劉建橋 王飛 盧新萍 宮毓陽 李揚(克拉瑪依紅山油田有限責任公司)
紅003 井區(qū)采用過熱蒸汽注汽提高超稠油的采收率,但蒸汽燃用天然氣單耗高,迫切需要提高燃料利用水平。以天然氣為燃料的鍋爐,宜采用半冷凝或者全冷凝尾部熱交換裝置,回收煙氣中的熱量[1]。由于天燃氣的硫含量較低(小于20 mg/m3),給水溫度10~40 ℃,排煙溫度在100~140 ℃,具備利用冷凝技術回收煙氣中水蒸氣汽化潛熱的條件[2]。
紅003 井區(qū)使用天然氣中甲烷體積百分數(shù)92.31% , 乙 烷 體 積 百 分 數(shù)4.06% , 發(fā) 熱 量 約35 000 kJ/m3(標況)。101.325 kPa,20 ℃條件下,經(jīng)天然氣燃燒特性計算[3],1 m3天然氣產(chǎn)生的水蒸氣要帶走的熱量占11.04%,鍋爐的極限熱效率可達到110.766%。當空氣過量系數(shù)取1.15 時,水蒸汽占煙氣的容積份額達到18%,煙氣熱力學平衡水露點溫度為55.4 ℃。
不同煙溫,不同空氣過量系數(shù)的煙氣的顯熱熱焓如圖1。
煙氣溫度越高,過量空氣系數(shù)α 值越高,煙氣熱焓值越高。因此,應合理控制煙氣氧過剩量,降低煙氣溫度,以提高鍋爐熱效率。
圖1 煙氣顯熱熱焓
不同煙溫,不同空氣過量系數(shù)的煙氣的潛熱熱焓如圖2。
圖2 煙氣潛熱熱焓
由圖2 可知,為了回收煙氣中的水蒸汽潛熱,必須把煙溫降到露點溫度以下。
不同空氣過量系數(shù)下,隨著煙氣溫度降低,提高煙氣顯熱冷凝熱效率,如圖3。
圖3 回收煙氣顯熱提高熱效率
當煙氣溫度在同一溫度時,空氣過量系數(shù)越大,提高的熱效率越大,回收的熱量越多, 但是需增加換熱面積。煙氣顯熱回收利用中,通過對空氣過剩量的控制,可以提高回收系統(tǒng)的效率。
不同空氣過量系數(shù)下,隨著煙氣溫度降低,提高煙氣潛熱冷凝的熱效率,如圖4。
圖4 回收煙氣潛熱提高熱效率
隨著煙氣溫度的降低,煙氣冷凝換熱提高的熱效率增加。同一溫度下,空氣過量系數(shù)越小,提高的熱效率越大。
一般來說,排煙中的水蒸氣潛熱在60 ℃以下才能得到回收[4],排煙溫度與天然氣煙氣利用率的關系,如圖5,鍋爐熱效率的提高分為兩個區(qū)域,煙氣露點溫度隨著過量空氣系數(shù)的增大而降低。
圖5 排煙溫度與天然氣煙氣利用率的關系
相同過量空氣系數(shù)條件下,排煙溫度從100 ℃降至60 ℃時,天然氣煙氣利用率變化緩慢,此段主要回收煙氣顯熱;當排煙溫度由60 ℃降至20 ℃時,煙氣利用率突然增大,明顯變化,此段以回收煙氣潛熱為主。可見煙氣中水蒸氣的潛熱大于顯熱。
回收煙氣顯熱與潛熱與提高熱效率的關系,如圖6,燃料完全燃燒,實際空氣過量系數(shù)需在1.1~1.14。
圖6 回收煙氣顯熱與潛熱提高熱效率
取空氣過量系數(shù)α=1.1,煙溫60 ℃時,可提高熱效率6 個百分點。
影響冷凝換熱的因素是平均溫差、換熱面積和傳熱系數(shù)。冷卻介質的溫度越低,則平均溫差越大??諝膺^量系數(shù)越小,煙氣中的水蒸汽的露點溫度越高,提高露點溫度,冷凝容易發(fā)生。冷凝換熱面積越大,換熱量越大,采用翅片可增大換熱面積。采用較薄的換熱管壁厚,提高煙氣流速可以強化冷凝傳熱,從而提高煙氣冷凝傳熱系數(shù)[5-6]。
過熱注汽鍋爐加裝煙氣冷凝裝置有兩種形式,一是帶引風機的長煙道低位煙氣冷凝裝置,如圖7所示。另一種是高架短煙道煙氣冷凝裝置,如圖8所示。
煙氣冷凝裝置為模塊化設計,煙氣冷凝換熱采用間壁式逆向對流換熱器,煙氣流動方向與冷凝介質流向相反,提高換熱效果,為便于冷凝水及時排出,煙氣流動方向與冷凝水流向相同。換熱管采用碳鋼覆鋁技術,復合管傳熱性能比普通翅片管高出2 倍以上。
長煙道設計在原鍋爐煙囪上用三通引出獨立煙道系統(tǒng),并增設11 kW 引風機,爐膛壓力大約為400~500 Pa。新增煙道入口閥與原煙囪新增煙氣排出閥聯(lián)動工作,二者始終處于一開一關狀態(tài)。當冷凝裝置發(fā)生故障時,可切除冷凝裝置維護,而不影響鍋爐繼續(xù)運行。短煙道煙氣冷凝器增加的阻力損失不到100 Pa,爐膛正常壓力在500 Pa 左右,相比于長煙道設計,將低位冷凝器安裝改為高位冷凝器安裝,省去了引風機和高煙囪,占用空間小,且生成在傳熱面上的凝結水可自然排出。
圖7 帶引風機長煙道煙氣冷凝鍋爐
圖8 高架短煙道煙氣冷凝鍋爐
煙氣冷凝裝置煙氣側出口安裝有除沫裝置,阻止煙囪直接排出冷凝水滴,避免了冬季煙囪下四周結冰。
長煙道冷凝裝置的引風機采用變頻器控制,克服增加的煙氣冷凝換熱器的煙道阻力,降低并保持爐膛壓力穩(wěn)定。引風機與工頻運轉的鼓風機協(xié)調工作,保證了鍋爐安全燃燒和熱負荷分配的穩(wěn)定性。
煙氣冷凝模塊在給水預熱器下配有冷凝水箱,冷凝水的pH 值一般為5.9~6.2,直接混入大量弱堿性采出液中,進入污水回用系統(tǒng)。當pH 值小于5.5時可啟動加藥裝置進行中和處理。
低溫腐蝕總是出現(xiàn)在水蒸氣冷凝之前的溫度區(qū)段[5],換熱管采用鋼覆鋁抵抗腐蝕,模擬冷凝水成分配置酸液,在遠比實際情況惡劣的工況下,進行腐蝕試驗評定和電化學測試,材料腐蝕率僅為0.002 4~0.013 3 mm/a。鋼腐蝕率為0.079~0.257 mm/a。
排煙煙囪采用內襯不銹鋼結構,解決了鍋爐煙囪的酸液腐蝕問題。
過熱注汽鍋爐煙氣冷凝熱力參數(shù)按照過量空氣系數(shù)為1.15 進行計算,季節(jié)分夏季和冬季兩種工況,給水分清水軟化水和清水軟化水與油田污水混合后的摻混水,具體見表1。
表1 煙氣冷凝改造熱力計算參數(shù)
給水出口溫度的確定為70 ℃,排煙溫度最低44 ℃,改造前燃氣單耗為86 m3/h(標況),相同條件下,加裝煙氣冷凝裝置改造后燃氣單耗最低可以達到79 m3/h(標況)。
紅003 井對7 臺鍋爐進行改造后,年節(jié)約天然氣量454.64×104m3,折6 046.712 t(標煤)。年節(jié)約天然氣費用843.8 萬元。7 臺鍋爐年減排量:CO2減少8 930 t,SO2減少26.2 kg, NOx減少8.53 t。
1) 鍋爐增加冷凝裝置后,平均熱效率為97.2%,提高了5%,燃氣單耗平均下降4.8 m3/t。
2)采用高位短煙道煙氣冷凝裝置的鍋爐爐膛壓力比長煙道低,火形較好無偏火,無偏燒,結構簡單,省去了引風機,節(jié)省了電能。
3)煙氣冷凝裝置換熱管采用鋼覆鋁技術成本低,能夠有效應對煙氣冷凝水酸性腐蝕。