周愛徽
(中海油石化工程有限公司,山東 青島 266101)
油田位于伊拉克境內(nèi),設(shè)計規(guī)模為5萬桶/d,原油伴生氣中CO25%mol,H2S氣相含量16.21%mol,含水率最高達63%,產(chǎn)出水中含鹽241 g/L,運行溫度在25~65℃。油田投產(chǎn)3年后泄漏嚴(yán)重導(dǎo)致停產(chǎn),其中集中處理站內(nèi)從進站匯管到脫水泵前的原油管線API 5L-PSL2-BNS無縫鋼管共出現(xiàn)了86處泄漏。
隨著油田不斷開采,油田總產(chǎn)量下降很快,含水率明顯升高,管道經(jīng)常處于半管運行狀態(tài)。管道埋深不夠,有很多管道長期裸露在地面上。圖1為管道長期裸露在地面的現(xiàn)場照片。
圖1 管道裸露在地面的現(xiàn)場照片
對油田終端內(nèi)的原油處理裝置的某個三相分離器水出口的水樣進行分析。根據(jù)《SY/T 0532 -2012油田注入水細(xì)菌分析方法》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求取3個平行水樣進行測試,采用“生長指標(biāo)”法確認(rèn)細(xì)菌數(shù)。表1為水樣的測試菌群量結(jié)果。
表1 水樣的測試菌群量結(jié)果
通過檢測發(fā)現(xiàn)水樣中主要含有硫酸鹽還原菌、腐生菌和鐵細(xì)菌。硫酸鹽還原菌含量最高。經(jīng)過高溫處理后,這三類菌群依然存在。說明出油端水中就存在這三類菌群。實驗中通過對現(xiàn)場水樣加入殺菌劑,水樣明顯變得澄清,說明水樣中有害細(xì)菌得到抑制。
現(xiàn)場截取一段管道,在實驗室進行分析。通過分析發(fā)現(xiàn)CO2在相同的pH值下總酸度比鹽酸高,對油氣管材的腐蝕比鹽酸更嚴(yán)重。圖2為CO2導(dǎo)致的點蝕形貌圖。
圖2 CO2導(dǎo)致的點蝕形貌
同時發(fā)現(xiàn)H2S除了造成電化學(xué)腐蝕外,還會引起氫致開裂(HIC)和硫化物應(yīng)力腐蝕開裂(SSC),腐蝕產(chǎn)物是FeS。圖3為硫化物應(yīng)力腐蝕開裂形貌圖。
圖3 硫化物應(yīng)力腐蝕開裂形貌圖
鹽中Cl-的一方面會降低金屬表面鈍化膜的形成或加速鈍化膜的破壞,從而促進局部腐蝕損傷;另一方面降低CO2在水中的溶解度,緩解碳鋼腐蝕的作用。微生物腐蝕(MIC) 最具有代表性的SRB, SRB 利用在陰極區(qū)產(chǎn)生的氫將硫酸鹽還原成硫化氫,從而導(dǎo)致金屬腐蝕加速,其腐蝕產(chǎn)物是FeS和Fe2O3。圖4為SRB腐蝕造成的腐蝕形貌圖。
圖4 SRB腐蝕造成的腐蝕形貌圖
通過對管道腐蝕產(chǎn)物SEM分析發(fā)現(xiàn)蝕坑內(nèi)部呈明顯的蜂窩狀,具有明顯的腐蝕痕跡,蝕坑底部腐蝕產(chǎn)物有明顯的結(jié)晶堆積。圖5為管道腐蝕產(chǎn)物SEM分析圖。
圖5 管道腐蝕產(chǎn)物SEM分析圖
通過對管道腐蝕產(chǎn)物元素進行分析,蝕坑SEM照片對應(yīng)的蝕坑腐蝕產(chǎn)物主要元素為Fe、O、S、等,O、S的存在表明腐蝕產(chǎn)物為鐵的氧化物和硫化物。圖6為管道腐蝕產(chǎn)物元素分析圖。
圖6 管道腐蝕產(chǎn)物元素分析圖
油田產(chǎn)量低于預(yù)期造成管道的低流速導(dǎo)致游離水在管底析出,從而為SRB等細(xì)菌的繁殖創(chuàng)造了有利條件,也為腐蝕的發(fā)生創(chuàng)造了條件。SRB,H2S,CO2以及C1-共存是導(dǎo)致本項目碳鋼管線腐蝕的主要原因。
石化管材選擇原則[1]如表2。
表2 石化管材選擇原則
3.2.1 方案比選
根據(jù)管道腐蝕分析結(jié)果和石化管材選材原則,對該高硫高鹽油田改造工程的管道進行選材,選取的材料對比如表3。
表3 方案選材對比
3.2.2 適應(yīng)性分析
圖7 Alloy 825在含H2S/CO2環(huán)境下的耐腐蝕性
對推薦采用的采用復(fù)合管(Alloy 825型)進行適應(yīng)性分析,Alloy 825合金是一種鈦穩(wěn)定化的Ni-Fe-Cr合金,具有抗氯化物應(yīng)力腐蝕、抗氧化性和抗點腐蝕能力,同時還具有抗中性和還原性酸和堿的能力。Cr的加入可以使合金表面形成穩(wěn)定的氧化膜;Ni可以增加合金抵抗Cl-應(yīng)力腐蝕開裂的能力;Mo能提高合金的耐點腐蝕和晶間腐蝕能力。圖7是Alloy 825在含H2S/CO2環(huán)境下的耐腐蝕性。
采用ECE 5.0軟件分析:825或825復(fù)合管在該服役工況下使用是低風(fēng)險的,同時也滿足NACE MR 0175/ISO 15156-3的要求。滿足項目的服役工況要求。圖8為 Alloy 825的軟件評估報告。
圖8 Alloy 825的軟件ECE評估報告
通過對某高硫高鹽油田管道腐蝕原因進行分析,包括現(xiàn)場條件、水樣分析、主要介質(zhì)腐蝕分析、腐蝕產(chǎn)物SEM分析等。得出SRB,H2S,CO2以及C1-共存是導(dǎo)致本項目碳鋼管線腐蝕的主要原因。最后選取一種適合該油田管道材料,通過對比選取Alloy 825復(fù)合管將已經(jīng)嚴(yán)重腐蝕的管線進行更換。目前已投產(chǎn)2年運行良好,油田的正常運行。