詹海英,王 濤
(山東淄博中鋁山東分公司,山東 淄博 255051)
第二氧化鋁廠是我國(guó)第一家使用進(jìn)口三水鋁土礦采用低溫拜耳法生產(chǎn)氧化鋁的企業(yè),氧化鋁生產(chǎn)流程具有流程長(zhǎng)、工序多、連續(xù)性強(qiáng)的特點(diǎn),這些特點(diǎn)使氧化鋁生產(chǎn)過(guò)程的控制水平遠(yuǎn)落后其他行業(yè)的控制水平。初期該廠主要使用的礦石主要是印尼生產(chǎn)的鋁土礦[1]。我們通過(guò)大量的研究和實(shí)驗(yàn),在配料、溶出單元實(shí)施智能化控制,對(duì)溶出液ak和調(diào)配液NK實(shí)行在線監(jiān)測(cè),通過(guò)優(yōu)化配料控制系統(tǒng),支撐配料自動(dòng)精準(zhǔn)調(diào)節(jié),促進(jìn)溶出高效穩(wěn)定運(yùn)行,提高全流程的工藝自動(dòng)測(cè)水平和智能化控制水平,實(shí)現(xiàn)了指標(biāo)的優(yōu)化,增強(qiáng)了企業(yè)的盈利能力[2]。
氧化鋁生產(chǎn)需要一個(gè)穩(wěn)定的原料供應(yīng)系統(tǒng),鋁土礦和調(diào)配液等原料成分和特性的波動(dòng)會(huì)對(duì)后續(xù)工序造成較大影響,造成工藝指標(biāo)惡化、生產(chǎn)操作困難、生產(chǎn)流程不暢。因此原料磨制是拜耳法生產(chǎn)氧化鋁的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,它起著承上啟下的作用。在溶出過(guò)程有兩個(gè)重要指標(biāo):一是生產(chǎn)過(guò)程操作穩(wěn)定化,以便獲得赤泥A/S較低,溶出液有較高的溶出效果;二是溶出生產(chǎn)過(guò)程的最佳化,以便最大限度的降低生產(chǎn)成本,尤其是溶出過(guò)程的熱耗[3]。為此溶出液ak和溶出率作為拜耳法生產(chǎn)氧化鋁關(guān)鍵性指標(biāo),作為“龍頭”指標(biāo),其穩(wěn)定性直接影響拜耳工藝流程的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。
首先,溶出液ak控制過(guò)高造成系統(tǒng)循環(huán)效率降低,物料流量增大,固定加工費(fèi)用升高。1kg循環(huán)效率影響氧化鋁成本約為3元左右。第二,溶出液ak過(guò)低,礦石溶出不充分跑生料,造成礦石消耗升高。第三,溶出ak對(duì)于分解系統(tǒng)分解率的控制及產(chǎn)品質(zhì)量起到至關(guān)重要作用。低分解原液ak可為分解系統(tǒng)提供較高的分解動(dòng)力,有利于分解率的提高;穩(wěn)定的分解原液ak是產(chǎn)品粒度穩(wěn)定控制的先決條件。
目前,由于氧化鋁生產(chǎn)過(guò)程溶出液等溶液中的化學(xué)成分分析主要是人工分析樣品,從樣品取回到分析出結(jié)果需3小時(shí)左右,導(dǎo)致調(diào)整的滯后,給ak的穩(wěn)定控制帶來(lái)較大被動(dòng)。基于此,為提高溶出ak穩(wěn)定性,有必要開(kāi)展ak、及調(diào)配液NK濃度的在線分析,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控溶液ak變化,隨時(shí)進(jìn)行調(diào)控。有利于提高ak合格率,降低系統(tǒng)損失。
在氧化鋁配料、溶出工序生產(chǎn)過(guò)程中主要關(guān)鍵指標(biāo)是調(diào)配液NK和溶出ak這兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),我們通過(guò)調(diào)研和實(shí)驗(yàn)對(duì)比在拜耳法生產(chǎn)氧化鋁流程中低溫溶出條件下,主要實(shí)施了以下在線檢測(cè):
(1)在蒸發(fā)母液槽出料泵處安裝NK在線分析儀,對(duì)蒸發(fā)母液NK指標(biāo)實(shí)施在線監(jiān)控,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)蒸發(fā)原液、蒸發(fā)母液和液堿等物料的自動(dòng)調(diào)配,通過(guò)即時(shí)數(shù)據(jù)的輸出,使循環(huán)母液NK指標(biāo)能夠更準(zhǔn)確的調(diào)配好,進(jìn)一步降低循環(huán)母液指標(biāo)波動(dòng)頻率和范圍,確保摻配NK指標(biāo)滿足生產(chǎn)需要,穩(wěn)定配料中溶液的成份。
圖1 礦磨系統(tǒng)流程圖
(2)在溶出保溫管末罐處安裝ak在線分析儀對(duì)溶出液成份進(jìn)行在線檢測(cè),該數(shù)據(jù)以電導(dǎo)率形式輸出,通過(guò)對(duì)一段時(shí)間電導(dǎo)率和分析ak數(shù)據(jù)擬合確定最佳系數(shù)比,通過(guò)在線監(jiān)測(cè)電導(dǎo)率的信號(hào)輸出,結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),對(duì)生產(chǎn)液固比進(jìn)行調(diào)整,達(dá)到對(duì)溶出液ak的控制。
(3)在實(shí)驗(yàn)室模擬生產(chǎn)過(guò)程,對(duì)進(jìn)廠礦石進(jìn)行溶出試驗(yàn),通過(guò)對(duì)礦石和調(diào)配液4種不同液固比摻配,分別作溶出試驗(yàn),通過(guò)實(shí)驗(yàn)室溶出數(shù)據(jù),確定最佳液固比控制參數(shù)。
1、通過(guò)調(diào)配液NK和溶出液ak指標(biāo)的在線監(jiān)測(cè),縮短了職工調(diào)控生產(chǎn)的時(shí)間,可以根據(jù)生產(chǎn)原料的變化迅速調(diào)整,及時(shí)扭轉(zhuǎn)指標(biāo),消除了因分析時(shí)間長(zhǎng)帶來(lái)的負(fù)面影響,實(shí)現(xiàn)了磨礦系統(tǒng)智能化配料,提高氧化鋁生產(chǎn)工藝的智能化水平,支撐配料自動(dòng)精準(zhǔn)調(diào)節(jié),促進(jìn)溶出高效穩(wěn)定運(yùn)行。溶出液ak合格率提高至95%。
(1)2018年初,ak在線分析儀成功在原料、溶出工序應(yīng)用,溶出ak合格率比使用前提升了23.58%。原來(lái)0.1的范圍合格率89%,現(xiàn)在0.03的范圍合格率95%。
圖2 ak在線分析數(shù)據(jù)與化驗(yàn)室對(duì)比折線圖
(2)2018年下半年,NK在線分析儀成功在蒸發(fā)工序應(yīng)用,并實(shí)現(xiàn)了調(diào)配液NK值的自動(dòng)調(diào)控,調(diào)配液合格率比使用前提升了4.53%。
圖3 NK在線分析儀參數(shù)顯示界面
2、效益測(cè)算。經(jīng)測(cè)算通過(guò)溶出在線系統(tǒng)的實(shí)施,溶出液ak合格率的到明顯的上升,由71.42%提高至95%,由提高ak合格率使得循環(huán)效率得到明顯提高,計(jì)算效益為318.46萬(wàn)元/年;減少ak低跑可提高效益198.5萬(wàn)元/年。
在氧化鋁生產(chǎn)中如何實(shí)驗(yàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),龍頭流程配料指標(biāo)的穩(wěn)定尤為重要,本文通過(guò)調(diào)配液NK和溶出液ak指標(biāo)的在線監(jiān)測(cè),縮短了職工調(diào)控生產(chǎn)的時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了磨礦系統(tǒng)智能化配料,提高氧化鋁生產(chǎn)工藝的智能化水平,為氧化鋁生產(chǎn)高效穩(wěn)產(chǎn)提供了保障。