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        西瑪格Φ3.5m提升機(jī)滑動(dòng)軸承更換的研究及實(shí)踐

        2019-05-07 11:04:40劉敬偉趙繼華陳樂(lè)偉
        山東煤炭科技 2019年4期

        劉敬偉 趙繼華 陳樂(lè)偉

        (兗礦集團(tuán)濟(jì)寧三號(hào)煤礦,山東 濟(jì)寧 272069)

        1 概述

        多年來(lái)隨著煤炭工業(yè)的快速發(fā)展,我國(guó)各大型煤礦購(gòu)買(mǎi)了大量的進(jìn)口提升機(jī)。其中部分電機(jī)與滾筒直聯(lián)提升機(jī)的軸承采用了大型滑動(dòng)軸承,濟(jì)三煤礦主井使用的是西瑪格直徑3.5m提升機(jī),隨著使用年限的增長(zhǎng)和生產(chǎn)任務(wù)的增加,滑動(dòng)軸承的磨損達(dá)到了其更換的要求。現(xiàn)階段煤礦生產(chǎn)任務(wù)較緊,投產(chǎn)十多年來(lái)第一次更換滑動(dòng)軸承,礦井對(duì)于提升機(jī)的長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn)檢修非常敏感。因此,如何能夠快速安全地更換大型滑動(dòng)軸承成為一個(gè)急需解決的問(wèn)題。

        2 滑動(dòng)軸承結(jié)構(gòu)

        西馬格直徑3.5m提升機(jī)大型滑動(dòng)軸承分為上下兩大部分(圖1),在井塔式提升機(jī)中上下兩部分的結(jié)合面是水平的,在落地式提升機(jī)中滑動(dòng)軸承接合面與滾筒受力方向是垂直的。軸承內(nèi)表面及兩側(cè)鍍有巴氏合金,在軸承結(jié)合面處有一對(duì)油槽供油以保證軸承潤(rùn)滑,外部有一個(gè)專(zhuān)用的潤(rùn)滑站以保證供油。軸承的背面是球形的鋼瓦背,可以在大軸受力輕微變形時(shí)使軸承在軸枕座內(nèi)隨之?dāng)[動(dòng)以保證軸瓦的結(jié)合面積。在滾筒兩側(cè)的軸承中電機(jī)一側(cè)的固定端(圖3),當(dāng)大軸變形時(shí)此端只擺動(dòng),而另一端既擺動(dòng)又竄動(dòng)(圖2)。使軸瓦不受水平方向的力量。

        圖1 軸枕結(jié)構(gòu)圖

        圖2 非驅(qū)動(dòng)端軸瓦

        圖3 驅(qū)動(dòng)端軸瓦(電機(jī)側(cè))

        3 更換現(xiàn)場(chǎng)條件的限制

        濟(jì)三煤礦使用的西瑪格提升機(jī)大軸和電機(jī)是屬于直聯(lián)方式連接,在活動(dòng)滾筒大軸時(shí)必然會(huì)影響電機(jī)轉(zhuǎn)子與定子之間的間隙,而定子與轉(zhuǎn)子之間的間隙上下只有平均11mm。因此在取出軸瓦時(shí)大軸的上下活動(dòng)間隙很小,遠(yuǎn)小于軸瓦從軸枕一側(cè)取出所需要的間隙(見(jiàn)圖2、圖3)。檢修時(shí)由于摘除鋼絲繩和提升容器需要大量的時(shí)間,受檢修時(shí)間和工作人員少的限制,滾筒上懸掛的鋼絲繩和提升容器都不能摘除,造成在施工時(shí)必須將鋼絲繩、容器、電機(jī)和滾筒的重量全部頂起才能活動(dòng)下部軸瓦。

        在停車(chē)狀態(tài)下提升機(jī)的盤(pán)型閘是閉合的,在頂起大軸時(shí)盤(pán)型閘是阻礙的一種力量。但是由于滾筒兩側(cè)懸掛的重量是無(wú)法做到完全相等的,在完全敞開(kāi)盤(pán)型閘的情況下是無(wú)法保證滾筒不發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng)的。因此又不能完全敞開(kāi)盤(pán)型閘。

        4 對(duì)策及實(shí)施方案

        (1)將滾筒兩側(cè)提升容器卸空后停在交鉤位置,提升機(jī)高低壓停電閉鎖并掛牌警示。

        (2)首先拆除滾筒非驅(qū)動(dòng)端編碼器的航空插頭再將整個(gè)編碼器拆除,緊接著拆除測(cè)速小電機(jī),這樣有利于拆掉軸枕端蓋。

        (3)使用手動(dòng)打壓泵將滾筒非驅(qū)動(dòng)側(cè)及驅(qū)動(dòng)側(cè)下部盤(pán)型閘全部打開(kāi),只閘住滾筒驅(qū)動(dòng)側(cè)最上面兩對(duì)盤(pán)型閘,保證在頂起大軸時(shí)由于滾筒兩側(cè)重量不同而發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng),但又能允許將非驅(qū)動(dòng)側(cè)頂起1.5mm高度。

        (4)將滾筒非驅(qū)動(dòng)側(cè)與驅(qū)動(dòng)側(cè)軸枕的迷宮密封拆除。在拆除時(shí)一定要防止碰傷迷宮密封口,拆除后輕輕放在安全地點(diǎn),清理掉接合面上的密封膠,以備使用。

        (5)再用打壓泵將軸枕上的4個(gè)定位銷(xiāo)逐個(gè)解除,使定位銷(xiāo)脫離下軸枕。

        (6)利用專(zhuān)用液壓扳手先將滾筒驅(qū)動(dòng)側(cè)軸枕緊固螺栓卸松,再將滾筒非驅(qū)動(dòng)側(cè)軸枕緊固螺栓卸開(kāi),在行車(chē)5t鉤頭下懸掛5t手拉葫蘆,通過(guò)葫蘆將軸枕上蓋吊走(圖1),并拆除軸瓦溫度傳感器。

        (7)將150t千斤頂放在軸枕座內(nèi)側(cè)預(yù)留位置,千斤頂頂部墊好銅板,將大軸起高1.5mm,然后將防止千斤頂下滑的支撐墊在大軸下。在此工作中使用150t千斤頂通過(guò)重量計(jì)算可以將鋼絲繩、提升容器、電機(jī)和滾筒的重量全部頂起,避免了摘除鋼絲繩和提升容器的復(fù)雜工序。只將大軸抬起1.5mm反映在電機(jī)側(cè)也只是將電機(jī)氣隙改變了1.5mm。

        (8)解除滾筒非驅(qū)動(dòng)側(cè)上下軸瓦的緊固螺栓和定位銷(xiāo),先用5t手拉葫蘆將上軸瓦吊活動(dòng),再用行車(chē)將軸瓦的上半部分吊走,放在墊好皮子的地板上。

        (9)在行車(chē)和手拉葫蘆的幫助下將下半個(gè)軸瓦慢慢旋轉(zhuǎn)到大軸以上,然后用行車(chē)吊走。此軸瓦在大軸起高1.5mm的情況下無(wú)法沿大軸軸向移動(dòng)但可以繞大軸進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng),這就解決了大軸下瓦取出的問(wèn)題。

        (10)用綢布將大軸擦拭干凈,然后清理軸枕內(nèi)舊油并更換潤(rùn)滑站的150#潤(rùn)滑油。

        (11)在大軸上涂抹新潤(rùn)滑油,用行車(chē)將清理干凈的新軸瓦下瓦扣在大軸上,在手拉葫蘆的幫助下旋轉(zhuǎn)到下部,上瓦到位后連接緊固螺栓和定位銷(xiāo)。調(diào)整軸瓦固定銷(xiāo)孔,使銷(xiāo)孔向上。

        (12)在軸枕座對(duì)口上涂抹密封膠,然后將軸枕上蓋落在軸瓦上方校對(duì)銷(xiāo)孔位置。

        (13)大軸支撐墊拿出,千斤頂卸壓將大軸落在軸瓦上。軸枕上蓋安裝到位并上好連接螺栓但不緊固,因?yàn)闈L筒另一側(cè)更換大軸軸瓦抬高大軸時(shí)對(duì)這一側(cè)有影響。

        (14)安裝軸瓦溫度傳感器。

        (15)閘住滾筒非驅(qū)動(dòng)側(cè)最上面兩對(duì)盤(pán)型閘,滾筒驅(qū)動(dòng)側(cè)最上面兩對(duì)盤(pán)型閘用手動(dòng)打壓泵分離,開(kāi)始更換滾筒驅(qū)動(dòng)側(cè)軸瓦。

        (16)兩側(cè)軸瓦全部換完后統(tǒng)一緊固軸枕固定螺栓。

        (17)安裝軸枕側(cè)面上的迷宮密封。

        (18)安裝滾筒非驅(qū)動(dòng)側(cè)測(cè)速小電機(jī)、編碼器、航空插頭恢復(fù)原樣。

        (19)絞車(chē)試運(yùn)行。0.5m/s空載運(yùn)行2次,2m/s空載運(yùn)行2次,5m/s空載運(yùn)行2次,5m/s重載運(yùn)行2次,試車(chē)正常后恢復(fù)正常運(yùn)行。

        5 技術(shù)要求

        (1)在大軸上落軸瓦時(shí)一定要用手拉葫蘆慢落,以防止碰傷瓦口。

        (2)更換潤(rùn)滑油時(shí)油箱及管路必需清理干凈,所有管路不得滲漏,管路必須固定牢固。

        (3)軸瓦安裝后頂間隙控制為0.17~0.31mm。

        (4)安裝迷宮密封時(shí),有油孔的下半部分貼緊大軸安裝。

        (5)沿軸向接觸長(zhǎng)度不小于軸瓦長(zhǎng)度的2/3。

        (6)下瓦的接觸弧面在60~120°之間。

        6 結(jié) 語(yǔ)

        濟(jì)三煤礦主井提升機(jī)使用此方法更換大軸滑動(dòng)軸承取得了成功,更換一臺(tái)車(chē)內(nèi)徑630mm的軸承僅僅用12h,大大節(jié)省了施工時(shí)間,提高了經(jīng)濟(jì)效益。在施工過(guò)程中行車(chē)及液壓扳手的使用既節(jié)省了人力又保證了螺栓緊固的精確性。更換后經(jīng)試車(chē)一次成功,在正常提升后,經(jīng)巡回檢查和觀察軸瓦溫度傳感器數(shù)據(jù),證明了本方法的正確性和安全性。為提升機(jī)的平穩(wěn)安全運(yùn)行打下了良好的基礎(chǔ)條件。

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