□ 張愛(ài)紅
至1999年,湖北化肥廠成為全國(guó)大化肥行業(yè)唯一連續(xù)15年達(dá)標(biāo)企業(yè),躋身世界同類裝置先進(jìn)水平之列。
1974年10月5日,湖北化肥廠建設(shè)工程破土動(dòng)工,時(shí)任湖北省委書記為開(kāi)工剪彩。
湖北化肥公司前身為湖北化肥廠。自1979年建成以來(lái),始終秉承“愛(ài)我中華,振興石化”“為美好生活加油”的初心和使命,承擔(dān)起歷史和時(shí)代賦予的重任。44年征程里,湖北化肥步履鏗鏘、涅槃重生,質(zhì)樸的情懷、綿長(zhǎng)的回憶,成為時(shí)間長(zhǎng)河里閃亮的繁星。
上世紀(jì)中期,一些西方學(xué)者預(yù)言,中國(guó)人口眾多,最多到2000年,就會(huì)饑寒交迫。為解決國(guó)民吃飯問(wèn)題,毛澤東主席說(shuō),我們也要有自己的大化肥!源于此,一場(chǎng)真正意義上的供給側(cè)改革,就在上世紀(jì)70年代拉開(kāi)序幕。
1974年10月5日,來(lái)自解放軍801部隊(duì)的指戰(zhàn)員和全國(guó)各地建設(shè)者萬(wàn)余人,掀起湖北化肥建設(shè)會(huì)戰(zhàn)的序幕。4年間,建設(shè)者們手拉肩扛、土法上馬,寧可身體累散架,拼命也要建大化,使一座現(xiàn)代化大型化肥生產(chǎn)裝置聳立在江漢平原。
1979年8月,湖北化肥廠主裝置建成試車。從投料到產(chǎn)出合格產(chǎn)品,僅用了13天時(shí)間,比當(dāng)時(shí)化工部要求的時(shí)間提前9天,開(kāi)出同類裝置試車世界最好水平,贏得美國(guó)專家組稱贊:“你們開(kāi)車水平是世界一流的!”
1985年,為發(fā)揮引進(jìn)裝置經(jīng)濟(jì)效益,中國(guó)石化總公司(中國(guó)石化集團(tuán)前身)開(kāi)展引進(jìn)裝置達(dá)到國(guó)外同類企業(yè)先進(jìn)水平的生產(chǎn)達(dá)標(biāo)活動(dòng)。這就意味著裝置要分別超過(guò)合成氨和尿素原設(shè)計(jì)能力的16.7%和26.3%。面對(duì)挑戰(zhàn),骨子里傳承著紅色基因的湖北化肥人響應(yīng)號(hào)召,開(kāi)展“外國(guó)人能辦到,中國(guó)人同樣能辦到”生產(chǎn)達(dá)標(biāo)主題活動(dòng),率先實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo),并一鼓作氣向連續(xù)達(dá)標(biāo)邁進(jìn)。至1999年,湖北化肥廠成為全國(guó)大化肥行業(yè)唯一連續(xù)15年達(dá)標(biāo)企業(yè),躋身世界同類裝置先進(jìn)水平之列。
15年達(dá)標(biāo)奪冠征程中,有許多可歌可泣的故事。
1988年,為節(jié)省合成氨一段爐煙氣余熱回收項(xiàng)目投資,湖北化肥廠走自主創(chuàng)新之路,與南京化工學(xué)院聯(lián)合研發(fā),在國(guó)內(nèi)同類裝置首次使用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一段爐大型豎琴管余熱回收技術(shù),使氨日產(chǎn)量突破1000噸。經(jīng)改造后的一段爐,在系統(tǒng)同行業(yè)中,生產(chǎn)工藝最穩(wěn),節(jié)能效果最優(yōu)。
身披美國(guó)“外衣”的高塔,跳動(dòng)的竟然是丹麥的“心臟”,這種混搭風(fēng)格是湖北化肥廠的首創(chuàng)。為增產(chǎn)節(jié)能,1988年,他們決定改造氨合成塔內(nèi)件,但制造商報(bào)價(jià)卻高得令人咂舌。當(dāng)時(shí),國(guó)際上僅有幾家公司能夠?qū)Π焙铣伤M(jìn)行內(nèi)件改造。經(jīng)反復(fù)權(quán)衡,他們決定采用丹麥一家公司二層徑向塔內(nèi)件,改造四層軸向冷激式氨合成塔。改造后,每年增產(chǎn)合成氨7000噸,增加效益300萬(wàn)元,半年就收回了投資。丹麥公司尚在中試的技術(shù)項(xiàng)目,提前在中華大地開(kāi)花結(jié)果,派員專程送來(lái)“世界第一”的錦旗表示祝賀。
15年達(dá)標(biāo)奪冠,湖北化肥廠生產(chǎn)裝置比設(shè)計(jì)能力多生產(chǎn)合成氨93萬(wàn)噸、尿素200萬(wàn)噸,相當(dāng)于用15年實(shí)現(xiàn)了19年產(chǎn)能,被譽(yù)為大化肥行業(yè)“吉尼斯”紀(jì)錄。
伴隨著國(guó)家成品油改制、農(nóng)資體制改革,曾經(jīng)紅火的湖北化肥陷入虧損境地。不改變?cè)剂辖Y(jié)構(gòu),企業(yè)就會(huì)掙扎在死亡的邊緣。改革有陣痛,但不改革就會(huì)長(zhǎng)痛。如何抓搶供給側(cè)改革機(jī)遇,尋找可持續(xù)發(fā)展道路,消除產(chǎn)品單一短板,以及隨之而來(lái)的往哪兒改、怎么改、如何改到位等問(wèn)題,都成為擺在湖北化肥面前的新課題。
2006年12月,湖北化肥煤代油裝置與老裝置打通流程,用黑色的煤產(chǎn)出白色的尿素,實(shí)現(xiàn)了以單一石腦油為原燃料路線,到煤、天然氣兩套路線的夙愿。
煤代油裝置在全球首次采用殼牌公司加壓粉煤氣化工藝,采用儀表順控邏輯程序與連鎖程序,設(shè)計(jì)理念先進(jìn),智能化程度高。一切從零開(kāi)始,湖北化肥技術(shù)人員摸著石頭過(guò)河,在現(xiàn)場(chǎng)摸爬滾打。為使DCS控制畫面布局合理、便于操作調(diào)節(jié),他們對(duì)照全英文圖紙,繪制上千張草圖,將晦澀的符號(hào)轉(zhuǎn)換成通俗易懂的工藝流程和術(shù)語(yǔ),并編寫《煤氣化裝置操作手冊(cè)》《氣化整體開(kāi)車操作指令》,為裝置開(kāi)車夯實(shí)了基礎(chǔ)。
煤氣化裝置投用后,高壓氮?dú)庀到y(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)波動(dòng)和紊亂,影響裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行。原來(lái),由于部分設(shè)備屬于變壓操作,在順控邏輯控制下,需要用高壓氮?dú)庵芷谛约訅?,所耗氮?dú)饬扛摺R坏┏霈F(xiàn)幾臺(tái)設(shè)備同時(shí)加壓情況,就會(huì)瞬間拉低高壓氮?dú)夤芫W(wǎng)壓力,造成系統(tǒng)波動(dòng),甚至裝置連鎖停車??刻炜康夭蝗缈孔约海被始夹g(shù)人員挑戰(zhàn)洋設(shè)備,制定了高壓氮?dú)忮e(cuò)峰技改方案,修改部分順控邏輯控制指標(biāo),達(dá)到穩(wěn)定管網(wǎng)壓力目的,消除了重大生產(chǎn)隱患,連殼牌公司洋專家也伸出大拇指,連聲點(diǎn)贊。
為振興民族工業(yè),湖北化肥煤代油工程48000標(biāo)準(zhǔn)立方米大型空分裝置選用全套國(guó)產(chǎn)設(shè)備。該設(shè)備填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)第一次設(shè)計(jì)大規(guī)模空分裝置、第一個(gè)大型國(guó)產(chǎn)空分機(jī)組等諸多空白。首次試車后,中國(guó)石化集團(tuán)即向湖北化肥提出“完善設(shè)計(jì),改造空分”要求。圍繞提高氧產(chǎn)量及氮?dú)饧兌?,湖北化肥技術(shù)人員算成本賬、生產(chǎn)賬,反復(fù)推敲,制訂了嚴(yán)密的改造計(jì)劃。施工中,由于設(shè)備管道采用鋁合金特殊材料,對(duì)焊接質(zhì)量要求近乎苛刻。憑著融入血脈的不服輸、敢拼搏精神,湖北化肥披荊斬棘,實(shí)現(xiàn)探傷檢測(cè)百分百合格、一次試壓合格、一次裸冷成功和一次開(kāi)車成功,施工質(zhì)量排名同行業(yè)第一。
洋設(shè)備有了“中國(guó)心”。公司48000標(biāo)準(zhǔn)立方米大型空分裝置首次國(guó)產(chǎn)化成功,打破了我國(guó)大型空分裝置長(zhǎng)期依靠進(jìn)口的被動(dòng)局面,為振興民族工業(yè)做出了貢獻(xiàn)。