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        活塞式壓縮機(jī)振動原因分析及解決措施

        2019-05-02 08:04:42胡涌濤
        壓縮機(jī)技術(shù) 2019年6期
        關(guān)鍵詞:氣柱排氣管脈動

        胡涌濤

        (呼倫貝爾金新化工有限公司,內(nèi)蒙古呼倫貝爾 021506)

        1 現(xiàn)狀和存在的問題

        呼倫貝爾金新化工有限公司年產(chǎn)50萬噸合成氨80萬噸尿素項目低溫甲醇洗裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)為上海東方壓縮機(jī)制造有限公司設(shè)計并制造的往復(fù)式壓縮機(jī);如圖1、2所示,循環(huán)氫壓縮機(jī)共有3列氣缸并聯(lián),缸體為雙作用式成對置型分布,Ⅰ缸單獨使用一個進(jìn)氣緩沖罐和排氣緩沖罐,Ⅱ缸和Ⅲ缸共用一個進(jìn)氣緩沖罐和排氣緩沖罐。壓縮機(jī)自安裝試車以來,始終存在機(jī)組Ⅱ缸和Ⅲ缸垂直方向上振動值偏高的問題,曾出現(xiàn)緩沖罐焊縫振斷的情況。下面,筆者就針對壓縮機(jī)的振動原因展開分析。

        2 振動分析

        2.1 壓縮機(jī)振動值測量

        在壓縮機(jī)正常運行時對壓縮機(jī)曲軸箱、缸體和管道等部位進(jìn)行了不同方向上的振動值測量,結(jié)果如表1。

        通過表1 所示振動值,參照國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T6075.6-2002對往復(fù)壓縮機(jī)振動烈度等級進(jìn)行劃分,得出表2。

        2.2 壓縮機(jī)振動原因分析

        往復(fù)壓縮機(jī)振動產(chǎn)生的原因較為復(fù)雜,歸納起來一般可從以下2種原因展開分析。

        2.2.1 動力平衡原因

        如果壓縮機(jī)的動力平衡性不好,即由曲柄旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的慣性力和活塞往復(fù)運動產(chǎn)生的往復(fù)力不能很好的達(dá)到平衡,或是3列活塞之間慣性力未能達(dá)到很好的平衡,都會使壓縮機(jī)的振動值增大。此類原因引起的振動通常首先反應(yīng)在壓縮機(jī)曲軸箱的振動值增大。

        但是由于該壓縮機(jī)3列缸體為水平對置分布,曲軸上的3處曲拐之間的錯角為120°,此結(jié)構(gòu)能夠很好的平衡3處曲拐的慣性力,又由表2可以看出,曲軸箱的振動烈度級較小,符合國家標(biāo)準(zhǔn),因此可以確定,壓縮機(jī)的振動值過高并非機(jī)組動力平衡性不好所導(dǎo)致。

        2.2.2 氣流脈動原因

        氣流脈動引起的振動,通常是由工藝介質(zhì)在缸體及管道內(nèi)流通不暢所致,過高的振動值通常集中反應(yīng)在壓縮機(jī)的進(jìn)出口管路系統(tǒng)和緩沖罐上。

        由表2可以看出,缸體的振動烈度級適中,而包括進(jìn)氣緩沖罐和排氣緩沖罐在內(nèi)的進(jìn)氣管道和排氣管道振動烈度級較高,因此可以推斷,機(jī)組振動主要是由氣流脈動原因引起的。

        2.3 參數(shù)計算

        氣流脈動引起的振動可分為緩沖罐設(shè)計不當(dāng)引起的機(jī)械振動和進(jìn)排氣管道長度設(shè)計不當(dāng)引起的氣柱共振。為進(jìn)一步驗證壓縮機(jī)振動是由氣流脈動引起的,根據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行以下計算。

        2.3.1 緩沖罐容積計算

        往復(fù)壓縮機(jī)緩沖罐能起到消弱氣流脈動的作用,若緩沖罐緩沖容積過小,則不能有效的削弱氣流脈動對壓縮機(jī)的影響,會使機(jī)組振動值升高。緩沖罐的設(shè)計通常以API標(biāo)準(zhǔn)和國內(nèi)常用容器設(shè)計規(guī)范為依據(jù),API618關(guān)于緩沖罐最小容積的計算如下

        式中 Vs——需要的最小進(jìn)氣緩沖罐容積,m3

        PD——與緩沖罐相連的氣缸往復(fù)一次的總吸氣量,m3

        K——介質(zhì)氣體的等熵壓縮指數(shù)

        Ts——進(jìn)氣的絕對溫度,K

        M——介質(zhì)氣體的相對分子量

        R——壓縮比

        Vd——需要的最小排氣緩沖罐容積,m3

        圖1 循環(huán)氫壓縮機(jī)緩沖罐分布簡圖

        圖2 循環(huán)氫壓縮機(jī)缸體分布簡圖

        表1 循環(huán)氫壓縮機(jī)各位置振動測量值 單位:mm/s

        表2 循環(huán)氫壓縮機(jī)各位置振動烈度級

        表3 循環(huán)氫壓縮機(jī)相關(guān)參數(shù)

        經(jīng)查閱化工工藝設(shè)計手冊得出K=1.41,通過表3計算得出R=3.51,Ⅰ缸PD=0.103,由于Ⅱ缸和Ⅲ缸共用一個進(jìn)氣緩沖罐和排氣緩沖罐,因此Ⅱ缸和Ⅲ缸PD=0.207,通過表4計算可得出M=37.29,通過上述2個公式式計算得出API標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的緩沖罐最小容積。

        另外,根據(jù)國內(nèi)常規(guī)緩沖罐容積設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),要求進(jìn)氣緩沖罐緩沖容積不小于氣缸行程容積的12至15倍,排氣緩沖罐緩沖容積不小于氣缸行程容積的10倍。由表3可得出各個緩沖罐國內(nèi)常規(guī)要求的最小設(shè)計容積,三者比較得出表5。

        因此通過表5可知,循環(huán)氫壓縮機(jī)II缸和III缸進(jìn)氣緩沖罐和排氣緩沖罐容積均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),緩沖效果不良。

        2.3.2 進(jìn)、排氣管道長度計算

        往復(fù)壓縮機(jī)進(jìn)氣和排氣管道內(nèi)容納的氣體稱為氣柱,氣柱具有自身的固有頻率f,并且氣柱的固有頻率f與氣柱長度即管道長度有關(guān)。壓縮機(jī)在運行過程中,由于活塞往復(fù)運動壓縮氣體,會使氣體產(chǎn)生激發(fā)頻率,當(dāng)氣體這種激發(fā)頻率f(x)與氣柱固有頻率的不同階次相同或接近時,二者會產(chǎn)生共振,使壓縮機(jī)的振動值加劇。

        式中 f(x)——壓縮機(jī)的激發(fā)頻率,Hz

        f——氣柱的固有頻率,Hz

        m——氣缸往復(fù)一次向管道吸排氣的次數(shù),單作用為1,雙作用為2

        n——壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,r/min

        i——氣柱固有頻率階次,i=1,3,5,…

        K——介質(zhì)氣體的絕熱指數(shù),取K=1.41

        R——氣體常數(shù)

        T——介質(zhì)氣體的絕對溫度,K

        L——管線長度,m

        發(fā)生氣柱共振的條件為當(dāng)激發(fā)頻率f(x)在(0.8~1.2)倍的氣柱不同階次的固有頻率內(nèi),即:即管線設(shè)計長度L在以內(nèi),會發(fā)生氣柱共振。i分別取1、3、5、7,通過計算得出表6。

        對循環(huán)氫壓縮機(jī),管線長度分別取進(jìn)出口總管三通到各緩沖罐的距離。經(jīng)過現(xiàn)場測量,Ⅰ缸進(jìn)氣管線長度為5.2 m,排氣管線長度為8.2 m,排氣管線氣柱的3階固有頻率均與激發(fā)頻率相近;Ⅱ缸和Ⅲ缸進(jìn)氣管線長4.5 m,排氣管線長1.2 m,進(jìn)氣管線氣柱的3階固有頻率與激發(fā)頻率相近。

        3 結(jié)論和解決措施

        3.1 結(jié)論

        綜上可以得出結(jié)論,循環(huán)氫壓縮機(jī)振動值超標(biāo)原因有2點:一是Ⅱ缸和Ⅲ缸進(jìn)氣緩沖罐和排氣緩沖罐容積過小,不能很好的起到緩沖氣流脈動的作用,導(dǎo)致了Ⅱ缸和Ⅲ缸振動值過高;二是進(jìn)氣管道和排氣管道長度設(shè)計不合理,產(chǎn)生了氣柱共振,造成了管路系統(tǒng)的振動值過高。

        3.2 解決措施

        針對循環(huán)氫壓縮機(jī)振動過大,由于進(jìn)排氣管道已經(jīng)安裝完成,長度無法更改,只能通過對管道進(jìn)行加固的方法進(jìn)行改進(jìn);而緩沖罐容積過小的缺陷,可以通過更換大容積緩沖罐的方法得以改善。

        表4 循環(huán)氫壓縮機(jī)介質(zhì)氣體體積分?jǐn)?shù)%

        表5 緩沖罐容積比較 單位:m3

        表6 壓縮機(jī)進(jìn)排氣管線氣柱共振長度范圍 單位:m

        表7 循環(huán)氫壓縮機(jī)各位置振動烈度級

        3.2.1 管道加固

        通過實際測量和計算分析,Ⅰ缸排氣管道、Ⅱ缸和Ⅲ缸進(jìn)氣管道振動過大,需要對其支撐進(jìn)行增加和改進(jìn)。增加支撐首先要選擇使用鞍式支撐,支撐與管道間填充木方緩沖,另外支撐要加在管路彎頭等受氣流脈沖較大的位置,并且支撐基礎(chǔ)要打在地面,支撐基礎(chǔ)絕對不可與壓縮機(jī)基礎(chǔ)打在同一個框架上,那樣會加劇振動。

        3.2.2 改變緩沖罐容積

        由于Ⅱ缸和Ⅲ缸進(jìn)排氣緩沖罐容積與設(shè)計要求偏差較大,所以對這2個緩沖罐進(jìn)行了更換,其中Ⅱ缸和Ⅲ缸進(jìn)氣緩沖罐更換后容積變?yōu)?.6 m3,排氣緩沖罐更換后容積變?yōu)?.9 m3。

        以上2種改進(jìn)方法實施以后,機(jī)組再次開車,測得的振動值轉(zhuǎn)換成振動烈度級見表7。

        與表2相比較可見,通過改進(jìn),循環(huán)氫壓縮機(jī)的振動值得到了有效地控制,大大降低了壓縮機(jī)的運行風(fēng)險。

        4 結(jié)語

        往復(fù)壓縮機(jī)振動原因比較復(fù)雜,應(yīng)根據(jù)實際情況找到引起振動的主要原因,有針對性的提出解決措施;同時壓縮機(jī)在設(shè)計制造方面應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),使緩沖罐的緩沖容積大于最小設(shè)計要求,使管道長度避開氣柱共振長度區(qū)域。通過此次對現(xiàn)場實際問題的研究解決,為以后此臺機(jī)組更好的運行維護(hù)打下了基礎(chǔ)。

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