張 愷
(陜西省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,陜西 西安 70003)
西安市輞川河引水李家河水庫(kù)工程位于西安市藍(lán)田縣,工程的開(kāi)發(fā)目標(biāo)以西安市浐河以東城鎮(zhèn)供水為主,兼有發(fā)電。水庫(kù)樞紐距西安市約68 km,距藍(lán)田縣縣城23 km。李家河水庫(kù)工程總庫(kù)容為5260萬(wàn)m3,調(diào)節(jié)庫(kù)容為4400萬(wàn)m3,供水設(shè)計(jì)流量為3.15 m3/s,多年平均供水量7230萬(wàn)m3,電站裝機(jī)容量4800 kW。
攔河壩為碾壓混凝土拋物線雙曲拱壩,拱壩中心線走向NW63.14°,頂拱中心角79.42°,拱圈中心線在拱冠處的最大曲率半徑為左岸176.817 m,右岸168.117 m,壩頂上游弧長(zhǎng)324.931 m,弦長(zhǎng)294.273 m,壩體厚高比0.315。壩頂高程884.00 m,最大壩高98.50 m,壩頂寬8 m,壩底寬31.0 m。壩體上、下游面為變態(tài)混凝土,中間部位為二級(jí)配防滲碾壓混凝土和三級(jí)配碾壓混凝土。
泄洪表孔布設(shè)在壩頂中部的河床段,順應(yīng)河道主流方向布置。泄洪表孔采用單孔,孔寬12 m,堰頂高程872.00 m。壩腳河床設(shè)C25鋼筋混凝土防沖護(hù)坦,護(hù)坦厚度2.5 m,順河向長(zhǎng)度35.00 m。設(shè)計(jì)洪水位時(shí)最大泄流量為509.0 m3/s,校核洪水位時(shí)最大泄流量為637.0 m3/s。根據(jù)模型試驗(yàn),最大挑距為95 m,沖坑深度15 m。泄泄洪底孔緊臨溢流表孔主要任務(wù)是泄洪、放空兼顧排沙。進(jìn)口高程828.00 m,孔口尺寸4 m×4.5 m。設(shè)計(jì)洪水位時(shí)最大泄流量為508 m3/s,校核洪水位時(shí)最大泄流量為515 m3/s。根據(jù)模型試驗(yàn),底孔挑距在壩下45 m~110 m之間,沖坑深度為15 m。
泄洪表孔及底孔等為常態(tài)混凝土。大壩及泄洪系統(tǒng)混凝土總量約42萬(wàn)m3,其中碾壓混凝土及變態(tài)混凝土約34萬(wàn)m3。
混凝土大壩為滿足溫控防裂、施工強(qiáng)度的要求,拱壩壩體必須設(shè)置橫縫,厚度較大的拱壩可設(shè)置縱縫。
橫縫位置及間距確定應(yīng)考慮混凝土溫控防裂因素外,還應(yīng)考慮結(jié)構(gòu)布置(如壩身泄洪孔口尺寸、壩內(nèi)孔洞的布置等)和混凝土澆筑施工強(qiáng)度等因素。
李家河水庫(kù)壩頂上游弧長(zhǎng)325 m。為減少施工期的溫度應(yīng)力,根據(jù)壩基地形和拱壩應(yīng)力分布的特點(diǎn),結(jié)合壩身泄洪設(shè)施的布置及初步分縫計(jì)算成果,大壩共設(shè)6條縫,2條橫縫及4條誘導(dǎo)縫。橫縫及誘導(dǎo)縫將壩體從左至右分為七個(gè)壩段,其上游面壩頂弧長(zhǎng)依次為46.14 m,50.73m,50.96 m,56.25 m,40.87 m,40.71 m和39.27 m,最小寬度33 m。壩體采用C20碾壓混凝土,防滲層采用C9020W8F200二級(jí)配RCC混凝土,壩體內(nèi)部采用C9020W6F150三級(jí)配RCC混凝土,上下游壩面采用相應(yīng)部位變態(tài)混凝土,表孔、底孔及墊層采用C25混凝土,表孔、底孔過(guò)流面采用C50混凝土。大壩分縫示意圖見(jiàn)圖1。
左 1#、右 1#兩條橫縫和左 2#、左 3#、右 2#、右 3#四條誘導(dǎo)縫。各橫縫的具體參數(shù)見(jiàn)表1。其中橫縫布置在拱壩左右壩頭的高拉應(yīng)力區(qū),誘導(dǎo)縫為全鏡像縫面及通過(guò)大壩頂拱中心軸線上距拱冠弧長(zhǎng)為S點(diǎn),與其曲率中心點(diǎn)做直線,延長(zhǎng)此連接線與區(qū)間內(nèi)任意高程拱圈軸線交一點(diǎn),由交點(diǎn)與相應(yīng)的曲率中心點(diǎn)作直線,這些連線在壩面內(nèi)的線段就構(gòu)成了全徑像縫面。
圖1 大壩分縫示意圖
表1 橫縫(誘導(dǎo)縫)分段特性及控制參數(shù)一覽表
李家河水庫(kù)在橫縫及誘導(dǎo)縫均設(shè)止水帶。上游兩道止水,分別為W型銅(厚2.0 mm)止水和651橡膠止水帶,兩道止水間隔0.3 m。止水高度為壩頂高程884.00 m。下游設(shè)一道W型銅(厚1.2 mm)止水,止水高度為高程803 m。
李家河水庫(kù)建成后于2014年11月28日開(kāi)始試下閘蓄水。在試蓄水期間,壩體誘導(dǎo)縫設(shè)置成功,縫位全部張開(kāi),壩體應(yīng)力得到有效釋放。隨著蓄水水位上升至828.5 m高程后,在大壩802.5 m高程廊道內(nèi)出現(xiàn)4條漏水縫和3個(gè)滲漏點(diǎn),有不同程度大小的滲漏現(xiàn)象??倽B漏量約198 L/min。
(1)壩體兩側(cè)山體地下水水位偏高,裂隙發(fā)育,滲透水從混凝土與巖石結(jié)合部位滲透而出;
(2)大體積碾壓混凝土汽車(chē)直接入倉(cāng),混凝土出現(xiàn)粗骨料集中情況,形成滲水通道;
(3)大壩壩體左側(cè)山體單薄,水庫(kù)蓄水后,出現(xiàn)水流繞壩滲透。
(1)在802.5 m高程拱肩槽部位,對(duì)廊道上游側(cè)沿基巖與混凝土面增加接觸灌漿。
(2)加強(qiáng)灌漿孔孔距2 m,入巖5 m,鉆孔傾向上游布置,鉆孔孔底距原帷幕線2 m。
(3)從802.5 m高程兩岸坡開(kāi)始向河床中部推進(jìn)進(jìn)行加強(qiáng)灌漿。
(4)對(duì)843 m高程廊道兩岸岸坡段局部區(qū)域進(jìn)行加強(qiáng)灌漿,并從802.5 m廊道搭接。
(5)對(duì)802.5 m高程加強(qiáng)灌漿區(qū)之間滲漏壩體段進(jìn)行檢查。
(6)施工過(guò)程中應(yīng)控制灌漿壓力與等高程水頭相匹配,避免壓力過(guò)高對(duì)聚脲防滲。
滲漏處理工序:廊道漏水點(diǎn)(縫)臨時(shí)處理→843 m廊道內(nèi)壩肩淺層加強(qiáng)灌漿→802.5 m廊道內(nèi)壩肩淺層加強(qiáng)灌漿→802.5 m廊道內(nèi)搭接灌漿孔→802.5 m廊道內(nèi)強(qiáng)灌漿區(qū)之間滲漏壩體段探查→滲漏縫面灌漿加強(qiáng)。
3.3.1 滲漏臨時(shí)封堵
針對(duì)802.5 m高程廊道內(nèi)的滲漏進(jìn)行了臨時(shí)封堵灌漿。臨時(shí)封堵灌漿包括上游墻壁3個(gè)滲漏點(diǎn)及4條滲漏縫。臨時(shí)封堵灌漿采用42.5級(jí)普通硅酸鹽水泥,根據(jù)吸漿量漿液由稀到濃調(diào)整。封堵灌漿壓力為0.5 MPa,以不吸漿后延續(xù)10 min結(jié)束。
3.3.2 拱肩槽接觸灌漿
拱肩槽部位,對(duì)廊道上游側(cè)沿基巖與混凝土面增加接觸灌漿。結(jié)合開(kāi)挖實(shí)際斷面、相應(yīng)部位淺孔搭接灌漿布置等考慮,接觸灌漿布置在廊道內(nèi)左右兩岸。鉆孔采用巖芯鉆造孔,孔深穿過(guò)縫面。灌漿前需要埋設(shè)灌漿孔口封閉裝置,確保封孔質(zhì)量。灌漿水泥采用42.5級(jí)普通硅酸鹽水泥。在灌漿壓力0.8 MPa~1.0 MPa下,孔內(nèi)不吸漿延續(xù)10 min結(jié)束。接觸灌漿注灰量情況見(jiàn)表2。
表2 接觸灌漿注灰量情況統(tǒng)計(jì)表
3.3.3 岸坡加強(qiáng)灌漿
(1)所有加強(qiáng)灌漿孔均采用自上而下分段卡塞、孔內(nèi)循環(huán)式灌漿法施工。
(2)灌漿段長(zhǎng)自上而下劃分,與壓水段長(zhǎng)一致?;炷馏w內(nèi)當(dāng)透水率大于3.0 Lu時(shí)單獨(dú)灌漿,基巖內(nèi)間隔5.0 m進(jìn)行灌漿。
(3)加強(qiáng)灌漿壓力:灌漿壓力根據(jù)蓄水水頭、灌漿深度和碾壓混凝土體的承壓能力綜合考慮,混凝土內(nèi)最大灌漿壓力1.0 MPa,基巖內(nèi)最大壓力1.5 MPa。參考表3。
表3 加強(qiáng)灌漿壓力參考表
(4)灌漿結(jié)束條件:灌漿段在規(guī)定的最大灌漿壓力下,注入率不大于1.0 L/min后,繼續(xù)灌注60 min,灌漿即可結(jié)束。
3.3.4 鉆孔探查
在802.5 m高程廊道左右岸加強(qiáng)灌漿區(qū)之間布置探查孔,共布置6個(gè)。在802.5 m高程廊道滲壓計(jì)讀數(shù)偏大的鉆孔旁增加布置1個(gè)。
探查孔采用巖芯鉆造孔,孔徑φ76 mm,深入到基巖面以下5.0 m。
探查孔采用自上而下分段壓水,段長(zhǎng)一般為5 m。在檢查結(jié)束后,對(duì)透水率較大的孔段采用自下而上分段灌漿。檢查結(jié)束后對(duì)其中15段次進(jìn)行了灌漿處理。
3.3.5 滲漏處理效果
(1)在處理前,802.5 m高程廊道內(nèi)有明顯的兩處“水簾”,在處理后已不復(fù)存在了,且墻壁上的滲水點(diǎn)不再滲水。
(2)在處理前,802.5 m高程廊道底板有明顯積水、四條排水溝“水量充沛”,在處理后右岸兩條排水溝內(nèi)水量甚微,左岸有一條排水溝水量較少,另一條因壩體內(nèi)排水盲管滲水導(dǎo)致排水溝水量較多。
(3)壩后(特別是左岸)混凝土裂縫有2條有明顯股狀滲水,在廊道內(nèi)灌漿處理后壩后滲水已基本消失。
(4)左岸支洞與灌漿廊道交叉部位向左岸方向一個(gè)排水孔涌水量較大,經(jīng)過(guò)岸坡加強(qiáng)灌漿處理后已不再涌水。
(5)左岸支洞內(nèi)處理前有6個(gè)明顯滲漏點(diǎn),在左岸加強(qiáng)灌漿孔處理后不再滲水。
(6)河床中部2#監(jiān)測(cè)支洞內(nèi)倒垂孔及下游墻壁處理前滲漏量較大,在F4縫面臨時(shí)處理后滲水逐漸消失。
通過(guò)對(duì)李家河水庫(kù)壩后裂縫的灌漿處理,壩后漏水問(wèn)題基本解決,大壩目前運(yùn)行良好。說(shuō)明李家河大壩分縫設(shè)計(jì)是合理的。在對(duì)本工程滲漏原因及工程實(shí)際情況分析,大體積混凝土碾壓應(yīng)嚴(yán)格控制骨料的均勻入倉(cāng),防止壩后裂縫形成滲漏通道。并加強(qiáng)拱壩拱肩及壩后岸坡灌漿,減小繞壩滲漏。