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        高爐沖渣水余熱資源回收研究

        2019-04-18 01:59:22周宇龍羅曉敏
        冶金設(shè)備 2019年1期
        關(guān)鍵詞:沖渣熱機(jī)冷卻塔

        周宇龍 羅曉敏

        (1:河鋼集團(tuán)唐鋼公司 河北唐山063000;2:河鋼集團(tuán)邯鋼公司 河北邯鄲056015)

        1 前言

        近年來,我國采暖季環(huán)保問題和居民供熱問題屢有矛盾。目前城市集中供熱能源結(jié)構(gòu)不合理、熱源與用能需求之間的能量品位不匹配和部分熱源供熱效率低,污染環(huán)境、浪費(fèi)能源是亟待解決的主要問題。座落在主城區(qū)的長流程鋼鐵企業(yè)河鋼唐鋼的高爐沖渣工藝,是利用熱水泵將高溫度沖渣水送至冷卻塔散熱降溫,降溫后的渣水進(jìn)入冷卻塔下的晾水池,再通過晾水池內(nèi)配置的沖渣泵提水沖渣,沖渣后的熱水再度流回到渣池內(nèi)。因此如果將上塔水全部送入換熱設(shè)備,并根據(jù)渣水上下冷卻塔的溫差,確定換熱設(shè)備對(duì)渣水的取熱溫差,即可保證換熱系統(tǒng)及沖渣工藝連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。簡(jiǎn)言之,在采暖季期間用換熱設(shè)備取代冷卻塔的功能,將原本在冷卻塔上散失的熱量提取出來加熱采暖水,那么就可以實(shí)現(xiàn)利用鋼鐵企業(yè)高爐沖渣水中低品位余熱能來為城市熱網(wǎng)集中供熱的應(yīng)用。

        2 可開發(fā)余熱資源分析

        高爐沖渣工藝在鋼鐵企業(yè)中應(yīng)用較為普遍并且成熟,作為研究對(duì)象,以河鋼集團(tuán)唐鋼公司南區(qū)4#高爐作為應(yīng)用實(shí)例來進(jìn)行技術(shù)研究。高爐沖渣系統(tǒng)基本情況如下:

        3200m3高爐綜合利用系數(shù)約為2.4,渣鐵比為0.35,對(duì)應(yīng)2個(gè)渣池,每個(gè)渣池間隔2h沖渣一次,每次沖渣時(shí)間為1.5h,高爐沖渣水是冷卻塔冷卻;高爐的沖渣水溫度夏季為90℃,冬季為85℃; 采用明特法沖渣工藝。

        (1)高爐火渣熱量計(jì)算

        表1 高爐渣余熱回收計(jì)算表

        表1中爐渣熱量是根據(jù)日產(chǎn)高爐渣量和爐渣顯熱系數(shù),以及千焦/兆瓦折算系數(shù)計(jì)算所得。

        (2)可利用余熱的計(jì)算

        沖渣水可回收利用的熱量即冷卻塔散去的熱量。根據(jù)對(duì)沖渣水上下塔溫度的實(shí)際測(cè)量,其結(jié)果如表2。

        表2 沖渣水上下塔溫度測(cè)量表

        上冷卻塔的實(shí)際熱水流量約為2600m3/h,無論是否沖渣,均按此流量上冷卻塔散熱。為了便于計(jì)算,分別截取高、中、低三個(gè)比較有代表性的溫度點(diǎn)進(jìn)行可回收的熱量計(jì)算:

        Q高=2600m3/h×1.163×15.5=46.87MW

        Q中=2600m3/h×1.163×7.7=23.28MW

        Q低=2600m3/h×1.163×1.5=4.54MW

        西場(chǎng)渣池所對(duì)應(yīng)的情況與東場(chǎng)渣池一樣,不重復(fù)計(jì)算。

        因此沖渣水余熱隨著沖渣水溫度的變化而變化,當(dāng)沖渣水溫度越高,能夠回收利用的熱量越高,反之,當(dāng)沖渣水溫度越低,能夠回收利用的熱量越低。結(jié)合采暖水的供回水溫度要求,可提取的最大余熱量為Q高+Q低=51.41MW;考慮到測(cè)量誤差以及冬季運(yùn)行過程中池水表面散熱量加大等諸多變化因素,預(yù)計(jì)余熱開發(fā)量為45MW。

        3 系統(tǒng)配置方案

        因?yàn)楸靖郀t分東西兩個(gè)渣池交替出渣,為了盡可能降低對(duì)沖渣工藝造成不利影響,又保證最大限度的提取渣水余熱,綜合考慮項(xiàng)目投資與長期受益,本項(xiàng)目選擇在東西渣池附近分別建設(shè)換熱站,每座換熱站內(nèi)配置4臺(tái)額定制熱量為8MW的直熱機(jī)組,共計(jì)匹配8臺(tái),合計(jì)額定換熱能力達(dá)到64MW。單座換熱站的最大換熱能力可達(dá)46.8MW;最小換熱能力為4.5MW見圖1。

        4 設(shè)備選型

        由于工業(yè)廢水的特殊性,在沖渣過程中,水中大量的Na2O、K2O等堿金屬被引入,堿金屬與二氧化硅反應(yīng),結(jié)晶生成硅酸鈉、鋁硅酸鈉、硅酸鉀等。隨著熱的飽和溶液降溫后,溶質(zhì)以晶體的形式析出,在連續(xù)的生產(chǎn)過程中,掛附在設(shè)備上。以及極易生成MgCO3、CaCO3沉淀,這些沉積物易于沉積在設(shè)備表面與晶體形成大量的污垢,對(duì)金屬壁面造成垢下腐蝕。如果要利用沖渣水中的余熱,就需要有能夠防腐、防堵塞和結(jié)垢功能的換熱設(shè)備,經(jīng)過對(duì)目前市場(chǎng)上常用的水-水換熱設(shè)備的選擇比較,選擇具有真空相變換熱技術(shù)的直熱機(jī)設(shè)備。直熱機(jī)設(shè)備為了避免廢水與換熱面直接接觸,采取“真空相變技術(shù)”使廢水閃蒸、汽化,是一種以清潔的水蒸氣攜帶大量廢水熱能與清水進(jìn)行換熱,清潔、高效提取高溫工業(yè)廢水熱能的方法。

        5 系統(tǒng)供熱能力分析

        3200m3高爐的火渣中的總熱量為60.36MW,東西兩座渣池各對(duì)應(yīng)換熱站內(nèi)的獨(dú)立裝置,分別配置4臺(tái)額定制熱量8MW的直熱機(jī)。兩套裝置同時(shí)運(yùn)行,制取的采暖水匯到同一根主管網(wǎng)混合后送出。由于兩座渣池渣水溫度高低交替出現(xiàn),置換出的采暖水溫度也相應(yīng)高低交替,混合后基本可以達(dá)到穩(wěn)定在65℃以上連續(xù)供出。

        圖1 余熱回收利用示意圖

        圖2 單個(gè)沖渣池?zé)嵩凑鞠到y(tǒng)供水與此側(cè)沖渣水溫度的變化關(guān)系

        當(dāng)一側(cè)渣池的渣水溫度最高時(shí),另一側(cè)的渣池的渣水溫度是最低的,兩個(gè)熱源站的采暖系統(tǒng)水出水溫度不同,但由于二者采暖系統(tǒng)水等量合并輸送,混合后的采暖系統(tǒng)水溫度可以保證65℃。

        由圖3中可以看出,當(dāng)一側(cè)熱源站的采暖系統(tǒng)水溫度較高時(shí),此時(shí)另一側(cè)熱源站的系統(tǒng)水溫度較低,兩種采暖系統(tǒng)水溫度隨各自的沖渣水溫度變化而變化,而且按照兩個(gè)沖渣池沖渣水溫度的彼此交替,周期性變化而變化,由圖中可知,當(dāng)兩種系統(tǒng)水等量混合后,系統(tǒng)水溫度65±2℃,完全符合要求。

        圖3 兩個(gè)熱源站的采暖系統(tǒng)水出水溫度變化圖

        圖4 單臺(tái)直熱機(jī)的制熱量與沖渣水溫度的變化關(guān)系圖

        由圖4可以看出,直熱機(jī)的制熱量是隨著進(jìn)設(shè)備的沖渣水溫度的變化而變化的,而東場(chǎng)渣池和西場(chǎng)渣池的沖渣水溫度存在相反的關(guān)系,一側(cè)高,另一側(cè)低。當(dāng)東場(chǎng)的熱源站設(shè)備處于中溫工況運(yùn)行時(shí),此時(shí)西場(chǎng)的熱源站設(shè)備也處于中溫工況下運(yùn)行,當(dāng)兩個(gè)熱源站的直熱機(jī)都運(yùn)行在中溫下的額定工況時(shí),制熱量最大為56MW;當(dāng)一側(cè)的熱源站直熱機(jī)達(dá)到最佳性能時(shí),另一側(cè)的直熱機(jī)的性能則衰減到最差,這是兩側(cè)熱源站提取余熱量最差的時(shí)間段,此時(shí)兩者相加的制熱量為52MW。

        6 結(jié)語

        對(duì)鋼鐵企業(yè)高爐沖渣水余熱資源的回收進(jìn)行了較全面的研究,對(duì)余熱資源計(jì)算、供熱能力分析及設(shè)備選型等方面都給出了詳細(xì)的說明。由實(shí)際效果來看,河鋼唐鋼高爐沖渣水余熱資源回收項(xiàng)目運(yùn)行平穩(wěn),在采暖季累計(jì)向唐山市熱力公司供熱56.2萬Gj,直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益400余萬元,為唐山市采暖季居民供熱節(jié)約標(biāo)煤約19180t,減少排放二氧化碳50250t,氮氧化物142t,二氧化硫163t。

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