樂武陽
(中國石化荊門分公司,湖北荊門 448000)
中國石化荊門分公司S Zorb裝置采用中國石化專有S Zorb吸附脫硫?qū)@夹g(shù),該技術(shù)具有產(chǎn)品辛烷值損失小、氫耗低、操作費用低的優(yōu)點。裝置開工初期,催化汽油硫含量高達900 μg/g,采用RSDS-Ⅲ+S Zorb串聯(lián)工藝將硫含量降低至10 μg/g以下。2017年7月,渣油加氫裝置開工正常后,催化汽油硫含量下降至400 μg/g左右,S Zorb裝置原料由RSDS加氫汽油改為直供催化汽油。2016年9月至2018年5月,該裝置已連續(xù)運行21個月,反應器ME101差壓增速過快、原料—產(chǎn)品換熱器E101結(jié)垢而換熱效果下降,陸續(xù)出現(xiàn)了閉鎖料斗程控閥(控制閥)磨損故障、在線儀表故障、吸附劑結(jié)塊等一系列影響長周期運行的問題。
S Zorb裝置借鑒了催化工藝中的流化技術(shù),采用流化床反應器和吸附劑循環(huán)再生系統(tǒng),其工藝流程見圖1。
圖1 S Zorb裝置工藝流程
原料汽油與少量氫氣混合,經(jīng)換熱氣化后,進入到流化床反應器底部,在氣流上行過程中,吸附劑將汽油中的有機硫化物脫除,吸附劑連續(xù)從反應器中取出,傳送至再生器部分進行氧化再生,再生后的吸附劑再返回反應器中與原料汽油進行反應,吸附劑連續(xù)使用,確保了脫硫率的穩(wěn)定[1]。
裝置運行存在的問題主要有ME101差壓上漲過快、E101結(jié)焦換熱效果下降、閉鎖料斗程控閥故障、在線儀表故障、再生器吸附劑結(jié)塊等。通過對其他企業(yè)(30家)S Zorb裝置存在問題進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),影響裝置長周期運行的主要問題是ME101差壓上漲過快、E101結(jié)焦換熱效果下降和閉鎖料斗程控閥故障,發(fā)生幾率約占97%。
ME101過濾器是S Zorb裝置中最為關(guān)鍵的過濾設(shè)備,其作用在于過濾分離汽油(氣相)中攜帶的吸附劑顆粒,使吸附劑顆粒留在濾芯外壁,凈化后的汽油(氣相)進入后續(xù)單元。
汽油(氣相)中夾帶的吸附劑顆粒被過濾下來后,不斷累積在過濾器濾芯上。隨著濾芯上累積的吸附劑顆粒增加,過濾器差壓會不斷升高。為了有效地穩(wěn)定過濾器差壓,ME101過濾器采用了脈沖分區(qū)反吹技術(shù)。當過濾器差壓達到設(shè)定值后,自控系統(tǒng)啟動脈動反吹,高壓高速的反吹氣流迅速將附著在濾芯的吸附劑顆粒反吹至反應器,過濾器差壓下降后重新投入正常過濾[2]。
2.1.1 反應器過濾器ME101差壓值上漲情況
S Zorb裝置自2016年9月7日開工以來,隨著運行時間的增加,過濾器差壓不斷升高,特別是反吹閥出現(xiàn)故障、裝置原料性質(zhì)改變后,差壓上漲速率明顯增加,詳見表1。上漲過程分為4個階段:
表1 ME101差壓上漲情況
第一階段:2016年9月7日至2017年7月19日,裝置運行10個月,ME101差壓由12 kPa上漲至26 kPa,上漲速率為1.4 kPa/月。2016年12月19日反吹閥XV2130D故障進行切除更換;2017年6月26日反吹閥XV2130A/F閥芯存在卡澀現(xiàn)象,開度不到位,進行了切除更換處理。
第二階段:2017年7月19日至9月12日,ME101差壓值由26 kPa上漲至35 kPa,上漲速率為4 kPa/月。S Zorb原料由RSDS加氫汽油改為直供催化汽油。
第三階段:2017年9月13日至10月30日,ME101差壓值由34 kPa上漲至46 kPa,上漲速率為7.3 kPa/月。9月13日,ME101反吹閥XV2130A/B動作不到位,無法完全開啟,導致ME101局部區(qū)域無法進行反吹,由于處理時間較長,ME101差壓值上升至40 kPa。10月20日,反應入口單向閥泄漏,裝置被迫降壓操作,在降壓操作過程中,反應線速度由0.32 m/s上升至0.37 m/s,ME101差壓至上漲至46 kPa。
第四階段:2017年11月1日至12月1日,11月1—27日,ME101差壓值由46 kPa上漲至53 kPa。反應系統(tǒng)操作參數(shù)穩(wěn)定,操作壓力2.45 MPa,反吹壓力5.8 MPa(為反應系統(tǒng)壓力的2.2倍),反應器線速度為0.32 m/s。反吹溫度為243℃,反吹閥動作正常,無卡澀現(xiàn)象。ME101差壓至46 kPa后,一個月上漲了7 kPa,上漲速度呈加快趨勢。
2.1.2 ME101 差壓值上漲過快原因分析
1)反吹閥門故障頻繁,其中A、B、D、F相繼出現(xiàn)問題。經(jīng)切除更換后發(fā)現(xiàn),密封墊變形嚴重、反吹閥球體出現(xiàn)嚴重劃痕,導致反吹閥無法打開或者關(guān)閉,相對應的扇區(qū)吹掃不充分造成濾餅堆積增加,造成過濾器反吹效果下降,導致過濾器差壓較大并持續(xù)升高。
2)原料性質(zhì)改變。其中第二階段和第四階段,反吹閥運行無異常,差壓值仍然上升較快,與汽油加氫停工后,S Zorb裝置直接加工催化汽油、原料中二烯烴含量增加有一定關(guān)系。催化汽油脫硫加工流程由RSDS+S Zorb串聯(lián)工藝改為S Zorb裝置單裝置加工工藝。雖然S Zorb原料的烯烴含量由30.1%(φ)下降至29.6%(φ),但缺少了RSDS保護反應器脫二烯烴作用,催化汽油中大量的二烯烴直接進入S Zorb裝置,S Zorb吸附劑對于二烯烴脫除率僅為65%,遠低于RSDS技術(shù)二烯烴脫除率(87%)。催化汽油中的二烯烴在反應器中無法脫除,部分二烯烴在ME101濾芯表面發(fā)生聚合生焦反應,造成反應器過濾器ME101差壓值上升。
3)裝置壓力波動,反應器線速度波動影響差壓。2017年8月,S Zorb裝置使用渣油加氫氫氣,由于全廠氫氣供給量不夠,渣油加氫氫氣壓力波動直接造成S Zorb裝置反應系統(tǒng)壓力波動。2017年10月18日,反應系統(tǒng)壓力由2.6 MPa下降至2.1 MPa,線速度由0.32 m/s增加至0.37 m/s,過濾器差壓急速上升。
2.1.3 差壓上漲過快應對措施
1)反吹系統(tǒng)運行參數(shù)調(diào)整??s短反吹周期,適當提高反吹壓力。2017年12月,將反吹周期由60 min調(diào)整至30 min。反吹壓力由反應器壓力的2.2倍提高至2.5倍。
2)加強對反吹閥門的維護。將反吹氫氣壓力進反吹閥的溫度嚴格控制在243℃±2℃,以延長閥門密封面使用壽命。針對運行過程中出現(xiàn)的反吹閥門開關(guān)回訊不到位的問題,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處理。同時備用4臺反吹閥門。
3)適當降低反應進料量,將反應器線速度由0.32 m/s降低至0.28 m/s。同時嚴格控制反應進料量、反應器壓力、吸附劑藏量等影響反應線速度的操作參數(shù)防止以上參數(shù)波動造成線速度急劇變化從而影響過濾器差壓。
2.1.4 實施效果
按上述應對措施進行了操作優(yōu)化。2017年12月1日至2018年1月30日,ME101差壓值由53 kPa上漲至63 kPa,差壓上漲速率為5 kPa/月,有效穩(wěn)定了差壓上漲速率。
原料—產(chǎn)品換熱器E101為裝置關(guān)鍵換熱設(shè)備,將原料溫度由80℃升至350℃左右。E101的換熱效果直接影響裝置的能耗,如E101換熱效率降低,將加重加熱爐負荷。
2.2.1 差壓上漲情況及換熱效果變化
2016年9月,E101管程(原料側(cè))差壓為50 kPa左右,換熱終溫(加熱爐入口溫度)為365℃左右。運行至2017年7月,E101管程差壓上漲至75 kPa左右,換熱終溫下降至361℃。
2017年7—12月,E101管程差壓由75 kPa上漲至175 kPa,差壓上漲速率為20 kPa/月,換熱終溫由370℃下降至345℃,并且兩列換熱器存在嚴重的偏流情況,其出口溫差達到37℃。11月21日,現(xiàn)場關(guān)小A-C列管程入口閥,閥位開度由100%關(guān)至20%,兩列換熱器出口溫差仍相差9℃。
2018年1—3月,E101管程差壓由175 kPa上漲至400 kPa,換熱終溫由345℃下降至313℃。由于加熱爐入口溫度的大幅度降低,為了滿足工藝反應溫度的需要,加熱爐供熱超負荷。3月19日,裝置對E101D/E/F進行了切除清洗。清洗投用后,E101管程差壓下降至85 kPa,換熱終溫上升至360℃,清洗效果較好,見表2。
表2 E101運行情況
2.2.2 差壓上漲原因分析
1)汽油加氫停工,原料性質(zhì)變化
通過表2可以看出,2017年7月份以后ME101差壓上漲速率明顯加快,主要因為2017年7月汽油加氫裝置停工,S Zorb裝置原料由汽油加氫混合汽油變?yōu)榇呋b置的直供催化汽油。雖然原料的烯烴含量變化不明顯(7月以前為30.1%,7月以后為29.66%),但原料中的二烯烴含量由0.17 g/100g上漲至2.46 g/100g,二烯烴容易在汽油加氫裝置中發(fā)生反應而脫除,這兩類物質(zhì)對汽油穩(wěn)定性影響極大。初步判斷為汽油加氫停工后,原料中的二烯烴含量上升導致穩(wěn)定性下降造成結(jié)焦趨勢加劇。
2)混煉罐區(qū)不合格汽油
罐區(qū)不合格汽油主要有兩部分:一是S Zorb裝置異常時,產(chǎn)品不合格改至不合格罐。二是合格罐滿罐,罐區(qū)無備用罐,將合格產(chǎn)品改至不合格罐。不合格罐中的“不合格”汽油作為S Zorb裝置原料進一步加工成合格產(chǎn)品。罐區(qū)不合格罐為2個1萬立方米儲罐,均有氮封設(shè)施。即使氮封效果較好,也無法避免膠質(zhì)前驅(qū)物的產(chǎn)生,這些膠質(zhì)前驅(qū)物一旦產(chǎn)生,經(jīng)過高溫縮合后在E101結(jié)焦速率就會大大增加。
2.2.3 差壓上漲過快應對措施
1)加強原料的管理,做到專罐專用,避免罐區(qū)汽油回煉。同時確保不合格汽油罐的氮封完好,降低罐區(qū)汽油生膠的可能性。
2)當裝置負荷低于78%(進料量低于140 t/h)時,E101采用單列運行模式,防止E101管程流量低造成偏流。避免長時間偏流而引起管束結(jié)焦。一列發(fā)生結(jié)焦后及時切除處理,投用另一列,維持裝置長周期運行。
3)原料進換熱器前加注阻垢劑,注入量100 μg/g,減緩換熱器結(jié)焦速率。
2.2.4 實施效果
按上述應對措施對E101進行了優(yōu)化操作。2018年3月將E101DEF進行了清洗后投用,并將E101ABC切除采用單列運行方式,同時減少罐區(qū)汽油回煉量,E101差壓穩(wěn)定在85 kPa。2018年4月按100 μg/g濃度向原料汽油中注入阻垢劑,換熱器結(jié)焦速率明顯減緩。通過以上措施E101的差壓上漲速率由20 kPa/月減緩至15 kPa/月。
2.3.1 程控閥(控制閥)運行情況
閉鎖料斗系統(tǒng)有32個程控閥、4個控制閥。由于程控閥(控制閥)運行調(diào)節(jié)苛刻,介質(zhì)為固體吸附劑,閥門開關(guān)動作頻繁、故障率較高。裝置運行至今,已經(jīng)更換XV2401、XV2402、XV2404和XV2415 4個程控閥和PV2401A1、PV2401A2 2個控制閥。更換的程控閥球面均有不同程度的損傷,產(chǎn)生內(nèi)漏,不但有很大的安全風險,而且會造成閉鎖料斗系統(tǒng)無法正常運行[3]。
表3統(tǒng)計了S Zorb裝置自開工至今的閥門故障情況,以及根據(jù)閥門泄漏磨損情況采取的不同處理措施。
表3 閉鎖料斗程控閥(控制閥)泄漏情況
2.3.2 程控閥(控制閥)磨損原因分析
1)首次開車閥門安裝時,管線吹掃不干凈,閥門球面有異物附著。閥門開關(guān)過程中,雜物磨損球面影響閥門密封性。
2)吸附劑顆粒堆積在程控閥轉(zhuǎn)動軸縫隙中,引起閥門磨損。
3)閉鎖料斗過濾器過濾精度有限,吸附劑細粉進入放空管線中,磨損控制閥。
2.3.3 建議措施
1)備品備件的準備。保證各種型號的程控閥至少有一個備用閥,必要時更換,盡量避免臨時搶修,發(fā)現(xiàn)開關(guān)時間較長或者控制閥漏量及時處理。
2)調(diào)整閉鎖料斗氫氣、氮氣過濾器的反吹參數(shù),保證吸附劑在輸送管道放空泄壓暢通,管線不憋壓、減少管線內(nèi)的殘存吸附劑,減少閥門磨損。
3)制定閥門內(nèi)漏試驗方案,定期對閥門試漏,對有輕微內(nèi)漏的閥門應全部提前集中更換,將損失降低至最低。
2.3.4 實施效果
通過采取以上應對措施以及加強易損設(shè)備的管理,2018年1月至今僅對XV2401進行了預防性的更換,其他閥門未發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏情況,較好的確保了裝置的正常生產(chǎn)。
反應器過濾器ME101和原料—產(chǎn)品換熱器E101是影響S Zorb裝置長周期運行的關(guān)鍵設(shè)備。確保ME101穩(wěn)定運行的關(guān)鍵是加強反吹系統(tǒng)的維護、反應壓力平穩(wěn)控制、穩(wěn)定原料性質(zhì)。減緩E01結(jié)焦的關(guān)鍵是加強原料管理、減少罐區(qū)回煉、注入阻垢劑。同時對閉鎖料斗程控閥(控制閥)進行預防性維護,提高備品備件率,以上措施為S Zorb裝置長周期運行提供了保障。
八面來風
加拿大建設(shè)膜分離烯烴與烷烴示范工廠
Imtex公司計劃在加拿大安大略省Sarnia投資1 500萬美元,建設(shè)膜分離烯烴與烷烴示范裝置。Imtex膜技術(shù)公司已投資4 000萬美元用于開發(fā)分離烯烴與烷烴的膜技術(shù),與傳統(tǒng)膜技術(shù)相比這項技術(shù)能耗低、廢料少。Imtex公司最近獲得加拿大聯(lián)邦政府可持續(xù)發(fā)展技術(shù)600多萬美元的資金支持。