(1.水利部海河水利委員會,天津 300170;2.華北水利水電工程集團(tuán)有限公司,天津 300170)
淮干蚌浮段行洪區(qū)調(diào)整和建設(shè)工程施工12標(biāo)“河道疏浚工程”以左岸坡高土方切灘拓浚為主,疏浚挖方量約520萬m3,工期為2015年10月至2017年5月,受淮河汛期水位陡漲陡落影響,挖泥船有效施工時間短。12標(biāo)開工前3個月挖泥船運行數(shù)據(jù)表明,設(shè)備故障停產(chǎn)使施工進(jìn)度滯后,難以完成工期要求,還增加了施工成本。傳統(tǒng)方法難以有效解決上述問題,因此,為達(dá)到有效縮短挖泥船設(shè)備故障停產(chǎn)時間,降本增效的目的,施工單位通過QC方法開展問題攻關(guān)。
完成合同工期需要單船月均設(shè)備故障停產(chǎn)時間不超過100h,開工前3個月平均停產(chǎn)時間180h。為完成工期要求,針對如何縮短挖泥船設(shè)備故障停產(chǎn)時間開展QC問題攻關(guān)。
對與12標(biāo)同等條件下(同類型船舶、同挖區(qū)、同排距)施工的3條挖泥船2016年9—11月運行數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析(見表1)。
表1 挖泥船生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計 單位: h
由表1可知,海華50、52號月平均設(shè)備故障停產(chǎn)時間都是76.7h,符合100h以內(nèi)的合同工期要求;海華51號為180h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了100h,是問題所在,下一步分析查找哪些因素導(dǎo)致51號停產(chǎn)180h。
查看海華51號船2016年9—11月運行記錄,對由于泥泵系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)和其他系統(tǒng)這五類機(jī)械運行系統(tǒng)故障導(dǎo)致的停產(chǎn)時間,進(jìn)行合計分類統(tǒng)計并繪制排列圖(見圖1 )。
圖1表明:泥泵系統(tǒng)故障引起的停產(chǎn)時間占總停產(chǎn)時間的74%,因此,找到導(dǎo)致泥泵系統(tǒng)故障的具體部位是問題的關(guān)鍵。
圖1 海華51號船設(shè)備系統(tǒng)故障停產(chǎn)時間排列圖
查看海華51號船2016年9—11月泥泵系統(tǒng)修理記錄,對由于泵殼、葉輪、襯板、泵蓋及機(jī)封這五類設(shè)備故障導(dǎo)致的停產(chǎn)時間進(jìn)行合計分類統(tǒng)計并繪制排列圖(見圖2 )。
圖2 泥泵系統(tǒng)故障停產(chǎn)時間排列圖
圖2表明:泥泵機(jī)封故障引起的停產(chǎn)時間占泥泵系統(tǒng)故障總停產(chǎn)時間的86%,泥泵機(jī)封部位的故障是停產(chǎn)的主要原因。
通過以下計算為目標(biāo)設(shè)定提供依據(jù)。依據(jù)海華51號挖泥船施工經(jīng)驗,經(jīng)努力可以解決癥結(jié)問題的90%,針對上述3個層次的邏輯分析,可列出下式:
180-180×74.07%×86%×90%≈77h(即:課題小組可以使停產(chǎn)時間不超過77h)
依據(jù)上述分析,保留解決癥結(jié)4%的富裕度,將目標(biāo)設(shè)定為:挖泥船月均設(shè)備故障停產(chǎn)時間不超過80h。
利用魚刺圖從“5M1E”(即“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”) 6方面進(jìn)行分析,查找導(dǎo)致“癥結(jié)”——泥泵機(jī)封故障產(chǎn)生的原因,見圖3。如針對材料方面問題,首要原因是“選用材料不達(dá)標(biāo)”,而“泥泵機(jī)封動靜環(huán)耐磨材料差”是造成“選用材料不達(dá)標(biāo)”的原因,把可以直接采取措施的原因稱為“末端因素”,因此,“泥泵機(jī)封動靜環(huán)耐磨材料差”是材料方面的末端因素。
同理共找到11項末端因素:技術(shù)交底覆蓋率不足、培訓(xùn)不到位、泥泵葉輪磨損嚴(yán)重、泥泵機(jī)封裝配精度差、泥泵機(jī)封動靜環(huán)耐磨材料差、泥泵機(jī)封質(zhì)量缺陷、泥泵水封日常維護(hù)保養(yǎng)不及時、封水泵與泥泵壓力差過小、挖泥操作手法錯誤、高土方塌方引起泥泵振動、泥泵過流介質(zhì)雜物多。
圖3 魚刺圖
依據(jù)“5W1H”要求,編制要因確認(rèn)計劃,通過現(xiàn)場驗證、測試測量和調(diào)查分析等方法對引起泥泵機(jī)封故障的11項末端因素進(jìn)行逐一確認(rèn),找到其中主要原因。
如針對“泥泵機(jī)封裝配精度差”這一末端因素,基于用數(shù)據(jù)和事實說話的原則,在海華51號船上進(jìn)行現(xiàn)場拆檢,發(fā)現(xiàn)彈簧壓緊量誤差達(dá)到5mm,超過了標(biāo)準(zhǔn)±2mm的150%;徑向竄量達(dá)到0.1~0.8mm,超過標(biāo)準(zhǔn)值0.04~0.05mm的150%~260%,對癥結(jié)“泥泵機(jī)封故障”停產(chǎn)時間長影響程度大,確認(rèn)為主要原因。圖4為現(xiàn)場確認(rèn)過程。
圖4 末端因素3確認(rèn)過程
經(jīng)確認(rèn):泥泵機(jī)封裝配精度差、泥泵機(jī)封動靜環(huán)耐磨材料差、封水泵與泥泵壓力差過小、高土方塌方引起泥泵振動這4項末端因素是導(dǎo)致癥結(jié)的主要原因,詳見表2。
表2 要因確認(rèn)及結(jié)果
按照“5W1H”原則,制定消除4項主要原因的對策實施計劃,即對癥下藥。
a.針對泥泵機(jī)封裝配精度差,對策為提高裝配精度。目標(biāo)是彈簧壓縮量誤差為±2mm,軸向及徑向誤差小于0.05mm,實現(xiàn)對策的措施是“開展員工專業(yè)培訓(xùn),聘請設(shè)備廠專業(yè)技術(shù)人員協(xié)助安裝”。
b.針對泥泵機(jī)封動靜環(huán)耐磨材料差,對策為提高貼合端面材質(zhì)硬度。目標(biāo)是控制動靜環(huán)端面磨損不超過0.02mm/100h,實現(xiàn)對策的措施是將球墨合金鍍層動靜環(huán)更換為高硬度鎳鉻合金鍍層材質(zhì)。
c.針對封水泵與泥泵壓力差過小,對策為提高封水壓力。目標(biāo)是控制動靜環(huán)端面磨損不超過0.02mm/100h,實現(xiàn)對策的措施是在封水管路上加裝調(diào)節(jié)閥,通過控制閥門開度增加封水壓力。
以上3項措施均在海華51號挖泥船實施。
d.針對高土方塌方引起泥泵振動,對策為降低邊坡土方高度。目標(biāo)是邊坡土方高度降至與水平面齊平,實現(xiàn)對策的措施是采用推土機(jī)輔助施工。此項措施在海華51號挖泥船施工斷面實施。
對癥下藥后,實施對策就可以消除癥結(jié),實現(xiàn)目標(biāo)。
對船員進(jìn)行培訓(xùn),按順序?qū)δ啾脵C(jī)封進(jìn)行密封裝配,確保軸套、密封腔體、壓蓋及機(jī)封本身清潔,將軸端及密封端倒角修整平滑等。
實施效果:經(jīng)檢測,彈簧壓縮量為簧長的50%(±2mm),軸向及徑向誤差0.04~0.05mm,實現(xiàn)了對策目標(biāo)。
采取提高貼合端面材質(zhì)硬度的方法,將機(jī)封球墨合金鍍層動靜環(huán)更換為高強(qiáng)高硬的鎳鉻合金鍍層材質(zhì),增加了耐磨性,有效降低因磨損或偏轉(zhuǎn)受力而導(dǎo)致的泄漏,有效保障泥泵正常運轉(zhuǎn)。
實施效果:經(jīng)檢測,控制使用壽命內(nèi)動靜環(huán)端面磨損不超過0.02mm/100h,實現(xiàn)了對策目標(biāo)。
采取提高封水壓力的方法,從減小進(jìn)口管徑入手,在機(jī)封進(jìn)水管路上加裝一個同通徑的調(diào)節(jié)閥,通過調(diào)節(jié)閥門開度實現(xiàn)調(diào)節(jié)封水系統(tǒng)壓力目的,加裝調(diào)節(jié)閥后,調(diào)整4/5開度。
實施效果:封水泵壓力0.64MPa,實現(xiàn)了對策目標(biāo)。
用推土機(jī)將高土方直接推入水中,層層降土至水線上下后,再由挖泥船連續(xù)生產(chǎn),避免了絞刀自行絞灘,配合直接掏挖時高土方塌方對泥泵及封水系統(tǒng)帶來的危害。為滿足合同1∶4邊坡要求,降土方高度與修坡同步進(jìn)行,保證了斷面邊坡美觀順直。
實施效果:推土機(jī)配合施工后,水線以上土方高程基本與水面齊平,實現(xiàn)對策目標(biāo)。
經(jīng)統(tǒng)計2016年9—11月海華51號挖泥船運行記錄,設(shè)備故障停產(chǎn)時間由原來的180h/月降低至73.3h/月,達(dá)到了設(shè)定目標(biāo)。
降低機(jī)封引起的泥泵故障停產(chǎn)時間,使機(jī)封更換次數(shù)由原來的4次/季減少至1次/季,累計少更換9次,更換一次約需5.2萬元,扣除小組活動費用約1.8萬元,節(jié)約成本約45萬元。
總結(jié)降本增效的有效措施,編制了《絞吸式挖泥船泥泵系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》(HS-ZD-18-01),既鞏固了實施效果,還可指導(dǎo)不同土質(zhì)、不同工況泥泵封水系統(tǒng)密封形式的選擇及養(yǎng)修工藝,提高了同類作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平。
創(chuàng)新了降低施工成本的途徑。本課題立足崗位,運用QC這一創(chuàng)新抓手,進(jìn)行了“升質(zhì)量-降成本”協(xié)同創(chuàng)新的探索。