曾賢斌
(中交三航局湖南分公司,湖南 湘潭 411100)
為了保證橋梁在未到設(shè)計年限階段的安全運(yùn)營,通過定期橋梁檢測,發(fā)現(xiàn)我國諸多舊橋中,下部結(jié)構(gòu)完好,上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫,對交通安全造成極大隱患。相比起重建新橋,通過對舊橋的維修加固將大大節(jié)約成本,又可以消除交通安全隱患,因此橋梁加固技術(shù)的研究必將推動橋梁建設(shè)和交通運(yùn)輸事業(yè)的發(fā)展,其中如何對橋梁上部結(jié)構(gòu)進(jìn)行加固顯得尤為重要[1]。
橋梁加固設(shè)計實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)很重要,不僅要認(rèn)真進(jìn)行現(xiàn)場考察,還要根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)對不同橋梁進(jìn)行加固方法分析,最終選擇最為合理的加固方案。常見的提高橋梁承載力和剛度的加固方法有粘貼鋼板加固、體外預(yù)應(yīng)力加固、增大構(gòu)件尺寸加固等,而增大構(gòu)件尺寸后進(jìn)行體內(nèi)預(yù)應(yīng)力加固的方法在加固設(shè)計中較少采用。本文通過30 m簡支箱梁橋?yàn)槔?,對該方法進(jìn)行設(shè)計計算分析和施工介紹,為廣大橋梁養(yǎng)護(hù)加固設(shè)計人員提供參考。
某橋梁為三跨30×4=120 m等截面簡支箱梁橋,橋面寬15.5 m,橋梁設(shè)計荷載等級為公路-Ⅰ級。該橋上部結(jié)構(gòu)采用C50混凝土,梁高1.6 m,橫向布置5片小箱梁。下部結(jié)構(gòu)為圓柱式橋墩樁基礎(chǔ),支座為板式橡膠支座及四氟滑板橡膠支座。橋面為10 cm瀝青混凝土橋面和10 cm厚的C40橋面調(diào)平層。橋梁橫斷面見圖1。
圖1 橋的橫截面(單位:mm)
通過定期橋梁檢測,發(fā)現(xiàn)該橋上部結(jié)構(gòu)跨中處存在大量橫向裂縫,裂縫寬度多在0.15~0.3 mm之間,同時腹板處多處出現(xiàn)斜向裂縫,少量與底板形成貫通的U形裂縫。裂縫典型病害示意見圖2、圖3。
通過橋梁靜載試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)該橋的跨中截面抗彎承載能力檢算和支點(diǎn)截面抗剪承載能力檢算已不滿足《公路橋梁承載能力檢測評定規(guī)程》(JTG/T J21—2011)中有關(guān)要求,跨中截面抗彎承載能力檢算見表1,支點(diǎn)截面抗剪承載能力檢算見表2。
圖2 腹板斜向裂縫
圖3 箱梁底的橫向裂縫
表1 第一跨箱梁跨中截面抗彎承載能力檢算 kN·m
表2 1#臺支點(diǎn)截面抗剪承載能力檢算 kN
根據(jù)現(xiàn)場勘察和橋檢報告,加固前對舊橋進(jìn)行病害成因詳細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)主要原因有以下幾個方面:
(1)設(shè)計原因。通過對比該橋竣工設(shè)計圖紙和小箱梁通用圖紙,發(fā)現(xiàn)該橋預(yù)應(yīng)力鋼束過早起彎,上部鋼束起彎點(diǎn)比通用圖紙中起彎點(diǎn)偏早,而且在預(yù)應(yīng)力鋼束數(shù)量上比通用圖紙中少2束[2]。
(2)該橋所在路段處于繞城高速,重型貨車日流通量相比設(shè)計時增多,超載貨車夜間通行等問題突出,加劇了裂縫的產(chǎn)生。
(3)施工時不注意橫隔板振搗養(yǎng)護(hù),橫隔板處在運(yùn)營過程中開裂,造成梁片單梁受力。
經(jīng)過現(xiàn)場實(shí)地勘察,該橋所處山區(qū)地勢,長期有霧氣環(huán)繞,如果單純采取體外預(yù)應(yīng)力加固,鋼束長期暴露在霧氣中,使用壽命將大為縮短,而且需要加大對鋼束的檢查,都將造成后期養(yǎng)護(hù)成本提高;而單純采用增大截面尺寸,將造成原梁尺寸過大,又加重梁體自身重量和下部結(jié)構(gòu)的負(fù)擔(dān),不夠經(jīng)濟(jì)與美觀;粘貼鋼板加固方法與體外預(yù)應(yīng)力一樣,暴露于霧氣中的鋼板會加速腐蝕,存在后期養(yǎng)護(hù)成本過高等問題。
采用增大截面加體內(nèi)預(yù)應(yīng)力加固方法對該橋進(jìn)行加固,不僅解決了腹板斜裂縫的問題,而且體內(nèi)預(yù)應(yīng)力在外包混凝土的保護(hù)下又可長期有效,該加固方法在特殊環(huán)境下有著顯著的優(yōu)勢。經(jīng)過以上比較分析,采用增大截面加體內(nèi)預(yù)應(yīng)力加固方法對該橋進(jìn)行加固。
在箱梁的腹板兩側(cè)植筋,增大截面尺寸,放好鋼束的定位鋼筋,澆筑15 cm厚C50混凝土,在腹板兩側(cè)增設(shè)齒板,通過齒板和定位鋼筋設(shè)置通長4束5?s15.2鋼束,并張拉預(yù)應(yīng)力。由于腹板增厚必將導(dǎo)致梁體重量的增加,根據(jù)原支座的承載能力,視具體情況決定是否需要更換支座。加固設(shè)計見圖 4、圖 5。
圖4 箱梁加固設(shè)計圖(單位:mm)
本橋根據(jù)實(shí)際情況,不僅要消除交通安全隱患,還要在原有基礎(chǔ)上提高原梁跨中承載力,提高后的跨中截面彎矩組合設(shè)計值為14 041 kN·m。本文通過加固后箱型梁受力分析和加固前進(jìn)行對比,參考公路橋梁加固設(shè)計規(guī)范[3]中體外預(yù)應(yīng)力加固和增大截面加固公式,具體情況具體分析,給廣大設(shè)計者提供參考。
圖5 箱梁加固橫斷面設(shè)計圖(單位:mm)
加固設(shè)計計算:
通過查閱工程竣工圖紙和有關(guān)資料得到基礎(chǔ)數(shù)據(jù):體外預(yù)應(yīng)力鋼絞線抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值fpd,e=1260MPa,彈性模量Ep,e=1.95×105MPa,計算跨體外鋼絞線有效長度le=30 951 mm,體內(nèi)預(yù)應(yīng)力鋼絞線截面面積Ap,e=139×4×5=2 780 mm2??v向普通受拉鋼筋A(yù)s=3 563 mm2。
(1)體外預(yù)應(yīng)力筋的極限應(yīng)力σpu,e
式中:hp,e為體外預(yù)應(yīng)力筋合力作用點(diǎn)到截面頂面的距離。
hp,e體外預(yù)應(yīng)力筋的極限應(yīng)力 σpu,e公式為
式中:fcu,k為混凝土立方體抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值,50 MPa;b為箱梁腹板寬度;β為混凝土受壓區(qū)高度折減系數(shù),取0.8;σpe,e為預(yù)應(yīng)力鋼束的永存預(yù)應(yīng)力,取1212MPa;γp為預(yù)應(yīng)力鋼材的安全系數(shù),取2.2。
經(jīng)過上式計算,體外預(yù)應(yīng)力筋的極限應(yīng)力為1217 MPa(<1 260 MPa)。
(2)正截面抗彎承載力計算
預(yù)應(yīng)力筋和普通鋼筋的合力作用點(diǎn)到梁頂面的距離分別為hs=h-a=1 393 mm。由
得截面受壓區(qū)高度x=289 mm<ξbhs=552 mm,且屬于第二類T形截面。(公式中符號意義詳見加固設(shè)計規(guī)范。)加固后梁的抗彎承載力為:
計算結(jié)果表明,加固后跨中正截面抗彎承載力滿足要求。
(1)為保證新舊混凝土良好結(jié)合,原混凝土的表面應(yīng)鑿成凹凸差不小于6 mm的粗糙面,植入的鋼筋嚴(yán)格按照加固規(guī)范的要求[4]。
(2)由于增大截面施工的作業(yè)空間較小,本工程采用滿堂吊架進(jìn)行施工,施工過程采用自錨固體系的鋼模板,澆筑混凝土?xí)r在橋面上標(biāo)注翼緣板位置,在標(biāo)注處開孔澆筑自密實(shí)混凝土,振搗采用附著式振搗器,確?;炷翝仓馁|(zhì)量[5]。
(3)橋梁加固前應(yīng)對箱梁底原有的裂縫進(jìn)行修補(bǔ);橋梁加固施工期間,需要對橋梁進(jìn)行施工監(jiān)控,保證應(yīng)力和撓度符合設(shè)計要求[6,7]。
(4)嚴(yán)格控制混凝土拌合時的含氣量以及模板的溫度,防止脫模時混凝土表面出現(xiàn)氣泡,麻面等問題影響橋梁的外觀。在施工振搗時,應(yīng)注意觀察,是否有漏漿和振搗不到位的現(xiàn)象發(fā)生。
(5)預(yù)應(yīng)力筋孔道要嚴(yán)格按照設(shè)計經(jīng)行布置,定位鋼筋與設(shè)計鋼筋有沖突的地方,應(yīng)適當(dāng)移動普通鋼筋間距,確??椎牢恢冒丛O(shè)計要求布置。體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋張拉完畢后,孔道需要盡早壓漿,禁止邊加原料,邊攪拌,邊壓漿。水泥漿強(qiáng)度不小于50 MPa,要求壓漿飽滿。
(6)張拉預(yù)應(yīng)力鋼束應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計要求,提高混凝土養(yǎng)護(hù)齡期,不得在箱梁混凝土強(qiáng)度和彈性模量還未達(dá)到設(shè)計值和齡期未到設(shè)計要求時就張拉預(yù)應(yīng)力筋。
加固施工完成之后,通過竣工驗(yàn)收,并在后續(xù)3 a內(nèi)對橋梁進(jìn)行定期的橋梁檢測。結(jié)果表明,本次加固起到了比較明顯的效果:(1)后續(xù)橋梁外觀檢測中,梁底并未發(fā)現(xiàn)新增裂縫,腹板未出現(xiàn)裂縫,下部結(jié)構(gòu)并未因上部結(jié)構(gòu)橋梁重量增加而出現(xiàn)新的病害。(2)加固后橋梁整體剛度得到明顯改善,當(dāng)重車經(jīng)過時,人在橋上振感明顯減小。(3)通過控制施工中澆筑混凝土的質(zhì)量和采用鋼模板,箱梁腹板的外觀得到明顯的改善。
通過簡支箱梁為例,對箱梁腹板增大截面體內(nèi)預(yù)應(yīng)力加固技術(shù)進(jìn)行較為詳細(xì)的加固設(shè)計分析,通過計算受力分析給廣大加固設(shè)計者作為一個參考。再經(jīng)過后續(xù)的跟蹤,結(jié)果表明本方法結(jié)合了增大截面和體外預(yù)應(yīng)力加固方案兩者的優(yōu)點(diǎn),解決了增大截面加固方法在提高梁體承載力的同時過度加重上部結(jié)構(gòu)自身重量、影響橋下凈空的缺點(diǎn),以及體外預(yù)應(yīng)力加固方法中預(yù)應(yīng)力鋼筋無混凝土保護(hù)、易受外界條件腐蝕失效和在極限狀態(tài)下可能因延性不足產(chǎn)生沒有預(yù)兆的失效的后果。
箱梁腹板增大截面體內(nèi)預(yù)應(yīng)力加固技術(shù)加固后外形得到較大的改善,整體結(jié)構(gòu)承載力、剛度以及耐久性也得到很大程度的提高,該方法具有廣闊的前景和重要的推廣意義。