朱 榮 徐雙應
(1-陜西工業(yè)職業(yè)技術學院汽車工程學院 陜西 咸陽 712000 2-長安大學汽車學院)
為適應經(jīng)濟發(fā)展需要,中國政府大力推行簡政放權(quán)政策。自2016年3月起,《道路運輸車輛技術管理規(guī)定》正式執(zhí)行,繼而代替已使用25年之久的《汽車運輸業(yè)車輛技術管理規(guī)定》(交通部令1990年第13號)和已使用18年之久的《道路運輸車輛維護管理規(guī)定》(交通部令1998年第2號,交通部令2001年第4號修正)[1]?!兜缆愤\輸車輛技術管理規(guī)定》明確規(guī)定了道路運輸車輛執(zhí)行“日常維護、一級維護、二級維護”的三級維護制度,并將維護周期的規(guī)定權(quán)下放給企業(yè),由企業(yè)自行制定。在這種政策背景下,道路運輸企業(yè)為了提高運營效率,保障車輛技術狀況,節(jié)約生產(chǎn)運營成本,勢必對原來執(zhí)行的二級維護周期進行優(yōu)化,以期合理延長車輛的維護周期。
然而,車輛的維護周期不能盲目地縮短或延長。若維護周期定得太長,雖然可以提高使用效率,降低運營及維護成本,但可能使車輛因某些系統(tǒng)及零部件因未能及時維護而導致故障頻發(fā)、拋錨,進而增加車輛的修理成本。若維護周期定得太短,表面上能降低車輛拋錨概率,保持車況良好狀態(tài),但提高了車輛的維護成本,降低了車輛的使用效率。此外,在二級維護過程頻繁的拆檢中,勢必會對一些系統(tǒng)、總成及零部件有所損傷。
國內(nèi)關于車輛維護周期優(yōu)化的研究始于20世紀八九十年代,但截至當前,研究成果并不多。總結(jié)起來,研究成果主要有3類:第1類是基于某一項約束條件建模,求得優(yōu)化周期[2-7];第2類是利用維護周期里程試驗,結(jié)合經(jīng)濟分析法及線性回歸,求得最優(yōu)維護周期[8];第3類是應用多目標規(guī)劃理論,選取2個及以上變量,綜合考慮,求得最優(yōu)維護周期[9-12]。對以上3類周期優(yōu)化方法分析比較顯示,第3類所考慮的約束條件多,計算出的維護周期比前2類優(yōu)越。第1類和第3類主要是通過建模,結(jié)合車輛使用或維修數(shù)據(jù),經(jīng)計算得出,缺乏實踐論證對比分析。第2類只有實踐論證對比分析,選取的維護周期里程間隔缺乏有效依據(jù),且在實踐論證時,只考慮了車輛維護和修理的經(jīng)濟性。
本文的研究思路是在充分汲取上述第2類和第3類維護周期優(yōu)化方法精髓的基礎上,引進啟發(fā)式算法的思想,將二級維護周期進行逐步優(yōu)化,并對最終結(jié)果加以驗證。
基于啟發(fā)式算法的二級維護周期優(yōu)化方法大致分為以下幾步:
1)選取若干影響二級維護周期的約束變量,以多目標規(guī)劃理論為指導,得出初步優(yōu)化的二級維護周期;
2)進行實車二級維護周期間隔里程對比試驗,得出進一步優(yōu)化的二級維護周期;
3)將二級維護周期應用到實車運行中,通過故障率對比,確認優(yōu)化后的維護周期是否具有可行性??尚行苑治鰰r,基于啟發(fā)式算法,根據(jù)可行性分析結(jié)果,視情況返回第1步進行再優(yōu)化。
具體優(yōu)化流程如圖1所示。
圖1 二級維護周期優(yōu)化流程圖
本文以西安公共交通總公司的HIGER KLQ6129GCHEV1A混合動力公交客車為試驗對象,選取的約束變量有:制動安全、發(fā)動機機油使用壽命、企業(yè)維護管理制度等。
對制動系統(tǒng)的檢修是二級維護作業(yè)項目中最關鍵的內(nèi)容之一,而對制動器的制動盤(或片)的測量更是不可或缺的內(nèi)容。試驗車(HIGERKLQ6129GCHEV1A)制動器的特點是前盤后鼓式。結(jié)合摩擦學原理[13],在城市路況車輛正常行駛過程中,制動盤及制動蹄摩擦襯片的磨損程度與里程數(shù)呈線性關系,故制動安全性的衡量指標可以是制動盤及摩擦襯片的磨損程度。
選取6條能代表西安整體道路交通條件的道路,運行一段時間后,西安公共交通總公司統(tǒng)計了6輛新車制動盤、摩擦襯片的磨損程度,如表1所示。
表1 制動盤及摩擦襯片磨損程度統(tǒng)計表
參考摩擦學原理,制動盤與摩擦襯片磨損量與里程之間具有一元線性關系:
式中:M為制動盤或摩擦襯片全部摩損量,mm;m為制動盤或摩擦襯片的平均磨損量,mm/104km;l為總運行里程,104km。
參考試驗車輛使用說明書,并考慮西安公共交通總公司對制動性能的標定,制動盤使用極限為37 mm;摩擦襯片使用極限為5 mm。
結(jié)合公式(1)及試驗數(shù)據(jù)進行計算,結(jié)果如表2所示。
表2 新制動盤及新摩擦襯片使用極限條件下車輛最大行駛里程
因此,把制動安全性當作目標約束條件時,二級維護周期的允許上限值為442 090 km。
試驗車所搭載的發(fā)動機型號為YC6J190N-4,使用15 W/40天然氣發(fā)動機專用油。試驗車在車輛啟動、怠速、低速時,動力輸出源自動切換到電能驅(qū)動模式。而在這些運行工況下,傳統(tǒng)燃油發(fā)動機工作狀況差,潤滑條件惡劣。因此,混合動力公交客車發(fā)動機機油的失效機理與傳統(tǒng)動力車輛不同。當前,關于天然氣發(fā)動機機油換油指標的標準暫未發(fā)布,學者均用汽油機機油換油指標代替。選取5146號樣車與5159號樣車作為試驗車,在不同行駛間隔里程內(nèi),依次選取樣本機油做100℃運動粘度、閃點、水分以及堿值測量試驗。測量結(jié)果如表3所示。
表3 發(fā)動機機油換油指標測試結(jié)果統(tǒng)計
2.2.1 100℃運動粘度
經(jīng)分析,樣本機油的100℃運動粘度變化率如圖2所示。
運動粘度變化率的絕對值低于20%這一臨界點時,機油必須更換[14]。由圖2可知,2輛試驗車樣本機油的100℃運動粘度變化率的絕對值均在0%~6%之間,與換油指標臨界值相比,2輛車的機油粘度測量值均在有效使用范圍內(nèi)。
2.2.2 閃點
樣本機油的閃點測試結(jié)果如圖3所示。
閃點低于100℃這一臨界點時,機油必須更換[14]。由圖3可知,2輛試驗車樣本機油的閃點均大于230℃,與換油指標臨界值相比,2輛車的機油粘度指標均在正常范圍內(nèi)。
圖2 樣本機油的100℃運動粘度變化率
圖3 樣本機油閃點變化圖
2.2.3 水分
樣本機油的水分測試結(jié)果如圖4所示。
圖4 樣本機油的水分變化圖
水分超過0.2%這一臨界點時,機油必須更換[14]。由圖4可知,2輛試驗車樣本機油的水分均在0.14%以內(nèi),與換油指標臨界值相比,2輛車的樣本機油水分測量值均在有效使用范圍內(nèi)。
2.2.4 堿值
樣本機油的堿值測試結(jié)果如圖5所示。
圖5 樣本機油的堿值下降率
堿值下降率超過50%這一臨界點時,機油必須更換[14]。由圖5可知,2試驗車在運行至25 000 km時,換油指標堿值均已經(jīng)超過了臨界值。其中,5159號樣車行駛至23 000 km時,堿值下降率為49.534%,已接近臨界值。所以,機油的換油周期不得超過23 000 km。
鑒于西安公共交通總公司采用“日常維護L0、一級維護L1、加強一級維護L11、二級維護L2、加強二級維護L22”的維護作業(yè)體系[1],幾者之間的相互關系為L22=6L2=18L11=54L1,且發(fā)動機機油的更換在加強一級維護項目內(nèi)完成。因此,在考慮西安公共交通總公司維護管理制度的前提下,結(jié)合制動安全性試驗及發(fā)動機機油試驗結(jié)果,確定車輛的二級維護周期不得超過46 000km。
基于多目標規(guī)劃條件下確定的二級維護周期的上限值,選取2輛試驗車進行二級維護周期間隔里程試驗,分別選取(18 000±400)km、(23 000±400)km、(28 000± 400)km、(30 000±400)km 等 4 個值,其中,前3個值在試驗階段只依據(jù)車輛使用說明書對二級維護作業(yè)項目進行檢測,并統(tǒng)計車輛故障;最后1個值在試驗階段,在統(tǒng)計完車輛故障后,進行二級維護作業(yè)。
統(tǒng)計后的故障數(shù)據(jù)如表4所示。
表4 二級維護周期間隔里程試驗車輛故障數(shù)統(tǒng)計
在18 000~30 000 km間隔里程內(nèi),試驗車輛均未發(fā)生致命故障或嚴重故障。將統(tǒng)計的車輛故障數(shù)與二級維護周期間隔里程之間做線性擬合,運用CORREL函數(shù)(Excel)求得2者的相關系數(shù)為0.410 997。鑒于0.410 997<0.5,因此,車輛故障數(shù)和二級維護周期間隔里程之間線性關系不顯著。進而說明,將試驗車的二級維護周期間隔里程從18 000 km延長至30 000 km,車輛故障率可控,且故障數(shù)無顯著變化。
為驗證混合動力公交客車的使用可靠性在優(yōu)化后的二級維護周期與優(yōu)化前的維護周期有無顯著差異,選取能代表西安道路交通條件的40輛40路混合動力公交客車作為研究對象。維護周期優(yōu)化后,車輛試運行一年,記錄車輛的主要技術狀況和經(jīng)濟指標。
分析表明:
1)車輛在營運過程中無拋錨事故發(fā)生;
2)車輛未進行過車輛大修或總成大修;
3)全年內(nèi),車輛累計進廠維護和修理時間縮短,運營效率提高;
4)全年內(nèi),投入車輛維護和修理的各項經(jīng)濟費用顯著降低;
5)優(yōu)化后的車輛小修頻率小于0.4次/103km,和優(yōu)化前的車輛小修頻率接近,無顯著變化;
6)優(yōu)化后的車輛小修頻率遠低于西安公共交通總公司傳統(tǒng)動力源車輛約1.5次/103km的平均小修頻率。
通過對比優(yōu)化前后的混合動力試驗車的主要技術狀況和經(jīng)濟指標可知,二級維護周期優(yōu)化后,車輛在保證技術狀況未顯著變化的基礎上,車輛的運營效率得到了提高,維修成本顯著降低。進一步說明優(yōu)化是可行的。
考慮到彈性安排車輛進廠進行維護作業(yè),西安公共交通總公司將混合動力公交客車的二級維護周期定為 28 000~30 000 km。
以西安市為例,在充分借鑒國內(nèi)學者相關研究成果的基礎上,引入啟發(fā)式算法思想,設計了一套切實可行的混合動力公交客車二級維護周期優(yōu)化方案。該方案的特別之處在于,以多目標規(guī)劃理論建模求得二級維護周期,通過間隔里程試驗進行了再優(yōu)化,并將二級維護周期優(yōu)化前后車輛的主要技術狀況和經(jīng)濟指標進行了對比,從而判斷優(yōu)化后的維護周期是否可行。
通過對比優(yōu)化前后的混合動力公交客車的主要技術狀況和經(jīng)濟指標可知,二級維護周期優(yōu)化后,車輛在保證技術狀況未顯著變化的基礎上,車輛的運營效率得到了提高,維修成本顯著降低,車輛的使用可靠性得到了有效提高。
該混合動力公交客車二級維護周期優(yōu)化方案對于道路運輸車輛及工程機械車輛的維護周期優(yōu)化均具有一定的借鑒意義。