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        淺談石灰純堿法精制鹽水

        2019-04-17 07:10:04,
        純堿工業(yè) 2019年2期
        關(guān)鍵詞:氫氧化鎂純堿堿液

        ,

        (連云港堿業(yè)有限公司,江蘇連云港 222042)

        1 石灰純堿法精制鹽水

        我公司鹽水約60%來(lái)自于淮安地下鹽礦的鹵水,化鹽后的粗鹽水雜質(zhì)較多,見(jiàn)表1。

        表1 我公司鹵水與粗鹽水成分

        Mg2++Ca(OH)2=Mg(OH)2↓+ Ca2+

        Ca2++ Na2CO3=CaCO3↓+2Na+

        為了防止鎂反應(yīng)器內(nèi)過(guò)細(xì)結(jié)晶析出,從澄清桶排泥取少量鹽泥返回到反應(yīng)器中進(jìn)行培育,促使晶粒成長(zhǎng)較快,防止溶液過(guò)飽和出現(xiàn)細(xì)微晶粒。在鈣反應(yīng)器中加入堿液反應(yīng)除鈣,經(jīng)過(guò)曲徑槽的鹽水中加入助沉劑聚丙烯酰胺后,進(jìn)入澄清桶的沉淀泥界面的下部,鹽水經(jīng)過(guò)沉淀泥的濾層后被過(guò)濾和沉降。

        2 鹽水精制設(shè)備

        表2 精制工序常見(jiàn)設(shè)備

        3 兩步法改為一步法

        3.1 兩步法的缺點(diǎn)

        兩步法除鈣鎂,灰乳先加入除鎂反應(yīng)器,與鎂離子反應(yīng)生成氫氧化鎂,同時(shí)要控制灰乳氫氧化鈣有一定過(guò)量度。混濁液然后再進(jìn)入除鈣器,與煅燒工序來(lái)的熱堿液反應(yīng),熱堿液pH值約10.8,并且含有部分重碳酸根(平均值約22 tt),除鈣效率受到一定的影響。生產(chǎn)控制時(shí),鎂反應(yīng)器灰乳過(guò)剩量不容易控制好,灰乳流量和鈣反應(yīng)器堿液流量要求平穩(wěn)不中斷,并且流量大小要保持一定的比例,精鹽水的鈣鎂指標(biāo)波動(dòng)相對(duì)較大,控制較為麻煩。

        3.2 兩步法改為苛化法

        1997年我廠(chǎng)把兩步法改為苛化一步法,堿液與灰乳在苛化槽內(nèi)充分反應(yīng)后,苛化液(碳酸鈉和氫氧化鈉)加入鎂反應(yīng)器。

        苛化反應(yīng):2NaHCO3+Ca(OH)2=Na2CO3+CaCO3↓+2H2O

        Na2CO3(過(guò)量)+Ca(OH)2=2NaOH+CaCO3↓

        飽和重碳酸鈉溶液pH值在8.35,首先轉(zhuǎn)化為碳酸根。

        當(dāng)加入堿性物質(zhì)時(shí),重碳酸根先變成碳酸根,因此熱堿液的重碳酸根離子得到較充分的利用。

        除鎂、鈣:Mg2++2NaOH =Mg(OH)2↓+2Na+

        Ca2++ Na2CO3=CaCO3↓+2Na+

        表3 苛化槽典型設(shè)備表

        4 一步法改造后的效果

        除鈣、鎂反應(yīng),均在鎂反應(yīng)器中進(jìn)行。在攪拌的作用下,反應(yīng)時(shí)間在5~10 s;堿液中NaHCO3在苛化槽全部轉(zhuǎn)化Na2CO3,堿液消耗較一步法略低;由原兩步法除Mg2+、Ca2+改為一步法,工藝流程更簡(jiǎn)化,運(yùn)行控制更方便,除鎂效率只需要控制精鹽水pH即可,精制鹽水的鈣鎂指標(biāo)更穩(wěn)定。

        2010年6月,因1#鈣反應(yīng)器停車(chē)檢修,車(chē)間臨時(shí)從鎂反應(yīng)器出口接旁路進(jìn)入曲徑槽。檢修工期20天,期間精鹽水殘留鈣、鎂沒(méi)有升高,濁度沒(méi)有變化。有此實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),我們根據(jù)鹵水使用以來(lái),粗鹽水中鎂、鈣含量均低于1.0 tt的事實(shí),在2012年7月,我們從2#鈣反應(yīng)器進(jìn)口管接Dg350管線(xiàn)直接到2#曲徑槽, 在2#鈣反應(yīng)器進(jìn)口加盲板,停用了鈣反應(yīng)器。運(yùn)行一段時(shí)間以來(lái),除鎂、除鈣效率沒(méi)有變化,從鎂反應(yīng)器出口測(cè)pH值在9.8~10.6,精鹽水的濁度在10~30 ppm,多數(shù)時(shí)間在10 ppm。停運(yùn)除鈣反應(yīng)器后,簡(jiǎn)化了工藝流程,它解決了除鈣反應(yīng)器進(jìn)口管經(jīng)常結(jié)疤的問(wèn)題,停用除鈣反應(yīng)器還降低了電耗,同時(shí)熱堿液消耗有所下降(約下降20%),精制水鈣鎂指標(biāo)更穩(wěn)定,在實(shí)際生產(chǎn)中可行。

        苛化法精制鹽水控制要點(diǎn),是以反應(yīng)終點(diǎn)的精制鹽水pH值來(lái)控制苛化液的加入量。40 ℃時(shí)氫氧化鎂溶解度43 mg/L pH為10.17,運(yùn)行時(shí)以pH值在10.0~10.3之間較為適宜,比兩步法更容易控制,反應(yīng)劑熱堿液中的重碳酸根也得到利用,熱堿液的消耗與兩步法比要低20%左右。正常生產(chǎn)時(shí)pH值10.6左右時(shí)可以控制鎂離子0.006 tt。如果需要降低鎂的殘留量減少純堿產(chǎn)品結(jié)堿球,可以加大苛化液量通過(guò)提高pH值10.8左右,較方便地降低殘留溶解鎂離子到5 mg/L以下,可以略微加大或者不用改變灰乳與熱堿液的比例??粱ň汽}水中溶解殘留的鈣2.4 mg/L左右(0.0024 tt),水中硫酸鈣溶解度約1060 mg/L,因此不容易在后系統(tǒng)中形成硫酸鈣沉淀,不需要專(zhuān)門(mén)除去硫酸根。

        關(guān)于精制鹽水濁度問(wèn)題,由氫氧化鎂和碳酸鈣的溶解度可知,因pH值不同,精鹽水中含有溶解氫氧化鎂和碳酸鈣約20~50 mg/L,溶液中懸浮的細(xì)顆粒濁度多數(shù)為氫氧化鎂和碳酸鈣微小顆粒,控制澄清桶負(fù)荷和流速,對(duì)降低精制鹽水的濁度也有好處,也可防止后系統(tǒng)起堿球。我公司目前濁度正常在10 NTU左右,基本能滿(mǎn)足純堿生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

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