孫 敏
(中國鐵路濟南局集團有限公司 濟南西機務段, 濟南 250117)
HXD3(C)型機車牽引電機軸承只在C5及以上修程進行拆解檢修,在日常機車整備作業(yè)及C1-C4修程中,僅有6A系統(tǒng)走行部故障監(jiān)測子系統(tǒng)(JK11430B)檢測牽引電機軸承狀態(tài)的唯一技術(shù)手段。為了彌補JK11430B裝置在檢測QJ318軸承內(nèi)圈故障存在漏檢漏報缺點,從6A系統(tǒng)走行部故障監(jiān)測子系統(tǒng)振動報警原理,分析了HXD3C0069機車QJ318軸承內(nèi)圈剝離故障漏檢測原因。并結(jié)合現(xiàn)場經(jīng)驗,提出一套通過JK11430B裝置的實時振動波形和SV值趨勢分析、計算電機軸承故障診斷量值A(chǔ)dB和分析低速定速頂輪電機軸承異音的電機軸承內(nèi)圈故障診斷方法。
2017年10月4日濟南鐵路局青島機務段配屬的HXD3C0069機車,擔當太原至石北站間K1288次,途中6A系統(tǒng)語音提示6軸2位超溫報警,乘務員停車檢查發(fā)現(xiàn)第6牽引電機傳動端溫度高。檢索該車近半個月6A軸報文件,分析數(shù)據(jù)無6軸2位和6軸5位軸承報警記錄,軸溫無異常。經(jīng)后續(xù)拆解發(fā)生軸承塌架的第6牽引電機發(fā)現(xiàn)6軸5位的非傳動端QJ318軸承內(nèi)圈存在剝離(如圖1)。針對6A系統(tǒng)走行部車載監(jiān)測裝置(JK11430B)存在HXD3(C)型機車牽引電機QJ318軸承內(nèi)圈剝離故障檢測失效問題,導致機車途中發(fā)生牽引電機軸承塌架故障,嚴重影響正常的鐵路運輸秩序。
HXD3(C)型電力機車6A系統(tǒng)走行部故障監(jiān)測子系統(tǒng)(JK11430B)是對機車走行部的軸箱軸承、牽引電機軸承、抱軸軸承(空心軸軸承)、傳動齒輪及輪對踏面等進行動態(tài)安全監(jiān)測的重要行車安全保障裝置。
圖1 第6牽引電機非傳動端QJ318軸承內(nèi)圈存在剝離
JK11430B裝置對軸承內(nèi)圈故障振動診斷標準(AdB為故障量值):預警為AdB=44.0 dB、I級報警為AdB=50.0 dB、II級報警為AdB=56.0 dB。其中:
(1)
式(1)中,AdB為故障量值,SV為沖擊值,N為軸承所在軸的轉(zhuǎn)速,r/min、D為軸承所在軸的軸徑,mm[1]。
HXD3(C)型機車牽引電機為SEA-107C(東芝)/YJ85A1(永濟)型三相鼠籠式感應電動機,齒輪比為4.81(101/21),非傳動端軸承由內(nèi)向外分別為NTN牌NU320、NSK牌QJ318軸承,其中QJ318軸承軸徑為90 mm。參照輪徑(1 200 mm)和齒輪比(4.81)換算出,QJ318軸承內(nèi)圈轉(zhuǎn)速N,r/min與機車速度v,km/h關(guān)系為:N=21.265·v,得出QJ318軸承內(nèi)圈故障振動診斷標準公式(2):
(2)
通過計算分析HXD3C0069機車6軸5位的非傳動端QJ318軸承內(nèi)圈最后一趟JK11430B振動數(shù)據(jù):①從振動沖擊SV值實時數(shù)據(jù)分析方面,SV值實時數(shù)據(jù)能夠全程均勻覆蓋軸承內(nèi)圈振動檢測過程,結(jié)合機車速度v計算出的故障診斷量值A(chǔ)dB趨勢能準確反應出軸承內(nèi)圈剝離程度,計算出的全程故障診斷量值A(chǔ)dB長期分布在55 dB及以上,達到軸承振動二級報警門限(如圖2左),與軸承實際損壞程度一致;②從振動故障診斷量值A(chǔ)dB實時數(shù)據(jù)分析方面,由于JK11430B裝置對全車36個傳感器循環(huán)檢測,當發(fā)現(xiàn)故障診斷量值A(chǔ)dB異常時,則對該測點集中檢測,從JK11430B集中檢測的故障診斷量值A(chǔ)dB(2017.10.4 04:33:56至04:42:23),此時AdB穩(wěn)定分布在44~46 dB范圍內(nèi),雖然達到軸承振動預警門限(如圖2右),但是無異常波動、上升趨勢,導致JK11430B內(nèi)部診斷機制認為故障平穩(wěn)無發(fā)展趨勢,不輸出軸承振動預警提示,出現(xiàn)漏檢測問題。
從以上兩種故障診斷量值A(chǔ)dB數(shù)據(jù)分析看,由于SV值實時數(shù)據(jù)能夠全程均勻覆蓋軸承內(nèi)圈振動檢測過程,通過全程實時SV值和機車速度v計算出的故障診斷量值 ,能夠?qū)崟r完整監(jiān)測出軸承內(nèi)圈故障。而JK11430B集中檢測的故障診斷量值A(chǔ)dB檢測范圍狹窄,若檢測范圍在軸承內(nèi)圈故障振動衰弱區(qū)域時,會誤導JK11430B內(nèi)部診斷機制無振動預報警輸出,軸承振動故障診斷失效。
圖2 診斷量值A(chǔ)dB
對HXD3(C)型機車牽引電機QJ318軸承內(nèi)圈剝離故障原因為,機車在進修程時,對非傳動端軸承補潤滑油脂的作業(yè),執(zhí)行“嚴格保證潤滑脂的清潔”標準不到位,導致潤滑脂不清潔,潤滑脂中夾雜著雜質(zhì)異物,在電機在運行過程中進入軸承滾珠滾道內(nèi),造成軸承損傷、剝離,隨著電機長時間的運行,軸承滾道面剝離面積逐漸增大,最終造成軸承失效[2]。
時域特征:由于JK11430B裝置需要對采集的振動信號進行4096點FFT運算(JK00430需要做2048點FFT運算),所以HXD機車輪對轉(zhuǎn)動一圈采樣點為400點,連續(xù)轉(zhuǎn)動十圈為4000點。由于輪對齒輪與電機齒輪傳動比為4.81,電機軸承內(nèi)圈與電機齒輪同轉(zhuǎn)速,因此輪對每轉(zhuǎn)動1圈,電機軸承內(nèi)圈轉(zhuǎn)動4.81圈,同時軸承圓柱型滾子周期性通過軸承內(nèi)圈剝離點產(chǎn)生周期性沖擊,如圖3a。
頻域特征:由于傳動比為4.81,電機軸承內(nèi)圈轉(zhuǎn)動一圈與輪對齒輪產(chǎn)生一次諧波(48.1=10×4.81)≈50、二次諧波≈100、三次諧波≈150、四次諧波≈200等低頻沖擊諧波;同時內(nèi)圈在13個圓柱形滾子周期性經(jīng)過內(nèi)圈剝離點后會引起高頻沖擊諧波圖3b。
實時沖擊振動SV值趨勢特征:采用地面數(shù)據(jù)軟件個性化分析,選擇分析SV值趨勢,點擊多記錄作圖,選擇同位對比分析,點擊同5位(為非傳動端QJ318軸承位置),即可對比全車5位電機軸承實時SV值趨勢,良好電機軸承內(nèi)圈的實時沖擊SV值應<5 000,當發(fā)生軸承內(nèi)圈剝離時,由于與輪對齒輪和滾子發(fā)生周期性沖擊,會導致沖擊SV值上升,處在8 000 圖3 時域、頻域特征 圖4 軸承內(nèi)圈剝離故障沖擊振動SV值趨勢特征 JK11430B裝置由于存在集中故障診斷量值,與通過SV實時數(shù)據(jù)實際計算故障診斷量值,會發(fā)生不一致問題,導致裝置內(nèi)部診斷機制認為故障平穩(wěn)無發(fā)展趨勢,不輸出軸承振動預報警提示,出現(xiàn)漏檢測問題。在日常振動數(shù)據(jù)分析時,可以通過途中實時SV值記錄,利用QJ318軸承內(nèi)圈故障振動診斷標準公式(如式2),計算出發(fā)生內(nèi)圈剝離的QJ318軸承故障真實發(fā)展趨勢。圖5為對HXD38134機車第1牽引電機的QJ318軸承途中振動數(shù)據(jù)(2017年8月1日至8月3日)計算故障診斷量值A(chǔ)dB如圖5(a)。與集中故障診斷量值,如圖5(b)對比,發(fā)現(xiàn)通過實時過SV實時數(shù)據(jù)計算故障診斷量值更加準確。 由于HXD3(C)型機車牽引電機軸承只在C5及以上修程進行拆解檢修,在日常機車檢修作業(yè)中,僅有JK11430B裝置檢測牽引電機軸承狀態(tài)的唯一技術(shù)手段。為了彌補JK11430B裝置在檢測QJ318軸承內(nèi)圈故障存在漏檢漏報缺點,可以采用低速定速頂輪檢測方式準確判斷內(nèi)圈剝離的QJ318軸承。 計算內(nèi)圈轉(zhuǎn)速:HXD3(C)型機車牽引電機為SEA-107C(東芝)/YJ85A1(永濟)型三相鼠籠式感應電動機(極對數(shù)P=2),電機在額定電壓2 150 V、電源頻率f=46 Hz,正常負載時的轉(zhuǎn)速n=1 365 r/min[3],通過交流異步電動機轉(zhuǎn)速公式(3),計算出HXD3(C)牽引電機轉(zhuǎn)差率s=0.011。 (3) 通過上述公式,計算該電機定子在頻率為5 Hz的三相電源驅(qū)動下,電機轉(zhuǎn)速為148.35 r/min即0.404 s/r(約0.4 s/r),即電機軸承內(nèi)圈轉(zhuǎn)速。 內(nèi)圈異聲判斷:當牽引電機軸承內(nèi)圈存在剝離故障時,會發(fā)出約0.4 s周期的振動沖擊異聲,現(xiàn)場作業(yè)人員可以使用秒表核實異音周期判斷故障。若需要準確判斷異音的周期,可以使用錄音筆先記錄低速頂輪時,牽引電機軸承內(nèi)圈剝離沖擊異聲,再使用音頻處理軟件對異聲進一步可視化分析。如圖6為使用Audacity聲音編輯軟件對HXD38134機車第1牽引電機的QJ318軸承低速定速頂輪異聲可視化分析,將錄音筆記錄的音頻文件導入Audacity軟件中,選擇合適的縮放大小,多次選取音頻時長為4 s的區(qū)域后,確認4 s內(nèi)存在10個異聲沖擊波峰,計算出錄音筆記錄的異聲沖擊周期為0.4 s,與牽引電機軸承內(nèi)圈剝離時發(fā)出0.4 s周期的沖擊異聲一致(如圖6),從而方便機務段技術(shù)人員準確判斷故障。 圖5 故障診斷量值A(chǔ)dB 圖6 HXD38134機車第1牽引電機的QJ318軸承低速定速頂輪異聲可視化分析 自2013年10月起,濟南鐵路局濟南西機務段技術(shù)科積極探索,針對HXD3(C)型機車牽引電機軸承內(nèi)環(huán)剝離裂損故障診斷方法,并結(jié)合現(xiàn)場經(jīng)驗,總結(jié)出一套通過JK11430B裝置的實時振動波形和SV值趨勢分析、計算電機軸承故障診斷量值A(chǔ)dB和分析低速定速頂輪電機軸承異聲的電機軸承內(nèi)圈故障診斷方法,并提前防止HXD38134機車第1電機軸承內(nèi)環(huán)剝離途中塌架故障隱患(如圖7),該方法不僅適用于HXD3(C)型機車 圖7 HXD38134機車第1牽引電機的QJ318軸承內(nèi)圈剝離 QJ318軸承內(nèi)圈剝離,也適用NTN牌NU330(傳動端)和NU320(非傳動端)軸承內(nèi)圈剝離故障診斷。3.2 計算故障診斷量值A(chǔ)dB
3.3 分析低速定速頂輪軸承異聲
4 結(jié)束語