鄭亞妮
摘要:為克服綜合含水上升帶來的井口高回壓和聯(lián)合站分離器脫水指標(biāo)變差的難題,在高溫采出液脫水回?fù)郊夹g(shù)應(yīng)用成功基礎(chǔ)上,針對河南油田采油一廠特高含水采出液,開展預(yù)分水工藝技術(shù)研究,當(dāng)分水比例≦40%時,仰角式預(yù)分水設(shè)備能在10min內(nèi)完成對高含水原油(含水≥90%)的預(yù)分水和污水凈化,出水含油≤50mg/L;經(jīng)過濾后,水質(zhì)指標(biāo)能滿足雙河區(qū)回注指標(biāo)要求(oil:10mg/L,SS:10mg/L);裝置的投資僅為同等處理效果裝置的1/3;運行成本僅為聯(lián)合站污水處理成本的1/3。該技術(shù)能有效解決對低油價下節(jié)能降耗具有顯著效果,且滿足高含水油田簡化工藝、節(jié)約投資、降低能耗和運行成本的急需,為下步規(guī)?;F(xiàn)場應(yīng)用奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:高含水;預(yù)分水器; 聚結(jié)填料; 分水率; 降耗
河南油田采油一廠目前處于特高含水開發(fā)后期,綜合含水高達(dá)96%左右,高含水采出液集輸系統(tǒng)多采用二級及三級布站的方式,采出液進(jìn)入聯(lián)合站進(jìn)行油水分離,分離后的污水經(jīng)污水站集中處理后再返輸回配水間進(jìn)行增壓回注。但隨著油田進(jìn)入高含水期,需要處理和回注的污水量增加,污水往返輸送的能耗也進(jìn)一步增加;此外,大量的污水也給已有的地面集輸及處理系統(tǒng)帶來系列問題:一是原有集輸管網(wǎng)輸送能力有限,不能滿足輸量要求;二是聯(lián)合站處理負(fù)荷增加,處理效果變差,如需達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn),需增加設(shè)備或加大加藥量、沉降溫度,導(dǎo)致處理成本增加。
針對這樣的問題,開發(fā)應(yīng)用集預(yù)分水、污水處理功能于一體的預(yù)分水短流程處理技術(shù)及裝置,在井場、分壓泵站或接轉(zhuǎn)站等選采出液相對匯集、又有資源可依托的站點實施預(yù)分水,把部分污水分離出來實現(xiàn)就地處理達(dá)標(biāo)回注,低含水原油輸送至聯(lián)合站集中處理,有效減輕集輸管網(wǎng)及聯(lián)合站負(fù)荷,節(jié)約能耗。本文主要介紹預(yù)分水工藝,并通過現(xiàn)場應(yīng)用試驗,對裝置的預(yù)分水凈化效果進(jìn)行評價。
2.預(yù)分水系統(tǒng)
2.1預(yù)分水裝置
預(yù)分水系統(tǒng)由仰角式預(yù)分水器和耐污染精細(xì)過濾裝置組成,仰角式預(yù)分水器主要由分離罐、采出液進(jìn)口、入口分液管、油相出口、水相出口、油堰板、水堰板和聚結(jié)填料等構(gòu)件組成,利用斜管重力沉降、聚結(jié)、淺池理論,可實現(xiàn)高含水原油的預(yù)分水和污水凈化,出水oil、SS均≤50 mg/L;耐污染精細(xì)過濾裝置包括精細(xì)過濾罐、反洗系統(tǒng)等,出水oil、SS均≤10mg/L、粒徑中值≤3μm。
2.2 工藝流程
預(yù)分水工藝流程為:井排來液→仰角式預(yù)分水器→緩沖罐→精細(xì)過濾罐→出水。
2.3技術(shù)參數(shù)
仰角式預(yù)分水器:進(jìn)液含水﹥90%;工作壓力0.2-1.0MPa;分離器長徑比10 ~15;入口分液管縱向位置:0.5D;布液管孔徑1.5 ~ 2.5cm,孔間距取值為3.0d;仰角12~15°;進(jìn)口(出口)流速≦1m/s。
精細(xì)過濾罐:進(jìn)口含油≤20~60mg/L;進(jìn)口含懸浮物≤10~30mg/L;工作壓力≤0.2MPa;反洗周期24h;設(shè)計處理能力100m3/(h·臺);反洗強(qiáng)度7.5L/(s·m2)。
3.裝置的現(xiàn)場應(yīng)用
3.1現(xiàn)場應(yīng)用效果
在距離聯(lián)合站偏遠(yuǎn)的40#計量站進(jìn)行試驗,采出液含水率96%、聚丙烯酰胺含量527.1mg/L、表活劑含量103.5mg/L,為三元復(fù)合驅(qū)采出液;現(xiàn)場井排來液溫度為52℃,原油平均密度0.869g/cm3,平均含水97%左右。試驗過程中,井排來液帶壓進(jìn)入仰角式預(yù)分水器進(jìn)行預(yù)分水,分出的低含水原油進(jìn)入集輸干線輸送至聯(lián)合站集中處理;預(yù)分出污水先進(jìn)入緩沖罐短暫沉降,再進(jìn)入精細(xì)過濾罐,經(jīng)凈化處理后輸往站上注水系統(tǒng),過濾罐內(nèi)濾料為核桃殼。
現(xiàn)場試驗表明,來液加藥量為20mg/L,進(jìn)口工作壓力0.6MPa,當(dāng)分水比例40%時,仰角式分離器脫出污水含油49.8mg/L,精細(xì)過濾器出口含油9.2mg/L,機(jī)雜9.7mg/L;當(dāng)分水比例30%時,仰角式分離器脫出污水含油32.2mg/L,精細(xì)過濾器出口含油7.1mg/L,機(jī)雜8.4mg/L;當(dāng)分水比例20%時,仰角式分離器脫出污水含油29.7mg/L,精細(xì)過濾器出口含油6.9mg/L,機(jī)雜5.6mg/L。
3.2效益分析
(1)占地與投資對比:以雙河40#站采出液為處理對象,處理液量12000m3/天,分出污水5000m3/天,污水含油小于50mg/L。若達(dá)到此污水指標(biāo),只有選擇三相分離器,仰角式預(yù)脫水器或大罐沉降,因大罐沉降不密閉壓力損失等原因不再考慮。若選擇四臺三相分離器,其有效容積應(yīng)該在85-90方,水相容積在60-65方,這樣規(guī)模的三相分離器加上相應(yīng)配套應(yīng)在480萬左右;若選擇仰角式預(yù)脫水器,設(shè)備容積只需要20方就可以達(dá)到相應(yīng)的效果,加上其儀表控制相對簡單,總投資在160萬左右。
(2)運行成本對比:預(yù)分水處理成本包括油氣處理過程和污水處理過程,費用包括藥劑、電費,共計0.52元/m3,聯(lián)合站污水處理成本為1.56元/m3。
4、結(jié)論
(1)當(dāng)分水比例≦40%時,加藥量與現(xiàn)場保持一致,仰角式預(yù)分水設(shè)備能在10min內(nèi)完成對高含水原油(含水≥90%)的預(yù)分水和污水凈化,出水含油≤50mg/L。經(jīng)過濾后,水質(zhì)指標(biāo)能滿足雙河區(qū)回注指標(biāo)要求(oil10mg/L,SS10mg/L),為下步規(guī)?;F(xiàn)場應(yīng)用奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。
(2)處理成本低,僅為聯(lián)合站處理成本1/3,對低油價下節(jié)能降耗具有顯著效果。滿足高含水油田簡化工藝、節(jié)約投資、降低能耗和運行成本的急需。
(3)仰角式預(yù)分水器集目前聯(lián)合站 “三相分離器+預(yù)除油罐+沉降罐”等污水處理功能于一體,縮短工藝流程,減少集輸管網(wǎng)中的污水循環(huán)量和聯(lián)合站三相分離器的處理液量,有效解決綜合含水上升帶來的井口高回壓和聯(lián)合站分離器脫水指標(biāo)變差的難題。
參考文獻(xiàn)
[1]黨偉,胡長朝,王莉莉.等.一體化預(yù)分水裝置在高含水油田的應(yīng)用[J].技術(shù)縱橫,2016,35(1):91-93.