馮建設 郭煜鍇 程顥 鄭剛
1中國石油長慶油田分公司油氣工藝研究院
2低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實驗室
3中國石油長慶油田分公司技術監(jiān)測中心
長慶油田具有“低滲、低孔、低豐度”等特性,采用注水開發(fā)。長慶油田注水井具有配注量小、壓力高等特點,采用柱塞泵進行增壓。注水泵啟動時需要泄壓操作,運行時需要開啟回流閥來調整注水壓力滿足注水井要求,導致注水站存在較大回流,造成能源浪費。為提高注水站系統(tǒng)效率,降低站內回流,國內學者進行了大量研究。劉晴[1]、閆娟等人[2]針對注水站工況,開展了注水站自控及能耗分析研究,實現(xiàn)對注水站壓力及能耗數據監(jiān)控。張兆彥等人[3]、鄧小飛等人[4]開展了高壓注水泵變頻技術研究,這些研究是針對東部油田采用的離心泵工況,與柱塞泵工況存在較大差異,啟動時也需要打回流泄壓啟動。田元吉等人[5]、楊蕓等人[6]進行了注水泵“一拖多”轉子變頻調速試驗,實現(xiàn)了柱塞泵關回流帶壓啟泵。但該技術需要將原拖動鼠籠式電動機更換為繞線式電動機,電動機及控制系統(tǒng)相對復雜,改造工作量大、成本高。
為消除注水站站內回流、降低注水站運行和維護成本,在綜合分析常規(guī)變頻及“一拖多”變頻調速優(yōu)缺點基礎上,設計了高壓注水泵矢量變頻全閉環(huán)控制系統(tǒng)[7],并在長慶油田鐵一聯(lián)等站點進行現(xiàn)場試驗,實現(xiàn)了注水泵在啟動及運行過程中關閉回流閥門密閉注水。
長慶油田目前共有1 500臺注水泵,平均注水壓力為16.1 MPa,日注水量約30×104m3,日回流量約4.8×104m3,占總注水量16.0%,能量損失嚴重。
注水泵電動機額定功率為90~315 kW,由于注水壓力高、電動機功率大,需要打開站內回流閥泄掉管線壓力,同時必須采用軟啟動減少啟動電流對電網及設備的沖擊。注水站注水流程如圖1所示。
圖1 注水站注水流程示意圖Fig.1 Water injection flow diagram of water injection station
受地層吸水狀況、注水泵效下降、動態(tài)調配等因素影響,泵排量與配注量往往不匹配,產生回流。部分注水泵采用軟啟動工頻運行,需要調節(jié)回流閥來調整注水壓力及注水量;部分注水站雖然安裝變頻裝置,但沒有實現(xiàn)閉環(huán)控制,不能自動調節(jié)注水壓力來滿足配注要求,回流不能完全關閉;變頻調速裝置與普通鼠籠式電動機適配性差,電動機在低頻下發(fā)熱嚴重,限制了變頻器調速范圍。一般電動機不能在低于35 Hz下長期運轉,變頻時諧波及高次脈沖增加了電動機溫度,一般上升5~10℃,故電動機故障多。
實現(xiàn)注水泵帶載荷啟動,要求電動機啟動轉矩大、過載能力強。各電動機及控制方式特點如表1所示。
通過對鼠籠電動機進行矢量控制,可以達到類似直流電動機調速特點,實現(xiàn)注水泵帶載荷啟動,消除啟動過程回流。
通過坐標變換可以把異步電動機等效為直流電動機,模仿直流電動機的控制方法,求得直流電動機的控制量;經過坐標反變換控制異步電動機,使交流變頻調速系統(tǒng)的靜態(tài)、動態(tài)性能達到直流調速系統(tǒng)性能[8],如圖2所示。
圖2 矢量控制系統(tǒng)示意圖Fig.2 Diagram of vector control system
矢量坐標變換將三相耦合的交流系統(tǒng)轉變?yōu)榛ハ啻怪钡膬上嘀绷鞅豢亓?,分別控制電動機的磁場(iM)和轉矩(iT),達到類似直流電動機的特性,如圖3所示。
式中:iA、iB、iC為電動機三相對稱繞組的交流電流,A; iα、iβ為靜止坐標系兩相交流電流,A;iM、iT為旋轉坐標系兩相直流電流,A。
表1 電動機調速系統(tǒng)對比優(yōu)選Tab.1 Comparison and optimization of motor speed control system
采用矢量控制的變頻器啟動轉矩可以達到200%額定輸出轉矩,且在低頻狀態(tài)下表現(xiàn)出高轉矩輸出特點,實現(xiàn)低速大轉矩的特性。
圖3 矢量變換示意圖Fig.3 Vector transformation diagram
將注水壓力信號傳至變頻柜的控制器,將實時壓力值與目標值進行閉環(huán)PID計算處理,將壓力差值轉換成頻率命令,實現(xiàn)變頻器對注水泵自動調節(jié),保證注水泵自動穩(wěn)壓注水(圖4)。
圖4 自動注水系統(tǒng)閉環(huán)控制示意圖Fig.4 Diagram of automatic water injection system closed-loop control
為降低注水泵拖動電動機在低頻下的溫度和故障,在電動機尾端增加1個獨立風扇,且風扇的運轉由變頻器頻率控制,一般頻率低于40 Hz時開啟獨立風扇;在電動機進線上安裝合適的電抗器,減少諧波和高次脈沖對電動機的沖擊及溫度的影響,從而提高普通電動機與變頻系統(tǒng)的適配性。
目前該技術在長慶油田采油三廠的鐵一聯(lián)進行先導試驗,在吳二聯(lián)、吳一供、靖一注和油六轉進行應用試驗。
在鐵一聯(lián)1#注水泵上開展試驗。當16.8 MPa壓力啟動時最大電流為300 A(圖5),僅為額定電流0.9倍;完全消除注水站回流,有功節(jié)電率達22.4%(表2),年節(jié)約電費約16萬元;簡化啟泵操作流程,減少人員進入高壓區(qū)頻率,年減少注水閘閥更換5個,節(jié)約維護成本約4萬元;注水泵壓力、電能數據實現(xiàn)與SCADA數字化系統(tǒng)連接,可進行注水泵能耗在線監(jiān)測與自動注水;低速電動機溫度低于70℃,故障明顯減少,裝置已平穩(wěn)運行1 080天。
圖5 注水泵在16.8 MPa壓力啟動時電流、壓力變化趨勢Fig.5 Change trend of starting current,and pressure of the water injection pump at 16.8 MPa
表2 鐵一聯(lián)1#泵試驗前后測試效果Tab.2 Test effect before and after the 1#pump test in Tieyi multi-purpose station
(1)采用矢量閉環(huán)控制系統(tǒng),能夠滿足目前柱塞式注水泵帶載荷啟動要求,且啟動電流小,對電動機及系統(tǒng)的沖擊小。
(2)該技術現(xiàn)場改造工作量小,一次性投資及后期維護成本低。
(3)實現(xiàn)自動注水,完全消除注水站站內回流,節(jié)約電費及閥門更換費用,經濟效益顯著,是注水站提質增效的主要目標。
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