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        海上油田生產(chǎn)水核桃殼過濾器濾料的清洗再生探究

        2019-04-22 02:00:22王立秋董建宏張繼偉杜冠樂
        石油化工應(yīng)用 2019年3期
        關(guān)鍵詞:核桃殼清洗劑濾料

        王立秋,董建宏,張繼偉,杜冠樂

        (1.中海石油(中國)有限公司曹妃甸作業(yè)公司,天津 300459;2.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452)

        海上油田采油污水處理流程短、設(shè)備少、設(shè)施布局緊湊[1,2],這種特性決定了各級污水處理設(shè)備不僅要滿足經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的要求,更要有高效的處理能力。

        以渤海某油田生產(chǎn)現(xiàn)狀為例,產(chǎn)液由海底管道輸送至浮式生產(chǎn)儲油卸油裝置(FPSO)處理,水系統(tǒng)各級處理設(shè)備一直運(yùn)行正常。隨著油田開發(fā)的進(jìn)行,產(chǎn)液量增加,含水率升高,目前FPSO處理量約60 000 m3/d,含水率已達(dá)92%,核桃殼過濾器面臨巨大壓力。核桃殼過濾器是污水處理的最后一級精細(xì)濾器,水質(zhì)處理的優(yōu)劣直接影響排海及回注水的指標(biāo)[3]。油田產(chǎn)液量及產(chǎn)液性質(zhì)的變化,會直接影響核桃殼壽命,增加污水處理費用。用化學(xué)方法對核桃殼濾料清洗再生可提高除油效率,提高處理后的水質(zhì)[4]。與更換核桃殼濾料相比,清洗濾料可延長濾料更換周期,降低濾料費用、人力成本,是落實降本增效的關(guān)鍵舉措。

        圖1 水系統(tǒng)工藝流程圖

        圖2 核桃殼過濾器結(jié)構(gòu)圖

        1 現(xiàn)場水系統(tǒng)簡介

        1.1 水系統(tǒng)簡介

        油田生產(chǎn)水系統(tǒng)包括三級處理設(shè)備,分別為撇油器、氣浮選器及核桃殼過濾器。其工藝流程圖(見圖1)。

        含油污水經(jīng)撇油器后,除掉其中大粒徑的油滴和固體顆粒,撇油器出口水中含油值降低至60 mg/L以下;經(jīng)浮選器后,進(jìn)一步除去粒徑>10 μm的油滴和固體顆粒,含油值降低至40 mg/L以下;經(jīng)注水增壓泵增壓后經(jīng)過核桃殼過濾器,含油值降低至10 mg/L以下,處理合格水外排或回注。

        1.2 核桃殼過濾器

        核桃殼過濾器是生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)的第三級處理設(shè)備。其內(nèi)部采用雙介質(zhì)濾料設(shè)計,上層為核桃殼濾料,顆粒大小在1.6 mm~2.0 mm,下層鵝卵石墊層分層分布,粒徑在2 mm~30 mm。濾料床通過物理和化學(xué)作用,除去污水中的油珠和微小懸浮物,以及被殺菌劑殺死的細(xì)菌及藻類。核桃殼過濾器結(jié)構(gòu)(見圖2)。

        經(jīng)核桃殼過濾器處理后,合格水回注或外排。核桃殼過濾器運(yùn)行參數(shù)(見表1)。

        表1 核桃殼過濾器運(yùn)行參數(shù)

        設(shè)備工作一定時間后,過濾器濾料不斷截留污染物,污染物黏附在濾料表面,導(dǎo)致濾料黏結(jié)和過濾通道堵塞,核桃殼過濾器處理能力變差。有研究表明,近年來渤海油田含油污水過濾器濾料污染有明顯加重的趨勢[3],為降低過濾器工作壓差,保持過濾效果,恢復(fù)流量,必須及時對過濾器進(jìn)行反沖洗,并根據(jù)現(xiàn)場情況開展化學(xué)清洗。

        2 藥劑選擇與試驗過程描述

        近期FPSO核桃殼過濾效率降低,單純反沖洗工藝不能使被污染的濾料再生。根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)需要,通過試驗研究核桃殼濾料清洗劑,并成功在現(xiàn)場應(yīng)用。

        2.1 清洗劑的選擇

        核桃殼濾料是親水性物質(zhì),水的潤濕性能增大水與濾料的接觸面,使濾料更易與水接觸[5],而污水中蠟質(zhì)、瀝青質(zhì)等油性物質(zhì),容易堵塞濾料孔道,且不能通過簡單的反沖洗去除,容易造成濾料失效[6],因此,優(yōu)良的清洗劑必須具備合適的親油親水比。工程技術(shù)公司研發(fā)的核桃殼濾料清洗劑以油基和水基適當(dāng)配比,兼有分散性、滲透性。清洗劑QXJ-01為重芳烴類混合物,可溶解受污染濾料的表面污油,清洗劑QXJ-02為高效滲透劑,將藥劑有效成分滲透至核桃殼微孔內(nèi)部進(jìn)行深層次清洗,兩種藥劑分別加注。根據(jù)經(jīng)驗,兩種清洗劑配比需滿足QXJ-01:QXJ-02≥1。取現(xiàn)場核桃殼濾料,按照不同藥劑加注配比開展浸泡驗證試驗(見表2)。濾料清洗4 h,清洗后烘干濾料,觀察狀態(tài)。

        表2 QXJ-01:QXJ-02不同配比驗證試驗

        根據(jù)驗證試驗結(jié)果,QXJ-01:QXJ-02=8:1 時,清洗后核桃殼顏色接近原始濾料顏色,且顆粒分散,無塊狀黏結(jié),表明核桃殼濾料表面及微孔內(nèi)含油已清洗完全,濾料基本恢復(fù)至原始狀態(tài)。故推薦QXJ-01:QXJ-02=8:1開展現(xiàn)場試驗。

        按照推薦配比浸泡濾料,前后濾料形態(tài)(見圖3)。

        圖3 核桃殼濾料浸泡前后照片

        2.2 清洗劑的基本特征

        此兩種藥劑具有清洗速度快,可短時間內(nèi)徹底除去油污;對濾料損傷小,對設(shè)備、管線造成的腐蝕?。凰巹┒拘孕?,清洗廢液便于處理;處理工藝簡單及處理成本低等特點。兩種清洗劑次序投加、配合使用,可有效去除濾料表面附油和內(nèi)部懸浮物,并在清洗后的濾料表層形成一種保護(hù)膜,抑制濾料深度中毒,提高濾料清洗后的再生能力。

        2.3 清洗試驗步驟

        清洗步驟如下:反沖洗,排空反沖洗水-依次導(dǎo)入QXJ-01/QXJ-02-逐步分次向核桃殼過濾器內(nèi)補(bǔ)水,補(bǔ)水后浸泡1 h-重復(fù)補(bǔ)水浸泡過程3次,至罐內(nèi)滿液-補(bǔ)水完成后浸泡,并開啟攪拌,混合清洗液-藥劑完全作用后重復(fù)反洗過程,檢測數(shù)據(jù)。

        2.4 清洗過程反洗效果

        清洗完成后,開展核桃殼濾料反洗,反洗水質(zhì)(見圖4)。

        反洗過程中,間隔30 min取樣,反洗水水中含油由6%降低至14 mg/L,表明核桃殼濾料附著油已全部清除干凈。

        3 清洗后現(xiàn)場應(yīng)用效果

        3.1 清洗后核桃殼過濾器流量變化情況

        清洗后,核桃殼過濾器流量提高明顯。選取核桃殼過濾器F-2650/2654清洗前后流量數(shù)據(jù)。

        以核桃殼過濾器F-2650為例,清洗前流量均值(去除反洗時間)337 m3/h,反洗后流量均值424 m3/h,接近核桃殼過濾器設(shè)計最大流量值(425 m3/h)。反洗前后,流量增大25.8%,表明清洗后液體通過量增加,核桃殼濾料表層及孔隙內(nèi)堵塞物基本清洗完全。

        3.2 清洗后壓差變化情況

        圖4 核桃殼過濾器F-2650清洗后反洗照片

        清洗后,核桃殼過濾器壓差均有大幅降低。

        以核桃殼過濾器F-2650為例,清洗前壓差均值(去除反洗時間)116 kPa,反洗后壓差均值53 kPa,反洗前后,壓差降低54.3%,表明污水通過濾料間隙時阻力降低,清洗可有效清除核桃殼濾料孔隙內(nèi)堵塞物,降低核桃殼過濾器運(yùn)行壓力。

        圖5 核桃殼過濾器F-2650/2654清洗前后水質(zhì)變化

        3.3 清洗后水質(zhì)變化情況

        持續(xù)監(jiān)測清洗前后核桃殼過濾器出口水質(zhì)(見圖5)。由圖5可知:清洗前,核桃殼過濾器F-2650/2654出口水中含油值為14 mg/L,且隨來液波動較大;清洗后,出口含油均值降低為6.6 mg/L,降低幅度為52.8%,數(shù)值穩(wěn)定無波動。表明清洗后,出口水質(zhì)更好,抗波動能力更強(qiáng)。

        3.4 清洗后反洗狀態(tài)變化

        持續(xù)監(jiān)測清洗前后反洗水質(zhì)變化,結(jié)果(見圖6)。由圖6可知:清洗前,核桃殼過濾器F-2650/2654反洗后水中含油值為355 mg/L,隨來液變化波動較大;清洗后,反洗出口含油均值降低為153 mg/L,降低幅度為56.9%,波動較小。表明清洗后污油黏附量下降且更易清除,核桃殼過濾器處理效果更佳,抗波動能力更強(qiáng)。

        4 清洗過程必要性分析

        清洗后,核桃殼過濾器現(xiàn)場應(yīng)用效果明顯,針對經(jīng)濟(jì)效益及現(xiàn)場應(yīng)用情況開展清洗必要性分析。

        4.1 經(jīng)濟(jì)效益分析

        核桃殼過濾器過濾料成本約為10萬元,更換過濾料人工成本6萬元,目前油田共6個核桃殼過濾器,若全部更換過濾料,則成本為(10+6)×6=96萬元。

        清洗一個核桃殼過濾器共需清洗劑4.5 m3,藥劑成本為6.36萬元,故全部清洗完6個核桃殼過濾器,藥劑成本為38.16萬元。

        清洗再生后,直接成本節(jié)約率:

        4.2 現(xiàn)場應(yīng)用情況分析

        每臺核桃殼過濾器過濾料更換,持續(xù)時間為7 d~8 d,增加現(xiàn)場操作人員工作量;而現(xiàn)場生產(chǎn)人員可自行開展過濾料清洗工作,可提高現(xiàn)場工作效率。

        圖6 核桃殼過濾器F-2650/2654反洗后水質(zhì)變化

        濾料更換后,需專業(yè)人士對清洗后濾料進(jìn)行處理,間接增加廢料處理費用及運(yùn)輸成本,廢料易對環(huán)境造成污染;而濾料清洗后,清洗液可直接進(jìn)生產(chǎn)流程處理,不增加環(huán)保壓力。

        目前,核桃殼更換頻率為1年/次,而清洗后,核桃殼濾料可使用1~1.5年。

        綜合所述:從經(jīng)濟(jì)性及環(huán)保等各方面綜合考慮,核桃殼濾料清洗再生研究都具有更重大的意義。

        5 結(jié)語

        (1)污水處理過程中,油污污染是造成核桃殼濾料處理效率降低的主要原因。合適的清洗劑,可最大程度的清洗濾料表層及內(nèi)部附著物,恢復(fù)濾料的過濾能力。

        (2)清洗完成后,核桃殼過濾器處理污水量增加了25.8%;壓差降低54.3%;出口及反洗水含油降低均超過50%。表明,濾料的清洗再生提升了核桃殼過濾器的處理量,明顯改善了處理后出口水質(zhì)。

        (3)通過化學(xué)方法使濾料清洗再生,處理過程更迅速,降低更換濾料的人力成本;處理后水質(zhì)更佳,可減少濾料更換次數(shù),降低濾料成本。改善了核桃殼過濾器濾料更換周期短、除油效率低的問題,保證了油田正常生產(chǎn),對其他油田污水系統(tǒng)運(yùn)行情況改善具有指導(dǎo)意義。

        長慶胡尖山油田精準(zhǔn)挖潛措施增油

        截至3月15日,由長慶油田采油六廠負(fù)責(zé)開發(fā)的胡尖山油田,今年已完成措施油井43口,累計措施增油達(dá)1 068噸,與去年同期相比,多實施措施井24口,多增油881噸。

        從2000年實施開發(fā)的胡尖山油田,年產(chǎn)量由當(dāng)初的幾萬噸先后上升到100萬噸和200萬噸。由于該地區(qū)屬于典型的致密油藏,油井產(chǎn)量遞減快,加上這里整裝區(qū)塊少,開發(fā)穩(wěn)產(chǎn)的難度極大,大部分油井都進(jìn)入低產(chǎn)低效井行列。

        今年,采油六廠將加大對老井措施增產(chǎn)作為扭轉(zhuǎn)局面的“強(qiáng)心針”,通過大面積排摸,計劃通過對280口油井的措施挖潛新增4.4萬噸原油產(chǎn)量,讓一批低產(chǎn)井“脫貧致富”。

        在選井選層上“三堂會審”。針對選井空間大幅縮減和措施效果逐年降低的特點,采油六廠專門成立了由主管廠領(lǐng)導(dǎo)任組長的油水井措施項目組,針對不同井況特點,因區(qū)制宜、因井制宜、因?qū)又埔耍纬闪藛尉畡討B(tài)分析與措施選井相結(jié)合、措施選井與動態(tài)監(jiān)測相結(jié)合、效果分析與措施工藝相結(jié)合的“三結(jié)合”個性化選井法,為措施增油開對方子、找準(zhǔn)路子。

        措施工藝上“量井定制”。針對老區(qū)含水持續(xù)攀升、選井難度逐年增大的不利局面,該廠深化研究暫堵壓裂、油井堵水、堵水壓裂等工藝技術(shù)體系,針對不同井況特點,“量井定制”配套措施工藝,做到“一井一工程、一層一對策”。在見水比例高達(dá)30%的胡154油藏,針對不同的見水類型,形成分類分級治理手段,實現(xiàn)控水增油。對安83致密油藏,則以“整體部署、分步實施”為原則,運(yùn)用“注水井多級暫堵體積壓裂轉(zhuǎn)采、潛力層段段間補(bǔ)孔+重復(fù)壓裂、籠統(tǒng)酸化+隔采治理”工藝體系,探索完善低投入提單產(chǎn)技術(shù),提高致密油穩(wěn)產(chǎn)水平。

        在質(zhì)效監(jiān)管上,實行“二重協(xié)奏”。圍繞提高措施增油質(zhì)量效益,該廠針對現(xiàn)場管理的薄弱環(huán)節(jié),作業(yè)監(jiān)督和費用結(jié)算“雙管齊下”,提升油水井措施質(zhì)量。在作業(yè)監(jiān)管上,“廠、作業(yè)區(qū)、生產(chǎn)單元”三級聯(lián)動,嚴(yán)格落實驗收開工制度,完善外聘監(jiān)督制,現(xiàn)場監(jiān)督與視頻監(jiān)控緊密結(jié)合,形成“三個交底、三個監(jiān)控、雙向追責(zé)”的現(xiàn)場質(zhì)量管理提升模式,確保作業(yè)質(zhì)量、安全、環(huán)保受控。

        (摘自中國石油新聞中心2019-03-21)

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