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        移動(dòng)式量油檢定計(jì)量裝置的研制與應(yīng)用

        2019-04-11 01:29:14苗彥平朱治國(guó)李棟王軍王厚兵鄧明許雙龍
        油氣田地面工程 2019年3期
        關(guān)鍵詞:示功圖產(chǎn)液排液

        苗彥平 朱治國(guó) 李棟 王軍 王厚兵 鄧明 許雙龍

        華北油田分公司第三采油廠

        油井產(chǎn)液的計(jì)量是油田生產(chǎn)管理中的一項(xiàng)重要工作,對(duì)油井產(chǎn)液進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)的計(jì)量,對(duì)掌握油藏狀況、制定生產(chǎn)方案具有重要的指導(dǎo)意義。隨著數(shù)字化油田的建設(shè)及單井集輸方式的調(diào)整,逐漸將采油井過(guò)去的三管伴熱集油工藝改為摻水集油工藝[1-2],集輸工藝的調(diào)整,使得傳統(tǒng)的計(jì)量間分離器量油被示功圖量油所取代[3-5]。但是由于油井可能受氣體、結(jié)蠟、漏失等因素影響,計(jì)算結(jié)果與實(shí)際產(chǎn)液存在一定的偏差。為解決地面摻水流程改造后單井無(wú)法應(yīng)用分離器量油以及示功圖量油可能不準(zhǔn)確的問(wèn)題,研制了基于稱重式計(jì)量原理的移動(dòng)式量油檢定計(jì)量裝置[6-7]。

        1 量油誤差分析

        華北油田采油三廠有油井1 548口,開(kāi)井1 077口,其中762口油井采用三管伴熱流程和單管常溫集油,量油方式采用分離器量油和示功圖量油;剩余315口采用摻水流程,選用示功圖量油。經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的示功圖量油在密度、含水等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均為準(zhǔn)確的情況下產(chǎn)生的誤差存在以下特點(diǎn):①泵況正常且產(chǎn)液量小于1 t的油井示功圖量油計(jì)量誤差偏大,最大誤差達(dá)到427%,平均誤差為116%;②泵況正常且產(chǎn)液量大于5 t的油井示功圖量油誤差較小,平均誤差24%。另外結(jié)蠟油井示功圖油量高于實(shí)際值。分析認(rèn)為,由于管壁結(jié)蠟,造成流體流動(dòng)時(shí)阻力增大,懸點(diǎn)最小載荷減小、最大載荷增大,抽油機(jī)的載荷差增加,示功圖有效沖程增大,導(dǎo)致示功圖計(jì)產(chǎn)產(chǎn)量偏高。有氣體影響或連抽帶噴油井示功圖量油偏低,這是因?yàn)闅怏w影響和氣鎖會(huì)產(chǎn)生供液不足,連抽帶噴油井由于固定閥和游動(dòng)閥無(wú)法完全閉合,造成抽油機(jī)無(wú)法正常加載,載荷差減小,示功圖有效沖程減小,導(dǎo)致示功圖量油偏低。因此研制出了基于稱重式計(jì)量原理的移動(dòng)式量油檢定計(jì)量裝置,以解決摻水后無(wú)法進(jìn)行分離器量油及示功圖量油不準(zhǔn)確的問(wèn)題。

        2 量油檢定計(jì)量裝置改造與研發(fā)

        2.1 單罐量油檢定裝置的改造

        單罐量油檢定裝置的基本原理是通過(guò)井口流程連接使產(chǎn)液流入氣液分離器,分離后通過(guò)進(jìn)罐前流量計(jì)進(jìn)行計(jì)量。但由于其原有工藝及配套電器復(fù)雜,現(xiàn)場(chǎng)操作繁瑣,且不能模擬井口回壓,計(jì)量誤差大,流量計(jì)受氣體、雜質(zhì)影響較大,不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。本著節(jié)能降耗的原則,對(duì)原裝置進(jìn)行改造,達(dá)到簡(jiǎn)化工藝,便于實(shí)際操作,可模擬井口回壓,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確計(jì)量單井產(chǎn)液量的目的。改造后的計(jì)量裝置如圖1所示。

        圖1 改造后計(jì)量裝置示意圖Fig.1 Schematic diagram of metering device after trans formation

        改造步驟:

        (1)移動(dòng)計(jì)量裝置外層包覆鐵皮房,不僅設(shè)備質(zhì)量重,重心偏高,而且運(yùn)輸不便,因此首先拆除鐵皮房。

        (2)拆除原有復(fù)雜的PLC控制柜、泵等設(shè)備,在相應(yīng)位置焊接防爆控制箱;拆除流量檢測(cè)儀,更換防爆金屬軟管。

        (3)更換或校驗(yàn)相應(yīng)閥門(mén)、儀表、緊固件、墊片、線路等。

        (4)在氣路管線增加高密封取樣截止閥和壓力表,用來(lái)顯示罐內(nèi)壓力。在空罐開(kāi)始計(jì)量前向罐內(nèi)充入氮?dú)?,通過(guò)壓力表顯示值調(diào)整罐內(nèi)壓力達(dá)到外接氣管線壓力,使計(jì)量過(guò)程中進(jìn)液壓力平衡。滿罐后通過(guò)截止閥放空,使計(jì)量罐在常壓條件下運(yùn)行。

        (5)在氣管線回路加裝熱水沖洗口。卸油時(shí)打開(kāi)沖洗口放空,卸油后用安裝在罐體端部的蒸汽機(jī)對(duì)設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行熱水沖洗或蒸汽清洗。

        (6)設(shè)置兩組氮?dú)馄?,合理放置在端部,同時(shí)制作氮?dú)馄繉S每ň?,一用一備,方便取用?/p>

        改造后的工藝流程:

        (1)進(jìn)液計(jì)量。計(jì)量裝置現(xiàn)場(chǎng)管線連接完成后,關(guān)閉排氣閥門(mén),直至罐內(nèi)壓力與回路管線壓力相同,打開(kāi)調(diào)節(jié)閥維持模擬井口回壓,打開(kāi)進(jìn)液口閥門(mén),開(kāi)始進(jìn)液并計(jì)量。當(dāng)液量達(dá)到設(shè)定質(zhì)量時(shí)關(guān)閉進(jìn)液口閥門(mén),停止進(jìn)液,并按進(jìn)液時(shí)間及進(jìn)液質(zhì)量換算單井日產(chǎn)液量。

        (2)排液清洗。計(jì)量完畢后,打開(kāi)排液閥門(mén),將罐內(nèi)液體排至油井套管內(nèi)或者容器內(nèi);打開(kāi)沖洗口及排液閥,利用蒸汽機(jī)對(duì)管內(nèi)進(jìn)行清洗;清洗完成后關(guān)閉沖洗口,罐內(nèi)壓力保持在0.6 MPa,用氮?dú)獯祾邔⒃O(shè)備內(nèi)空氣排盡,關(guān)閉排液閥門(mén),方便二次計(jì)量。

        2.2 雙罐量油檢定裝置的研發(fā)

        單罐稱重計(jì)量有效解決了油井計(jì)量問(wèn)題,但是對(duì)于產(chǎn)量較高、連抽帶噴的油井,由于單罐容積有限,致使計(jì)量時(shí)間過(guò)短,造成檢定產(chǎn)量存在誤差。為此開(kāi)發(fā)出雙罐計(jì)量檢定裝置,實(shí)現(xiàn)油井產(chǎn)液的連續(xù)計(jì)量。

        檢定裝置采用雙罐雙泵的工藝流程,進(jìn)口管線與油井管線連接,出口管線與油井套管連接,結(jié)構(gòu)如圖2所示(圖中虛線框內(nèi)部分為量油檢定裝置,均由PLC控制箱自動(dòng)控制),裝置示意圖如圖3所示。通過(guò)電磁閥控制計(jì)量液體進(jìn)入1號(hào)計(jì)量罐,當(dāng)1號(hào)計(jì)量罐達(dá)到預(yù)定質(zhì)量時(shí),電磁閥自動(dòng)切換將計(jì)量液體導(dǎo)入2號(hào)計(jì)量罐,同時(shí)1號(hào)計(jì)量罐開(kāi)始排液。通過(guò)周而復(fù)始地進(jìn)液、排液計(jì)算出油井的產(chǎn)量,整個(gè)過(guò)程由PLC控制,從進(jìn)液、排液、稱重、計(jì)時(shí)到計(jì)算產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)全部自動(dòng)化。

        圖2 雙罐量油檢定裝置結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of the oil calibration device for double tank

        圖3 雙罐量油檢定裝置示意圖Fig.3 Schematic diagram the oil calibration device for of double tank

        工藝流程:

        (1)進(jìn)液計(jì)量。管線連接完成后,通過(guò)電磁閥控制計(jì)量液體進(jìn)入1號(hào)計(jì)量罐稱重,當(dāng)1號(hào)計(jì)量罐達(dá)到預(yù)定質(zhì)量時(shí),電磁閥自動(dòng)切換將計(jì)量液體導(dǎo)入2號(hào)計(jì)量罐稱重,同時(shí)1號(hào)計(jì)量罐通過(guò)排液泵開(kāi)始排液,將油液排入套管。周而復(fù)始地進(jìn)液、排液,當(dāng)達(dá)到設(shè)定時(shí)間時(shí)計(jì)算出油井的產(chǎn)量。

        (2)排液清洗。計(jì)量完畢后,將罐內(nèi)油液排至油井套管內(nèi)或者容器內(nèi),利用蒸汽機(jī)對(duì)管內(nèi)進(jìn)行清洗;清洗完成后關(guān)閉沖洗口,用氮?dú)獯祾邔⒃O(shè)備內(nèi)空氣排盡,方便二次計(jì)量。

        3 井口電子檢定轉(zhuǎn)換器

        為了實(shí)現(xiàn)井口快速連接并進(jìn)行量油檢定,研制了油井井口電子檢定轉(zhuǎn)接器,其與移動(dòng)計(jì)量檢定車(chē)配套使用,可實(shí)現(xiàn)油井井口取樣、泄壓、檢定、掃線、驗(yàn)封、流向控制等功能,且能進(jìn)行指示和異常報(bào)警(圖4)。

        圖4 井口電子檢定轉(zhuǎn)換器Fig.4 Wellhead electronic calibration converter

        轉(zhuǎn)換器中的獨(dú)立四位密封結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)任意通路與其他通路完全隔離,以及任意通路自由操作;三通球閥可以實(shí)現(xiàn)直通、角通、三通三種工作狀態(tài)(圖5)。

        圖5 井口電子檢定轉(zhuǎn)換器工作狀態(tài)示意圖Fig.5 Schematic diagram of the working state of the wellhead electronic calibration converter

        4 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

        為了推廣應(yīng)用移動(dòng)式量油檢定裝置,需要對(duì)該裝置進(jìn)行誤差分析。以分離器量油為基準(zhǔn),篩選20口正常生產(chǎn)的油井進(jìn)行分離器量油與移動(dòng)式量油檢定裝置量油數(shù)據(jù)對(duì)比(表1)。結(jié)果表明,移動(dòng)式量油檢定裝置平均計(jì)量誤差為1.33%,應(yīng)用效果良好,可以滿足油井計(jì)量的要求。

        表1 計(jì)量數(shù)據(jù)對(duì)比Tab.1 Comparison of measurement data

        續(xù)表1 計(jì)量數(shù)據(jù)對(duì)比

        5 結(jié)論

        (1)移動(dòng)式量油檢定裝置的應(yīng)用有效解決了油井摻水以后無(wú)法應(yīng)用分離器量油以及示功圖量油計(jì)算產(chǎn)量不準(zhǔn)確的問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果良好,為油田開(kāi)發(fā)準(zhǔn)確錄取單井資料提供了技術(shù)支撐。

        (2)井口電子檢定轉(zhuǎn)接器的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了井口取樣、檢定、防盜一體化,安裝簡(jiǎn)單,遙控操作,無(wú)需外接電源,不需割接管線,為解決復(fù)雜區(qū)井口取樣、檢定、防盜提供了技術(shù)支持。

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