤漿與氧氣發(fā)生氧化反應(yīng),生產(chǎn)CO,H2,CO2,H2O和少量CH4,H2S,COS及微量的NH3,HCOOH等氣體。從燃燒室出來(lái)的粗合成氣通過(guò)激冷環(huán)時(shí),與來(lái)自激冷水泵的激冷水混合后沿下降管旋轉(zhuǎn)下降進(jìn)入氣化爐激冷室完成粗合成氣的激冷洗滌,最終從粗合成氣出口出氣化爐,出激冷室的粗合成氣溫度約250℃[3]。

        2 過(guò)燒事故

        某煤化工企業(yè)的當(dāng)班外操巡檢發(fā)現(xiàn)一臺(tái)氣化爐6層保溫棉處冒氣并著火,立即緊急處置,中控緊急停爐并進(jìn)行快速泄壓,過(guò)燒部位經(jīng)24 h后自然冷卻至室溫。經(jīng)查看操作曲線,發(fā)現(xiàn)超溫時(shí)長(zhǎng)約10 h。事后調(diào)查認(rèn)為,氣化爐的下降管和上升管受到強(qiáng)大外力發(fā)生劇烈扭曲變形導(dǎo)致下降管較薄弱的位置破損,部分熾熱的粗合成氣從破裂處短路竄出,沒(méi)經(jīng)過(guò)激冷室池水的洗滌和冷卻,直接側(cè)噴到激冷室殼體導(dǎo)致殼體過(guò)燒和鼓包開(kāi)裂。事故現(xiàn)場(chǎng)照片見(jiàn)圖1、圖2。

        圖1 外壁照片

        圖2 內(nèi)壁照片

        3 材料劣化分析

        為研究過(guò)燒導(dǎo)致的材料劣化程度,對(duì)過(guò)燒部位進(jìn)行理化檢驗(yàn)。氣化爐激冷室技術(shù)參數(shù)如表1所示。

        3.1 外壁材料分析

        SA387Gr11Cl2是一種低合金耐熱鋼,熱處理工藝對(duì)其最終微觀組織的影響見(jiàn)表2[4]。設(shè)備質(zhì)量證書(shū)標(biāo)明鋼板正常供貨狀態(tài)為940℃正火后水冷,再650℃回火,金相組織為鐵素體+貝氏體。選取激冷室殼體外壁過(guò)燒嚴(yán)重部位進(jìn)行金相分析,金相組織見(jiàn)圖3。同時(shí)選取未發(fā)生過(guò)燒的正常部位對(duì)比分析,金相組織見(jiàn)圖4??梢园l(fā)現(xiàn)未過(guò)燒部位金相組織為正常的鐵素體+貝氏體,硬度測(cè)試結(jié)果為(148~153)HB。過(guò)燒部位金相組織明顯異常,為 鐵素體+珠光體,且晶粒粗大,在晶界處萌生裂紋,硬度值明顯降低,為(95~115)HB,材料發(fā)生了嚴(yán)重劣化。該鋼材的AC3溫度為 891 ℃[4],竄入激冷室的粗合成氣溫度約1200℃,超過(guò)了AC3溫度,使得過(guò)燒部位的鋼材奧氏體化,再加之過(guò)燒溫度長(zhǎng)10 h,晶粒嚴(yán)重長(zhǎng)大,晶界局部出現(xiàn)氧化或熔化,導(dǎo)致晶界弱化,強(qiáng)度下降,晶間結(jié)合力下降,產(chǎn)生裂紋。緊急停爐后緩冷,形成粗大的鐵素體+珠光體組織。

        表1 氣化爐激冷室技術(shù)參數(shù)

        表2 冷卻速率對(duì)微觀組織及硬度的影響

        圖3 外壁過(guò)燒部位

        圖4 外壁正常部位

        3.2 內(nèi)壁材料分析

        內(nèi)壁材料為309L+316L(堆焊),選取激冷室殼體內(nèi)壁過(guò)燒嚴(yán)重部位進(jìn)行金相分析,金相組織見(jiàn)圖5。同時(shí)選取未過(guò)燒的正常部位做對(duì)比分析,金相組織見(jiàn)圖6。發(fā)現(xiàn)未過(guò)燒部位的金相組織為正常的奧氏體+網(wǎng)狀δ鐵素體,硬度測(cè)試為(160~172)HB,δ鐵素體含量測(cè)試結(jié)果為4.3%~4.9%,符合制造標(biāo)準(zhǔn)要求(3%~10%)。而過(guò)燒部位金相組織明顯異常,為奧氏體+少量點(diǎn)狀δ鐵素體,且晶粒粗大,在晶界處萌生裂紋,硬度值較正常部位偏低,為(130~148)HB,δ鐵素體含量明顯降低,為0.13%~0.81%,材料發(fā)生了嚴(yán)重劣化。在同樣的超溫過(guò)燒工況下,內(nèi)壁金屬晶粒長(zhǎng)大,晶界局部出現(xiàn)氧化或熔化,導(dǎo)致晶界弱化,強(qiáng)度下降,晶間結(jié)合力下降,產(chǎn)生裂紋。同時(shí)在1200℃溫度下,堆焊層原有的δ鐵素體重新固溶進(jìn)奧氏體組織,導(dǎo)致δ鐵素體含量急劇下降,同時(shí)分布形態(tài)也由網(wǎng)狀轉(zhuǎn)變?yōu)辄c(diǎn)狀。

        圖5 內(nèi)壁過(guò)燒部位

        4 結(jié)論

        (1)外壁過(guò)燒部位材料嚴(yán)重劣化,金相組織明顯異常,為鐵素體+珠光體,且晶粒粗大,在晶界處萌生裂紋,硬度值明顯降低。竄入激冷室的粗合成氣溫度超過(guò)了材料的 AC3溫度,使過(guò)燒部位的鋼材奧氏體化,再加之過(guò)燒時(shí)間長(zhǎng)使晶粒長(zhǎng)大,晶界局部出現(xiàn)氧化或熔化,導(dǎo)致晶界弱化,強(qiáng)度下降,晶間結(jié)合力下降產(chǎn)生裂紋。緊急停爐后緩冷,形成了粗大的鐵素體+珠光體組織。

        圖6 內(nèi)壁正常部位

        (2)內(nèi)壁過(guò)燒部位材料發(fā)生嚴(yán)重劣化,金相組織明顯異常,為奧氏體+少量點(diǎn)狀δ鐵素體,且晶粒粗大,在晶界處萌生裂紋,硬度值與δ鐵素體含量也明顯降低。同樣的超溫過(guò)燒工況下,使內(nèi)壁金屬晶粒長(zhǎng)大,晶界局部出現(xiàn)氧化或熔化,導(dǎo)致晶界弱化,強(qiáng)度下降,晶間結(jié)合力下降產(chǎn)生裂紋。同時(shí)堆焊層原有δ鐵素體重新固溶進(jìn)奧氏體組織,導(dǎo)致δ鐵素體含量急劇下降,分布形態(tài)也由網(wǎng)狀轉(zhuǎn)變?yōu)辄c(diǎn)狀。

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