徐慶華,徐 曉
(煙臺恒邦化工助劑有限公司,山東煙臺 264100)
巰基乙酸異辛酯作為一種精細(xì)化工產(chǎn)品可用做農(nóng)藥、醫(yī)藥、有機(jī)合成、精細(xì)化工等領(lǐng)域的重要中間體,具有廣泛的用途。巰基乙酸異辛酯是制取硫醇錫、硫醇銻等的主要原料,用做鹵化聚烯烴的熱穩(wěn)定劑、增塑劑,還可作為PVC樹脂聚合時的阻支鏈劑及雙酚A的催化劑。目前在國內(nèi)市場上應(yīng)用比較廣泛的還是醫(yī)藥、合成硫醇錫、硫醇銻的熱穩(wěn)定劑的基礎(chǔ)原料。
硫氨酯生產(chǎn)過程中同時副產(chǎn)大量的硫氨酯尾液,我公司為使硫氨酯副產(chǎn)物得到充分利用,進(jìn)一步延長硫氨酯產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈,決定開展利用硫氨酯尾液生產(chǎn)巰基乙酸異辛酯的技術(shù)研究,但是傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝色度與合成工藝法相差太大,經(jīng)過反復(fù)試驗,我公司采用新的工藝“二級酸化液除雜,一級粗酯還原技術(shù)”,酸化液和粗酯色度從傳統(tǒng)工藝的大于40降至小于20。
國內(nèi)利用硫氨酯尾液生產(chǎn)巰基乙酸異辛酯的企業(yè)采用的是90年代的老工藝(以下稱傳統(tǒng)工藝)。傳統(tǒng)工藝的工藝路線如圖1。
圖1 傳統(tǒng)工藝的工藝路線圖
傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品色度大于20(鉑鈷法),要使產(chǎn)品色度降至小于15,達(dá)到合成工藝產(chǎn)品的色度,需要采取新的除雜技術(shù),使除雜后的巰基乙酸溶液達(dá)到合成巰基乙酸溶液的品質(zhì),除雜后粗酯的多聚酯含量<0.05%。
硫氨酯尾液酸化后,酸化液中所含的有機(jī)雜質(zhì)、含硫化合物及粗酯在粗蒸餾過程中形成的多聚酯是影響產(chǎn)品色度的主要原因。其中粗酯在粗蒸餾過程中形成的多聚酯含量經(jīng)氣相色譜分析為0.3%左右,酸化液中所含雜質(zhì)如表1所示。
表1 酸化液雜質(zhì)成分及含量
傳統(tǒng)工藝?yán)靡颐褜λ峄哼M(jìn)行一級除雜,除雜效果不徹底,采用NaHCO3中和粗酯,對多聚酯的去除效果也不理想。多聚酯的含量幾乎不變,仍然為0.3%左右。傳統(tǒng)工藝除雜后酸化液成分及含量見表2。
表2 傳統(tǒng)工藝除雜后酸化液成分及含量
本研究考慮到乙醚在使用過程中的安全因素,借鑒合成法工藝優(yōu)點,在酸化工序采用二甲苯替代乙醚對酸化液進(jìn)行一次除雜,再在酸性條件下用Zn粉對除雜后酸化液進(jìn)行還原二次除雜,完成了二級酸化液除雜技術(shù)的研究工作。
2.3.1 試驗過程
首先在裝有攪拌、回流裝置的1000 mL的三口燒瓶中,加入100 mL二甲苯,然后加入500 mL硫氨酯尾液,攪拌15 min后,常壓下緩慢加入一定量的鹽酸,以pH值=1為終點,攪拌反應(yīng)120 min,靜置分層,將下層水相分出。然后將水相置于三口燒瓶中,分次加入Zn粉對酸化液進(jìn)行還原,分解其中含硫化合物及無機(jī)雜質(zhì),酸化液無色透明后繼續(xù)攪拌60 min,停止反應(yīng),分出靜止后的下層水相得到純凈巰基乙酸液。
2.3.2 萃取劑的選擇
選用二甲苯做萃取劑替代傳統(tǒng)工藝的乙醚,主要是其對尾液中的有機(jī)物除雜效果優(yōu)于乙醚且使用安全。而且二甲苯在實驗中是多次循環(huán)使用的,它的使用量對除雜效果影響不大。
2.3.3 鋅粉的用量對酸化液-巰基乙酸液色度的影響
結(jié)果見表3和圖2。
表3 Zn粉用量對酸化液-巰基乙酸液色度的影響
圖2 Zn粉用量對酸化液-巰基乙酸液色度的影響
由此可以看出:在其他的條件不變的情況下,隨著Zn粉用量的增加,酸化液的色度變小,當(dāng)Zn粉用量增加到一定數(shù)量,酸化液的色度變化不大,從生產(chǎn)成本考慮,確定Zn粉用量為1.6 g(質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.32%)的最佳使用量。
2.3.4 二級酸化液除雜技術(shù)實施后的效果
結(jié)果見表4。
表4 采用二級酸化液除雜技術(shù)后酸化液中雜質(zhì)及色度
通過研究在酸性條件下,用Zn粉對粗蒸餾后得到的粗酯進(jìn)行一次還原,分解粗蒸過程因高溫形成的多聚酯。
首先在裝有攪拌、回流裝置的1000 m L的三口燒瓶中,加入500 mL粗酯、一邊攪拌一邊加入定量的Zn粉,常壓下,攪拌15 min后緩慢加入一定量的鹽酸,使鹽酸與Zn粉充分反應(yīng),粗酯中的多聚酯被〔H+〕還原分解。鹽酸加完后攪拌1 h反應(yīng)結(jié)束,靜置分離得到上層比較純凈的粗酯。
結(jié)果見表5和圖3。
表5 Zn粉用量對粗酯色度的影響
圖3 Zn粉用量對粗酯色度的影響
由圖3可以看出:在其他的條件不變的情況下,隨著Zn粉用量的增加,酸化液的色度變小,當(dāng)Zn粉用量增加到一定數(shù)量,酸化液的色度變化不大,從生產(chǎn)成本考慮,確定Zn粉用量為16 g(質(zhì)量分?jǐn)?shù)3.2%)。
結(jié)果見表6。
表6 一級粗酯還原技術(shù)對粗酯中多聚酯的影響
采用新工藝“二級酸化液除雜,一級粗酯還原技術(shù)”降低了巰基乙酸異辛酯的色度。通過鋅粉還原去除酸化液中的二硫化碳等無機(jī)雜質(zhì),選用更為安全的二甲苯代替乙醚去除酸化液中的硫氨酯、異丙醇和一乙胺等有機(jī)雜質(zhì),使用鋅粉去除粗酯中的多聚酯替代傳統(tǒng)工藝的碳酸氫鈉中和去除多聚酯,并研究了鋅粉用量對色度的影響,確定了最佳工藝參數(shù),酸化液和粗酯色度都從傳統(tǒng)工藝的大于40降至小于20。通過在150 t/a中試生產(chǎn)裝置比較試驗,確定并完善了“二級酸化液除雜,一級粗酯還原技術(shù)”的技術(shù)工藝,運(yùn)行結(jié)果表明巰基乙酸異辛酯成品的色度基本穩(wěn)定在12左右,質(zhì)量指標(biāo)符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足了客戶要求。