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        罩式爐預(yù)退火生產(chǎn)高磁感無取向硅鋼的工藝研究

        2019-04-15 01:43:14供稿王溪?jiǎng)?/span>WANGXigang
        金屬世界 2019年2期
        關(guān)鍵詞:硅鋼鋼卷織構(gòu)

        供稿|王溪?jiǎng)?/ WANG Xi-gang

        內(nèi)容導(dǎo)讀

        文章介紹了本鋼開展罩式爐替代?;癄t預(yù)退火生產(chǎn)高磁感無取向硅鋼50BW800G的工藝研究。實(shí)驗(yàn)表明:罩式爐采用全氫氣體保護(hù)退火,退火溫度為750℃保溫15 h。采用兩次冷軋+罩式爐退火的工藝生產(chǎn)的無取向硅鋼產(chǎn)品電磁性能有很大提高,尤其是對提高磁感效果顯著。采用預(yù)變形和預(yù)退火使熱軋鋼卷的晶粒均勻長大,減小了{(lán)111}面織構(gòu)組分,增加了{(lán)100}面織構(gòu)組分。采用特定條件(10%+77%)冷軋工藝生產(chǎn)的高磁感無取向硅鋼50BW800G產(chǎn)品質(zhì)量處于國內(nèi)先進(jìn)水平,符合本鋼現(xiàn)有裝備條件下批量生產(chǎn)的要求。

        由于裝備限制,目前本鋼只能生產(chǎn)中低牌號冷軋無取向硅鋼。為研制開發(fā)高磁感無取向硅鋼[1],利用本鋼獨(dú)有的BSP薄板坯連鑄連軋?zhí)峁彳埞桎撛希_展了罩式爐替代?;癄t預(yù)退火生產(chǎn)高磁感無取向硅鋼—50BW800G的工藝研究。由于現(xiàn)有罩式爐的設(shè)備能力限制,無法達(dá)到?;に囈螅撜n題工藝研究方向確定為:(1)在成分設(shè)計(jì)中適當(dāng)添加晶界偏聚元素,有利于阻礙<111>位向晶粒在晶界附近形核;(2)熱軋硅鋼原料在預(yù)退火前進(jìn)行不同程度軋制變形,增大退火過程中晶粒形核及長大的熱力學(xué)動(dòng)力;(3)合理設(shè)計(jì)退火工藝,降低加熱升溫速度,延長加熱保溫時(shí)間。通過合理的成分設(shè)計(jì)和工藝處理,促進(jìn)熱軋板晶粒粗大均勻,促進(jìn)MnS 和AlN 等析出物聚集粗化,減小最終組織中{111}面織構(gòu)組分,增加{100}面織構(gòu)組分,從而提高產(chǎn)品電磁性能[2]。

        實(shí)驗(yàn)方案

        該實(shí)驗(yàn)主要目的是對比同批次50BW800G采用二次冷軋(不同變形量)和一次冷軋兩種工藝對冷軋硅鋼成品性能的影響,分析不同變形量一次冷軋后進(jìn)行罩式爐退火對50BW800G鐵損、磁感性能的影響機(jī)理,實(shí)驗(yàn)鋼卷由煉鋼、熱軋同批次鋼卷中抽取,不包含連鑄澆次頭尾坯。

        冶煉成分設(shè)計(jì)

        化學(xué)成分的設(shè)計(jì)是在普通50BW800牌號的成分體系基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整,并添加晶界偏聚元素Sb。實(shí)驗(yàn)牌號為50BW800G,化學(xué)成分設(shè)計(jì)見表1。

        冶煉工藝控制

        鐵水經(jīng)深脫硫并扒渣處理,S含量控制在0.003%以下,轉(zhuǎn)爐再次脫硫,出鋼S含量控制在0.006%以下,RH處理控制C含量在0.003%以下。

        表1 冶煉化學(xué)成分控制標(biāo)準(zhǔn)(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

        軋制工藝

        BSP薄板坯連鑄連軋板坯厚度為70 mm,熱軋卷成品厚度為2.4 mm。板坯在加熱爐采用低溫加熱工藝,降低AlN、MnS等析出物在鋼坯奧氏體組織中的固溶度,出爐溫度控制在1150℃以下,卷取溫度控制在700~750℃,既能有效促進(jìn)熱軋板晶粒均勻長大,又可有效避免內(nèi)外氧化層。冷軋工序采用單機(jī)架六輥軋機(jī),便于調(diào)整控制一次冷軋變形量(分別為10%、30%和54%)。

        罩式爐預(yù)退火工藝

        采用全氫保護(hù)氣體罩式爐進(jìn)行均勻化退火,退火溫度750℃,保溫時(shí)間15 h,退火溫度曲線見圖1。

        連退工藝

        利用中低牌號硅鋼專用退火涂層機(jī)組進(jìn)行再結(jié)晶、脫碳退火。實(shí)驗(yàn)方案設(shè)定50BW800G實(shí)驗(yàn)品種的退火工藝溫度為910℃,機(jī)組工藝速度為80 m/min,退火爐內(nèi)采用氮?dú)浠旌媳Wo(hù)氣氛并進(jìn)行加濕處理,避免鋼板在再結(jié)晶、脫碳退火過程中產(chǎn)生內(nèi)外氧化。

        試生產(chǎn)情況

        實(shí)際冶煉化學(xué)成分如表2所示。實(shí)驗(yàn)工藝如表3所示。實(shí)驗(yàn)鋼卷成品電磁性能如表4所示。

        表2 實(shí)際化學(xué)成分情況(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

        表3 實(shí)驗(yàn)工藝

        表4 成品的電磁性能

        指標(biāo)對比

        性能情況對比

        煉鋼同爐號、熱軋同批次實(shí)驗(yàn)鋼卷采用罩式爐退火+二次冷軋和不進(jìn)行預(yù)退火直接冷軋兩種工藝,實(shí)驗(yàn)鋼卷的電磁性能出現(xiàn)較明顯差異,電磁性能對比如表5所示。隨著一次冷軋變形量的減少,實(shí)驗(yàn)鋼卷的電磁性能相應(yīng)提高,其中,采取10%+77%冷軋工藝生產(chǎn)的鋼卷實(shí)物電磁性能達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平。

        表5 采用兩次冷軋工藝加罩式爐退火生產(chǎn)和正常生產(chǎn)的鋼卷電磁性能對比

        采用10%+77%冷軋工藝加罩式爐退火鋼卷與國內(nèi)先進(jìn)廠家采用?;癄t生產(chǎn)的鋼卷平均電磁性能對比情況如表6所示,實(shí)驗(yàn)鋼卷電磁性能較好。

        表6 電磁性能對比

        晶粒尺寸對比

        采用工藝1生產(chǎn)的鋼卷成品晶粒度平均為5級,采用工藝2生產(chǎn)的鋼卷成品晶粒度平均為5.5級,采用工藝3生產(chǎn)的鋼卷成品晶粒度平均為6級,而采用工藝4生產(chǎn)的鋼卷成品晶粒度平均為6.5級,采用小預(yù)變形和預(yù)退火工藝處理的鋼卷成品晶粒明顯更大、更均勻,并且,隨著預(yù)變形量的增大,晶粒度平均增大0.5~1.5級。

        織構(gòu)對比

        織構(gòu)檢測結(jié)果如圖3所示,隨著一次冷軋變形量的減少,實(shí)驗(yàn)鋼卷的中心層的γ織構(gòu)強(qiáng)度逐步增加,(001)織構(gòu)強(qiáng)度逐步增加,同時(shí)(111)織構(gòu)強(qiáng)度逐步降低,實(shí)驗(yàn)鋼卷的電磁性能逐步提高。

        分析

        中低牌號冷軋無取向硅鋼屬于體心立方金屬結(jié)構(gòu),各晶粒的取向傾向于聚焦在取向空間內(nèi)不同的取向線附近,通常中心層的(001)織構(gòu)最弱,(111)織構(gòu)最強(qiáng),這是不希望得到的晶體織構(gòu)。為獲得高磁感的無取向硅鋼產(chǎn)品,只能通過提高無取向硅鋼產(chǎn)品中心層的(001)織構(gòu),弱化(111)織構(gòu)來實(shí)現(xiàn),該實(shí)驗(yàn)中的工藝1實(shí)驗(yàn)樣品的組織、織構(gòu)及性能結(jié)果,驗(yàn)證了生產(chǎn)高磁感無取向硅鋼產(chǎn)品的工藝?yán)碚摗?/p>

        結(jié)束語

        (1) 采用兩次冷軋+罩式爐退火的工藝生產(chǎn)的無取向硅鋼產(chǎn)品電磁性能有很大提高,尤其是對提高磁感效果顯著,可以進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)高磁感中低牌號無取向硅鋼產(chǎn)品。

        (2) 由于采用預(yù)變形和預(yù)退火,使熱軋鋼卷的晶粒均勻長大,減小了{(lán)111}面織構(gòu)組分,增加了{(lán)100}面織構(gòu)組分。

        (3) 采用工藝1(10%+77%)生產(chǎn)的高磁感無取向硅鋼50BW800G產(chǎn)品質(zhì)量處于國內(nèi)先進(jìn)水平,符合本鋼現(xiàn)有裝備條件下批量生產(chǎn)的要求。

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